家3-21X井仿生固壁钻井液技术.pdf

返回 相似 举报
家3-21X井仿生固壁钻井液技术.pdf_第1页
第1页 / 共4页
家3-21X井仿生固壁钻井液技术.pdf_第2页
第2页 / 共4页
家3-21X井仿生固壁钻井液技术.pdf_第3页
第3页 / 共4页
家3-21X井仿生固壁钻井液技术.pdf_第4页
第4页 / 共4页
亲,该文档总共4页,全部预览完了,如果喜欢就下载吧!
资源描述:
第 3 2卷 第 6期 2 0 1 5年1 1月 钨井液与 完井液 DRI LL I NG F L UI D COMP LE TI ON F LUI D V0I . 3 2 No . 6 NO V .2 0 1 5 d o i 1 0 . 3 6 9 6 . i s s n . 1 0 0 1 5 6 2 0 . 2 0 1 5 . 0 6 . 0 0 7 家 3 . 2 1 X井仿生固壁钻井液技术 程琳 , 胡景东 , 申法忠2 , 商鹏辉 1 , 熊亚萍 , 张县民 1 . 渤海钻探第四钻井工程公司,河北任丘 ; 2 . 华北油田分公司,河北任丘 ; 3 . 渤海钻探工程技术研究院 ; 天津 程琳等 . 家3 - 2 1 X井仿生固壁钻井液技术 [ J ] . 钻井液与完井液,2 0 1 5 ,3 2 6 2 6 2 9 . 摘要 家3 - 2 1 X井位于华北油田高家堡构造西北部家 3断块,该井含有多个断层,在沙河街组含有大段盐膏层, 出现过不同程度的井垮、井漏、缩径、电测遇阻甚至卡钻等复杂问题。为此提出了在原复合盐钻井液配方基础上引入 仿生处理剂,以增强井壁稳定,同时添加Na C 1 ,以抑制盐岩溶解的思路,并开展了室内配方优选和评价实验,形成了 仿生固壁 . 复合盐钻井液体系。结果表明,该体系抑制性好,对复合盐岩屑的回收率高,其中盐膏岩的回收率达 8 5 %, 膏泥岩的回收率达 9 5 %, 较原体系明显提高; 室内加入 0 . 6 %C a C 1 污染, 钻井液流变性能变化不大, 综合性能易于调控。 该体系在家 3 - 2 1 X井应用,井壁稳定效果好 ,平均井径扩大率降低幅度达 6 2 %,施工周期缩短。 关键词 仿生固壁钻井液 ; 复合盐钻井液 ; 盐膏层 ;抑制性 ;井壁稳定 ; 高家堡构造 中图分类号T E 2 5 4 _ 3 文献标识码A 文章编号1 0 0 1 . 5 6 2 0 2 0 1 5 0 6 . 0 0 2 6 0 4 家 3 - 2 1 X井位于华北油田高家堡背斜构造西北 部家 3 断块,该井钻穿多个断层,沙河街组含有大段 盐膏、膏泥岩互层。该断块已钻井情况表明,在 E s 、 E 。 段不同程度地 出现过井垮、井漏、缩径 、电测遇 阻等复杂睛况, 扩划眼、倒划眼以及大段划眼现象频 出,甚至在划眼过程中出现过卡钻等问题。该区块开 发以来 ,应用复合盐钻井液体系在抑制盐膏层的垮塌 方面取得了一定的效果,但在钻穿盐膏层过程中起下 钻阻卡、井漏以及由于井径不规则导致电测阻卡频繁 等问题仍存在。因此通过模拟贻贝黏附蛋 白的化学 结构,研发了仿生固壁剂 G B F S 一 1 和仿生页岩抑制剂 Y Z F S . 1 来增强钻井液的防塌能力 】 ,解决了高家堡 家 3区块的井壁失稳难题,在原复合盐钻井液体系的 基础上引入仿生处理剂进行改进和优化,形成了仿生 固壁 . 复合盐钻井液 简称仿生钻井液 体系,并对 其流变性、滤失|性、页岩抑制性及抗钙离子污染进行 了评价, 评价结果显示新体系性能良好, 并在家 3 - 2 1 X 井三开使用取得了较好的应用效果 [2 -5 ] 。 1 室 内研 究 首先对所选仿生页岩抑制剂 Y Z F S . 1 与另外几种 常用钻井液抑制剂进行了热滚回收和泥球浸泡对比实 验,之后开展仿生钻井液的配方优化和评价实验。 1 . 1 仿生页岩抑制剂Y Z F S . 1 的性能评价 泥岩在纯水和不同抑制剂溶液中的热滚回收实 验结果 见表 1 。 由表 1 可 以看 出,泥岩岩屑在 纯水 中经 1 2 0℃热滚 1 6 h后 ,回收率仅为 4 3 . 0 5 %。而在 I %YZ F S 一 1 溶 液 中岩屑 的回收率达 到 8 4 . 0 4 %,明显 高于相同浓度的其他几种抑制剂溶液,说明了仿生页 岩抑制剂 Y Z F S 一 1 具有优异的泥页岩抑制性能。 表 1 泥岩岩屑在不同抑制剂溶液中的回收率 1 2 0℃、1 6 h 抑制剂 滚动回收率/ % 抑制剂 滚动回收率 / % 纯水 4 3 .0 5 1 %N、 , - 1 4 9 . 0 8 0 . 2 %YZF S . 1 7 3 . 5 8 1 %KCl 5 4 . 0 4 1 .0 %YZ FS . 1 8 4 . 0 4 1 %Ul t r a h i b 7 7 . 6 2 1 . 5 %YZF S 1 8 7 .2 6 1 . 2 仿生固壁剂GB F S . 1 的性能评价 实验准备 3 块含 2 0 %膨润土的人造岩心,考 察仿生 固壁剂对泥页岩 的加 固效果。其中 1 岩心 不作 处理 ,将 2 岩 心在 1 2 0℃下 于 0 . 3 %仿 生固壁 剂 G B F S . 1 溶液中热滚 1 6 h; 将 3 岩心放在清水中 第一作者简介 程琳, 工程师, 2 0 0 5 年毕业干长江大学应用化学专业, 现在渤海钻探钻井四公司工程技术服务中心工作。 地址 河北省任丘市渤海钻探第四钻井工程公司工程技术服务中心 ;邮政编码 0 6 2 5 5 2;电话 1 5 9 6 4 7 2 5 6 8 9; E ma i l b h z t _c l 1 2 6 . t o m。 学兔兔 w w w .x u e t u t u .c o m 第3 2卷 第 6 期 程琳等家3 . 2 1 X 井仿生固壁钻井液技术 2 7 热滚。 由于清水 中浸 泡的 3 岩 心热滚后 完全分 散 , 无法进 行 强度 测试 ,因此仅 将 1 岩心 和 2 岩 心在 T A W- 1 0 0 0岩石三轴力学试验仪上进行单轴破坏实 验,以评价仿生固壁剂对岩心的强化作用,结果见图 l 。由图 1 可知 ,l 岩 心在 6 . 9 0 6 MP a时应 力达到最 大, 说明没有经过任何处理的岩心破坏强度约为 6 .9 0 6 MP a; 而 2 岩心的破坏强度达到 8 .0 6 1 MP a ,比原始 岩心强度高出约 1 5 %,说明了仿生固壁剂具有 良好 的岩石加固能力。 轴向应变/ 0/ o 图 1 1 岩心 未处理 和 2 岩心 在仿生 固壁剂溶液中浸泡 轴向应力 . 应变曲线 通过轴向应力 . 应变曲线可以计算岩心的泊松比 和弹性模量 ,结果见表 2 。由表 2可知,1 岩心和 2 岩心的泊松 比分别为 O .0 3 5 和 O .0 5 3 ,弹性模量分 别 为 2 . 2 5 9和 1 . 8 5 5 G P a; 相对于 1 岩心 ,2 岩心的 弹性模量较小,泊松比较大,说明经仿生固壁剂溶液 热滚后的岩心抵抗应变能力较差 , 且软可塑 ; 2 岩心 的破坏强度却明显高于原始岩心,这是因为仿生固壁 剂侵入岩心孔隙内部后形成了黏附性和内聚力较强的 凝胶 ,从而使岩心颗粒间的胶结发生了变化。 表 2 1 和 2 岩心的岩石力学参数 1 . 3 仿生钻井液常规性能优化 新体系是在原复合盐钻井液体系配方 的基 础上,添加仿生固壁剂 G B F S . 1 和仿生页岩抑制剂 YZ F S . 1 等试 剂优化而得。加入 的仿生处理剂能够在 井壁表面形成较强内聚力和黏附陛的凝胶 “ 仿生壳” , 起强化井眼稳定的作用 ] 。根据大量室内单剂评价实 验,确定仿生固壁剂 G B F S . 1 加量为 3 %、仿生页岩 抑制剂 Y Z F S 一 1 加量为 1 . 5 %。为控制体系的高温高 压滤失量,对体系中的一些试剂用量进行调节,如增 加降滤失剂 S MP . II 的用量 , 加入降滤失剂 s F . 1 ,调 整抗盐降滤失剂 R e d u l 的用量等,结果见表 3 。 0 3 %膨润土 0 . 2 0/ 0 Na O H 1 . 5 %Re d u l 1 %L HJ S _ 3 1 . 5 %K J A N 1 O %We i 曲2 8 %KC l 2 %NF A 一 2 5 2 %Y K H 1 %GF R一 1 2 %S MP . Ⅱ ‘轮%Ba s 1 3 %膨润土0 . 4 %Na OH3 %GBFS . 1 1 % Re d u l 1 . 5 %KJ AN6 %S MP Ⅱ1 0 %We i g h 2 8 %KCl 1 . 5 %YZF S 一 1 2 %NF A一 2 5 2 %YK. Hl %GF R一 1 4 2 % Ba S 04 2 5 %Na Cl 2 1 2 % SF. 1 3 3 %膨 润土 0 5 %N a O H 1 . 5 %R D d u l 3 %G B F 1 1 . 5 %KJ AN 2 %S MP I [ 2 %S F l 1 0 %We i g h 2 8 %KCl 1 .5 %YZF S l 2 %NF A. 2 5 - 卜 2 %YK- H 1 %GFR 一 1 4 2 %B a S O4 2 5 % Na C1 表 3 不同钻井液老化后性能 1 5 0 o C、1 6 h 测 试/配 / F L /F L H T H P / AV / P G P f / o C方2 / c m mL mL mP a. s mP a. s P a P a / P a p H 1 1 . 4 5 2 . 4 6 0 . 0 2 1 . 5 1 9 2 . 5 0 . 5 / 2 . 0 7 . 5 5 0 2 1 . 4 5 2 . 4 1 2 . 8 2 2 . 0 2 0 2 . 0 0 . 5 / 1 . 0 8 . 0 3 1 . 4 3 1 , 9 3 . 2 4 0 . 5 3 3 7 , 5 1 . 0 / 2 . 5 8 , 5 由表 3 可知 ,仿生固壁剂 G B F S . 1 和仿生抑制剂 Y Z F S . 1 与原复合盐钻井液体系配伍性良好 ; 3 钻井 液具有良好的流变性和较低的滤失量,因此选为基础 配方 。 1 . 4 仿生钻井液抑制性能评价 为了考察钻井液对井壁的稳定性,采用仿生钻井 液体系对家 3 区块的岩屑做滚动回收实验,并与原复 合盐钻井液体系进行对比。取 2 0 g 家 3区块的岩屑 2 . 0 0 2 . 8 0 r ll l n ,在 1 5 0℃滚动 1 6 h ,用饱和盐水 洗涤岩屑 ,烘干称重 ,结果见表 4 。 表 4 岩屑滚动回收率 1 5 0℃、1 6h 由表 4可知,无论是盐膏岩还是膏泥盐岩屑的滚 动回收率,仿生钻井液体系都远高于未加仿生处理剂 臼 f f 盟 学兔兔 w w w .x u e t u t u .c o m 2 8 钻井液与完 井液 2 0 1 5 年 1 1 月 的体系, 说明仿生钻井液体系具有较强井壁稳定作用。 1 . 5 仿生钻井液抗钙侵能力评价 对家 3区块 已完成井在盐膏段钻进过程 中的钻 井液滤液进行分析,发现滤液中 c a 2 含量在 1 5 0 0 2 0 0 0 mg / L之间,因此用 0 . 6 %C a C 1 2 来评价体系的抗 钙性能。在 3 配方 中加入 0 . 6 %C a C 1 4 配方 ,之 后在 配方中加入 1 .5 %K 2 S O 控制钻井液中c a 2 含 量 5 配方 ,最后在 5 配方基础上调整 Re d u l 的含 量 6 配方 ,控制体系的高温高压滤失量,结果见 表 5 。钻井液配方如下。 4 3 0 . 6 %CA C1 2 5 4 1 . 5 %K2 SO4 6 3 %膨润土 0 .4 %Na 0 H 2 %R e d u l 3 %G B F S 一 1 十 1 . 5 %KJ AN2 %S MP I I 2 %S F - 1 1 0 %We i g h 2 8 % KCI I . 5 %YZ FS 一 1 1 . 5 %K S O4 2 %NF A一 2 5 2 %YK H I %GF R一 1 4 2 %BA S O4 2 5 %Na Cl 0 . 6 %Ca C 1 2 表 5 仿生钻井液抗钙侵能力评价 1 5 0℃老化 1 6 h 注 测试温度为 5 0 。 由表 5 可知,加入 0 . 6 % C a C 1 除对钻井液高温高 压滤失量有一定影响外 , 其他各项性能指标变化不大 ; 通过加入 K 2 S O 控制c a 含量和调整 R e d u l 加量,钻 井液滤失性和流变性即可满足盐膏层井段钻井的要求。 2 现 场 应 用 2 . 1 地质概况 该区块馆陶组地层中的细砾岩易垮、易漏,二 开套管下至馆陶组底部 ,三开地层为东营组和沙河街 组。东营组上部软泥岩易造浆,东营组下部灰黑色碳 质泥岩和沙一段油页岩硬脆 ,易垮塌。垂深 3 3 0 0 ~ 3 6 3 5 1T I 的沙二段地层主要为盐膏层井段,为盐岩和 膏泥岩混层 ,易发生盐溶 、吸水膨胀和蠕动缩径 ,导 致井下复杂。沙一下和沙二上断层多 ,沙三为主力储 层, 砂岩孔隙发育,地层压力系数低,易发生井漏。 2 . 2 现场钻井液处理情况 在三开前彻底清理地面循环罐沉砂,并测定二开 完钻钻井液的膨润土含量,留出部分二开老浆,用抗 盐大分子包被剂 I N D 一 1 0 和抗盐降失水剂R e d u l 配成 稀胶液稀释循环罐及井内钻井液,降低钻井液膨润土 含量 至 3 0 4 0 mg m,再 加入 1 0 %We i g h 2和 7 %K C 1 将钻井液转化成 K C 1 一 有机盐钻井液体系并加重,调 整钻井液密度为 1 .2 5 ed c m 3 ,表观黏度为 5 0 ~5 5 S , A P I 滤失量小于 6 mL,开钻。 ①钻进至东营组下部见灰黑色碳质泥岩前,在 使 用 I N D . 1 0和 R e d u l 维 护钻 井 液性 能 的基 础 上 逐 步 以 胶 液 的 形 式 加 入 1 . 5 %K J AN、3 %G BF S 一 1 、 1 .5 % Y Z F S . 1 、2 % N F A . 2 5; 同时降低 I N D 一 1 0 的含量 至0 . 1 % 以下 , 并逐步提高钻井液密度至 1 .3 5 g /c r I1 3 。 ②进入沙一段后,对照室内3 配方的比例,不断补 充各种处理剂加量至相应范围,除 3 种盐以固体方 式直接加人钻井液外,其他处理剂均配成胶液加入, 并保证钻井液密度不低于 1 .4 3 g / c r n 3 。③进入盐膏层 井段,钻井液密度提高至设计上限 1 .4 8 g / c m ,以增 强钻井液对井壁的力学支撑 ; 每 8 h测一次钻井液 的c r含量,要求不低于 1 5 1 0 m g / L ,以保证钻 井液微欠饱和,若偏低,则及时补足 N a C 1 含量,以 平衡盐岩层的盐溶速率和缩径速率,确保井径规则。 根据钻井液消耗情况,及时补充钻井液中仿生固壁 剂 G B F S . 1 和仿生抑制剂 Y Z F S . 1 及封堵类防塌剂的 含量不低于 3 配方中的比例,以确保钻井液的封堵 能力,提高井壁岩石强度 ; 使用 R e d u l 配合 K J A N、 S MP . 1 1 、S F 一 1 控制钻井液高温高压滤失量不大于 1 0 mL,以减小钻井液滤液对地层 的侵入 ,进一步减小 由水化作用造成的井壁失稳。在盐膏层钻进时 ,工程 方面采取降转速、降排量和 “ 进一退二”的措施,同 时每打完一个单根,坚持正划眼、 倒划眼, 在确保起 下畅通无阻后再接单根,要求每钻进 1 0 0 -- 1 5 0 1T I 短 程起下钻一次,防止地层缩径卡钻。④加强四级固控 设备的使用,用好离心机,降低钻井液的劣质固相含 量。⑤钻完进尺后 , 充分循环钻井液, 保持井 眼清洁 , 加入润滑剂和防塌剂封闭沙一至井底 ,为电测和下套 管固井做好准备。 2 . 3 应用效果 家 3 - 2 1 X井三开使用仿生钻井液性能及返砂 况见表 6和图 2 。由表 6和 图 2可知 ,仿生钻井液舅 有 良好的流变性和较低的滤失量 ,造浆井段返出岩 成型,盐膏层井段返出岩屑棱角分明,代表性强,井 见较大剥落掉块。说明仿生钻井液可有效抑制东 学兔兔 w w w .x u e t u t u .c o m 学兔兔 w w w .x u e t u t u .c o m
展开阅读全文

资源标签

最新标签

长按识别或保存二维码,关注学链未来公众号

copyright@ 2019-2020“矿业文库”网

矿业文库合伙人QQ群 30735420