PLC在生产线检测控制系统中的应用.pdf

返回 相似 举报
PLC在生产线检测控制系统中的应用.pdf_第1页
第1页 / 共4页
PLC在生产线检测控制系统中的应用.pdf_第2页
第2页 / 共4页
PLC在生产线检测控制系统中的应用.pdf_第3页
第3页 / 共4页
PLC在生产线检测控制系统中的应用.pdf_第4页
第4页 / 共4页
亲,该文档总共4页,全部预览完了,如果喜欢就下载吧!
资源描述:
自动化 DOI 1 0 . 3 9 6 9/ j . i s s n . 1 0 0 9 - 9 4 9 2 . 2 0 1 3 . 1 0 . 0 1 3 P L C在生产线检测控制系统中的应用 许文静 江 阴职业技 术学院, 江苏江阴 2 1 4 4 3 3 摘要在空气开关的生产过程中,因其内部零部件较多, 所以检查验收难度较大。采用电涡流式接近开关和机械手相结合,当 接近开关检测到不合格产品,就发送信号给机械手,实现自动检测。系统采用了西门子s 7 2 2 6 P L C 控制检测过程, 对生产线检 测控制装置硬件电气图进行设计,编写了相应的控制程序,实现了传送带检测系统的手动 、回原点、自动的操作方式。该系统 的设计,提高了生产线检测控制系统的自动化程度和效率,且稍经改装能适合其它生产流水线产品的检测。 关键词 P L C;传送带 ;机械手 中图分类号 T P 2 7 文献标识码 A 文章编号 1 0 0 99 4 9 2 2 0 1 3 1 00 0 4 404 Ap p l i c a t i o n o f P LC i n P r o d u c t i o n L i n e T e s t i n g Co n t r o l S y s t e m XU We n - j i n g J i a n g y i n P o l y t e c h n i c C o l l e g e ,J i a n g y i n 2 1 4 4 3 3 ,C h i n a Ab s t r a c t Ch e c k i n g i s a n i mp o r t a n t p r o b l e m wh i c h n e e d s l o t s o f wo r k i n t h e p r o c e s s o f p r o d u c i n g a i r s wi t c h, b e c a u s e o f i t s i n t e r n a l p a r t s , i n c l u d i n g t h e d e s i g n o f h a r d wa r e f o r p r o d u c t i o n l i n e t e s t i n g c o n t r o l d e v i c e s a n d t h e wr i t i n g o f c o r r e s p o n d i n g c o n t r o l p r o g r a m, t o a c h i e v e ma n u a l, o r i g i n a n d a u t o ma t i c c o n t r o l mo d e s for p r o d u c t i o n l i n e t e s t i n g c o n t r o l s y s t e m. Th e d e s i g n o f t h e s y s t e m i mp r o v e s t h e a u t o ma t i o n a n d e f f i c i e n c y ,a n d s l i g h t l y mo d i fi e d t o fit t h e t e s t i n g o f o t h e r p r o d u c t i o n l i n e p r o d uc t s . Ke y wo r ds P L C;c o n v e y o r ;ma c h i n e h a n d 质量控制在生产制造 中是一个重要 的环节 。 产品在 出厂前 ,都要对产 品进行检查 ,如发现不 合格 品要及时采取措施加 以解决 ,同时研究不合 格品产生的原因以防再次发生。 空气开关也称断路器 ,在 电路 中接通 、分断 和承载额定 作 电流 ,并能在线路和电动机发生 过载 、短路 、欠压的情况下进行可靠的保护u 。在 电力送配 电线路上 ,空气开关质量 的优劣 ,直接 关系到设 备和人员的安全 。空气开关内部 比较精 密,由操作机构 、触点、保护装置 各种脱扣器1 、 灭弧系统等组成。如图 1 为扁平结构 的空气开关示 意图,其内部安装金属零部件的区域用虚线框出。 空气开关在生产过程中,经多条生产线将铜 金属件 、塑料外壳等部件组装起来 ,其安装完毕 即用铆 钉铆接 ,所 以无法检 验 内部 是否缺 少零 件。针对这一情况 ,本系统在空气开关生产 流水 线 的最后一道 工序 位置上方 ,安装 一套检 测装 置,调节各接近开关的灵敏度,使其在缺少零件 时,通过 P L C 控制机械手进行剔除。 1 生产线检测控制过程 1 生产线检测控制系统结构 生产线检测控制系统 由机械手、两条传送 F 曩 ■ ■ ■ ■ T 0 I , ■ z ] 曩■ 4 4 { 0 苴0 釜t L上 £■-五 蕾 图 1空气 开关示意 图 许文静P L C 在生产线检测控制 系统中的应用 工业自 带、检测装置、光电计数器等主要部件组成。检 测控制系统如图2 所示 。 本系统采用气动式机械手,能够实现三个 自 由度方向 水平 、垂直和旋转 的抓取或放置物 品 , 具有操作 范 围大 , 灵活性好 , 应用广泛 的 特点 。三 自由度机械手为圆柱坐标型。机械手上 下 、左右 、旋转 的动作 由三个气缸和三个 2 / 5的 双控 电磁换 向阀实现 。机械手终端 由一双作用气 缸和一个 2 / 5的 单控 电磁换 向阀来完成控制 , 可 以实现抓和放的动作 。 检测装置内部使用了多只微型电涡流接近开 关 ,其位置与零件 内部位置对应 ,接近开关 的灵 敏度和工作距离可 以调节 。根据 电涡流效应 ,它 能在一定的距离内检测有无金属零件。如空气开 关内部相应位置缺少金属零件 ,检测装置就发出 信号。接近开关给出的是开关信号 高电平或低 电平 ,将此信号送给P L C ,控制机械手,将合格 产 品与废品分开 ,实现 自动检测 。 。 1 . 机械手2 . 接近开关3 . 电机4 . 空气开关 5 . 光电计数器6 . 传送带 I 7 . 传送带Ⅱ 图2 生产线产品检测示意图 2 生产线检测系统操作方式 1 手动方式 在手动方式下 ,利用按钮对机 械手每一 动作单独进行 控制 。 如按“ 下降 ” 按 钮,机械手下降 ;按“ 上升”按钮,机械手上 升。这种方式可以用于设备的调试及故障排除时 的操作 】 。 2 回原点 用 回原点操作可以使机械手置于 原点位 机械手在缩回、最上面和最左面 ,且夹紧 装置松开 , 以便于维修时机械手的调整。 3 自动方式 按下启动按钮 , 机械手从 原 点开始接收到检测装置信号 ,就按工序 自动工 作 ,直到按下停止按钮 , 机械手 自动停机 。 2 生产线检测控制系统硬件设计 1 本系统控制要求 机械手初 始位置在最上面和最左边且夹 紧装 置松开。按下启动按钮 ,传送带 I 启动。在传送 带 1人 口处 ,每进来一个产 品,接近开关对该产 品进行检测 ,同时光电计数器发出一个脉冲。如 果 产 品 合 格 ,电涡 流 接 近 开 关 输 出逻 辑 信 号 “ 0 ” ;如检测 到产品内部缺少零件 ,电涡流接近开 关输出逻辑信号 “ 1 ” ,将不合格产品位置记忆下 来,当不合格产品到机械手位置 第 3 个产品间 距 时,传送带 I 停止 ,机械手下降到下限位 S Q 3 , 手指夹住物品延时 ;手臂上升 ,上升到限 位时碰 到上 限位开关 S Q 4 ;机械手手臂缩 回到限 位 S Q 8 ;右转 1 8 o o 碰 到右 限位开关 S Q 5 ;手臂伸 出到 限位 S Q 7 ,手臂下降 ,到下限位碰到下限位 开关 S Q 3 ;手指松开 ,废品落到传送带 Ⅱ 上 ,传 表 1 P L G的I / 0地址分配表 名称 输入地址 名 称 输入地址 接近开关 I O . O 手臂缩回 I l l3 光电计数开关 1 0 . 1 手臂上升 I 1 -4 手臂下限位 l 0 . 2 手臂下降 I 1 .5 输 手臂上限位 1 0 - 3 手臂右转 I 1 .6 手臂右限位 I O . 4 手臂左转 I 1 .7 手臂左限位 I O . 5 手指夹紧 I 2 .O 手臂伸出限位 I O . 6 手臂松开 I 2 . 1 入 手臂缩回限位 I O .7 手动 I 2 . 2 启动按钮 I 1 .O 回原点 I 2 3 停止按钮 I 1 . 1 自动 I 2 .4 手臂伸出 I L 2 伸出 Q O .0 左转 Q0 . 5 输 缩回 Q 0 . 1 夹紧 Q 0 . 6 上升 Q 0 .2 电机1 控制 Q 1 . o 下降 Q0 .3 电机2 控制 Q1 . 1 入 右转 QO .d 原位指示灯 Q 1 . 2 自动化 送 带 Ⅱ开始工作 ,同时夹紧开关 复位 ;手臂上 升 ,到上 限位 时碰 到上 限位 开关 S Q 4 ;手 臂左 转 ,回到原点。 2 硬件电路设计 该系统输入信号有检测装置信号、计数开关 信号 、各限位信号和工作方式选择信号等,输入 点2 2 点。输出信号有各电磁阀和电机等,输出点 共 9 个。其 I / 0接 口分配如表 1 所示。 根据 控 制 要求 及 端 子 数 , 此 处选 用 西 门 子公 司 的 S 7 2 0 0系列 中 C P U 2 2 6型 P L C,其 I / 0 点 数为输 人 2 4点 ,输 出 1 6点 ,满 足控制 所需 端 子数 。选用 三厢 鼠笼型异步 电机作 为传送带 的驱 动 。 分 配 P L C的 I / 0端 子 接 线 如 图 3所 示 。为 了保证 在 P L C发 生故 障时 ,能可靠 地切 断 P L C的 负 载 电 源 ,设 置 了交 流 接 触 器 K M。 在 开 始运 行 时按下“ 负载 电源 ”按钮 ,使 K M 线 圈得 电并 自锁 ,给外部 负载提供 交流 电。按 下 “ 紧急停 车 ”按 钮 ,可 以在 紧急情况下 断开 负载 电源 。 接近 开关 光电计数器 下限位 上 限位 右 限位 左 限位 伸 限位 缩限位 启 动按钮 停止按 钮 伸 出 缩 回 上升 下 降 右 转 左 转 夹 紧 松 开 手动 回原点 自动 l 0 . 0 Ll KM 一 1 0. 1 SQ3 0 10.2 1L So4 ,一 10.3 SO5 10 .4 2 L S Q6 1 0 .5 Q 0 . 0 _ [ ] _ Y V l伸 出 S Q7 I O . 6 Q O . I _ [ 二 卜 _ Y v 2 缩 回 SO8 l 0 .7 Q 0 . 2 _ [ ] _ Y v 3 上 升 S B 一 I 1 ,0 Q O . 3 _ [ ] _ Y v 4下 降 S B 2 l 1 .1 Q 0 . 4 _ [ ] _ Y v 5右 转 S B 3 SB4 l 1 .2 Q O . 5 _ [ 二 卜 _ Y v 6左 转 / 一 I l 3瓮 Q 0 6 _ [ 卜 Y V 7加 紧 S 8 5 S B6 I l 4 Q ’ 棚 _ [ ] _ K M 1 电 机 1 l 1 .5 Q 1 . 1 _ [ K M 2 电 机 2 S B 7 l 1 . 6 SB8 l I . 7 SB9 I 2 . 0 S B1 O 一 I 2 . 1 l 2 . 2 一 l 2 3 I 2 . 4 1M 2M M L 同3 P L C外部接线图 3 P L C程序设计 生产线检测控制系统是典型的顺序控制 ,它 的工作循环是从检测装置开始 ,一步一步有条不 紊地进行 ,每个工步 的执行都会使相应的电磁铁 通电使得电磁铁动作,用行程开关和定时器来判 断每一 步是否完成 ,并决定 是否启 动下一个 工 步,采用顺序梯形图可以方便地完成相应的控制 过程 。自动控Ni le , 序如图4 所示 。 图4 自动控制顺序 图 传送带2 工作 程序的整体结构如图5 所示。 在 该 机 械 手 控 制 程 序 中 , 用 移 位 指 令 S H LB 对产品进行计数。当不合格的空气开关通 过接近开关时,1 0 .0 1 ,使M 0 .0 置位,同时光电 计数 开关检测到有产 品通过 ,1 0 . 1 1 ,进行一次 移 位 ,将 M0 . 0的 1 移 位到 M 0 . 1中 ,M0 . 1 1 ,传 送带每次传送一个产品,光电计数开关接通一 次 ,并进行一次移位 ,当光 电开关接通 3 次并进 釜羔 兰 釜 盗 许文静P L C 在生产线捡测控制系统中的应用 工业自 图5 主程序结构图 行 3 次移位时 ,使 M0 . 3 1 。 在程序 中 ,运用 J MP指令可选择不 同操作方 - 卜- ’ 一- ’ 一- ’ 一 - - ’ 一 上接第 2 4页 参考文献 [ 1 ] Ma r k W.S p o n g , M. V i d y a s a g a r .R o b o t D y n a mi c s a n d C o n t r o l l M J. N e w Y o r k ,U S A Wi l e y ,2 0 0 4 . [ 2 ]唐 国宝,黄田. D e l t a 并联机构标定方法研究 [ J ]. 机 械 工程 学报 ,2 0 0 3 ,3 9 8 5 5 6 0 . 1 3 J D e b l a i s e D,Ma u r i n e P . E f f e c t i v e G e o me t r i c a l C al i b r a t i o n o f D e l t a P a r a l l e l R o b o t U s e d i n N e u r o s u r g e r y [ A]. 2 0 0 5 I EE E / RS J I n t e r n a t i o n a l Co n f e r e n c e o n I n t e l l i g e n t R o b o t s a n d S y s t e m [ c ]. P i s e a t a w a y , N J , U S A I EE E, 2 0 0 5 1 31 3 -1 31 8 . 1 4 j Z h u Y a n h e ,Y a n J i h o n g ,Z h a o J i e ,e t a 1 . A u t o n o mo u s Ki n e ma t i c S e l f - Ca l i b r a t i o n o f a No v e l Ha p t i c D e v i c e l A J. 2 0 0 6 I E E E / R S J I n t e rna t i o n a l C o n f e r e n c e o n I n t e l l i . g e n t R o b o t s a n d S y s t e m [ C]. P i s c a t a w a y , N J , US A I EE E。 2 0 0 6 4 6 5 4 4 6 5 9 . [ 5 ]R e n a u d P ,A n d r e ff N,Ma r q u e t F ,e t a 1 . V i s i o n b a s e d k i n e ma t i c c a l i b r a t i o n o f a H4 p a r all e 1 me c h a n i s m l A 1. 2 0 o 3 I n t e r n a t i o n al Co n f e r e n c e o n Ro b o t i c s a n d Au t o ma . t i o n l C ].P i s c a t a w a y , N J , U S A I E E E , 2 0 0 3 l l 9 1 1 1 9 6 . 式 的程序 。当选择开关打在手动位置 ,I 2 . 2输入 端 接 1 通 ,梯 形 图 中I 2 .2常 开 接 点 闭 合 , J M P 1 ~ L B L 1之 间 的 工 作 梯 形 图 被 跳 过 , J MP 3 ~ L B L 3 之间的工作梯形 图也被跳过 ,I 2 . 2 常 闭接点 断开 ,执行 J MP 2 ~ L B L 2之 间的手动梯 形 图。另两种操作方式 ,控制原理相似 。具体程序 略。 4 结语 实践证明 ,P L C在 生产线检测上的运用极大 地提高 了生产 线检测 控制 系统 的 自动化程 度和 效率 ,且 P L C有着 很大 的灵活性 ,针对 不 同的 产品检测 ,只要更换检测装置及对 I / O点的接线 稍作修改 ,即能适合其他生产流水线产品的检 测 。 参考文献 [ 1 ]张蕊 ,卞伟华 ,张文蔚. 电气控制与 P L C应用技术 [ M]. 上海上海科学技术出版社,2 0 1 0 . [ 2 ]王月芹. 基于P L C机械手控制系统设计与 实现 [ J ]. 机 电产品开发与创新 ,2 0 1 1 2 4 1 5 0 1 5 1 . [ 3 ]廖常初. P L C基础及应用 [ M]. 北京机械工业出版 社 .2 0 0 3 . 作者简介许文静,女,1 9 7 8 年生,江苏江阴人,硕士 , 讲师。研究领域 机电一体化及电气工程。 编辑 向飞 - - - - 一 - - 一 - -卜 - 卜- - 卜一 卜一 -卜一 - 一 [ 6 ] R e n a u d P,A n d r e ff N,L a v e s t J M,e t a 1 . S i mp l i f y i n g t h e Ki n e ma t i c Ca l i b r a t i o n o f P a r a l l e l Me c h a n i s ms Us i n g V i s i o n B a s e d Me t r o l o g y l J j. I E E E T r a n s a c t i o n o n R o b o t i c s ,2 0 0 6 ,2 2 1 1 2 2 2 . [ 7 ] T r a s l o s h e r o s A,S e b a t i a n J M,C a s t i l o E,e t a 1 . O n e Ca me r a i n Ha n d f o r Ki n e ma t i c Cali b r a t i o n o f a P a r all e l R o b o t[ A].2 0 1 0 I E E E / R S J I n t e r n a t i o n a l C o n f e r e n c e o n I n t e l l i g e n t R o b o t s a n d S y s t e m [ c ].P i s e a t a w a y , NJ ,US A I E E E,2 01 05 6 7 3 5 6 7 8 . [ 8 ]张学武. 求线性方程组最小二乘解的递推方法 [ J ]. 河北农业技术师范学院学报,1 9 9 3 ,7 1 4 1 4 7 . [ 9 ]刘成业,李文广,马世国,等. 一种机器人工具坐标系 标定方法 [ J ]. 山东科学,2 0 1 2 ,2 5 1 6 9 7 4 . [ 1 0 ]梁泉.未知环境 中基于强化学习的移动机器人路径 规划 [ J ]. 机电工程,2 0 1 2 0 4 4 7 7 4 8 1 . [ 1 1 ]张文增 ,陈强,孙振 国,等. 弧焊机器人工件坐标快 速标定方法 [ J ]. 焊接学报,2 0 0 5 ,2 6 7 1 - 4 . 第一作者简介曾奇,男,1 9 8 9 年生,湖南衡阳人 ,硕 士研究生。研究领域 机器人精度标定。 编辑 向飞
展开阅读全文

资源标签

最新标签

长按识别或保存二维码,关注学链未来公众号

copyright@ 2019-2020“矿业文库”网

矿业文库合伙人QQ群 30735420