利用PLC实现排风机风门自动控制.pdf

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利用 P L C实现排风机风 门 自动控制 利用 P L C实现排风机风门 自动控制 Au t o ma t i c Co n t r o l o f E x h a u s t F a n Da mp e r R e a l iz e d b y P L C 雷雪峰解佑红 山西铝厂计控室 【 摘要】 介绍 了利用 I P C 6 2 0的模拟输入卡和软件功 能 , 替代 常规 电动执行 器的伺服放 大器排风机 自 动调 整风 门。 关 键词 排风机风门控制软件 A b s t r a c t S e r v oa mp l i fi e r& a u t o ma t i c a d j u s t [ n g d a mp e r o f e x h a l t f a n 0 I n o r ma l d e c t mn i e a c t u a t o r r e p l a c e d b y I P C 6 2 0 a n a l o g n p u t c a r d& s o f t w a r e fi J , a C fi O n i s; n uo d u c e d Ke y wo r E x h a u s tf a n Da mp e r Co n t r o l S o f t wa r e 】 P C 6 2 0 模 拟 输 出 乍 图 l 模拟信号处理图 DB 4 6 5 0 2 0 3 0年 1 2月 2 0 E l 收到山西省河津市0 4 3 3 0 0 4 9 维普资讯 口 使用维护 风机 技术 2 0 0 1 年 第1 期 一 、引言 我厂氢氧化铝焙烧 炉的排 风机风门 P 1 6 用于 控制进入氢氧化铝焙烧系统 风量的大小。根据工 艺要求 , 当排风机启动时, 风门必须关闭。风机启 动后 , 风门进行 自动调 整。此设 备与焙烧 炉安全 生产息息相关。2 焙烧炉利用三段控制器对风门 进行 自动调整。3 焙烧炉则采用了先进的控制方 案 , 达到了异曲同工的妙用 它的优点是 取消了 一 部分硬件 三段控制器 可使 系统超前调节、 运 行更加稳定及误差更小。 二 、 信 号处 理 当操作员从 GUS 全局用户操作站 上发出给 定信号 w2 P 1 6 Y1 经 MC 1 2 多功能控制器 的 D/ A 转换器 , 进人 I P C 6 2 0模 拟输入卡, 现场位置反馈 变送器把 4 ~2 0 mA 的反馈信号 W2 P 1 6 同时传 输到模拟输入卡, 经 P L C程序的处理 , 来驱动电动 执行机构的正饭 转 , 见图 1 。 三 、 Pl I 程 序 P L C程序 见 图 2 四、 分析 经上述梯形图转化为 图 3所示的方框图 其中 Pv 测量值; S P 设 定值; C I 开命令 ; 关命令; K2 常数, 寄存器为 1 2 位 , 2 4 0 9 6 1 0 0 %值 , 寄存 器 内部设 置 值为 6 0 , 相应的 K2 值则为 1 5 %, 它是为防止执行器动 作频繁甚至产生振荡而设。由于电机动作的惯性 以及测量滞后 , 给定信号与测量信号之问总存在 一 定羞值。当差值信号小于 K2 值时, 输出停止信 号, 执行机构不动作。实 际运行时, 正是 由于电机 运行时产生的惯性而使实际偏差小于 K, , 也就是 说 , K2 值表面上看起来是偏差值, 而实 际上是为 克服惯性引起的偏差和振荡而设立的。一个控制 提前量, 只要在实 际调试中选择合适的 K2 值 , 不 但可以克服可能产生的振荡, 而且可 以将其控制 在允许误差范围之内。 图 3 P L C程序框 图 五、 结束语 本系统 自投运以来 , 满足了 自控系统“ 稳 、 准、 快” 的要求。2 0 0 0年 1月 2 1 13, 此系统造成焙烧 系统 负压波动, 不能给操作员提供 准确 的操作依 据 。从 P C机上查寻得知 PV值波动, 测量值接线 松动, 经处理后正常。 上接第 4 8页 址, 然后对数据采集卡进行初始化, 即对工作的卡 设置为有效, 不工作的卡设置为无效。I MP能同 时驱动 5 0块数据采集卡。利用 5 0维的数组与各 采集卡相对应 , 工作则将数组相应位设置为有效 1 有效 , 否则设置为 0 无效 。 由于 Ⅵs u a l B a s i c具有开发界 面快 捷方便的 特点 , 而 vi s u a I C 具有数据类型、 数 据处理及 存储函数丰富多样的特点。所以采用控制程序 动态连接库的结构 . 即利用 Vi s u a l B a s i c开发控制 程序界面 、 设计计 时器 t 并完 成获取设备旬柄 和对设备初始化的工作, 同时利用 Vi s u a l C 4 - 设 计动态连接库, 其输出函数实现 设置各数采 卡工 作参数 、 数据采集、 数据处理及存储工作。控制程 一 5 O 一 序 以计时器设定的时问 T周期性调动态连接库。 调用时, 控制程序向库 中函数人 口提供设备旬柄。 函数运行完毕时, 向控制程序 提供 经处 理后 的采 样数据, 由控制程序显示. 显示系统运行参数 , 并 定时更新。程序框图如图 2所示。 四、 结论 采用 I MP构成计算机数据监测系统, 具有硬件 设计简单软件编程灵活方便、 可靠性高等优点。本系 统已连续运行 1 年以上, 结果表明本系统具有较高的 稳定性, 适合于化工厂和钢铁厂等场合使用。 参考文献 1 享超俊 轴碗压缩机原理与气动设 计。机械工 业出版扯 , 1 9 K 5 2 分 布式 据检捌与控 制幕统 。鞍山市东方拄木开发登司 . 1 9 9 4 3 目丽民 w a h l B瞽ic 5 O人 门与拄巧 人 民邮电 出版社 . 1 9 9 8 维普资讯
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