抽放瓦斯钻孔深封孔技术及其应用效果.pdf

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文章编号 1006 -0898 2019 02 -0106 -03 抽放瓦斯钻孔深封孔技术及其应用效果 靳晓军 山西潞安矿业集团慈林山煤业有限公司 慈林山煤矿ꎬ 山西 长治 046000 摘要 为提高瓦斯穿层抽采钻孔的封孔效果ꎬ 保证瓦斯抽采率ꎬ 针对金岭煤矿原瓦斯抽采钻孔封 孔技术存在的问题ꎬ 在原封孔方法的基础上ꎬ 改进封孔材料ꎬ 采用高强度聚乙烯瓦斯抽放管进行 钻孔长护孔深封孔技术ꎬ 煤层全段护孔ꎮ 经试验数据对比 采用新的封孔方法后ꎬ 抽采期间ꎬ 有 效抽采时间延长 2􀆱 2 倍ꎬ 钻孔漏气率下降 50%ꎬ 无效钻孔数量减少 60%ꎬ 瓦斯浓度提高 1 倍左 右ꎬ 提高了煤巷的掘进速度和回采工作面的产量ꎮ 关键词 抽放钻孔ꎻ 长护孔深封孔ꎻ 瓦斯ꎻ 保护层ꎻ 工作面 中图分类号 TD712􀆱 6文献标志码 B 收稿日期 2018 -11 -29 DOI 10􀆱 14187/ j􀆱 cnki􀆱 cp13 -1185/ tn􀆱 2019􀆱 02􀆱 039 作者简介 靳晓军 1989ꎬ 男ꎬ 山西长治人ꎬ 助理工程师ꎬ 从事煤矿通风技术管理工作ꎮ E - mail 13467022267@ 163􀆱 comꎬ Tel 13467022267ꎮ 引用格式 靳晓军 􀆱 抽放瓦斯钻孔深封孔技术及其应用效果 [J] 􀆱 水力采煤与管道运输ꎬ 2019 2 106 -108􀆱 金岭煤矿主开采二1、 一7两层煤ꎬ 煤层自燃倾 向性Ⅲ类ꎬ 属不易自燃煤层ꎬ 煤尘具有爆炸性ꎮ 二1煤层倾角为 28 30ꎬ 开采深度 350 500 mꎬ 矿井绝对瓦斯涌出量为 17􀆱 75 m3/ minꎬ 相对瓦斯 涌出量为 17􀆱 92 m3/ tꎬ 为煤与瓦斯突出矿井ꎮ 由于 二1煤层瓦斯含量高、 煤层松软透气性极差ꎬ 因 此ꎬ 根据矿井煤层和瓦斯的赋存条件ꎬ 矿井采用开 采保护层、 卸压瓦斯抽采技术的综合区域防突措 施[1 -3]ꎬ 即将低瓦斯的一7煤层作为下保护层提前 进行开采ꎬ 解放其上部的高瓦斯二1煤层ꎮ 同时ꎬ 在距二1煤层底板 12 m 位置的岩层中施工专用瓦 斯抽采巷ꎬ 打穿层钻孔对二1煤层卸压后的瓦斯进 行抽放ꎬ 达到区域瓦斯综合治理的目的ꎬ 从而保证 矿井的安全生产和经济效益的提高ꎮ 1 保护层立体方位确定 金岭煤矿主采煤层为二1煤层ꎬ 该煤层透气性 系数为 0􀆱 001 5 0􀆱 002ꎬ 属于难抽采的 “ 三软” 煤层ꎬ 本煤层抽放效果差ꎮ 二1煤层下部层间距 20 22 m 处为一7煤ꎬ 厚度 0􀆱 29 0􀆱 83 mꎬ 平均 0􀆱 5 m左右ꎬ 赋存极不稳定ꎬ 属局部可采的低瓦斯 煤层ꎬ 瓦斯含量 0􀆱 5 1􀆱 5 m3/ tꎬ 两层煤的煤层倾 角均为 28 30ꎮ 根据煤矿保护层开采理论ꎬ 一7 煤层如作为二1煤层的下保护层ꎬ 其最大有效保护 距离为 96􀆱 7 mꎬ 最小保护垂距为 6􀆱 1 mꎬ 一7煤层 和二1煤层层间距为 20 22 mꎬ 符合最大保护间距 和最小保护距离要求[4 -5]ꎮ 一7煤层走向方向开采 卸压角经测定 = 560ꎬ 停采垮落有效保护角 ′ = 600ꎬ 当被保护层二1煤工作面走向长度为 500 m 时ꎬ 一7煤保护层的开采走向长度必须大于 525 mꎬ 即二1煤工作面开采切眼应布置在一7煤工作面始 采线 13􀆱 5 m 以内ꎻ 二1煤工作面的停采在一7煤工 作面停采线 11􀆱 5 m 以内ꎬ 如图 1 所示ꎮ 图 1 一7煤层走向开采范围示意图 2 原封孔技术存在的问题 抽采钻孔封孔质量是影响钻孔抽采效果的主要 因素之一ꎬ 矿井瓦斯抽采原来采用 ϕ 50 mm 塑料 管作封孔管ꎬ 封孔深度为 8 mꎮ 具体方法是 钻孔 成孔后ꎬ 下 ϕ 50 mm 塑料管 8􀆱 5 m 作为瓦斯引流 管ꎬ ϕ 25 mm 塑料管作注浆管ꎬ 外露 0􀆱 5 mꎬ 钻孔 孔口段用1􀆱 0 m 长聚氨脂材料封孔并固定瓦斯引流 管ꎬ 待封孔聚氨脂达到使用强度后用自制注浆泵进 行注浆ꎬ 注浆段长度 7 mꎬ 钻孔总封孔长度 8 mꎮ 该封孔方式虽然容易操作ꎬ 封孔效率较高ꎬ 但保护 层开采卸压后抽采巷出现有个别钻孔容易产生漏 气ꎬ 特别在钻孔穿过软岩层或在破碎带内时ꎬ 这种 601 第 2 期 2019 年 5 月 水力采煤与管道运输 HYDRAULIC COAL MINING & PIPELINE TRANSPORTATION No􀆱 2 May􀆱 2019 现象比较严重ꎬ 瓦斯抽采效果差ꎮ 3 抽放钻孔封孔方法改进 针对原钻孔封孔技术存在的问题ꎬ 瓦斯引流管 采用 ϕ 50 mm 高强度聚乙烯瓦斯抽放管和铁管ꎬ 聚乙烯瓦斯抽放管分为管壁带筛孔的引流管和不带 筛孔的封孔管两种ꎮ 进行封孔时ꎬ 先在钻孔中下带 有筛孔的引流管ꎬ 该段的主要作用是对钻孔进行护 孔ꎬ 防止钻孔松软煤 岩 壁塌孔或煤 岩 块 堵塞钻孔并通过筛孔引流瓦斯ꎻ 钻孔外段下不带筛 孔的封孔管ꎬ 孔口段用2 m 铁管ꎬ 该段的主要作用 是用于对钻孔进行注浆封孔并作为引流瓦斯的通 道ꎮ 封孔时ꎬ 对于总深度 15 m 不带筛孔的封孔管ꎬ 使用钻孔封 孔长度≥15mꎮ 4 改进前后抽采效果对比 抽取 172302 工作面抽采巷采用原封孔方法 1 10 号共 10 个抽采钻场ꎬ 172202 工作面抽采巷改 进后封孔方法 1 10 号共 10 个抽采钻场ꎬ 在钻孔 有效抽采时间、 抽采期间钻孔漏气率、 无效钻孔数 量、 钻场瓦斯抽采率等方面进行对比分析ꎮ 统计数 据见表 1、 表 2ꎮ 表 1 改进前后有效抽采时间、 漏气钻孔、 无效钻孔对比 地点钻场 有效抽采 时间/ d 平均有效 抽采时间/ d 漏气钻孔数/ 个 总漏气钻孔数/ 个 无效钻孔数/ 个 总无效钻孔数/ 个 封孔方法 172302 抽采钻场 192 2110 379 479 576 689 793 8115 9108 1095 93􀆱 6 1 0 0 2 0 1 0 1 1 0 6 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 5 塑料管封孔 封孔深度 8 m 172202 抽采钻场 1164 2157 3245 4172 5221 6206 7262 8265 9177 10236 210􀆱 5 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 3 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 高强度聚氨 脂瓦斯抽放 管进行长护 孔深封孔 封孔深度 15 m 由表 1 可知ꎬ 采用新的封孔方法后ꎬ 钻孔的平 均有效抽采时间由原来 93􀆱 6 d 提高到 210􀆱 5 dꎬ 抽 采时间增长 2􀆱 25 倍ꎬ 有效抽采时间延长ꎻ 抽采期 间钻孔漏气率下降 50%ꎻ 无效钻孔数量减少 60%ꎮ 由表 2 可知 通过在 172202、 172302 抽放巷 的深孔封孔验证ꎬ 提高深度后的钻孔瓦斯浓度由原 来的 30% 50% 提高到了现在的 60% 80%ꎬ 有 些孔内瓦斯浓度达到了 100%ꎮ 通过此次长护孔深 封孔方法改进ꎬ 提高了瓦斯抽采率ꎬ 进一步降低了 抽采区域的残余瓦斯含量ꎬ 有效的控制了回采期间 的瓦斯涌出ꎬ 相应减少了采空区瓦斯涌出量ꎬ 有效 消除突出危险ꎬ 提高了煤巷的掘进速度和回采工作 面的产量ꎮ 同时通过采用采用长护孔深封孔方法ꎬ 瓦斯抽采率可提高 8%左右ꎬ 按近几年平均年抽采 瓦斯 300 万 m3计算ꎬ 每年可多抽瓦斯 24 万 m3左 右ꎻ 按近几年平均每年保护煤量 90 万 t 计算ꎬ 可 使残余瓦斯含量再降低 0􀆱 27 m3/ tꎮ 5 结论 1 经计算ꎬ 被保护层二1煤工作面走向长度 为 500 m 时ꎬ 二1煤工作面开采切眼应布置在一7 煤工作面始采线 13􀆱 5 m 以内ꎬ 其停采线在一7煤 工作面停采线 11􀆱 5 m 以内ꎬ 满足煤矿保护层开采 理论ꎮ 701 第 2 期 靳晓军 抽放瓦斯钻孔深封孔技术及其应用效果 2019 年 5 月 表 2 钻场瓦斯抽采率统计 地点钻场 控制煤量/ t 控制范围内瓦斯 含量/ m3􀅱t -1 抽采瓦斯量/ m3 瓦斯抽采率/ % 平均瓦斯 抽采率/ % 封孔方法 172302 抽采钻场 17 4361027 28836􀆱 6 27 5711023 02930􀆱 6 37 3001025 70235􀆱 2 47 9091034 14343􀆱 1 57 6381034 13644􀆱 6 67 3681026 70036􀆱 2 77 5031022 85730􀆱 4 87 7061026 20934􀆱 0 97 5711028 55337􀆱 7 107 6381031 66341􀆱 4 36􀆱 9 塑料管封孔 封孔深度 8 m 172202 抽采钻场 18 6521235 27933􀆱 9 28 4501231 62231􀆱 2 38 3141242 04242􀆱 1 48 5171233 64232􀆱 9 58 5851265 44363􀆱 4 68 3141255 58855􀆱 7 78 1121258 02559􀆱 6 88 4401245 98345􀆱 4 98 1001238 12939􀆱 2 108 7201243 78241􀆱 8 44􀆱 5 高强度聚氨 脂瓦斯抽放 管进行长护 孔深封孔 封孔深度 15 m 2 针 对 原 钻 孔 封 孔 存 在 的 问 题ꎬ 采 用 ϕ50 mm 高强度聚乙烯瓦斯抽放管和铁管作为瓦斯 引流管ꎬ 抽放管下到煤层顶板ꎬ 对煤层进行全段护 孔ꎬ 防止钻孔漏气ꎮ 3 采用新的封孔方法后ꎬ 抽采期间ꎬ 有效 抽采时间延长 2􀆱 2 倍ꎬ 钻孔漏气率下降 50%ꎻ 无 效钻孔数量减少 60%ꎮ 瓦斯浓度提高 1 倍左右ꎬ 提高了瓦斯抽采率ꎬ 有效的控制了回采期间的瓦斯 涌出及采空区瓦斯涌出量ꎮ 参考文献 [1] 杨翠婷 􀆱 突出煤层 “两堵一注” 高水材料瓦斯封孔 技术研究及应用 [J] 􀆱能源技术与管理ꎬ 2017 3 21 -23􀆱 [2] 秦 杰 􀆱 提高顺层钻孔瓦斯抽放效率技术措施研究 [J] 􀆱 山东煤炭科技ꎬ 2018 4 18 -19􀆱 [3] 王书明ꎬ 陈学习ꎬ 张 冲 􀆱 考虑松动圈影响的钻孔 瓦斯抽放合理封孔长度确定研究 [J] 􀆱 工业安全与 环保ꎬ 2016 12 51 -54􀆱 [4] 李 渊 􀆱 浅析长治矿区瓦斯抽放存在问题及对策措 施 [J] 􀆱 山东煤炭科技ꎬ 2017 2 21 -22􀆱 [5] 谭永福 􀆱 抽采钻孔 “二堵一注” 带压封孔技术的研 究与应用 [J] 􀆱 煤矿安全ꎬ 2017 6 68 -72􀆱 􀤃􀤃􀤃􀤃􀤃􀤃􀤃􀤃􀤃􀤃􀤃􀤃􀤃􀤃􀤃􀤃􀤃􀤃􀤃􀤃􀤃􀤃􀤃􀤃􀤃􀤃􀤃􀤃􀤃􀤃􀤃􀤃􀤃􀤃􀤃􀤃􀤃􀤃􀤃􀤃􀤃􀤃􀤃􀤃􀤃􀤃 上接第 105 页 保了工作面的安全回采ꎬ 达到治理效果ꎮ 参考文献 [1] 李忠凯ꎬ 胡 杰 􀆱 工作面顶板动态离层水治理研究 [J] 􀆱 中国煤田地质ꎬ 2007 2 35 -37􀆱 [2] 陈志成 􀆱 白色东怀煤矿顶板水治理技术研究 [J] 􀆱 煤矿现代化ꎬ 2015 4 50 -51􀆱 [3] 王双美 􀆱 导水裂隙带高度研究方法概述 [J] 􀆱 江苏 地质ꎬ 2006 1 64 -66􀆱 [4] 张卫东 􀆱 矿井充水因素分析及水害防治 [J] 􀆱 煤炭 与化工ꎬ 2013 11 47 -49ꎬ 52􀆱 [5] 曹丁涛ꎬ 李文平 􀆱 煤矿导水裂隙带高度计算方法研 究 [J] 􀆱 中国地质灾害与防治学报ꎬ 2014 1 63 -69􀆱 801 第 2 期 水力采煤与管道运输 2019 年 5 月
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