基于PLC的龙门刨床改造.pdf

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基于 P L C的龙门刨床改造  李玉婉 ( 兰州交通大学 机电工程学院, 甘肃 兰州 7 3 0 0 7 0 ) 摘 要 针对大型龙门刨床 B 2 0 2 5目前存在的问题, 对其电气控制系统进行全面的技术改造, 增加铣削功能以适应各 种加工要求。该控制系统以 P L C为核心以及人机界面为控制界面, 完成开关量逻辑控制、 转速控制、 工作台智能调节 及人机界面交互; 西门子直流调速器 6 R A 8 0实现刨削控制系统改造; 西门子变频器 M M 4 4 0实现铣削功能控制。通过 改造, 提高了系统的可靠性、 稳定性, 操作界面简单、 友好, 满足生产加工多元化要求。 关键词 龙门刨床; 铣削; P L C ; 人机界面( H M I ) ; 直流调速器; 变频器 中图分类号 T P 2 7 3 文献标志码 A 文章编号 1 0 0 7 - 4 4 1 4 ( 2 0 1 5 ) 0 2 - 0 1 2 8 - 0 4 T r a n s f o r ma t i o no f G a n t r yP l a n eC o n t r o l S y s t e mB a s e do nP L C L I Y u - w a n ( S c h o o l o f M e c h a t r o n i c E n g i n e e r i n g ,L a n z h o uJ i a o t o n gU n i v e r s i t y ,L a n z h o uG a n s u 7 3 0 0 7 0 ,C h i n a ) A b s t r a c t A i m i n ga t t h e e x i s t i n g p r o b l e mo f l a r g e - s c a l e B 2 0 2 5g a n t r y p l a n e ,a c o m p r e h e n s i v e t r a n s f o r m a t i o ni s a p p l i e dt o i t s e l e c t r i c i t y c o n t r o l s y s t e m ,i n c r e a s i n gt h em i l l i n gc a p a b i l i t i e s i no r d e r t oa d a p t t ot h ep r o c e s s i n gr e q u i r e m e n t s .Wi t hS i e m e n s p r o g r a m m a b l el o g i cc o n t r o l l e r a s t h ec o n t r o l c o r ea n dh u m a n - m a c h i n ei n t e r f a c ea s c o n t r o l i n t e r f a c e ,t h es w i t c hl o g i cc o n t r o l , r o t a t i o n a l s p e e dc o n t r o l ,w o r k b e n c hi n t e l l i g e n t r e g u l a t i o na n dh u m a n - m a c h i n ei n t e r f a c ea r ea c c o m p l i s h e d ;a n dt h eS i e m e n s 6 R A 8 0D Cs p e e dg o v e r n o r i s t oa c h i e v ep l a n i n gc o n t r o l s y s t e mt r a n s f o r m a t i o n ;w h i l et h eS i e m e n sc o n v e r t e r M M 4 4 0i st oa  c h i e v e m i l l i n g f u n c t i o n s . T h e r e s u l t o f r e c o n s t r u c t i o ns h o w s t h a t i t i m p r o v e s t h e r e l i a b i l i t y a n ds t a b i l i t y o f m a c h i n e , a n dt h e o p  e r a t i o ni n t e r f a c ei s s i m p l ea n du s e r - f r i e n d l y .T h ep e r f o r m a n c es a t i s f i e s t h er e q u i r e m e n t s o f p r o d u c t i o np r o c e s s . K e yw o r d s g a n t r yp l a n e ;m i l l i n g ;P L C ;h u m a n - m a c h i n ei n t e r f a c e( H M I ) ;D Cs p e e dg o v e r n o r ;c o n v e r t e r 0 引 言 某厂的一台由武汉重型机床厂 7 0年代生产的 B 2 0 2 5型龙门刨床,经过近 4 0年的使用[ 4 ], 电器元 件严重老化导致在加工时工作台往复换向过程中对 齿轮箱的撞击非常严重, 影响龙门刨床的使用寿命, 更换减速箱齿轮后仍不能正常工作, 现已不能满足生 产需要[ 2 ]; 而且近年来随着机械产品结构的不断调 整, 陆续出现了非连续加工零件, 市面涌出越来越多 元化的产品, 仅仅刨削功能已不能满足快速发展的生 产需求。 因此对该大型龙门刨床增加铣削功能并且进行 电气控制系统的综合改造, 以提高设备性能, 满足该 龙门刨床各种加工生产要求。 1 刨铣功能技术要求 通过对原龙门刨床工艺流程和控制方法的研究, 刨铣功能的主要技术要求如下 加工件最大宽度 25 0 0m m ; 加工件最大高度 2 0 0 0m m ; 加工件最大长度 80 0 0m m ; 工作台工作速 度( 无极) 3~ 6 0m/ m i n ; 垂直刀架水平移动最大行 程 29 5 0m m ; 垂直刀架和侧刀架抬刀高度 0~ 1 2 0 m m ; 侧刀架垂直移动最大行程 20 0 0m m 。 2 刨铣功能改造总体方案设计 2 . 1 总体方案设计 依据机床工艺控制过程和技术要求, 针对双电机 驱动重型刨床, 为了实现刨铣两用功能, 刨削功能采 用功率较大的普通直流电机实现; 铣削功能采用小功 率的交流变频电机通过减速机来实现, 并完成电气控 制系统设计。 刨削时, 原机床驱动工作台的大功率直流电机功 率为 6 0k W, 成本较高, 且工作性能稳定可靠, 因此改 造时保留拖动方式不变, 工作台拖动采用直流调速 器, 要求调速器调速范围宽、 节能效果显著。 铣削时, 拆除原机床一个垂直刀架, 并且在拆除 垂直刀架溜板上增加一台 1 5k W 铣头, 在主减速箱 与交流变频电机之间增加一套铣削减速机, 来满足铣 削时直流电机对工作台的驱动要求, 确保铣削时, 工 作台低速运行时稳定, 不抖动、 不爬行。增加一套电 磁离合器来实现刨削和铣削电机之间的切换。变频 器具有低速性能好、 响应快、 定位精度高, 过载能力强 等优点, 因此主传动采用变频器配 1 5k W 交流变频 电机来驱动工作台的运行, 以满足工作台铣销时的加 工要求。 821 设计与制造 2 0 1 5年第 2期 ( 第 2 8卷, 总第 1 3 6期)机械研究与应用 收稿日期 2 0 1 5 - 0 2 - 1 5 作者简介 李玉婉( 1 9 8 9 - ) , 女, 甘肃武威人, 硕士研究生, 研究方向 自动化控制。 龙门刨床的大部分动作属于逻辑控制, 因此以 P L C为核心实现开关量逻辑控制, 触摸屏实现人机界 面( H M I ) 交互和刨铣的切换。触摸屏主画面实时显 示龙门刨铣床的运行状态以及故障信息[ 3 ]。P L C 、 变 频器、 直流调速器及触摸屏都选择西门子公司产品, 因为配套的系统兼容性较好, 运行方便、 稳定可靠。 制作电气控制柜一台, 方便龙门刨铣床控制以及检测 维修。控制系统结构框图如图 1所示。 图 1 控制系统结构框图 2 . 2 控制系统各部分流程设计 2 . 2 . 1 自动控制子模块/ 工作台点动 自动控制有三种工作方式, 在加工时根据所加工 工件的工艺要求进行选择, 其控制流程如图 2所示。 图 2 工作台自动控制流程图 工作台分别有点动控制和自动控制两种运动方 式, 其中点动控制用来调整工作台步进和步退动 作[ 1 ], 工作台在启动前需先启动润滑油泵。自动循 环控制是以 P L C为核心, 以接近开关等配合相关电 路和 P L C梯形图程序来完成。 2 . 2 . 2 横梁控制子模块 横梁控制是指横梁的升降、 夹紧放松控制, 在横 梁动作前先要对横梁进行放松控制, 移动到位后横梁 夹紧。确保丝杠和螺母之间的无间隙配合, 在横梁下 降动作完成后有短暂的回升控制, 紧接着执行夹紧动 作, 回升控制时间由定时器设定。在横梁升降过程中 碰到接近开关, 控制程序结束运行, 升降电动机停止。 横梁调整必须在工作台停止运行时进行, 那么在硬件 电路中和程序执行时需要设计联锁电路。横梁控制 子模块流程图如图 3所示。 图 3 横梁控制流程图 2 . 2 . 3 刀架控制子模块 交流电动机的正反转动作控制的刀架进刀动作、 退刀动作。刀架自动控制是指四个刀架的自动进给、 快速移动控制。其中两个侧刀架和一个垂直刀架完 成水平、 垂直方向的刨削动作, 另一个垂直刀架安装 铣刀完成铣削动作。刀架快速移动时必须在工作台 停止运行时进行。选择开关完成刀架的选择[ 4 ], 并 将电信号送给 P L C , P L C根据合理的逻辑判断并产生 输出信号,相应的交流电机响应并进行正反向控制, 完成刀架的自动进刀、 退刀的控制。 2 . 2 . 4 故障报警及位置调整子模块 故障报警子模块是为了系统在出现故障时, 对系 统进行安全保护。在控制系统设计时除了基本功能 外, 还必须设计一些安全联锁保护功能, 以保证系统 安全可靠地正常运行。 位置调整子模块是为了在控制系统启动检测一 921 机械研究与应用2 0 1 5年第 2期 ( 第 2 8卷, 总第 1 3 6期) 设计与制造 些运动部件故障动作, 先进行故障排除并进行位置调 整, 使运动部件运行到合适位置。在本系统中, 一般 设置工作台前进/ 后退极限保护, 横梁上升/ 下降极限 保护以及刀架极限保护。 3 刨铣功能控制系统设计 3 . 1 控制系统总体硬件结构 根据控制系统的要求, 本系统选择德国西门子 S 7 - 2 0 0系列的 P L C 。系统的大部分输入输出量是数 字量, 其中, 一共数字量输入点为 4 2个, 数字量输出 点为 2 9个, 因此选择西门子 P L CC P U 2 2 4 ( A C / D C继 电器) 为主机, 并扩展 2个数字量扩展模块, 他们分 别是一个 E M 2 2 3 ( 1 6 D I / 1 6 D O , 继电器输出) 、 一个 E M 2 2 3 ( 1 6 D I / 1 6 D O , 晶体管输出) [ 4 - 8 ]。 3 . 2 刨削功能硬件结构 3 . 2 . 1 直流调速器的选型 直流调速器的选型主要依据所控制的 Z B D - 9 3 型直流电机的额定电源电压( 2 2 0V ) ; 额定直流电压 ( 即电枢电压= 2 2 0V ) ; 额定电枢电流( 3 0 5A ) 及运 行方式( 两象限或四象限, 该系统的直流电机在四象 限运行) 几个要素来进行选型。综合考虑以上几个 要素最终选择西门子 6 R A 8 0 8 7 - 6 D V 6 2直流调速器。 启动直流调速器将电机铭牌上的参数输入到直流调 速器, 设置结束按下确认键, 结束电机数据的输入。 3 . 2 . 2 辅助功能硬件的选型 本系统用接近开关用作限位控制, 接近开关重新 选择综合考虑使用环境、 检测物、 电源电压、 使用寿命 和价格等因素, 选择欧姆龙直流 3线式 E 2 E - X 5 E 1 ( 非屏蔽) 型接近开关若干, 大小为 M 1 2 , 检测距离为 5m m , 一般设定检测距离为 0~ 4 . 0m m 。 本系统用旋转编码器来检测刨床工作台减速及 返回信号[ 9 ], 并将信号送给 P L C 。旋转编码器的选型 综合考虑以下三方面因素 ①机械安装尺寸; ②分辨 率; ③电气接口。为合理利用 P L C的 2 4V电源, 最 终选择 E 6 A 2 - C W3 E型增量式旋转编码器, 该旋转编 码器的分辨率为 5 0 0 ( 脉冲/ 转数) , 与之相配套安装 的耦合器的型号为 E 6 9 - C 0 4 B , 用金属安装的配件为 E 6 9 - 1 。 3 . 3 铣削功能硬件结构 主传动采用变频器配 1 5k W交流变频电机来驱 动工作台的运行。变频调速电机一般均选择 4级电 机, 基频工作点设计在 5 0H z , 频率 0~ 5 0H z ( 转速 0 ~ 1 4 8 0r / m i n ) 范围内电机作恒转矩运行, 频率 5 0~ 1 0 0H z ( 转速 1 4 8 0~ 2 8 0 0r / m i n ) 范围内电机作恒功 率运行, 整个调速范围为( 0~ 2 8 0 0r / m i n ) 。根据控 制要求, 在满足基本驱动设备的要求, 要提高输出转 矩, 选择 6级电机, 其工作特性与直流调速电机相同, 调速平滑稳定, 最终选择 Y V P - 1 8 0 L - 6型变频电机 来实现工作台调速的目的。 变频器的选型综合考虑所控制变频电机的实际 电流值以及负载特性等。所驱动的电机属于恒功率 型负载, 要求低速运行时转矩要足够大, 变频器电压 电流都要匹配[ 1 0 ]。最终选择 S i e m e n s M M 4 4 0型变频 器进行调速。通过减速机、 变频电机, 电磁离合器综 合带动工作台运动, 完成铣削动作。 4 系统控制分析及人机界面设计 4 . 1 刨削功能系统控制分析 按照机床的工作要求以及刨削铣削的工艺对控 制系统的要求, 设置自动工作和手动工作两种模式, 符合操作人员的操作习惯, 图 4为系统控制流程图。 图 4 系统控制流程图 机床刨削时在手动工作模式下能够完成以下几 个动作, 分别是垂直刀架快速进给、 左/ 右侧刀架快速 进给、 横梁升降夹紧控制、 工作台步进前进和步进后 退等动作[ 4 ]。 机床刨削时, 电磁离合器分离, 工作台分别向前 和向后两方向运动, 其运动的速度值由电位计 W1 、 W2设置, 设置值送给 6 R A 8 0全数字直流调速装置。 当满足启动条件的情况下, 按下工作台相应前进、 后 退按钮, 6 R A 8 0全数字直流调速装置即解除封锁输 出相应电压, 电机响应开始运转带动机床工作台作相 应的运动[ 9 ]。旋转编码器检测机床工作台减速及返 回信号, 并将其检测到的信号送给 P L C 。慢进和慢退 的速度值由整流装置参数设定。P L C控制正反方向 给定及慢进、 慢退等信号给 6 R A 8 0全数字直流调速 031 设计与制造 2 0 1 5年第 2期 ( 第 2 8卷, 总第 1 3 6期)机械研究与应用 装置, 同时 6 R A 8 0全数字直流调速装置控制电压输 出大小及方向, 实现 刨床工作台自动控制[ 8 ]。机床 铣削时, 1 5k W的变频电机启动, 电磁离合器结合, 主 电机仅起传递作用使得工作台处于铣削运行状态, 其 速度值由变频器设定来控制电机运行速度, 完成铣削 动作。 龙门刨铣床横梁控制主要有上升、 下降, 夹紧、 放 松控制, 上下的调整移动和自动夹紧相互配合自动的 工作。由按钮站上的横梁上升和横梁下降按钮控制, P L C检测其输入信号, 并控制其升降接触器、 夹紧放 松接触器, 控制交流电动机正反运转, 完成横梁升降、 夹紧、 放松控制[ 9 ]。工作台自动循环工作时, 横梁自 动夹紧于立柱上。横梁上升或下降时, 首先放松, 上 升或下降完成后自动夹紧, 夹紧信号由过电流继电器 检测, 通过 P L C自动控制完成。图 4给出了系统总 体控制流程。 4 . 2 人机界面设计 人机界面( H M I ) 的选型综合考虑品牌、 接口形 式、 屏幕尺寸、 稳定性、 可靠性、 使用寿命和价格等因 素, 以及工业现场条件和控制要求, 最后选用西门子 1 0寸触摸屏 H M IS m a r tl i n e 1 0 0 0I E 。运用 Wi n C C f l e x i b l e 组态软件实现人机界面( H M I ) 交互[ 1 1 ]。人机 界面( H M I ) 的主要功能是用触摸屏控制下位机 ( P L C ) , 以达到控制机器各部件的目的。控制系统主 要由主画面、 横梁升降、 风机油泵、 故障显示画面等组 成。通过组态形成的控制系统画面, 可以使工作人员 通过触摸屏进行数据的输入、 启动或停止整个机器, 以及监控整个系统的运行状况。 设计横梁动作控制界面可以实时显示横梁工作 在哪一步, 按下画面返回按钮时, 画面将切换到主画 面; 按下故障显示按钮时, 画面将切换到故障显示画 面上。触摸屏的每个操作画面都与主画面以及故障 显示画面联接起来, 当故障报警时主画面的报警灯闪 烁并且蜂鸣器响起, 切换到故障显示画面, 可以观察 故障信息。故障排除后, 报警自动解除。图 5给出了 故障显示画面。 图 5 故障显示画面 5 结 语 本机床经过 P L C 、 西门子 6 R A 8 0直流调速器刨 削控制改造以及西门子 M M 4 4 0变频器增加铣削功能 控制, 既没有改变操作人员的操作习惯, 又增强了进 给控制功能, 同时节约了改造资金、 提高了控制系统 和驱动系统的可靠性、 提高了加工效率、 稳定性和自 动化水平, 促进了技术进步。实现了多元化的产品加 工, 满足了市场需求。 参考文献 [ 1 ] 陈文菊. 基于直流数字调速方案的龙门刨床电控系统改造[ D ] . 成都 电子科技大学, 2 0 0 9 . 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