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第 3 5卷 第2期 2 0 1 3年 2月 华 电技 术 Hu a d i a n T e c h n o l o g y V0 1 . 3 5 No. 2 Fe b. 2 01 3 火 电机组冷端 系统运行经济性分析及优化 张克凡 , 黄锦涛 , 闰水河 1 . 内蒙古呼和浩特金桥电厂, 内蒙古 呼和浩特0 1 0 0 7 0 ; 2 . 西安交通大学 能源与动力工程学院, 陕西 西安7 1 0 0 4 9 摘要 冷端系统是火电厂发电机组重要的辅助系统, 它的工作状态和运行特征对整个电站机组的稳定性、 安全性和经 济性都有较大的影响。以内蒙古某电厂3 0 0M W 机组为例 , 分析了几种典型工况下背压变化对机组经济性的影响, 重点 分析了真空泵工作水温的变化对吸气量、 凝汽器压力、 机组热耗率及煤耗率的影响。提出了增加一路工业水作为冷却水 的改造措施, 经测试 , 改造效果良好, 可显著提高机组的经济性。 关键词 冷端系统 ; 经济性; 真空泵; 背压 ; 热耗; 煤耗 ; 冷却水; 优化 中图分类号 T K 2 6 4 . 1 文献标志码 A 文章编号 1 6 7 41 9 5 1 2 0 1 3 0 2 0 0 4 2 0 4 0 引言 根据我国燃料结构的特点 , 目前 7 0 % 以上发电 机组为燃煤火力发 电机组 , 其每年消耗 的煤炭资源 占全 国煤炭消耗 的 5 0 % 以上, 因此 , 火 电厂机组 的 经济效益对资源及环境有着至关重要的影响。 目前 , 冷端系统实际运行效果达不到要求是 国 内外发电机组 的一个突出问题 I 4 J , 对 机组 出力和 厂用 电产生了严重影响。尤其是 国产的 2 0 0 MW 和 3 0 0 MW 发电机组 , 循环水系统与机组不匹配、 冷却 塔出力不足、 冷却管结垢和凝汽器漏人空气等问题 都影响了汽轮机组 的真空度 , 导致发 电煤耗增加。 所以, 冷端系统的节能诊断与优化运行是降低机组 供电煤耗的关键环节及研究热点 。本文 以内蒙 古某 电厂 3 0 0 MW 机组为例 , 分析 了冷端变工况对 机组 热 经 济 性 的影 响 , 为优 化 机 组 运 行 奠定 基 础 。 ] 。 l 机组概况 内蒙古某 电厂 3 0 0 MW 机组为东方汽轮机厂生 产的 C 3 0 0 / 2 3 51 6 . 7 / 0 . 3 5 / 5 3 7 / 5 3 7型亚临界 、 一次 中间再热、 双缸双排汽 、 抽汽凝汽式汽轮机, 共有 8级 给水回热抽汽, 3台高压加热器、 1 台除氧器和4台低 压加热器用汽。机组额定工况下的参数见表 1 。 2 机组变工况经济性分析 对该机组在几种典型工况下的经济性进行计 算, 结果见表 2 。 由计算结果可以看出, 在实际运行工况下, 由于 收稿 15 1 期 2 0 1 2一 O 9一O 6 表 1 机 组额定工况下 的参数 背压提高, 机组做功能力降低, 导致汽轮机组热效率 及全厂热效率降低, 汽轮机组汽耗率、 热耗率随背压 均呈不 同程度 的上升。图 1 和图 2为背压变化对机 组热耗率和功率的影响。 3 真空泵工作水温对背压的影响 3 . 1 工作水温对真空泵吸气压力的影响 对于实际运行的真空泵和凝汽器系统, 工作水 进 口温度改变后 , 在影响真空泵抽吸能力的同时, 真 空泵吸人 口压力 、 进 口汽气混合物温度也相应改变。 图 3为与不同工作水温下的吸气压力与吸气流量关 系, 图4为吸气压力与真空泵工作水温的关系。 该 电厂水环真 空泵在设计工况下吸人压力为 4 . 9 k P a , 工作水温度为 l 5℃ , 从 图 3中读取此时 的 吸气量。当其他条件不变 , 仅工作水温度发生变化 时, 可认为吸气量仍不变。在图3中作水平线, 与各 曲线相交 , 得 到不 同工作水 温下对 应 的吸人压力 如图4 所示 , 拟合出来的多项式为 P 2 . 2 5 3 6 0. 0 05 2 4 t0. 0 09 6 2 t 式中 P为吸气压力 , k P a ; t 为工作水温度 , c c。 第2期 张克凡 , 等 火电机组冷端 系统运行经济性分析及优化 4 3 表2 3 0 0 M W 机组几种典型工况下的热力计算结果 图 2机组功率随背压变化的修正 曲线 由此 可以看 出, 工作水温的变化会导致真空泵 吸气压力发生变化 。 3 . 2 漏入空气对背压的影响 当真空系统严密性正常、 水环真空泵也 正常工 作时, 水环真空泵可将漏人真空系统的空气全部及 时抽出, 使传热系数和凝汽器压力基本保持不变。 当水环真空泵 出力不足时 , 从凝 汽器内抽 出的空气 量小于外界漏人的空气量, 将引起凝汽器内空气浓 度的增加。空气浓度的增加会恶化凝汽器汽侧换 热, 影响凝汽器的传热系数, 进而影响凝汽器端差。 3 0 0 M W机组负荷不变时, 漏人空气量对凝汽器 7 0 6 0 0 l O 2 0 3 0 4 0 吸气压力, k P a 图 3 不 同工作水 温下吸气 压力与吸气流量的关系 5 1 0 1 5 2 0 2 5 3 0 3 5 工作水N/ o 图 4 吸气压力与真空泵工作水温 的关 系 性能的影响如图5 、 图 6所示。 由图 5 、 图 6可知 , 在不 同凝汽器压力下 , 随着漏 入空气量的增加, 凝汽器压力升高, 真空度下降。由 此可以得到凝汽器压力与漏入空气量的关系, 图7 是在凝汽器压力为 6 k P a 时, 凝汽器压力与漏人空气 量的关系。 由上述分析可知 在同一吸气压力下, 工作水温 提高, 吸气量将大大降低, 导致凝汽器中空气分压力 提高, 影响凝汽器内的换热, 导致凝汽器真空度降 低、 汽轮机背压提高; 在同一吸气流量下, 由于工作 水温的提高, 所需的吸气压力也提升, 由于水环真空 ∞ ∞ 如 m 目 l Ⅲ . £ 县、 _軎媾 O 8 6 4 2 B d R 4 4 华 电技 术 第 3 5卷 尊 圃 唧 】 煺 蚓 蜓 嘿 图 5 3 0 0 MW机组空气流量与真空严密性的关系 图 6 3 0 1 1 MW 机组凝汽器压力与真空度下降 速率的关 系曲线 图 7 3 0 0 MW 机组凝汽器压 力与漏入 空气量的关 系 泵吸气量降低, 漏人凝汽器的空气量将增加, 直接影 响凝汽器的工作压力, 导致机组背压提高, 机组的热 经济性降低。 4系统 改造 4 . 1 存在的问题 该 3 0 0 M W机组水环真空泵板式冷却器冷却水 为开式, 设计温度为 2 0 ℃, 夏季最高能达到 3 3℃。 工作水入口温度设计值为 1 5 ℃, 而夏季实际运行中 该机真空泵工作水出口温度达到4 0 4 4 oI , 人 口温 度达到 3 5 ~ 3 9 o 【 , 真空泵工作水人口温度超过设计 温度 2 02 4℃ , 远远偏离设计工况 , 致使机组背压 升高, 热经济性降低。 结合前述分析可知, 机组在设计工况下吸气量 为 4 0 . 7 m / m i n , 当工作水温 由 1 5℃升至 3 0℃并假 设其他条件不变时, 真空泵的吸气量降为 1 0 . 0 m / m i n , 则多漏入空气量为 3 0 . 7 m / m i n , 转化为标 准状态下相 当于漏 人空 气 的质量 流量 为 1 0 2 . 7 5 k g / h 。 从 图5一图 7可以看 出, 由于该机组水环真空 泵抽吸力不足 , 凝汽器 内空气 的浓度增加 , 漏人空气 的质量流量每增加 1 k g / h , 凝汽器压力增加 0 . 0 2 2 k P a , 由此可 以计算出, 真空泵人 口工作水温 由设计 值 1 5 ℃提高到3 0 时, 将使凝汽器背压提高 2 . 2 6 k P a , 背压将 由设计值升至 7 . 1 6 k P a , 则发电煤耗将 由设 计 时 的 2 9 1 .3 8 g / k W h 升 至 3 1 6 .2 4 g / k W h 左右 , 汽耗、 热耗也相应提高 见表 2 。 当真空泵入口工作水温升至 3 5 ℃时, 漏入空气的质 量流 量将 增 至 1 3 6 . 9 8 k g / h , 凝 汽 器 背压 将 升 至 7 . 9 1 0 k P a , 发电煤耗将增至 3 2 9 . 3 3 g / k W h , 机 组汽耗 、 热耗也将大大增加。 通过上述分析可以看出, 真空泵工作水温对机 组背压、 机组的发电功率、 机组发电煤耗及热耗等参 数都有极大的影响, 因此 , 对该机组冷端系统进行改 造是极其必要的。 4 . 2 改造方案 开式冷却水温度受环境 温度的影响 比较大 , 如 果单一依靠开式冷却水水源 , 无法满足冷却真空泵 工作水 的需求 , 找到温度较低 的水源才能解决该 问 题 。而该厂工业水泵出口水压力为 5 0 0 k P a , 温度为 l 6℃ , 水源来 自地下水 , 温度较低 , 是 比较理想的冷 却水水源 , 因此 , 可将工业水作为冷却水。 改造方案 在原有开式冷却水 8 9 m m管路冷 却器冷却水阀门之后 , 并接一来 自汽轮机房工业水 母管的工业水 8 9 m m管路并安装 1个 阀门, 而 回 水仍然直接回至开式冷却水 回水, 可方便地进行 2 种水源 的切换 。另外 , 工业水加装管路保温 , 减小夏 季环境高温对其影响, 改造方案如图8 所示。 4 . 3 改造效果 为了更加真实地反映运行工况, 将 真空泵的冷 却水分别采用开式冷却水和工业水, 在 2 4 h内取 1 2 个点进行测量 , 每个点 间隔 2 h , 然后求平均值。当 用开式冷却水作为冷却水时求得的平均值为 真空 泵工作水的入 口水温为 4 3 . 8 c I , 出 口水温为 4 6 . 5 ℃ ; 真空泵冷却水的入 口水温为 2 6 . 9℃, 出 口水温 为3 7 . 2 ℃; 真空度为 一 7 8 . 5 2 k P a 。当用工业水作为 冷却水时求得的平均值为 真空泵工作水的人口水 温为3 6 . 8 ℃, 出口 水温为3 8 . 7 ℃; 真空泵冷却水的 第 2期 张克凡 , 等 火电机组冷端 系统运行经济性分析及优化 4 5 1 5 9 3 -5 工业水母管 图 8 冷却水改造方案 入 口水温为 2 0 . 0℃ , 出 口水温 为 2 9 . 2℃ ; 真空度 为 一8 1 . 3 4 k P a 。 图9为改造前、 后 1个工作 日内负荷与真空度 的变化曲线 , 从 图 9可 以看出 , 改造前 、 后负荷变化 不同, 但在负荷发生大范围变化时, 改造后真空度的 变化曲线没有改造前变化得剧烈 , 说明改造后真空 度受负荷变化的影响减小 , 并能保持相对 比较高 的 数值 , 改造效果 良好。 罨 柱 图 9改造前 、 后 1个工作 日内负荷与 5 结论 以内蒙古某电厂 3 0 0 M W机组的运行数据为依 据, 分析了几种典型工况下背压变化对机组经济性的 影响, 通过分析及定量计算可以看出, 真空泵冷却水 温的变化, 对机组背压、 发电煤耗及热耗都有明显的 影响。该机组采用工业水作为冷却水的一部分, 经实 地测试, 改造效果良好, 可显著提高机组的经济性。 参考文献 [ 1 ] 朱信义. 真空泵密封水和抽入气体温度对机组真空的影 响[ J ] . 热力发电, 2 0 1 0 8 9 3 9 5 . 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