PLC控制系统在唐钢2560m3高炉喷煤系统的应用.pdf

返回 相似 举报
PLC控制系统在唐钢2560m3高炉喷煤系统的应用.pdf_第1页
第1页 / 共4页
PLC控制系统在唐钢2560m3高炉喷煤系统的应用.pdf_第2页
第2页 / 共4页
PLC控制系统在唐钢2560m3高炉喷煤系统的应用.pdf_第3页
第3页 / 共4页
PLC控制系统在唐钢2560m3高炉喷煤系统的应用.pdf_第4页
第4页 / 共4页
亲,该文档总共4页,全部预览完了,如果喜欢就下载吧!
资源描述:
P L C控制系统在唐钢 2 5 6 0 m 高炉喷煤系统的应用 P L O控制系统在唐钢 2 5 6 0 m3 高炉喷煤系统的应用 谷 明月 乔艳 萍 唐山科技 职业技 术 学院机 电 系, 河北唐 山 0 6 3 0 0 0 [摘要 ] 由于高炉生产连续性强 , 与之配套的喷煤系统必须有很高的 自动化控制水平。为进一步降低成本, 提高高炉性 能, 在原有工艺基础上对唐钢 2 5 6 0 m, 高炉喷煤控制系统进行了优化改造, 配备了美国A B公司自动化程度较高的 P L C控制 系统。改造后喷煤系统自动化程度高, 运行稳定可靠, 维修方便, 为高炉正常生产提供了保证。 关键词可编程控制 器高炉喷煤 系统喷吹 自动控制 1 前 言 唐钢 2 5 6 0 m 3 高炉是现代化大型高炉之一 , 为 进一步降低成本 , 提高 2 5 6 0 m3 高炉性能, 公司引进 了德国 K R U P P公司二手喷煤系统的设备和厂房 , 并 对原有工艺进行了优化修改 , 配备了 自动化程度较高 的 P L C控制系统。 该系统与常规流程比, 具有节能 、 投 资省、 生产周期短 、 劳动成本低及适应性强等优点, 因 此赢得了世界各国的青睐I l j 。目前, A系列喷煤系统已 投入运行 , 既节约了资金 , 又能很好地满足 2 5 6 0 m 高炉的生产需要。 喷煤系统由制粉和喷吹两部分组成 , 整个系统的 原煤 配电由单独的变电所供给。 传动和控制设备均设置在 低压配电室内,操作方式分为集中控制和机旁手动 , 集中控制由 P L C实现。 由于高炉生产连续性强, 因而与之配套的喷煤系 统必须有很高的自动化控制水平。为此, 通过 P L C又 将集中控制分为测试 、 半 自动、 全自动三种。 这三种控 制既能满足高水准的 自动化控制要求, 又能很方便地 进行检修、 调试, 保证连续生产 , 减少事故, 为高炉提 供优良可靠的煤粉。 2工艺流 程 工艺流程框 图如 图 1 所示 。 焦炉煤气 高炉煤气 图 l 工艺流程图 2 . 1 制 粉 流程 制粉系统的主要设备有给煤机 、冲击锤 式磨煤 机、 筛分机f 粗粉分离器 、 布袋过滤器 、 闭路水循环的 射流洗涤机 、 氮气加压机 、 热烟气发生器 燃烧炉 及 主排烟机等 。 根据工艺要求 , 将设备分为若干机组。燃烧炉原 设计辅助燃料为天然气, 本设计改为焦炉煤气 , 主燃 料仍为高炉煤气, 燃烧系统采用强制鼓风系统。 引进的制粉机为锤式磨煤机 ,煤粉产量为 4 0 e h , 煤粉粒度≤0 . 2 m m的占 8 0 %,磨机通过启动离合器 和平皮带由电机驱动。 2 . 2 喷吹流程 2 . 2 . 1 喷吹系统包括布袋收粉器 、 原粉仓 、 粉仓下叶 轮给料机 、 煤粉筛 、 中间罐、 喷吹阀、 卸煤阀等。 煤粉喷 吹为连续工作制, 喷吹量连续计量。 2 . 2 . 2 主要工艺设计参数 喷煤量 最大 4 0 t / h , 折合 1 8 0 k g 4 F e ; 氮气总管压力 1 . 3 MP a ; 喷吹罐压力 1 . 0 MP a ; 氮气消耗量 3 0 0 Mm 3 / h ; 高炉风口数量 3 0个。 2 . 2 . 3 喷吹系统的自动控制主要包括“ 倒罐” 控制、 喷 吹控制、 停喷控制 、 返粉控制等。 3 系统 配置 3 . 1 自动控 制 系统 自动控制系统分为基础 自动化级和过程管理级 两级之间通过 C 0 n t r o l l N e t 网连接。基础 自动化级指 P L C控制系统 , 它执行设备顺序控制f 包括各设备之 2 0 1 0 年第2 期 天.i牵 冶 分 间的连锁、 起制动1 , 完成数据采集和数据通信 , 采集 来的数据参与 自动调节。过程管理级 ,主要硬件有 P C 5 8 6 、 终端设备、 打印机. 软件有 R s l o g i x 5 编程软件、 R s v i e w图形软件。 3 . 2 Co n t r o l l Ne t 网络 C o n t r o l l N e t 网络是一种用于对信息传送有时间苛 刻要求的高速确定性网络。同时, 它允许传送无时间 苛刻要求的报文数据, 但不会对有时间苛刻要求的数 据传送造成冲击翻 。它为对等通信提供实时控制和报 文传送服务。它作为控制器和 I / O设备之间的一条高 速通信链路 , 综合了现有的远程 和 D H 链路的能 力。 各种设备可以与控制网连接, 包括个人计算机 、 控 制器、 操作员界面、 拖动装置及其它与控制网相连接 的设备。 3 . 3 系统主要功能 3 . 3 . 1 数据采集 采集温度、 流量、 压力 、 氧含量等。 3 . 3 . 2 进行 P I D调节 共有 2 0多个 P I D调节回路。 3 . 3 _ 3 完成顺控系统的顺序控制。 3 . 3 . 4 图形显示 直接对系统进行显示、 操作。 3 . 4设备 的控制 设备的控制均 由P L C实现。P L C选用美国 A B 公司的 P L C 一 5系列可编程序控制器 ,编程软件为 R s t o g i x 5 , 图形软件为 V i e w 3 2 。 R s l o g i x 5 是 P L C在工业 上第一个 3 2位 、 与 Wi n d o w s 9 5 和 Wi n d o w s N T兼容的 编程软件包。该软件设计简单、 直观 带拖放编辑功 能1 、 显示高级诊断、 通信可靠。可以满足各种工艺要 求。系统配置如图 2 。 图 2 系统配置 图 3 . 5 制粉 系统和喷吹 系统 制粉系统和喷吹系统各用 1 套 P L C 一 5 / 4 0 C处理 器和 1 台监控汁算机 , 以实现编程、 运行监控、 数据收 集等功能。在发生故障时报警 、 打印事故点及有关数 据和信号。 每个处理器分别带 4个远程 I / O框架, P L C 机架 间通过 D H 网联结 。 两个操作站均设置在主控室 内, 两套系统用 C o n t r o l N e t 网连接成整个 自动化控制 系统 , 使每个控制站均可以对制粉或喷吹过程进行在 线调整、 控制和计算机监控 , 使系统的控制以及操作 都更为方便可靠。 以上配置共用 点数 交流 2 2 0 V输入点 D I 1 2 0 , 输出点 D O 1 1 6 ; 直流 2 4 v输入点 A I 1 1 8 ; 模拟 量 4 ~ 2 0 m A 输入点 A I 2 0 0 , 输出点 A O 2 0 。 4 过程控 制 4 . 1 制粉 系统 的操作过程 4 . 1 . 1 全 自动方式下 , 在起动设备之前, 首先手动开 启氮压机。 氮压机压力正常 1 . 1 MP a 后, 应使整个磨 煤工艺过程 的煤气循环系统惰性化 ,使系统 0 含 量 ≤6 %,才能进行设备的启动。系统发出启动命令 后 ,按流程图方向每隔一段时间顺序启动一个机组。 每个机组启动前, 预警铃响 1 0 s , 启动完成后发启动 完成信号 ,如果在规定时间内某设备没有启动 , 则 发启动超时信号。 系统正常运行后启动灭火装置 f 注 系统运行中应能随时对任一设定参数进行修改1 。整 个工艺过程涉及到的各种介质参数应达到设计要求 , 否则不能进行操作, 整个启动过程有 P C程序控制, 但 有些功能操作需通过键盘人工输入指令 倩 化过程可 以根据生产要求进行选择1 。 正常运行时, 如果系统发出正常停机命令 , 则系 统按流程图方向每隔一段时间顺序停止一个机组, 最 后一个设备停止后发系统停机完毕。 系统运行中, 当重要参数超标时, 系统会 自动弹 出个界面提示是否紧急停车 , 给出急停信号 , 所有 设备会立即停止运行 C R T画面上应有磨机系列紧急 停机按纽和磨煤灭火的开关按钮1 。如果规定的时间 内没有进行确认操作, 则系统会按照工艺要求自动运 行, 保证现场设备及人员的安全。 停机后可选择是否充 N ,充 N 时打开大布袋进 口灭火阀。 全 自动流程见图3 。 4 . 1 . 2 半 自动方式下,每个机组单元可单独起停, 每 个机组给出启动命令后 , 现场均响铃 1 0 s , 然后机械 .开始运转 , 各设备间保留必要的联锁关系。 此方式下, 自动调节项 目可根据需要投入或切除。 4 . 1 . 3 测试方式下可进行单机启停, 此种控制方式除 单机试车或联动试车外, 不应作为正常运行的控制方 P L C控制系统在唐钢 2 5 6 0 IT I , 高炉喷煤系统的应用 式 。 全 自动可以切换到半 自动或测试方式, 半 自动可 以切换到测试方式 , 而不影响已经启动的设备 , 保证 生产连续、 正常的运行。 不论在哪种运行方式下 , 参与 调节的设备均能弹出操作画面,随时进行参数的调 节、 控制。 系统休止时停止一切操作 , 需重新选择系统工作 方式 , 方能继续运行 。 匦堕 巫 停止燃烧炉机组 】 除过滤器后烟量 自动调 ● I 停 止 给 煤 机 组 l 幸 止 磨 煤 机 组 j 图 3 全 自动流线 4 . 2 喷吹过程控制 4 . 2 . 1 喷吹过程最基本 的安全联 锁 1 高炉“ 休风” 时 , 喷吹系统不能启动 , 但允许返粉 操作。 2 当给料器出口压力与热风管压力的压差低于规 定 值 0 . 1 5 M P a 时 自动切 断输 粉管 气 动 阀和全 部下 煤球阀。 3 当喷吹罐压力与热风压力的压差低于规定值 0 . 0 5 MP a 时, 自动切断输粉管气动阀和喷吹罐下煤 球 阀。 4 当喷吹罐压力低于规定值 0 . 4 M P a 时, 自动切 断输粉管气动阀及下煤球阀。 4 . 2 . 2 接到高炉允许喷吹信号及制粉系统工作正常 信号后, 系统检测是否已惰化完毕 , 同时检测氮气系 统是否启动 、 粉仓料位是否大于下限值 2 m , 这些条 机 出 口温度 /9 5℃ 布袋灰 斗烟 温度 /9 5 o C 布袋后 O 含量 ≥1 0 % 布袋后 C O含量 ≥3 0 01 0 烧炉 出口 O 2 ≥1 0 % 机轴温 ≥8 5 q c 机轴振动超过上限 1 1 0 m m 排烟机轴温 ≥8 5℃ 排 烟机 轴 振 动 超 过 上 限 烧炉 出口温度 ≥3 0 0 o C 全线紧急停车并充氮气 打开粗粉筛分机氮气人 口 打开大布袋进 口灭火 阀 开管道氮气阀 打开磨轴机入 13氮气阀 件均满足后 , 喷吹系统方 能投入 运行 。主要工作 过程 有中间罐加料 倒罐顺序 1 、 喷吹罐加料 倒罐顺序 2 、 喷吹启动过程 、 停机顺序、 返粉操作。连续生产时, 中 间罐的每次加料均来 自“ 罐空” 信号, 满足条件时自动 倒罐 , 中间罐 自动加料同时也受时间控制, 若在规定 的时间内达不到罐满 , 则说明出现故障, 发出报警信 号 ; 当喷吹罐发出要料信号时 , 喷吹罐 自动加料 , 此过 程 同时也受时间控制 ,若在规定的时间内达不到罐 空 , 则说明出现故障, 发出报警信号。 4 . 2 . 3 正常停喷时, 发停喷指令 , 中止各倒罐操作 ; 在 不满足安全联锁条件时, 发出紧急停喷操作。当停喷 时间超过 8 h时, 需将喷吹罐和中间罐的煤粉返至煤 粉仓 , 若停喷时间更长时, 粉仓内的煤粉也需经喷吹 罐倒一次。此时采用手动操作的方法, 保持必要的联 下转第 1 8 2 0 1 0 年第2 期 天碎 分 传递 , 使系统配置大大提高 , 增加了利用温度传感器 实时监测、 显示 、 记录试验环境温度功能。 半年多的使 用经验证明, 系统工作可靠 , 控制精度和抗干扰能力 进一步增强 。 3 . 4 系统对各种力值规格的 M E T R O C O M T L型立 式拉伸应力松弛试验机通用。 3 . 5 新系统的重要成果是利用系统实时采集 、记录 试验数据的功能 , 经过反复试验、 计算 、 分析探究得 出, 采用等比数列比较修正方法对试验环境温度波动 产生的误差进行修正, 极大程度地消除了试验过程中 温度 波动产生 的干扰误差减荷 对应力松 弛试验 外推 松弛率的影响, 提高了外推计算 的置信度, 使推算结 果更趋准确, 从而较好地解决了这一至今困扰应力松 弛检测领域的难题。 3 .6 自动测控系统研制和应用 的主要意 义是 从根本 上解决了松弛试验机原型机 自动化程度低所存在的 问题。目前各试验环节及结果计算皆由计算机程序掌 控完成, 避免了人为因素影响 , 节省人力 , 变间断记录 为实时记录各项试验数据 , 较大地提高了试验的准确 性, 使试验结果间真正具备可比性。 3 . 7 装备新的 Y X 一 1 B自动测控系统后 ,试验设备的 整体性能达到国际先进水平。 收稿2 0 1 0 0 2 1 2 责编赵实鸣 参考文献 ⋯ t G B / T 1 0 1 2 0 1 9 9 6 , 金属应力松弛试验方法【 S ] . [ 2 】 张峰 , 李志刚. 利用 V B 6 . 0与 AD A M模块实现现场数据 的采集 f J 1 . 技术交流, 2 0 0 1 , 5 2 5 2 8 . [ 3 】 周霭如, 林伟建。 官士鸿, 等. v i s u a l B a s i c 程序设计 第 2 版 【 M1 . 北京 电子工业出版社 , 2 0 0 7 . f 4 1 I S O 1 5 6 3 0 3 2 0 0 2 , 混凝 土的钢筋和预应力用钢试验方法【 S ] . 【 5 】 G B / T 2 1 8 3 9 2 0 0 8, 预应力混凝土用钢材试验方法【 S 】 . 作者简介 于明琪 , 男 , 工程 师 , 天津钢铁 集团有 限公 司技术 中心 技术人 员 。长期从事金属材料力学性能检测工作 , 对预应力钢材应力松弛 性能测试有 较深入 的研究 。 上接第 1 3 锁和各设备的动作顺序关系。 4 . 2 . 4 返粉操作时,输粉管气动阀处于关闭状态 , 开 两个返粉球阀, 其他操作与喷吹一致, 但喷吹罐压力 降至 0 . 5 5 M P a 。 5 图形监控 系统 R s v i e w 3 2 软件的功能非常强大,它和 P L C之间 的通信不需要任何文本, 只需要个统一的数据库标 签就能一一对应, 使得做画面及使用画面都更为方便 可靠。 整个喷煤过程主画面有制粉主画面f 又分生产过 程画面和水系统画面1 和喷吹主画面。每幅画面都有 三种方式 , 即全 自动画面 、 半 自动画面 、 测试画面。 此外还有趋势画面、 报警历史画面。所有这些面画可 以相互切换。主控画面主要显示制粉及喷吹过程, 各 个设备的运行状态在主控画面上都能一览无余。 6 结论 6 . 1 喷煤系统一次就试车成功 , 第一次喷煤 6 . 8 t , 随 后进人试生产阶段。 几年来, 通过不断改进, 目前运行 状 态 良好 。 6 . 2 利用 P L C进行高炉喷煤控制 , 不但满足了高水 准的自动化控制要求 ,还能很方便地进行调试和维 修。 6 - 3 利用 P L C系统完整地实现厂喷煤系统 的自动 化过程 , 自动控制系统运转稳定可靠, 为整个喷煤系 统以及整个 2 5 6 0 m 3 高炉正常生产提供了保证。 收稿2 0 0 9 一l 2 1 1 责编崔建华 参 考文献 [ 1 】 张鉴. 炉外精炼的理论与实践【 M】 .北京 冶金工业出版社 , 1 9 9 3. 5l 4. [ 2 】 何献忠 李 卫萍 .可编程控制器应用技术 【 M】 . 北京 清华大学 出 版社 , 2 0 0 7 . 1 7 3 1 7 4 . 作者简介 谷明月,助教, 2 0 0 5 年毕业于河北工业大学电子信息工程系, 现于唐 山科技职业技术学院 自动化 系任教 。
展开阅读全文

资源标签

最新标签

长按识别或保存二维码,关注学链未来公众号

copyright@ 2019-2020“矿业文库”网

矿业文库合伙人QQ群 30735420