液压挺杆异响成因分析及解决方法.pdf

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2 0 1 4年 2月 第 4 2卷 第 4期 机床与液压 M A C H I N ET O O L&H Y D R A U L I C S F e b  2 0 1 4 V o l  4 2N o  4 D O I 1 0 . 3 9 6 9 / j  i s s n  1 0 0 1- 3 8 8 1  2 0 1 4  0 4  0 4 0 收稿日期2 0 1 3- 0 1- 1 7 作者简介李蓉 ( 1 9 7 9 ) ,硕士,讲师,研究方向为汽车营销。E- m a i l 9 8 0 0 6 9 9 4 5 @q q  c o m 。 液压挺杆异响成因分析及解决方法 李蓉1,孟庆新2 ( 1 武汉软件工程职业技术学院汽车运用系,湖北武汉 4 3 0 0 5 6 ; 2 神龙汽车有限公司质量部,湖北武汉 4 3 0 0 5 6 ) 摘要从分析液压挺杆的工作原理入手,着重分析了沉降值的检测方式和成因,提出了液压挺杆异响的几种形成因 素,并结合实际的工作经验提出了几种解决方法。 关键词汽车;液压挺杆;异响 中图分类号U 4 7 2 文献标识码B 文章编号1 0 0 1- 3 8 8 1( 2 0 1 4 )4- 1 2 2- 3 全球汽车行业随着人均收入的提高而得到了大幅 的增长,汽车行业中内燃机技术的发展更是突飞猛 进。液压挺杆在汽车 ( 尤其是进口汽车和国产新型 汽车)中应用十分广泛,它能弥补凸轮轴和气门在 运转过程中热效应导致的间隙 ( 即气门间隙。发动 机不同零件温度不一致;不同零件所用的材料也不一 样,当温度升高时,其热膨胀率不一样;发动机工作 时,气门将因温度的升高而膨胀。如果气门及其传动 件之间在冷态时无间隙或间隙过小,则在热态下,气 门及其传动件的受热膨胀势必引起气门关闭不严,造 成发动机在压缩和做功行程中漏气,从而使功率下 降,严重时甚至不易起动) ,并且减小运转中产生的 冲击,进而降低运行时的撞击噪声。然而液压挺杆在 汽车发动机运行过程中常常会出现异响,需要工作人 员找到原因,这有时是很费周折的。作者结合自己的 工作经历,对此进行深入的讨论和研究,希望对汽车 质量工作提供帮助。 1 噪声产生的原因 在凸轮轴实际的压缩过程中,由于机油的可压缩 性,导致气门升程曲线将会发生变化,造成气门升程 损失。如果气门关闭后,气门间隙超过了气门关闭缓 冲段高度,这就意味着气门关闭过早,气门关闭时液 压挺杆跟凸轮的接触点尚未到达凸轮型线上的气门关 闭缓冲段,气门对气门座和气缸盖的冲击明显增强, 由此引起的振动和噪声加剧。 气门间隙包含两部分气门与气门座圈的间隙及 液压挺杆与凸轮轴之间的间隙液压挺杆起作用即是弥 补气门与凸轮轴之间间隙的变差,故气门间隙也就是 两者的间隙。 通过分析大量的发动机试验数据得到冷态下, 进气侧的气门间隙是 0  2 5~ 0  3m m ,排气侧的气门 间隙是 0  3~ 0  3 5m m ,可以看作是发生噪声的临界 值。也就是说发动机在怠速状态下,如出现大于限值 的间隙损失就会出现行程噪声;补充理解就是在怠速 状态下各缸的气门间隙不能有超差的情况。 产生噪声的原因已经明确了,如何在液压挺杆工 作过程中消除或减小这个噪声呢首先需要了解液压 挺杆的工作原理。 2 液压挺杆的工作原理 2  1 压缩过程 凸轮轴凸轮型线的升程部分与液压挺杆接触,凸 轮通过液压挺杆的外壳将柱塞往下压,在气门弹簧弹 力的反作用下,高压腔压力升高,单向阀关闭,高压 腔被封闭,得不到机油补充。在不考虑泄漏的情况 下,高压腔里的机油可以看作刚体,因而凸轮的力得 以通过液压挺杆的外壳、柱塞、高压腔里的机油和挺 柱体传递到气门杆,使得气门开启。注意此时液压挺 杆的进油槽跟气缸盖油道之间的联系被切断。 但实际上,液压挺杆在凸轮压缩最高点受力来自 发动机气门弹簧力和惯性力。在两个力的作用下,柱 塞和挺柱体之间的轴向距离缩短,高压腔的机油从泄 油间隙中被挤出。当气门运行到开启行程的终点时, 由于高压腔中油被挤到低压腔中,低压腔被密封,低 压油不得不被间隙挤出。 2  2 补偿过程 凸轮型线的基圆部分与液压挺杆接触,液压挺杆 的高压腔从发动机的润滑系统得到机油补充。机油在 机油泵的作用下从气缸盖的油道,通过液压挺杆的进 油槽、低压腔、单向阀进入高压腔。此时,低压腔的 机油压力会超过高压腔的压力和单向阀开启压力 ( 单向阀开启压力就是刚好能够克服单向阀弹簧力的 油压)之和,单向阀开启,机油流入高压腔。回位 弹簧的弹力将柱塞和挺住体分别向上和向下作用,达 到气门间隙液压补偿 ( 气门间隙液压补偿技术利 用发动机润滑油调整液压补偿组件自身的长度,以补 偿气门传动链中由于热膨胀、磨损和制造公差等因素 引起的零部件长度变化,达到将气门间隙降低到最低 限度的目的) 。最终当高压腔压力升高到单向阀开启 压力之和等于低压腔压力时,止回阀关闭。 此时高压腔的机油压力和回位弹簧的压力之和还 不足以克服气门弹簧的力,所以气门仍保持关闭。液 压挺杆所能补偿的气门传动链长度的变化量是有限度 的,它取决于柱塞底部圆环面和挺柱体内测台阶之间 的距离,即液压行程。 为了能够在发动机运转过程中减小噪声,就需要 通过液压挺杆的液压调节来弥补,即沉降特性的符合 ( 沉降特性反映到产品特性上即为沉降值) 。 3 沉降值的测量方式 现在工业化生产中有两种检测方式 ( 1 )整体式测量。将零件装配完成后,在挺柱 体上施加一定的力,测量沉降时间。 ( 2 )高压腔单独测量。将高压腔装配后,在挺 住体上施加一定的力,测量沉降时间。 图 1 沉降值整体式 测量示意图 图 2 沉降值高压腔单 独测量示意图 这两种测量方式各有自己的优缺点,它们的对比 见表 1 。 表 1 两种测量方式的对比 设备加 工精度 分组配 装要求 测量准 确程度 返修复检 辅助设备 返修损 失成本 方法一高高准确无高 方法二较高较高较准确有低 注测量环境和测量高度一致的情况下两种测量结果会有 所差别 4 影响沉降值的原因分析 沉降值是影响噪声的关键因素之一。讨论影响沉 降值的原因,主要来自两个方面 4  1 正常环境下受机械加工影响 ( 1 )配合间隙的选择。配合间隙的选择直接会 导致沉降值的偏差。多数合资公司使用的液压挺杆的 沉降值为 0  4 5~3s ,选择的沉降配合为 5~9μ m 。 但仅仅直径间隙差是不够的,还要考虑柱塞和挺柱体 的直线度和圆度的影响,因为流量取决于配合截面的 最小间隙,这就要求两者的直线度和圆度也要得到控 制,在多数的液压挺杆中直线度和圆度必须控制在 1  5μ m以内,这样才能确保零件的配合。由于零件 要求精度较高,这就要求相配合的零件一定要在相同 温度下进行测量和装配,多数主机厂要求零件必须在 ( 2 1 2 )℃的环境中保温 2h以上,这样才能保证零 件之间不存在由于温度变化导致的沉降值变化。 ( 2 )清洁度。即便配合间隙达到了要求,清洁 度不好,在运转过程中随着机油在高压腔内的流动很 容易在间隙处形成堆积,从而导致沉降值变大或不能 有效压缩。这就要求整个油道足够清洁,并且对于液 压挺杆要求更加严格,大于 7 0 0μ m的颗粒不允许 有,而 1 5 0μ m以下的颗粒必须在 9 5 %以上,这样才 能够有效地防止柱塞和挺柱体相互卡死,造成沉降值 超差。这就给清洗和装配环境提出了高的要求。清洗 过程中可以通过机械清洗、高压清洗和超声波清洗相 互结合的方法控制机械加工后的清洁度;装配过程中 要注重装配环境,不能让金属颗粒掉入零件和机油 中,导致随装配后聚集到零件中;更加不能允许非金 属絮状杂质混入机油中缠绕到弹簧,导致单向阀无法 关闭,从而影响沉降值。 ( 3 )单向阀弹簧放置位置的影响。单向阀弹簧 直径由于太小易缠绕,在分离时会造成弹簧变形,在 装机后单向阀处于高频运动状态下,钢球受液压冲击 力会进入变形较大的弹簧内,导致单向阀关闭不严, 沉降值不满足要求。这就要求控制弹簧在生产过程中 收簧时要向内卷,不能形成大的喇叭口;并且在装配 过程中尽量使用弹簧分离器,这样可以保证在弹簧分 离时不被相互扯动导致口部形成喇叭口。 ( 4 )单向阀密封性的保证。单向阀密封的好坏 直接影响高压腔是否能够起到高压的作用,即如果高 压腔形成不了高压,沉降值就无法确保。影响单向阀 密封性最直接的因素就是柱塞钢球孔与钢球的配合关 系。在两个配合件加工过程中,既要控制孔倒角的均 匀性,也要控制好钢球的精度。并且在装配过程中, 对孔倒角进行 1 0 0 %检测;在单向阀装配完后也要对 其气密性和开启性进行 1 0 0 %检测。 ( 5 )夹套相对于底面的垂直度。高压腔中柱塞 和挺柱体之间为间隙配合,如垂直度超过标准,就会 导致机油在间隙中的流动减少,从而导致沉降值增 加。这就给生产过程提出了要求。由于夹套和壳体存 在两种加工工艺焊接和压装,焊接前首先要保证夹 套完全压装到位,焊接时保证两部件不能因为两者的 膨胀率不同导致变形影响垂直度。可以在焊接前提高 两者的温度,从而减少在焊接过程中由温差大导致的 形变。 4  2 发动机本身对沉降值的影响 ( 1 )机油压力、含气量、黏度的影响 321第 4期李蓉 等液压挺杆异响成因分析及解决方法 机油压力是保证液压挺杆高压腔能够有充足压力 的基础如果压力过小,高压腔的可压缩性增强,相 反则减弱,最终导致沉降值将变化。 机油中空气含量也是尤为重要的因素。因为气体 的可压缩性强与高压腔内机油的含气量愈大,同样会 使得沉降值变化,从而导致气门损失愈大。 机油的黏度对于在微米级配合的配合间隙影响非 常大如黏度小,机油能轻松从配合间隙中流出,相 反黏度大了,就很难流出,最终会导致沉降值变化。 对于零件 正常测试,机油 黏 度 要 求 为 ( 7 04 ) m m 2/ s ;但温度变化对黏度影响非常大。 ( 2 )装配过程对液压挺杆的影响 多数发动机厂在液压挺杆装配到发动机里面后由 于种种原因 ( 如调整正时等) ,会将凸轮轴旋转几 圈,这个过程就会导致高压腔中的油压出,但此时机 油并没有及时补充到液压挺杆中,就会造成沉降值变 化。这就要求发动机厂在初始运转时至少要运转 5~ 8m i n ,使得机油能够补充到高压腔中,这时噪声才 会消失。但对于个别主机厂来说,为了满足产量要求 无法保证,这就不能在发动机下线时要求一定要无气 门噪声,除非能够保证液压挺杆高压腔中充满机油。 ( 3 )车辆使用频次的影响 ①发动机停止工作时部分挺杆处于承压状态,时 间长了高压腔的油会泄漏,挺杆变短。发动机启动 后,变短的挺杆一时间因故不能及时完全补充到油, 达不到弥补气门间隙的长度。充油的快慢,取决于机 油油压、冷态机油黏度、油道和挺杆内部的清洁程 度、机油滤清器等。显然,黏度小 ( 即低温流动性 好) ,充油会更快。 ②严寒天气的影响。在 -3 0℃严冬使用 5 W3 0 机油,由于此机油在寒冷时黏度非常大,导致高压腔 内保油效果非常好,造成启动时沉降值变得非常大, 异响随即产生,也就是冷机出现异响是正常的。最好 在严冷的冬天更换 0 W4 0机油,这样可以有效地改善 流动性,从而可以改善冷机的异响情况。 5 结束语 鉴于以上分析,要降低液压挺杆的异响,不仅需 要加强液压挺杆零部件生产和装配时的控制,还要优 化液压挺杆的机油供油系统,确保进液压挺杆油道的 机油油压不得低于 0  5M P a ;更要确保进入供油系统 的机油含气量是合格的;最后也要保证车辆的正常使 用和发动机的定期保养。 参考文献 【 1 】X I O N GYF , L E Q U O CS . 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( 上接第 1 2 1页) 割,工件与夹持部分分离安排在最后。由于工件热 处理时加热冷却速度不均,工件外角处残余应力集 中严重,因此切割凸模时,其轮廓向内让出 1 0m m 以上。 2  5  2 切割工艺 在淬火前预加工凸凹模型孔,使之应力场改变较 小,可以减小模具变形开裂。切割凸模时,用电打孔 机在淬硬板上做穿丝孔,可避免从工件外侧切入及穿 丝孔变形带来的误差。 切割含有高熔点碳化物材料时,需要切割脉冲能 量较大,但能量太大意味着产生的表面裂纹严重,且 小能量精修也不能消除大能量产生的裂纹。故粗加工 时采用中脉宽、大峰值电流、大喷流压力,严格控制 微裂纹深度;精修时采用低脉宽、中峰值电流、小喷 流压力,保证加工精度。线切割后进行补充回火[ 4 ], 可以消除线切割成型过程中产生的附加应力,提高模 具寿命。 3 结语 实践证明,模具质量的提高必须合理地选择材 料,针对不同的材料采用相应的热处理工艺及优化的 加工工艺,可以提高模具的制造精度和使用寿命,避 免模具发生早期失效。 参考文献 【 1 】李应明. 线切割加工中模具的变形与开裂机理研究 [ J ] . 现代制造工程, 2 0 0 6 ( 1 0 ) 6 5- 6 7 . 【 2 】赵昌盛, 居建村. 模具电火花线切割加工断裂失效分析 [ J ] . 金属热处理, 2 0 0 4 , 2 9 ( 8 ) 7 6- 7 7 . 【 3 】周敬恩. 模具材料选用、 热处理与使用寿命[ J ] . 金属热 处理, 1 9 9 9 ( 5 ) 1- 9 . 【 4 】李和平, 黄晓民. 模具电火花线切割加工断裂失效分析 [ J ] . 制造技术与机床, 2 0 0 8 ( 1 ) 1 1 7- 1 1 9 . 421机床与液压第 4 2卷
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