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仪器仪表与分析监测2 0 1 2年第 1 期 设备监控系统在高速绕线机机床中的应用 T h e Ap p l i c a t i o n o f E q u i p me n t Mo n i t o r i n g S y s t e m i n Hi g h Sp e e d Co i l i n g Ma c h i n e s 曹严严 刘昊扬2 1 北京邮电大学自动化学院,北京1 008 7 6;2 北京梅泰诺智能技术有限公司,北京1 0 0 1 9 1 [ 摘要] 为 了提高制造企业的生产效率与管理水平,提 出了通过电流互感器、惯性测量单元 I MU和光 电计数 器等组成的系统,对综合设备效率 O E E进行分析计算,从而对机械设备的六大损失进 行 了监控 ,极具现 实意义。与以往 的传统方法相 比,不仅 大幅提 高了监控 的有效性 ,也更具可 实施性。 试验结果表明,此 系统能有效预估造成机械设备的损失,具有极大的市场潜力。 [ 关键词] O E E;I MU;电流互感器 [ 中图分类号]T P 2 9 [ 文献标识码] A 引言 在现代社会中 ,随着生产企业规模不断扩大 , 企业管理者对综合设 备效率 O E E O v e r a l l E q u i p . me n t E f f e c t i v e n e s s 的重视程度也随之增高。O E E 已成为国际上公认 的设备利用效率状况 和维 护维 修保养状况的管理考核指标,运用 O E E方法可以 识别出生产设 备的效率损失 ,使 隐藏的或损 失掉 的产能释放出来 J 。它由设备时间开动率、性能 开动率以及合格品率三个关键要素组成。 O E E反映了 设备的综合利用性能, 不仅适用于单 机 ,同样适用于生产线或工厂的全部生产设备。利用 O E E可以准确分析绝大多数机器设备的生产情况,如 对 O E E进行实时监控可以预防并大幅度减少困扰一 般生产企业的六大损失停机损失、换装调试损失、 暂停机损失、减速损失、启动过程次品损失和生产正 常运行时产生的次品损失_ 2 J 。因此,基于 O E E分析 的机械设备监控系统是提高生产制造企业生产效率、 提升企业管理水平的重要手段。 尽管许多企业 已经意识到 O E E的重要性 ,但 由 于技术水平限制以及出于经济性考虑,现在能够实现 在全厂范围内进行全局 O E E实时分析、监控与管理 的制造企业仍然非常少。本文针对目 前国内大多数生 产企业的设备现状,提出了一种通过在生产制造设备 上外置传感器进行设备监控并据此进行 O E E分析的 方法并进行了验证。试验结果表明该方法不仅可以满 足全厂设备监控及 O E E分析的需要,并且造价低廉, 6 实施方便。该方法是对生产制造设备监控的一项极有 潜力的创新研究。 1 概述 综合设备效率 O E E是 由设备 时间开动率 、性 能开动率 、合格 品率三个 要素构成 ,单 一设备甚 至整个工厂 的运行都受到这三个要素累积效果 的 影响。O E E是这三个要素百 分数 的乘积,如下式 所示 J O E E 设备时间开动率 X性能开动率 合格 品率 其中, 设备时间开动率 1 。 。 % 1 性 能 开 动 率 生 产 数 量 霎 x 10 0 % 2 合格品率 3 上述公式一般适用 于单一设 备 O E E的计算 , 对于生产者而言 ,更注重整个工厂综合设备效 率 O E E的大小,因此,可以通过计算平均 O E E来满 足生产者的要求。整个工厂的平均综合设备效率 O E E 即为单一设备 O E E的综合与设备总数的比值, 如下式所示 一O E E 嚣 ㈩ 公式中的设备时 间开动率 与性 能开动率是生 产设备监控的主要 目标监控量。在传统的机械设 学兔兔 w w w .x u e t u t u .c o m 设备监控 系统在高速绕线机机床 中的应用 曹严严 。等 备监控及生产管理 系统 中,一般直接从 被监控设 备直接获取数据 ,例如通过访问设备 P L C,然后对 此数据进 行统计分析等处理 例如东风 ⅡA型 自 动绕线机 ,最后将数据进行可视化展示 。目前大 多数 的生产设备监控 系统 研究均是此理念 ,并将 研究 的重点放在组 网、数据分析等方面。 上述研究方法 面临一个 困境 ,即整个 监控 系 统的有效性 必须基 于监控原始数据可从 被监控设 备提供的 I / O接 口获得 ,并且从该接 口所获取 的数 据可靠。 目前 在 国内,有许多较 为陈 旧的设备仍 在使用,其并不提供合适的 I / O接 口供第三方使 用 ;即使是 比较 新型 的设 备 ,选 配提供对 第三方 开放 lf O接口的设备也需要支付不菲的额外价格, 对使用者形成 沉重 的经 济负担。而且 ,虽 然机器 在大多数正常运行 的情况下从 I / O口所获取 的数据 真实有效 ,但往 往在机 器 出现 问题 ,也 就是最需 要监控系统 发挥作用 时,其 I / O 口的数 据也不正 确 ,因而造成监控系统失效 。 也有一部分研究者考虑到了监控系统与被监控设 备之间相互独立,确保监控数据安全可靠的重要性。 采用视频手段 是一个非常 自然的想法,但这种手段 一 来实施麻烦 ,而且所采集的视频不易转换为可直接 利用的数据,因此作为实时监控系统的实用价值不 高,而更适用于作为事后追溯原因时的证据使用。 本研究着重强调 了生产设备实 时监 控系统相 对于被监测设备的 “ 独立性” 与 “ 客观性” ,利用 外置传感器 ,采用外部 供 电,外部 数据存储 、处 理、传输来实现对 生产设 备 的监测 ,可 以克服前 面系统的不足 ,达到实 时监控生产设 备 ,并 提供 数据进行 O E E的分析。 2系统整体架构 应用服务器 / 、 有线/ 无线组网与数据传输 移 审 生产线 图 1 监 控系统整体架构 图 1是本文的监控系统整体架构拓扑图。该系 统通过有线/ 无线组网方式将生产线上采集 的数据 传输到服务器端,由服务器完成数据的存储、分 析。为了方便有权限的远程用户对采集 数据的访 问 ,本系统采用 了两种服务器 数据服务器 和网 络应 用服务 器 ,并 提供 了对 外、对 内数 据接 口, 使用户在局域网和广域网均可对关心的数据进行 查询访 问。这样 的运 行机制非常适用 于生产者对 总厂及分厂的运营管理。 本文的研究重点在于,开发适用于安装在生产 线设备上的传感器 系统实现对生产设备工作过程的 实时监控。整个系统采用多个传感器 ,如电流互感 器、光电计数器等。电流互感器可以测量机械设备 的通电时间,对设备的异常停机等情况进行报警; 光电计数器用于测量生产产品的数量。为了使得监 控具有足够的代表性 ,选取 了一台绕线机作为被监 控对象。绕线机的机头既可以旋转也可以平动 ,能 够完成各种复杂的工作,很难用单一的测量传感器 监测完整的绕线机工作状态。经过仔细地选择与 比 较,最终确定采 用基 于惯性 传感 器 I MU I n e r t i a l M e a s u r e m e n t U n i t ,辅 以电流互感器和光 电计数器 的数据采集模块系统对其进行监测。 数据采集模块 中 I M U子模块 的开发是本项研究 的核心工作。因此,下文对该模块单独进行阐述。 本系统的 I MU采用 北京梅泰诺智 能技术有 限 公司开发的 M I TA H R S一8 0 0微型惯性导航模块 , 如图 2所示 。该模块可以在三维空间中测量任何载 体的全方向角度 ,输出高可靠 的姿态角和航向角。 目前该模块 的内部计算与输 出格式采用 四元数格 式,四元数格式不仅在计算时速度更快,而且可 以避免空间旋转 “ 万向节”问题。 图 2 MI TA H R S 一8 0 0微型惯性 导航模块 3 实验结果及分析 本系统通过 I MU对高 速绕线机机床上料 、转 盘送料和下料 的动作进行 加速度数据采集 ,上料 和下料用到了 3轴加速度传感器的两个不同的轴 x轴和 z轴 ,转盘送 料用 到了陀螺仪 的一个轴 1 学兔兔 w w w .x u e t u t u .c o m 仪器仪表与分析监测2 0 1 2年第 1 期 z 轴 ,数据采样频率为 4 8 0 H Z ,并运用 M a t l a b 对加速度数据进行处理 。由于采集数据 的过程 中 存在干扰误差 ,故采 取五点三次平均法对其进行 平滑处理 。图 3 、图 4 、图 5分别为机 床上料 、转 盘送料和下料传感器数据的时域曲线。 磊 窖 U 冀 一 _ . 暑 2 U 譬 。 l 卜. . ⋯~f 一 t~ 一 I t i m e 5 嘲 鲑 t 1 m e 图 3 机床上料时域 曲线 暑 2 U 譬 图 4 机床转盘送料时域 曲线 t t m e 图5 机床下料时域 曲线 高速绕线机机床每天工作 8 h ,由电流传感器 测得实际工作时间为 7 h ,其中有故障停机 2 0 m i n , 一 8 一 更换产品型号设备调整 4 0 m i n ,上图中的上升沿或 下降沿代表一次触发动作 ,由图可知 ,2 . 5 s 完成 了 6次动作 ,理论加工周期为 0 . 3 m i n ,由光 电计 数器测得生产产品数量为 1 0 1 0件 ,合格产 品数量 为 1 0 0 0件。由上述数据得 设备时间开动率 7 / 81 0 0 % 8 7 . 5 % 性能开动率 0 . 3 / 2 . 5 / 61 0 0 % 7 2 % 合格品率 9 9 0 / 1 0 1 01 0 0 % 9 8 . 0 2 % 则该机床的综合设备效率为 OEE 8 7 . 5% X7 2% 9 8 . 0 2% 61 . 7 5% 针对本次实验结果分析 ,机 床的设备时 间开 动率还有待提高,可以通过按期排除机械故障和 减少产品型号设 备调整时间来调节。实验结果表 明,O E E的分析对整个机床乃至整个生产企业都 至关重要 。 4 结束语 本系统采用 I M U对高速绕线机机床运行时的 数据进行采集 ,完成 O E E的分析 、计算 ,有利 于 生产企业实时了解设 备的有效使用率 、产 品产 出 数量及合格 品数量 ,了解机床 的运行 状态 ,实现 对机械设备故障的预判。 目前该系统还处 于试验 阶段 ,且针对运 行状态复杂 的机械设备 ,在整个 生产业 中实行还需要一定时间。 参考文献 [ 1 ]巫少龙,吴国献,张元祥 .基于 O E E的企业设备效率 分析与改善 [ J ].机械制造,2 0 1 0 3 7 5~ 7 7 . 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