资源描述:
2 0 1 4年第 9期 始蒺 舛技 E B Z 一 1 3 5型掘进机行走机构优化研究 章晓慧 , 章友慧 1 . 大同市东华矿机有限责任公司技术质量部,山西 大同0 3 7 0 0 0 ; 2 . 大同煤矿集团公司地煤公司青瓷窑矿 ,山西 大同0 3 7 0 0 3 摘要利用 U G软件建立 了E B Z 一 1 3 5 掘进机的三维简化模型,并将模型导入 A D A MS 软件中进行仿真,证明模型科学 合理。之后 ,利 用三维模型对 E B Z 一 1 3 5掘进机履 带板进行 了结构优化 ,在原先平履 带板上加上 着地筋 ,左右对称布 置 , 其 中两头斜向布置 ,中间横 向布置 ,斜向布置角度 4 5 。 ,这样的优化既可 以增 大扭矩 同时还能 自动排 除淤泥 。 关键词掘进 机履带模型优 化 中图分 类号T D4 2 1 . 5 文献标识码B d o i 1 0 .3 9 6 9 . i s s n . 1 0 0 5 2 8 0 1 . 2 0 1 4 . 0 9 . 4 5 Opt i m i za t i o n o f EBZ -1 35 t y pe r o ad he a de r wa l k i ng m e c ha ni s m Ab s t r a c t S e t ti n ga s i mp l if i e dt h r e e - d i me n s i o n a l mo d e l o f E BZ - 1 3 5 r o a d h e a d e r u s i n gUG s o ft wa r e , a n dl e a d i n gt h e s i mu l a ti o n mo d e l int oADAM S s o ft wa r e , i t i s p r o v ed t h a t t h emod e l i s s c i e n t ific an d r e a s o n a b l e . Af t e r tha t , o p t i mi z e dthe s t r u c tu r e o f E B Z 一 1 3 5 e x c a v a t o r c r a wl er b o a r d wi th 3 D mode l s , p lu s th e r i b s in t h e o ri g i n a l fi a t c r a wl er b o a r d , s y mme t r i c a l l a y o u t,wh i c h t wo inc l i n e d , inc l ined an g l eo f 4 5 d e g r e e s , s u c ho p t im i z a fi o nc a ninc r e a s e t h e t o r q u ean da l s o c an a u t o ma t i c a l l yr e mo v e s i l t . Ke y wo r d s r o a d h e a d e r t r a c k mo d e l o p t i mi z a t i o n E B Z 一 1 3 5掘进机是纵轴悬臂式掘进机,主要适 用井煤巷 、半煤岩巷以及软岩巷道的开采 ,它的主 要特点是既能开挖又能装载,同时成巷质量高。在 E B Z 一 1 3 5掘进机 中,履带行走 机构既起 到支撑掘进 机重量的作用,还要驱动整机向前钻进。由于工作 环境恶劣,履带板承受了掘进机工作中的多种荷载 , 对其结构性能要求也 比较高,而且掘进机向前钻进 时对地附着力太小 ,容易打滑,不能 自动清除附着 在履带板上的淤泥,降低了切割效率 ⋯ 。因此 , 研究履带板结构优化有着非常重要的作用。 l 概述 1 . 1 E B Z 一 1 3 5掘 进机 介 绍 口 Z - 1 3 5 掘 尺寸长宽高为8 .9 2 2 . 8 X 1 .4 8 m, 机体总重量为 3 8 . 8 t ,截割头卧底量 2 0 0 mm,铲板 卧底量 2 0 0 m m,龙门高度 4 2 0 mm。掘进机 由截割 部、铲板部 、第一运输机、本体部、行走部 、后支 承、液压系统 、水系统 、润滑系统 、电气系统构成。 E B Z 一 1 3 5掘进机主要用于煤岩硬度 ≤7的煤巷、半 收稿 日期2 0 1 4 0 6 0 3 作者简介章晓慧 1 9 8 6一 ,女 ,山西应县人,助理工程师, 2 0 0 8年毕业 于太原科技 大 学机械 设计制 造及其 自动化 专业 ,本 科 ,现从事机 kS - 作业等工作。 煤岩巷及软岩的巷道、隧道掘进,能够实现连续切 割、装载、运输作业。定位截割断面 2 0 m。 截割宽 度 5 . 1 m,高度 4 . 0 m ,经济截割硬度 ≤7 0 MP a ,最 大可截割硬度 8 0 MP a ,纵向工作坡度≤ 1 8 。。 掘进机行走机构 由液压马达、行走减速机、链 轮、履带链、张紧机构、行走架等几部分组成。液 压马达发出的扭矩经减速器和驱动轮把履带的工作 区段张紧,引起履带板和地面间的相互作用而产生 牵引力。地面传递给履带板一个切向反作用力 ,推 动掘进机前 进。E B Z 一 1 3 5掘进机履带 行走机构具有 以下特点机动性好,接地 比压小 ,功率消耗大, 结构复杂,零件易磨损。 1 . 2 UG软件以及 A DAMS软件介绍 U G是目前比较先进的计算机辅助设计软件,能 够广泛的应用于各个行业。另外 ,U G是基于 P a r a s o l i d 建模内核,能够与 A D A MS 软件兼容,使得 U G中的 模型能能够直接导入 AD A MS中。本文主要用利用 U G中的建模模块和装配模块。 掘进机驱动轮、 导向轮、 履带板以及机架的模型构建可以在建模模块中完成, 之后利用装配模组装成整机模型。 A D AM S软件主要应用于仿真领域,它是美国 MS C公司开发的虚拟样机分析软件。利用 AD AM S 创 建虚拟样机,分析仿真实际情况下的数据,建立系统 1 02 童 媳茬 斜技 2 0 1 4 年 第 9 期 交流的电压的幅值和相位 ,因此,整个装置相当于 一 个调相电源。通过检测电网电压和电流信号 ,采 用 S P WM控制技术,控制 S V G逆变单元 I G B T模 块的通断来控制逆变单元输出的交流电压,即改变 连接 电网 电抗器 上 的电压 ,从 而 控制 S VG补偿 感 性或容性电流,保持系统实时高功率因数运行。 5 0 0 k Va r 图 1 B J S 一 5 0 0 / 1 1 4 0型 S VG原理 简图 4 装置特点 防爆 S V G是 目前 最 为先 进 的无 功 补偿 技术 , 其基于电压源型变流器的补偿装置实现了无功补偿 方式的飞跃。它不再采用大容量的电容、电感器件 , 而是通过大功率电力电子器件的高频开关实现无功 能量 的转换 。其具有 以下优势 及特点 相应 时 间短,防爆 S VG相应 时间小 于等 于 5 ms ,它可在极短的时间内完成从额定容性无功到 额定感性无功功率的相互转换,这种相应速度完全 可以胜任对冲击性负荷的补偿。 抑制电压闪变能力更强 ,S V G对电压闪变的抑 制可以达到 5 1 ,甚至更高。由于其响应速度快, 增 大装 置容量 可以继续 提高抑制电压闪变的能力 。 运行范围更宽,在系统电压变低时,防爆 S V G 还 可以输 出与额 定工况相近的无功电流。 补偿功能多样化 ,使用一套 S V G装置可以实 现多种补偿功能单独补偿负载无功;单独补偿负 载谐波;单独补偿负载不平衡;同时补偿负载无功、 谐波和不平衡。 谐波含量低,S VG自身产生的谐波含量极低, 还能对负载的谐波和无功进行补偿 ,实现有源滤波 的功能,真正做到多功能化。 5 应用效果 翟镇煤矿在综采工作面安装一套矿用隔爆兼 本质安全性静止无功发生器 ,该设备型号为 B J S 一 5 0 0 / 1 1 4 0 ,额定补偿容量为 5 0 0 k V a r ,额定电流为 2 5 0 A, 该设备负载为MG 2 1 6 0 / 7 1 0 A WD型采煤机。 该设备 自投用以来 ,运行正常,未出现故障现 象。此设备操作简便,一次投入可实现连续 自动运 行 ,无需 再次进行 人工调整 ,可 以跟踪 负荷变 化情 况 ,通过 自换相的电力半导体桥式变流器 I G B T来 进行动态无功补偿。该设备 自动记录运行时间及累 计发出无功,根据记录情况 ,该设备运行累计运行 2 1 d ,发 出无功 9 7 8 9 1 . 2 k V a r h ,平均每 天发 出无功 4 6 6 1 k V a r h ,节约电量 4 6 6 . 1 k Wh 。在采煤机正常工 作情况下实现补偿 电流 1 2 6 A左右,而采煤机网侧 电流仅为 1 1 0 A。通过适时对设备进行从感性工况到 容性工况的动态补偿,提高设备的功率因数 ,减少 对电网无功的使用,投入设备后采煤机一路功率因 数提高到 0 . 9 9 ,降低线路电源侧电流。 在掘进工作面安装一台低压无功补偿装置,该 设备负载为 E B Z 1 6 0综掘机,根据记录该设备累计 运行 7 d ,发 出无功 8 0 3 7 . 2 k V a r h ,平均每天发出无 功 1 1 4 8 k V a r h ,节约电量 1 1 4 . 8 k Wh 。设备运行时补 偿 电流为 6 8 A,设备网侧 电流为 t 5 2 A,负载功率 因数达到 0 . 9 9 ,有效提高设备供电质量。同时还可 以提高线路末端的工作 电压 ,延长供电距离,实现 掘进巷道 的长距离掘进 ,有效地缓 解 了因电压降低 无法长距离掘进的局面 。 6 结束语 装置 自安装 以来运行稳定,可以有效地对低压 电网无功进行补偿 ,提高设备运行期间功率因数 , 提高供电质量,节约电量 ,降低部分电缆的投入量。 上接 第 1 0 0页 矩与质心速度相近 ,说明模型合理 。 2对 E B Z 一 1 3 5掘进机履带板进行 了结构优 化,在原先平履带板上加上着地筋 ,左右对称布置, 其中两头斜向布置,中间横向布置,斜向布置角度 4 5 。。优化后进行仿真发现扭矩明显增大,而且可 以 自动排泥 。 【 参考文献 】 [ 1 ] 汪胜陆,孟国营,田劫 ,等 . 悬臂式掘进机的发 展状况及趋势[ J ] . 煤矿机械 , 2 0 0 7 , 2 8 6 1 - 3 . [ 2] 隋文涛 . 大型矿用挖掘机履带行走装置动力学仿 真研究 [ D]. 长春 吉林大学,2 0 0 7 . [ 3] 王水林,邹月伟,李海伟 . 基于 AD A MS的仿真 技术在履带行走装置的应用 [ J ]. 机 电产品开发 与创新 , 2 0 0 8 ,2 1 34 4 4 8 .
展开阅读全文