液压AGC系统改造.pdf

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2 0 0 8年 7月 第 3 6卷 第 7期 机床与液压 MACHI NE TOOL HYDR AUL I CS .1 u 1 . 2 0 08 Vo 1 . 3 6 No . 7 液压 A G C系统改造 柴光远 ,李国军 ,许玉杰 1 .西安科技大学,陕西西安7 1 0 0 5 4 ; 2 . 河北宾朋房地产开发有限公司,河北石家庄 0 5 0 0 0 0 摘要分析了连续热镀锌生产线上液压 A G C系统存在的问题,并对原系统进行了改造。在改造中,通过在原液压阀块 的电磁换向阀和液控单向阀处叠加新阀块 , 将电磁换向阀的A口和 B口隔离,同时将与液控单向阀控制油口相连的管路由 回油管路改为泄油管路,从而降低了控制油口X的压力,完善了原液压系统的功能 , 保证了该生产线的正常运行 。 关键词伺服阀; 液控单向阀; 背压 中图分类 号T H 1 3 7 文献标识码 B 文章 编号 1 0 0 1 3 8 8 1 【 2 0 0 8 71 6 1 3 0 引言 液压 A G C系统以其响应速度快、控制精度高等 优点,被广泛应用于轧机等设备的控制系统。在邯钢 热轧镀锌生产线上就采用了液压 A G C系统 ,这是国 内第一条热轧镀锌板生产线。其 中轧机 在此条生 产线上被称为光整机是镀锌线 的主要设备 ,其主 要作用是提高镀锌板 的表面质量,改善镀锌板的平直 度和平坦度。但在调试光整机时,发现该液压系统工 作异常,对镀锌线的生产造成了重大影响。笔者在分 析光整机液压系统工作原理的基础上 ,结合现场设备 的安装情况,通过故障排查,对其液压系统进行了改 造,使其存在的问题得到了解决,达到了设计者的意 图,保证了镀锌线的正常生产。 1 光整机工作现状 1 . 1 光整机工作原理 此光整机为单机架 四辊湿式 光整机 ,工作辊为从 动辊,支承辊为主动辊。两个工作辊均可沿 “ E型 块”上下滑动。上支承辊 由蜗轮蜗杆机构进行位置 调节并定位 ;同时,由液压缸来保证上支承辊与上工 LP HP T L X 作辊的良好接触。下支承辊由液压伺服系统控制其升 降,实现对光整机两工作辊辊缝间隙的调节,达到提 高镀锌板表面质量的目的。 1 . 2 液压 系统工作原理 原光整机下支承辊液压伺服系统原理图见图 1 。 正常工作时,高压油通过伺服阀 1 . 1 、1 . 2 ,经截止 阀2 . 1 、2 . 2 ,进入液压缸 8 . 1 、8 . 2的无杆腔 ,推动 光整机下支承辊向上运动 ,使工作辊对带钢具有一定 的轧制力。同时,由单 向节流阀 3 . 1 、3 . 2 ,液控单 向阀4 . 1 、4 . 2和电磁换向阀 5 . 1 、5 . 2组成一个保护 系统。当 伺 服 阀 1 . 1 、1 . 2工 作 正 常时 ,电磁 铁 1 . 1 D T 、1 . 2 D T得电,液控单向阀4 . 1 、4 . 2关闭,切 断保护系统油路,保证主液压系统正常工作;当伺服 阀 1 . 1 、1 . 2出现故障时,电磁铁 1 . 1 D T 、1 . 2 D T失 电,液控单向阀4 . 1 、4 . 2打开,使液压缸 8 . 1 、8 . 2 无杆腔的高压油泄掉,伺服阀 1 . 1 、1 . 2复位,液压 缸 8 . 1 、8 . 2回到原位,从而下支承辊快速打开 ,对 设备形成保护。另外,截止阀 6 . 1 、6 . 2处于常闭状 』 ,3 . 1 l /3 .2 J l I[ 一 , I Y ] 6. 2 l ] - P I r \ I P I r 芹【【 l l r ll l I f f [ [ [ [ [ [ 『 [ 『 [ [ [ [ [ 『 一 [ 『 【 [ 『 『 [ f -1 . 一 一 L ⋯ . 图 1 改造前的光整机下支承辊液压系统图 L P - 一低 压油 管 HP _高压油管 一 回油 管 L _泄 漏 管 “ ‘ 控制 油管 1 . 1 、 1 . 2 一伺 服 阀 2 . 1 、 2 . 2 --截 止 阀 3 . 1 、 3 . 2 一 单 向节 流 阀 4 . 1 、 4 . 2 _ 一 液 控 单 向阀 5 . 1 、 5 . 2 一电磁 换 向 阀 6 . 1 、 6 . 2 -- 截止 阀 7 . 1 、 7 . 2 一安全 阀 8 . 1 、 8 . 2 一液 压缸 收稿 日期 2 0 0 7 0 91 3 作者简介柴光远,西安科技大学机械工程学院教授,长期从事机电液一体化方面的教学与研究工作,发表论文多篇。联系 人李国军,电话 0 1 3 3 5 9 2 9 9 7 6 2 ,E ma i l g u o j u n l i d u n y u y a h o o . c o i n . c n 。 维普资讯 1 6 2 机床与液压 第 3 6卷 1 . 3 原液压 系统存在的问题 在光整机 的调试 过程 中,当伺服 阀 1 . 1 、1 . 2在 左位时 ,高压油进入系统,但下支承辊不能上升 ,从 伺服阀 1 . 1 、1 . 2提供的压力油直接 回到油箱 ,在伺 服阀动作时 ,明显能听到液压油快速流动的响声。而 当关闭单向节流阀 3 . 1 、3 . 2后,下支承辊可正常上 升 ,液压系统工作正常。 2 液压系统故障分析 在分析该液压系统故障时,主要从两个方面来考 虑 第一方面 ,液压 系统 现场安装 、调试 状况 ;第 二 方面 液压系统设 计状况。 由于镀 锌线液压系统是 由 意大利 D A N I E L I 公 司设 计 ,由 R E X R O T H公 司制 造 的,该故障有可能是由于系统的现场安装、调试状况 和设计状况不符而造成的。因而首先对液压系统进行 第一方面 的检查 。 2 . 1 液压 系统现场安装、调试 光整机液压系统的压力分为高压和低压两种 ,高 压为 2 5 MP a ,低压为 1 4 M P a 。首先检查液压系统的入 口压力,一切正常,说明从液压泵站提供的压力油可 靠地进入了光整机系统 ,排除了管路堵塞原因。接下 来进行其它方面的检查。 2 . 1 . 1 电气 与 D A N I E L I 公 司的专家在 现场对伺 服 阀 1 . 1 、 1 . 2和电磁换 向阀 5 . 1 、5 . 2的电气输入信号进行检 查 ,未发现异常,各 自的输入信号都能通过接 口准确 地送入到控制阀上 ,从而排除电气方面的原因。 2 . 1 . 2 液压参数调节及元件性能 首先对液压系统中液压阀的调节参数进行复查。 其中,安全阀7 . 1 、7 . 2的调节压力正常;单向节流 阀3 . 1 、3 . 2处于节流位置 ,节流阀口正常;截止阀 6 . 1 、6 . 2也处于常闭状态。其次对液压系统 中所使 LP HP T L 用的液压元件进行检查 ,未发现异常现象。 2 . 1 . 3 液压 阀块 参照图 1 对系统进行反复测试后发现 当关闭单 向节流 阀 3 . 1 、3 . 2时,液压缸 8 . 1 、8 . 2能正常上 升,而只要打开单 向节流阀 3 . 1 、3 . 2 ,液压缸 8 . 1 、 8 . 2就工作异常。由此可见不论电磁换 向阀 5 . 1 、 5 . 2得电与否,液控单向阀 4 . 1 、4 . 2在系统工作时 一 直处于常开状态 ,使经过伺服阀 1 . 1 、1 . 2的高压 油经截止阀 2 . 1 、2 . 2 ,单 向节流阀 3 . 1 、3 . 2 ,液控 单向阀4 . 1 、4 . 2和电磁换 向阀 5 . 1 、5 . 2回到油箱, 造成液压缸 8 . 1 、8 . 2不能正常动作。经测试 ,液控 单向阀4 . 1 、4 . 2 本身工作性能良好。由于此液压系 统元件较 多,系统复杂 ,故液压 阀块 的孔洞 也较 多,极有可能造成孔 的连通错误。另外 ,在调试过 程中,明显能听到液压油流回油箱 的声音 ,故需对 液压阀块进行检查。拆下液控单 向阀 4 . 1 、电磁换 向阀 5 . 1 ,经 检 查 后发 现 电磁换 向 阀 5 . 1的 油 口 A和 B相通 ,造成液控单 向阀 4 . 1一直处于常开状 态,使液压油从液控单 向阀直接流 回油箱 ,造成系 统工作异 常。 2 . 2 液 压 系统设计 仔细分 析原液压 系统后发 现当电磁换 向阀 5 . 1 、5 . 2得电时,液控单向阀 4 . 1 、4 . 2的控制油 口 x和系统 的 回油 口 T相 连 ,由于液 压 阀块 安装 在 地 下,系统回油管路背压较大,而此压力足以把液控单 向阀 4 . 1 、4 . 2打 开。 因 此 ,不 论 电 磁 铁 1 . 1 D T 、 1 . 2 D T是否得 电,只要控制油 口 x和系统 的回油 口 T 相连,就会造成液控单向阀4 . 1 、4 . 2一直处于常开 状态,使系统无法保压,从而造成下支承辊不能正常 上升,影响了光整机的正常工作。 3 液压系统故障处理 』 l 3. 1 3. 2 I 1 /4 .2 r 01 / . z I 一 Y j 2 .2 J 6 .2 \ 1 x ] \ f i 5 2 媾 i1.1D 越 B l_ D 菌 帝 l 。2 』 \ { I L P r - 、 厂 Ⅲ 卜 【 【 【 [ f [ [ [ [ f [ [ [ [ f [ [ [ [ [ L P 一 低压 油 管 H P 一高 压 油管 _r -一回 油管 L 一 泄漏 管 ⋯ x一控 制 油管 1 . 1 、 1 .2 一伺 服 阀 2 . 1 、 2 . 2 一截 止 阀 3 . 1 、 3 . 2 一单 向节 流 阀 4 . 1 、 4 . 2 一液控 单 向 阀 s . 1 、 5 . 2 ~ 电磁换 向阀 6 . 1 、 6 . 2 ~截 止 阀 7 . 1 、 7 . 2 ~安 全 阀 8 . 1 、 8 . 2 ~液 压缸 图 2 改造后的光整机下支承辊液压系统图 根据对液压阀块的检查和液压系统设计的分析 , 欲解决光整机液压伺服系统故障,须从两方面考虑 维普资讯 第7期 柴光远 等液压 A G C系统改造 1 6 3 一 方面要截断电磁换向阀 A口和 B口的通路,另一 方面要降低液控单向阀控制油口的压力。经过认真分 析后 ,采 取 在 液 控 单 向 阀 4 . 1 、4 . 2和 电磁 换 向 阀 5 . 1 、5 . 2处叠加阀块的改造措施来解决其故障。其 中,对液压系统原理图做出如下调整把电磁换 向阀 5 . 1 、5 . 2的油 口T连接到系统泄漏 口L上,使电磁 铁 1 . 1 D T 、1 . 2 D T得 电时 ,液控单 向阀 4 . 1 、4 . 2的 控制油 口 x和系统泄漏 口 L相 连 ,从而消 除 了背压 , 保证了液控单向阀 4 . 、4 . 2的正常工作。改造后的 光整机下支承辊液压伺服系统原理图见图2 。采取此 改造措施时 ,根据 液控单 向阀 4 . 1 、4 . 2和 电磁 换 向 阀5 . 1 、5 . 2的结构 ,并参照其安装底板图纸设计阀 块,将设计好的阀块叠加到下支承辊原液压系统的阀 块上。在电磁换向阀 5 . 1 、5 . 2处叠加 的阀块,堵死 了电磁换 向阀 的 A 口,并从 所叠 加 阀块 的侧 面接 通 控制油来控 制 液控 单 向 阀 4 . 1 、4 . 2 ,同 时把 电磁 换 向阀 5 . 1 、5 . 2的 回油 口从 所 叠加 阀块 的侧 面 引 出 , 连接到系统 的泄漏管路上。在液控单向阀 4 . 1 、4 . 2 处叠加 的阀块 ,堵死 了液控单 向阀的控制油 口,从所 叠加 阀块 的侧 面接 控 制油路 到 电磁 换 向 阀 5 . 1 、5 . 2 所叠加的阀块上。系统经过叠加阀块改造后,电磁换 向阀 的 A 口和 B 口被 隔离 ,同时液控 单 向 阀也 工作 正常 。 4结论 光整机液压伺服系统经过上述改造后 ,工作状 况 良好 ,达到了设计要求。光整机投入使用多年来 ,该 液压系统工作正常,大大改善了镀锌板 的表面质量 , 取得了很好的经济效益。总结该系统的改造过程有两 点体会,一是液控单向阀使用时,要充分考虑其现场 的安装情况 ,进而决定控制油 口的引入位置 ,防止 由 于控制油压力过高而使液控单 向阀失去其 自身的功 能,从而导致系统故障。二是在液压阀块的制作中, 要仔细认真 ,防止 由于阀块制作错误 而导致液压系统 故 障。 参考文献 【 1 】成大先.机械设计手册 单行本 .四版.液压传动 [ M] .化学工业出版社 ,2 0 0 4 . 上接 第 1 4 2页 返工率、制造周期等将会大大减少 ,这必将对我国工 程机械的成本降低、效能提高以及更新换代等产生很 大的影 响 ,虚拟样 机技 术在我国工程 机械的设计与研 究 中将会发挥越来越大 的作用 。 参考文献 【 1 】MS C .S o f t w a r e .MS C .A D A MS F S P基 础 培 训教 程 [ M] .北京清华大学出版社,2 0 04. 【 2 】MS C .S o f t w a r e .MS C .A D A MS / V i e w 高级 培训教 程 [ M] .北京 清华大学出版社 ,2 0 04. 【 3 】V.s o b o n i .D e s i g n o p t i mi z a t i o n o f me c h a n i c a l s y s t e ms [ J ] .P r o d u c t T e c h n o l o g y G r o u p Me c h a n i c a l D y n a m i c s . i n c . 1 98 9. 【 4 】吴庆呜,梅华锋,张志强.基于 A D A MS的连杆机构 多体动 力学 仿真 研究[ J ] .工程设 计 学报 ,2 0 0 5 6 3 4 4 3 4 7 . 【 5 】韩宝菊,肖任贤.基于 A D A MS的装载机工作装置的 动力学分析与仿真 [ J ] .机械工程及 自动化 ,2 0 0 6 21 1 61 1 8 . 【 6 】陈 立 平, 张 云清, 任 卫群, 等. 机械系 统动力学分析及 A D A MS 应用教程 [ M] .北京 清华大学出版社,2 0 0 5 . 【 7 】郑凯 ,胡仁喜,陈鹿 民,等.A D A MS 2 0 0 5机械设计 高级应用实例 [ M] .北京机械工业出版社 ,2 0 0 6 . 【 8 】王 国强 ,张进平,马向丁.虚拟样机及其在 A D A MS 上的实践 [ M] .西安西北大学出版社 ,2 0 0 2 . 【 9 】马乐 ,赵克利,翟洪岩.大型矿用挖掘机工作装置仿 真 [ J ] .计算机辅助工程,2 0 0 6 9 3 6 1 3 6 3 . 上 接 第 1 4 9页 工工序信息等数据,如各种加工方法的切削速度 、进 给量、进刀深度等;第三类是用于机床功率计算、夹 具夹紧力计算、误差分析等程序数据。所有这些数据 分别类属于 4个数据库,各数据库由程序关联和通 信 ,通过交互 界面的形 式呈现 ,设计者根据输入 的参 数或属性信息实现数据库操作。 4 结束语 组合机床设计是一项复杂而繁琐的工作 ,本系统 既能使设计人员从 自动化和智能化的角度上利用先进 设计手段 ,又能充分利用历史设计经验 ,从而缩短组 合机床的设计周期 ,并在很大程度上减少了设计人员 的重复劳动 。 参考文献 【 1 】刘万强,李迎春,等.基于 S o l i d E d g e的组合机床总 体设计三维造型系统的研制 [ J ] .机床与液压,2 0 0 5 9 1 5 01 5 2 . 【 2 】王旭华 ,廖文和,刘德仿.基于知识的组合机床总体 方案 C A D系统的研究 [ J ] .组台机床与 自动化加工 技 术 ,2 0 0 2 2 4 5 4 7 . 【 3 】李春梅,崔凤奎.组合机床模块化设计 C A D系统 [ J ] .河南 科技大学 学报自然科学版,2 0 04 ,2 5 591 2 . 【 4 】孙建军,李玉翔,肖放.组合机床通用部件参数化绘 图系统 设计[ J ] .天津 工业 大 学 学报,2 0 0 1 ,2 0 5 4 84 9. 维普资讯
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