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使用与维护 第2 8 卷2 0 1 0 年第6 期 总第 1 5 0 期 电6 雪8 、 曾8曾8曾8 8 ∞ 808窖 8 8 县 分 3 分 s %姚 采用 P L C实现压泥 自动配药 严力孙晓美范红威刘晓丹赵新 鞍 钢设 备检修 协 力 中心鞍 山 1 1 4 0 2 1 摘要介绍运用 P L C使 转炉除 尘泥加药 系统 实现 自动化 , 从而降低 劳动强度 、 改 善作业环境 、 保证 了出泥 量并提 高了水质 , 确保 了转炉炼钢生产. 关键词P L C转 炉 循环水处理 系统 1 概 述 鞍山钢铁集 团股份公司第 一炼钢连轧厂现有 三座 2 5 0 t 转炉 , 转 炉水处理 系统承担三座转炉 区 域的各种供水 , 其中浊环水 主要是供除尘塔除尘 洗涤用水 , 是采用 O G装置循环水处理系统。根据 转炉炼钢生产特点 , 浊环水 含泥量指标尤为重要 , 压泥量大小直接关系到浊环 的循环水质 , 是转炉 炼钢生产能否正常进行的重要条件。正常情况下 吨钢产泥 2 5 k g 。要保证 出泥量 , 配 药至关重 要 。 从 以上对前倾托辊纠偏机理的分 析 , 可以得 出这样 的结论 只要侧托辊能在胶带运 动方 向前 倾一个偏角 , 都能起到阻止胶带 向具有前倾角一 边的跑偏 , 但也相应增 加了前倾 阻力 。只要 已知 前倾角 , 就能计算出阻力。对于固定式前倾托辊 , 其前倾角一般为 2 ~ 3 。 , 代人公式 1 2 即能计算 出 其前倾阻力 , 在设计计算皮带机滚筒 圆周驱动力 大小时 , 这一阻力应作为主要特种阻力予以考虑 。 3 胶带运输机跑偏调整的实践 通过对胶带运输机跑偏调整 的实践 , 作者认 为要有效地控制胶带 的跑偏 , 不能单独寄希望于 调整托辊 , 调整托辊 的数量不宜 过多 , 必须从安 装 、 使用维护 、 新技术应用各方 面综合治理。 1 在安装调整上 确保机架纵 向轴线 的直线 度 ; 保证各滚筒轴线的平行度 ; 保证胶带接头的直 线度 ; 调整卸料 口位置 , 避免物料在胶带上偏载 ; 调整导料槽两侧橡胶拦板 的位置 , 使 其产生 的阻 力近似 相等 。 2 在使用 中 随时调整清扫器 , 保持胶带表 面清洁; 随时除去粘结在滚筒或托辊表面的杂物; 保证均匀供料 , 防止大块物料局部堵住卸料 口而 使物料在胶带上偏载 ; 及时调整拉紧装 置 , 尤其是 螺旋拉紧装置 , 避免胶带过松 。 如何配药 、 使药液浓度恰好让泥浆絮状凝 出泥 , 实 现系统 自动配药是解决问题的中心。 2 改造前系统 改造前加药系统工艺流程 见图 1 。从工艺 流 程图上看 , 转 炉除尘泥加药 系统十分简 陋 , 给 粉 、 注水 、 药液稀 释和搅拌均 为人 工操作 。而且 给粉和注水无计量设备全靠人为摸索 , 3 采用新技术新材料 目前胶带机使用的托 辊均采用 轧制成形 的钢管制作 , 钢管 在制造 中由 于受设备工艺限制 , 通常会产生误差 , 其 中有管壁 厚度误差 以及 圆度误差 , 一般托辊外表 面不作处 理 , 这两类误差无法得到消除 , 使用中胶带产生跳 动 , 进而对托辊产生交变应力 , 影响了轴承寿命 , 通 常托辊轴承失效除了润滑原 因外 , 大量的托辊 是 由于 上述受钢管制造误差影 响 , 缩短 了轴承寿 命 。按 目前托辊制作工艺 , 很难消除管壁厚度误 差 以及 圆度误差 。而采用新 型材料热压铸石 托辊可 与一般金属托辊相仿 , 其管体 以铸石粉和 聚丙烯 为主要原料 , 掺入石墨粉等添加剂 , 经塑化 压制而成 , 具有 良好的耐磨性和耐腐蚀性 , 并便于 表面切削加 T , 这样可 以消除钢管托辊因管壁厚 度误 差以及 圆度 误差使胶带 在使用 中产 生 的跳 动 , 可以保证胶带运行中的直线度 , 减少跑偏量。 4结论 综 J 所述 , 通过对槽型前倾托辊受力及纠偏 原理分 析 , 可 以看 出槽型前倾托辊 在胶带运输机 使用 中的作用 , 当然 , 胶带运输机 的跑偏原因有多 种 , 要先分析胶带跑偏 的原因, 不 同情况需采用不 同 的纠偏方 法 。 2 0 0 9 -1 2 -2 8 收 稿 一 3 一 第 2 8 卷 2 0 1 0 年第 6 期 总第 1 5 0 期 0s 县 9 县£ 喜 誊 、 2 08 s如 雪∞ 8 毳 、 g 分吕 8 8 粕 0S 啦 墨0 0s 0 、 35 、 暑 5 图 1 改造前加药系统工艺流程 提升 很难达到理想压泥所需的药液浓度药粉量过高 , 一 是造成不必要的浪费, 使回泥水含药量大 , 影响 水质 , 二是极易造成药液提升泵损坏 ; 药粉量小 , 药液浓度低 , 影响 泥 , 从 而造成水质恶化 , 严重 时转炉被迫停产 。因此 , 从配药浓度准确性 、 降低 设备故障和保证转炉生产用水质量等方面考虑 , 对加药系统进行改造 , 利用 P L C控制 , 实现压泥 自 动配药, 是 十分必要的。 3 改造后系统 改造设计工艺流程 见图2 , 药粉到人 1 后 , 启 动加药系统 , 在P L C的控制下实现 自动配药的闭 环控制 。操作模式 远程画面手动单独操作设备 、 远程 自动模式运行和机旁操作 。 图2 加药系统工艺流程 卜一 料斗 ; 2 一料位计 ; 3 一给粉机 ; 4 一给粉 电动机 5 -- 一 变频器; 6 一搅拌器; 7 一 药液混合 器; 8 一流量开关; 9 一配药电动阀; 1 卜 一 流量计 ; 1 1 一压缩 空气 搅拌 ; 1 2 一蒸气 溶药 ; 1 3 ~液住计 ; 1 4 一提升泵 ; 1 5 - - 稀释 电动阀 1 6 一配 药箱; 1 7 一药液稀释 箱; 1 8 一储 药箱 根据现场实际设备容积 , 首先给配药箱的液 位计设定数值 在触摸屏上 低液位为 l 0 , 高液位 为 1 2 0 。P L C通过采集配 药箱液位实际值 与设定 值 比较确定配药 系统工作条件之一 实际值小于 1 2 0 大于等于 1 0 ; 然后给储药箱的液位计上设定液 一 4一 啦 ∞ 敢 0 吼 0 8 2 0s 8 6 使用与维护 位 高 、 中 、 低 , P L C采集液位的开关量确定配药系 统工作条件之二 中液位等于 1 。具备上述两个条 件后配药系统开始工作 配药电动阀打开, 稀释电 动阀打开, 当配药给水量达到一定时, 流量开关 自 动闭合 , P L C采集到流量开关闭合后延时 5 s , 变频 器根据给定频率给粉机开始工作 , 高液位决定加 药系统停止工作。 4系统组 成 1 本 系统 采用 西 门子公 司 s 7 2 0 0的小型 P L C 。该机指令丰富、 功能强大 、 便于扩展 、 性能价 格 比高 。选用 C P U 2 2 4 处 理器 , E M2 2 1 通讯模板 1 块 、 新 型高密扩展模块 E M2 3 2 模拟量输 出模 板 l 块 , 以及 2 块 E M2 3 1 模拟量输入模板 ; 共计 2 6 个 I / O点 含6 个备用点 。 2 频系统采用j 菱E 5 0 0 F R E 5 4 0 0 . 7 5 K C H 变频器, 频率设定范围为 0 ~ 4 0 0 H z , 它直接与电动 机连接 , 拖 动方式为一拖一 , 在工频以下连续改变 电源频率实现电动机软启动 , 启动比较平滑, 减少 启动 电流对 电动机的冲击, 延长设备寿命 , 控制系 统组成 见图3 。 触摸屏 图3 加药控制系统组成结构 3 药液浓度配比。在配药测试过程中, 通过 加药箱的容积和给粉 电动机转速大小得 出的给粉 量 , 反复测试药液配 比浓度 , 并根据现场实际要求 设定 刀 为浓度即设定给粉电动机转速 , 由于给粉电 动机转速是 由变频器来控制 , 依据变频调速的原 理及特点 异步电动机转速公式 , n 6 0 / l 一 5 / p可 看 出转差率 变化不大 , 可视为恒定 , 电动机磁极 对数P也是常数 , 所 以电动机转速 门 与电源频率 , 是成正 比的 , 只要改变频率 即可改变 电动机转 速 , 当频率 0 ~ 5 0 H z 之间变化时, 电动机转速调 使用与维护 第2 8 卷2 0 1 0 年第6 期 总第 1 5 0 期 节范围是非常宽的。因此设定浓度就是设定变频 器的频率 , 根据反复实验推测 出经验数据 浓度 与 频率 的参考数据 , 0 . 1 %, O . 1 5 %, 0 . 2 %, 0 . 2 5 %, 0 . 3 % 等浓度对应 1 5 , 2 0 , 2 5 , 3 0 , 3 5 Hz 等频率 , 即调频调 浓度大小。 5 功 能描述 控 制程序 1 程序控制框图 见图4 。 2 1 / O接线示意 见图5 。 图4 加药系统 P L C程序控制框图 储 药箱低 液位1 0 0 储 药箱高 液位1 0 l 储 药箱 中液位1 0 . 2 配药箱高液位1 0 . 3 配药 箱低液位1 0 . 4 配药 电动 阀l 0 . 5 给粉 机过热 1 0 6 故 障 PI C 图5 加药控制系统I / O接线示意 在 自动状态下 , 储药箱液 面处于低液位 1 0 . 0 - 1 , 药液提升泵停止工作 Q O . 1 输 出为o , 当储药箱液 面处于 中液位 I O . 2 1 , 同时 配药箱液面为低 液位 I O . o 1 时配药系统开始顺序 工作 , 即配药电动阀 开 I O . 5 1 , 延 时 5 s 后 , 给粉 电动机变频 器接受 到 P L C工作指令开始根据触摸屏人工给定频率控制 给粉 电动机转速来 控制给粉量 , 经搅拌器搅拌均 匀 , 药液稀释达需要浓度后到储药箱 , 由提升泵送 至压滤机泥药配 比箱 , 再到布料卷筒 , 经压滤机 出 泥 片 。 l O . 2 1 0 . 4 I O. 1 1 0 . 3 l O . { 卜 卜r_ | , 卜_ |, 卜■ , M0 0 l { } _ J 提 升泵运转 1 0. 1 1 0. 0 M【 J _ 0 1 } MO .0 I M O V W I 1卜 E N E N 0卜 _ w2 0 4 1 E Ⅲ N , { , H 卜 叫 rI L 加 m 图6 加药程序控制图 当储药箱液面达到高液位时 , 或配药箱液 面 达高液位时 , 加药系统停止工作 。停止配药过程 上 为先停给粉机 , 后停给粉电动阀 , 即 P L C得到高 液位指令后, 变频器r r 0 给粉机停止工作, 给粉电 行 动阀关闭。 3 控 制过程 见 图 6 根据药粉 聚炳烯 酰 胺 特点 , 必须先 给水 给水电动阀 , 因此 P L C输 出给中间继电器经延时5 s 后再允许变频器工作。 6 实施效果 自2 0 0 8 年5 月投入使用以来 , 设备运行稳定 , 浊环水质达标 , 提高了劳动生产率 , 大大降低了劳 动强度 , 改善 了职工的作业环境 , 由于压泥 自动配 药, 节省了大量的时间, 使压泥量大大提高, 从而 提高了经济效益 , 据粗略估算 每天多产泥 1 0 0多t , 仅泥量年创效 7 0 0 余万元。 2 0 1 0 0 5 2 5 收 稿 一 5 一
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