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煤炭工程 2 0 1 1年第 9期 欧姆龙 C S 1系列 P L C在唐 山矿 选煤厂 综合 自动化项 目的应 用 屈 浩 北京东方亚邦自控系统工程有限公司,北京1 0 0 0 8 8 摘要 针对唐山矿选煤厂原有控制 系统存在的 问题 ,进行 了技 术改造方案的可行性分析. 详细介绍 了唐山矿选煤厂基 于 0 M R O N C S 1系列 P L C构成的光纤冗余环 网结构的新控制 系统 ,该 系统主要 包括集 中控制及监测 系统、主洗生产控制 系统、原煤生产控制 系统、浮选生产控制 系 统 、重介 密度 调 节控 制 系统 五 大部分 ,最后 介 绍 了改造方 案及 改造效 果 。 关键词 集 中控制 系统 ;O MR O N P L C;C O N T R O L L I N K;选煤厂综合 自动化 中图分类号 T D 6 7 9 文献标识码 B 文章编号 1 6 7 1 0 9 5 9 2 0 1 1 0 9 - 0 1 2 2 - 0 3 1概述 唐山矿业分公司选煤厂隶属于开滦 集团 有限责任公 司唐 山矿业 分公 司 ,是 一座 矿井 型炼焦煤 选煤 厂 。全厂 集 中控制及监测系统是该厂综合 自动化建设的重要组成部分, 该系统的使用形成 了选煤厂集设备集中联锁控制、工艺过 程参数监视及控制信息传输及生产信息管理为一体的多功 能综合自动化控制体系,不仅能使选煤厂生产与管理系统 建立在一个高 度数字化 、信息化 的平 台上 ,又 能为该 厂实 现高产、高效、节能降耗提供有力保障。 2系统构成 唐山矿业 分公 司选煤 厂综 合 自动化改 造项 目内容共 分 为集中控制及监测系统、主洗生产控制系统、原煤生产 控制系统 、浮选 生产控 制 系统、重介 密度调 节控 制系统 五 大部分 。 根据唐 山矿选 煤厂 实际情 况 ,综合 自动化 项 目的生 产 集 中控制 系统确定 由上位监测管 理系统 、1 0 0 M 环形光纤 以 太网、C O N T R O L L E R L I N K网以及下位机 P L C控制系统等 组成,是一个以网络通讯为基础的集管理、监测、控制于 一 体的生产系统 。上位监测管理系统由三台工控计算机 组成 ,通过光纤以太 网和 P L C主站连 接通讯 。P L C站间 的 通讯采 用 0 MR 0 N专用 的通讯 网络 C O N T R O I L E R L I N K 网 实现。整个 P L C控制系统 采用 多地 分站加 本地 主站 的结 构 形式 ,在各个 车间配 电室设 置分 站 ,按照 相对独 立 的工 艺 划分设置控 制 区域 ,各 分站 间又 相互通 讯联 系 ,组成一 个 完整 的控制 网络 。系统控制通过上位 监测管理 系统 的监控/ 组态软件将相关 的控制命令和状态设置下传给下位 P L C , 并由P L C完成设备控制。系统监控的设备主要是各车间的 参控设备,及各种传感器的模拟量信号通过 P L C采集并上 传给上位监测管理系统,包括转速、电流、料位、频率等。 2 . 1上位监 测 管理 系统 硬件构成研华工业控制机、大屏幕显示器、不间断 U P S电源 、打印机等 。 软件 构 成WI N D O WS X P操 作 系 统、MI C R O S O F T O F F I C E 2 0 0 3 、监控组态软件 i F I X 4 . 0等。 上位监控管理系统采用由研华工业控制机与美国G E公 司的i F I X 4 . 0实时监控组态软件构成的平台。该平台分为 2 个操作员站和 1 个工程师站布置于中央控制室,能够完成 所需的 I / O信息获取、控制系统组态、图形监控、动态图 形显示、历史数据查询及调用、系统状态诊断等功能,同 时还具备系统报警显示查询,报表制作、生成数据库、状 态趋势显示、数据库的管理和维护等功能。该平 台提供标 准的 H MI 运行画面,使全厂整个生产情况能够在显示器上 实 时地 显示 出来 ,不 仅使 调度指 挥人 员能 够对控 制系统 进 行 观察 和操 作 ,还能 迅速 了解现 场的生 产情况 ,并 及 时作 出正确决策。必要时两个操作员站亦可承担工程师站功能。 2 . 2 系统 网络构 成 整个控制系统由以太网和 C 0 N T R O L L E R L I N K网两层 网络组成 。以太 网是监 控层 网络 ,也 是管理 网,主要 由中 心交换机 、MO X A光纤 环 网模 块等组 成 。唐 山矿选煤 厂 的 网络监控层采用光纤 冗余 环 网结 构 ,环 网 的好 处是 网络上 任一节点出现故 障 ,都不 会影 响整个 网络 的通讯 ,使 得整 个洗煤厂生产监 控 系统具 有极 高的可 靠性 。上 位机用 8芯 双绞线与中心交换机相连接,交换机通过光纤分别与下位 分 站中设置 的 MO X A光纤 环网模块 连接 ,构成 网络的主干。 收稿 日期 2 0 1 1 0 3 2 9 作者简介屈浩 1 9 7 0一 ,男,山东郓城人,高级工程师,工程硕士,现任北京东方亚邦 自控系统工程有限公司总 经理 ,主要从 事矿井及 选煤厂控制系统的设计及 系统集 成方 面的工作 。 1 2 2 学兔兔 w w w .x u e t u t u .c o m 2 0 1 1年第 9期 煤炭工程 再 与各个下 位分站的 以太 网通讯 模块 连 接构 成一 个 完整 的 以太 网环 网 ,这 样 上 位机 和 下位 机 就 实 现 了采用 T C P/ I P 通讯协议进行 l O O Mb p s 的高速通讯 。 c 0 N T R 0 L l J E R L I N K网是 控 制 层 网 络 ,也 是 生 产控 制 的执行 层 ,控 制 层 的 各 主 站 P L C和 各 自 分 站 问 都 采 用 C O N T R O L L E R L I N K通讯单 元进行数据通讯 。 2 . 3 下位 P L C控 制 系统 唐 山矿 选 煤 厂 下 位 控 制 系 统采 用 日本 O MR O N 欧姆 龙 公司 C S 1系列 P L C做为控制 系统主机 。C S 1系列 P L C具 有模块 化 、可扩 展 的体 系结 构 等特 点 ,可用 于 生产 过程 中 的实时控制和过程控制、高速机器控制、基础建设应用、 变电站自动化应用等。唐 山矿选煤厂控制系统各个分站均 包括 电源 、C P U、I \O模 块 、C O N T R L L E R L I N K通 讯模块 、 E T N以太网通讯处理模块 及模 拟量输入/ 输 出模块等 ,其 中 原煤系统 的 P L C的 C P U采用 C S 1 DC P U 6 5 H型 ,主洗系统 和浮选 系统 的 P L C的 C P U采用 C S 1 HC P U 6 5 H型 J 。 全厂控制 系统的管 理 网络与 控制 网络 之 间的信 息交换 是双 向的 ,即上 位机通 过环 形光 纤 以太 网与控 制层 网络 中 每个下位 P L C主站相 连 ,采 集其所 需的 各种运 行参 数信 息 及实时数据 ,经过监控软件 的运算处理同时在显示器上显 示出来 ,并能自动或手动操作将各种指令下发给控制网络。 这样就 实 现 了 自动监 测 及 控 制 的 生产 过 程。控 制 网 络 中 P L C的各个分站按照硬件地址在 C O N T R O L L E R L I N K网络 中相互识别 ,这样系统就不会造成信号拥塞 j 。全厂控制 系统的网络结构及 P L C配置如图 l 所示。 图 1 唐 山矿选 煤厂控制 系统 网络 结构 及 P L C配置 图 2 . 4下 位 编 程 软 件 下位 P L C的编程软 件 O MR O N C XP r o a mm e r 是一 种 基于 Wi n d o w s 操作系统的高性能组态、编程、测试和程序 维护工具 ,本控制 系统中采用 的是 L D逻辑梯形 图编 程语 言 编制的控制程序 。 2 . 5 集 中控 制 系统 功 能 1 设备 控制选择 。每个设 备都有 连锁/ 解 锁 、投运/ 检 修 、远控/ 就地等几个工作状态 ,用上位 机可 以很方便 地对 设备 的这些状 态进行选择/ 设 置 。 2 系统流程 启/ 停 。集 控 系统 可 以选择 现有 的工 艺流 程按逆煤 流方向逐 台启 动设 备 ,如果 正 在启 动 的设备 发生 故障 ,则该设备的上游设备不再启动 ,进入流程续启状态, 直 到该设 备正常启 动后 流程 才继 续启 动 。当系统 工作完 成 后 ,需 要停止正在 工作 的流 程 ,则 按顺 煤流 方 向逐 台延 时 停 止设 备 。如果现场工艺 流程发生变 化 ,亦 可对启/ 停 车流 程进行重新调整/ 组态 。本集控 系统有 着很强 的适应性 。 3 预告及故障报警功能。当集控系统按流程启/ 停车 或启动/ 停止单台设备时,可 以进行 启车/ 停车信号预告 , 以提醒现场工 作人 员 。当系统 中某 台设 备发 生故 障 ,除流 程 做出相应 的停机 动作 ,还 将 以图形 颜 色 、语音 形式 和报 警 信号方式分别 对调度 室 和现 场进行 报 警 ,提 醒相关 人员 进行处理 。 4 数据采 集 、 处 理及 显 示功 能 。 系统 能 实时准 确 检测/ 下转第 1 2 6页 1 23 学兔兔 w w w .x u e t u t u .c o m 煤炭工程 2 0 1 1年第 9期 可行性探讨 此种方式 在 O B 1中只调用 了一次 通讯 程 序块,在单次循环中,不会再发生响应故障问题,通过另 外一个地址修改程序的调用,实现了多个地址的循环通讯, 但是 ,在实际应用 中 ,由于发 送程 序与接 收程 序并不是 同 步执行,存在一定的时间差,如果 ,切换通讯参数的时机 不对 ,可能会 造成 接收 的数 据并不 是此 时当前地 址要求 的 数据的情 况。同时 ,一 旦在 实际应用 中,如果 发生 某个 现 场从站发生故障,完全无法通讯时,程序运行轮询到该站 时,无法读取到收发的结束标志位 ,整个地址轮询过程就 会中断。因此,针对此种思路,设计 的优化算法 如图 4 所示 。 图4 优化算法流程图 根据算法流程所示 ,程序在循环时,均判断收发程序 结束 标 志 位 与 故 障 标 志 位 ,当 检 查 到 接 受 成 功 标 志 位 D O N E 时 , 此 次 通 讯 已经 成 功完 成 , 数 据 已经 正 确 存 储 , 可以切 换从 站地 址 ,进行 下一从 站通讯 。如果 当累积 故障 标志位达到 1 O次时,即认为该地址从站物理故障 避免因 现场干扰等因素造成的单次故障信号影响 ,并切换从站地 址进行下一次通讯 ,保证整个通讯过程 的不 间断正确轮询 。 经过项 目实验证实,该优化算法运行可靠稳定,提高 了整个 Mo d b u s网络 的通 讯效 率 ,并 且 经过 几 次机 组 的大 修,T E M单元断网实践证明,程序能够正确判断故障从站, 并无中断其他在 网从站的通讯过程,所有通讯数据详实可 靠,能够证明该优化算法在项 目中的成功应用。 3 结语 通过软件 的优化 ,解决 了 S I E ME N S s 7系列 P L C在 面 对大量第三方 Mo d b u s 从站设备通讯时 的局 限性 ,在确保通 讯过程可靠的同时,也兼顾了通讯过程轮询的效率。项 目 中系统运行至今 ,通讯过程可靠,及时全面地采集了大量 现场数据。可见 ,利用该方式来解决 S I E M E N S s 7系列 P L C 与大量第 三方 Mo d b u s 从 站设备 间通讯 问题 是值得 推广 的。 在面对大量第三方厂家设备时,采用 Mo d b u s 协议通讯,能 够有效降低系统通讯接 口门槛 ,降低系统成本 ,适合在国 内大多数集成了多家第三方设备的项 目场合中推广应用。 参考 文献 [ 1 ] 陈铭.基 于 MO D B U S协议 的设 备 和 P L C实现 通信 的研 究 [ J ] .湖南科 技学院院报 ,2 0 0 9,3 0 4 6 O~6 2 . 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