PLC控制的消声器检测设备.pdf

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汽车制造技术A u l0 M a n u fa c I i g T e c h n 。 I。 g y P L C控制的消 声器检测设备 蒋玲 张超② ①芜湖职业技术学院电气系, 安徽 芜湖 2 4 1 0 0 6 ; ②芜湖恒耀汽车零部件有限公司, 安徽 芜湖 2 4 1 0 0 0 摘要 介绍了消声器走向及气密检测设备的设计过程。通过对生产工艺要求和现有检测设备存在 问题的 分析 , 将气密检测与走 向检测融合为一体 , 重新设计了气动系统和以 F X 1 S 一 2 0 MR为控制器的 P L C 控制系统 , 经过优化功能组合和程序设计 , 该设备具有检测方便, 劳动强度低, 检测效率高等特点。 关键词 消声器走向及气密检测设备气动系统F X1 S 一 2 0 MR可编程控制器 中图分类号 T P 2 9 文献标 识码 A Th e Ch e c k - o u t F a c i l i t y f o r Mu ff l e r Co n t r o l l e d b y P L C J I ANG L i n ① , Z HANG Ch a o ② D e p a r t m e n t o f E l e c t r i c a l E n g i n e e r i n g , Wu h u I n s t i t u t e o f T e c h n o l o g y, W u h u 2 4 1 0 0 6 , C H N; Wu h u E v e r s h i n e A u t o m o t i v e C o mp o n e n t C o . , L t d . , Wu h u 2 4 1 0 0 0 , C HN Ab s t r a c t Th i s a r t i c l e de s c rib e s t h e mu f f l e r ’ S d i r e c t i o n a n d t h e d e s i g n p r o c e s s o f t he a i r t i g h t n e s s c h e c k o u t f a c i l i t y .Th r o u g h t h e t e c h n i q u e o f t he pr o d uc t i o n p r o c e s s r e q u i r e me n t s a n d t h e c h e c k o ut f a c i l i t y e x i s t e n c e q u e s t i o n S a n a l y s i s ,a i rti g h t d e t e c t i o n a nd d i r e c t i o n d e t e c t i o n a r e f us e d a s a wh o l e,r e d e s i g n e d p n e u ma t i c s y s t e m a n d PLC c o n t r o l s y s t e m u s i n g F X1 S 2 0MR a s t h e c o n t r o l l e r t h r o ug h o p t i mi z e d c o mb i n a t i o n o f f u n c t i o n s a n d p r o c e d u r e s d e s i g n,t h e d e v i c e h a s c ha r a c t e ris t i c s s u c h a s d e t e c t e d c o n v e n i e n t ,l o w l a b o r i n t e ns i t y a n d de t e c t i o n e ffi c i e nc y . Ke y wo r ds Mu f fle r ;Mo v e s T o wa r d a n d t h e Ai r Ti g h t ne s s Ch e c k-o u t Fa c i l i t y;Pn e u ma t i c S y s t e m ;F X1 S-2 0MR PT . 随着汽车工业的迅速发展 , 汽车噪声控制法规也 越来越严格。发动机排气噪声是汽车的主要噪声源 , 采用结构合理的排气消声器是降低整车车外噪声最简 单 、 最有效的途径。而生产 出质量合格的消声器需经 过严格的走向和气密检测。目前普遍是将弯管工件的 走 向检测和气密检测分开进行 , 这是因为走 向检测的 法兰挡块和气密 的堵头集于一点 , 不易同时满足走向 检测和气密检测要求。所以常常先进行工件的走向和 螺栓孔径的检测 , 再搬运到气密 的检测设备上进行检 测 , 但是当大批量生产时常常引起误工 、 误时, 效率低 下 , 不利于产品快速流动, 牛产线上的产品积压现象较 为严重, 使用价格较高的测漏仪 还提高 了生产成本。 本设计需要解决的问题是提供一种弯管走向、 气 密检 测设备 以达到弯管 的走 向和气密 同时进行检测 的 目 的 实用新型 专利 专利号 2 0 9 2 0 1 4 3 2 2 2 . 3 1 工艺过程与控制要求 1 . 1 消声器走 向、 气密检测设备 消声器走 向、 气密检测设备包括检测台, 待测管 件 , 伸缩气缸 , 压紧气缸 图 1 。操作盘面上设置有接 通或断开 P L C电源的开关 , 启 动/ 停 止开关 、 复位 按 钮 、 压力显示屏 、 流量显示屏 、 合格显示灯及不合格显 示灯。其特征在于所述 的检测台上设有 滑轨 , 走 向检 测块和孑 L 径检测块通过待测管件与滑轨连接 , 待测管 件与快充 阀门和漏气阀门连接, 漏气 阀门与流量传感 器连接 , 快充阀门与压力传感器连接 , 滑轨分别与伸缩 气缸和压紧气缸相连接 , 伸缩气缸与压紧气缸垂直设 置。由于气密检测与走 向检测融为一体 , 使得检测方 便, 节省成本, 提高了检测效率。 1 . 2 工艺过程 等 、t ,一 ⋯ll十 ‘ 消声器的走向、 气密检测设备 , 将待测消声器放置 在检测台上 , 把两法兰检测块推到进 、 出气法兰面检测 进 、 出气法兰面平面度 以及总成走向是 否符合标准要 求 , 走向检测完成后把 两法兰检测块拉 回原位 。对走 向检测合格的消声器再进行气密检测 , 按下启动按钮 , 气缸将滑轨上的两法兰检测块推开 , 并把检测气密的 两堵头推到法兰面, 然后两垂直滑轨的气缸将两堵头 推进使法兰面堵住法兰孑 L 。检测消声器的气 密性 时, 先打开快充 阀, 在消声器 中迅速 建立起 3 0 k P a的压 力, 压力由压力传感器显示 , 达到设定的压力值后快充 阀关闭 , 测漏 阀打 开, 使得测试管件 中的压力维持在 3 0 k P a , 同时流量传感器工作 , 检测测漏 阀经流量传感 器通过的气流量 , 当压力恒定在设定值 , 此时测得 的流 量为管件的泄漏量。气密检测结 束后 , 按 回原点按钮 使设备 回到原位。 A ulo M a n u fa c fu rin g Te c h n 。 I。 g y 汽车制造技术 气 ; 测试结束后 自动 回原点。在操作面板上有合格指 示 、 不合格指示 、 启动按钮 、 急停按钮 、 回原点按钮。 2 气 动系统 设计 消声器走向、 气密检测设备 的气动驱动系统是消 声器检测驱动执行机构运动的动力装置 , 主要实现滑 轨上的走 向检测块 和气密堵头前后动作 , 以及在做气 密检测时堵头夹紧与松开的动作 , 另外就是在气密检 测时对消声器进行充气 。 气动原理如图 2所示 , 工作过程为 压缩空气经气 源后分为 4路 , 一路到控制滑轨上滑块前后滑动的控 制气缸 ; 一路到控制气密堵头夹紧与松开的控制气缸 ; 一 路到给消声器快充 的电磁阀; 最后一路到给消声器 慢充的电磁阀。测试结束后排气 电磁阀打开, 排出消 声器 内测试气体。 1 一流量开关;2 一快充阀 门;3 一漏气 阀门 ;4 ,6 一电磁阀 5 一流量传感器 ;7 一压力传感器。 图2气动原理图 1 一检测台; 2 ~伸缩气缸; 3 一压紧气缸; 4 一孔径检测块; 5 一走向检测块 。 图 消 声 器走 向 、 气密 检 测 设 备基 本 结构 3 P L C控制 系统设计 1 . 3 控 制 要求 在进行走向检测时, 按任何按钮设备都不工作 , 气 密试验是将消声器 的进气端与空气压缩机连接 , 然后 将消声器 出气端堵住。将压缩空气的压力调至设计所 需压力值 , 在试验压力为 0 . 3 5 1 0 5 P a下 , 稳定后在流 量计上读 出流量值 , 该流量值即为消声器在该压力 的 漏气量。按下启动按钮 , 滑轨上的滑块被气缸推动 , 走 向检测块推走 , 气密堵头推到原走 向检测位 , 垂直于滑 轨的气缸将两气密堵头堵住两法兰孔 。快充阀打开, 如果在快充达到 1 0 s 试验压力没有达到 0 . 3 5 1 0 5 P a 就判定为不合格件 , 不合格指示灯亮 , 并打开排气阀排 气; 如果在快 充达到 1 0 S 试 验压力 达到 0 . 3 5 1 0 5 P a 后, 快充阀关闭 , 慢充 阀打开 , 若流量超过规定标 准值 就判定为不合格件 , 不合格指示灯亮 , 并打开排气阀排 气 ; 只有在快充达到 1 0 S , 试验压力达到 0 . 3 5 1 0 5 P a 后, 快 充 阀关 闭 , 慢 充 阀 打 开, 且 试 验 压 力 维 持 在 0 . 3 5 1 0 5 P a的时间为 2 0 S内流量不超过规定标准值 才能判定为合格件 , 合格指示灯亮 , 并打开排 气 阀排 3 . 1 I / O地址分配及 P L C的选型 在 P L C系统设计时 , 首先确定控制方案 , 下一步 就是 P L C工程设计选 型。工艺流程的特点 和应用要 求是设计选型的主要依据 , 在工程设计选型和估算时 , 应详细分析工艺过程的特点 、 控制要求 , 明确控制任务 和范围以确定所需的操作 和动作 , 然后根据控制要求 估算输人/ 输 出点数 、 所需存储器容量 、 确定 P L C的功 能 、 外部设备特性等 , 最后选 择有较高性价 比的 P L C 和设计相应的控制系统。根据设计要求和操作盘面的 设置, 用于接通或断开 P L C电源的开关 不 占输入端 子 ; 启动开关 占 1个输人端 子 ; 复位按钮 占 1个 输入端子 , 若停机时设备不在原位 , 再开机时要进行 复位 ; 急停开关 占 1 个输入端子 ; 压力开关 占 1个 输入端子 ; 流量开关 占 1个输入端子 ; 除了操作盘 上介绍的输入元件外, 走向检测结束后用 2个限位开 关检测两走向检测块是否回到原位。因此需要 7个输 入端子。输 出有滑块前后 滑动气缸 电磁阀 ; 气密堵头 夹紧与松开电磁阀; 快充 电磁 阀; 慢充电磁阀; 排气 电 汽车制造技术 A u l0 M a n u fa c {u rin g T e c h n 0 1。 g y 磁阀; 合格指示灯 ; 不合格指示灯 。因此需要 7个输出 端子。I / O点数估算时 由于需考虑适 当的余 量, 在根 据统计而得 的输入/ 输 出点数基础上 , 再增加 了 1 0 % ~ 2 0 %的可扩展余量 , 得 出输入/ 输出点数估算数据。 通过计算 , 控制系统外部输入点数 I N P U T 为 7点, 控 制输出点 数 O U T P U T 为 7点。由于三菱 F X系列 P L C应用较普遍 , 价格也比较合理, 因此选用三菱 F X 系列 F X1 S 一 2 0 MR 机 型 , 该 机 型 共 I N P U T 2 4 V D C 7 m A 1 2点 , O U T P U T 2 4 V D C / 2 5 0 V A C 2 A 8点 , 能满足 系统控制要求 , 且具有较高的性价 比。P L C的 I / O端 子接线如图3所示。 ~ 22OV FU PE 2 4 v 开关 广 . _ 电源 l o v 启动开关 回原点开关 急停开关 左 限位开关 右 限位开关 压力开关 流量开关 图3 P L C 的I / O 端子接线图 开关 电源 _ 一 [ 二 开关 电源 - [ 二] 1 _ 开荧 电源 开关 电源 3 . 2 控制 程序设计 控制程序是消声器走 向、 气密检测设备设计 的核 心 , 程序设计 的好坏关系到机器使用性能和操作方便 性 , 同时须考虑程序的工作效率 。因此, 该设备控制程 序设计为 复位操作 , 单周期等组成环节。各控制环节 程序相互融合 , 设计精巧。各环节程序控制原理如下。 回原点操作 为了确保机器从正确的初始位置开 始工作 , 开机时首先要进行初始化操作 , 否则设备不能 被启动运行 。 单周期工作 1 按 下启动按钮 后 , 伸缩 气缸顶 出, 延时 2 S 后 或者用限位开关 , 压紧气缸顶出, 延 时 2 S 后 或者用限位开关 , 快充阀打开 , 对消声包内 腔进行快速充气 。若快充 1 0 S , 压力开关不动作 , 则可 判定此消声包泄漏严重, 即为不合格产品, 不必进行下 一 步检验 。 2 若快充1 0 s , 压力 开关 动作 , 还要进行 流量检验 , 即关闭快充 阀, 打开慢充 阀, 慢充 1 5 S 后 , 只有在流量开关不动作而且压力开关保持动作时 , 才 可判定此消声包为合格产 品; 如果流量开关动作或压 力开关不动作 , 都判定此消声包为不合格产品。 3 产品合格应有合格指示 绿灯 并进行排气 , 不合格应 有不合格指示 红灯 并进行排气 , 判断出产品是否合 格之后 , 按下停止按钮 , 压紧气缸缩回, 延时 2 s 后 或 者用限位开关 , 伸缩气缸缩回, 延时 2 S 后 或者用限 位开关 , 系统停在初始位置 , 等待下一消声包的检测 启动。 4 上述过 中, 按下急停按钮 , 系统立 即停止, 并有急停指示 , 等到按下 回原点按钮 , 急停指示灯灭。 5 应有短路保护。 6 按下回原点按钮 , 系统 自动 向 原点回归。 4 结语 该消声器走向、 气密检测设备 , 采用 P L C控制 , 具 有以下特点 1 充分发挥 了 P L C自动控制系统运行可靠 、 控 制灵活 、 维护方便等优点。系统从投 产以来 , 运行稳 定 , 完全能满足生产工艺的要求。 2 操作方便 , 稳定可靠。该设备采用 P L C控制 , 大大提高了系统工作可靠性 、 柔性 , 运行更加稳定 ; 操 作面板简洁, 操作使用方便可靠 , 显示直观。 3 控制 回路 简单 , 经济适 用。气动驱动 回路简 单 , 并用 P L C控制 , 驱动控制系统成本相对较低 , 能适 应单件和大批量生产。能很好地满足中小规模生产厂 家检测需要 , 由于气密检测与走向检测融为一体 , 检测 方便 , 节省成本 , 减轻了劳动强度 , 提高了检测效率。 参考文献 [ 1 ] 廖常初. P L C基础及应用 [ M] . 2版. 北京 机械工业出版社 , 2 0 0 7 . [ 2] 三菱 电机. F X 1 S, F X1 N, F X 2 N, F X 2 N C编程手册 . 2 0 0 2 . [ 3 ] 罗文, 周欢喜 , 易江义 , 等. 电器控制 与 P L C技术[ M] . 西安西安电子 科技大学 出版社 , 2 0 0 8 . 第一作者 蒋玲 , 女 , 1 9 7 4年 生, 硕 士研 究生, 讲 师, 工程师 , 从 事 P L C及 自动控 制方面的教 学和研 究 工作 , 已发论 文 9篇 。 编辑余捷 收稿 日期 2 0 1 0 0 7 1 3 文章编号 1 1 0 2 4 5 如果您想发表对本文的看法。 请将文章编号填入读者意见调查表中的相应位置。 书讯 齿轮加工速查手册张宝珠主编 , 2 0 1 0年 1 月出版 邮购价 5 8 . 8 0元 本书是一本齿轮加工速查工具书。其主要内容包括 齿轮加工基础数据 、 圆柱齿轮计算、 锥齿轮计算 、 圆柱齿轮加工、 锥齿轮加 工 、 圆柱直齿渐开线花键、 齿轮测量与检验。本书内容全面, 实用性强; 书中的技术数据主要以表格形式给出, 并在附录中列出了全 书图表一览, 便于读者查阅。 来款请寄 北京市朝阳区望京路4号, 机床杂志社收, 邮编 1 0 0 1 0 2 。 。 等 源 卜 源 卜 源 凿 黼 开 一 开 一 开
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