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第 4 2卷 第 1 2期 2 0 0 5年 1 2月 妻 珏 器 7RA _ORM ER Vo I , 4 2 No 1 2 De c e mb e r 2 0 05 雷岗站主变冷却系统的改造 张乾 良 广东电网公司佛山供电局,广东 佛山 5 2 8 0 0 0 摘要 介绍了一台主变的运行情况, 分析了其冷却糸统改造的可能性. 提出了冷却 系统改造的措抱, 铪证了改造效 果 。 关键词 变压器;冷却 系统 ;改造 中图分类 号 T M4 0 6 文 献标 识码 B 文 章编 号 1 0 0 1 8 4 2 5 2 0 0 5 1 2 0 0 4 2 0 3 I 刖 吕 广东雷岗站 l_号、 2号主变压器冷却 系统 改造 先后在 2 0 0 2年 4月 、 l 1 月进行 , 将变压器原来强油 导向冷却改造为自冷和风冷。这两台变压器改造后 即投入运行 ,经过 3年夏季高温状态下满负载运行 观察 , 变压器 的温升符合设计及有关国标的要求 , 运 行情况 良好 , 达到了预定的 目标。 2 问题的提出 2 . 1 1号 、 2号 主变 简 介 雷 岗站 l号 、 2号 主 变 是 1 9 9 0年 生 产 的 产 品 , 变压器冷却方式采用强油导向风冷。其改造丽的性 能参数如下 型号 S F P S Z 7 一 l 5 0 0 0 0 / 2 2 0 T H 容量 1 5 0 / 1 5 0 / 7 5 MV A 电压 2 2 0 8 x 1 . 2 5 % / 1 2 1 / 1 l k V 冷 却方 式 0D A F 负载损耗 高一 中 5 4 3 . 6 k W 窄载损 耗 1 0 7 . 8 k W 2 - 2 1号、 2号主变运行情况及改造后的益处 l号、 2号主变 已经运行了 l 0年 , 使用的玲却器 为 Y F 一 1 8 0 一 P 。冷却器额定冷却 容量为 1 8 0 k W, 满负 载运行时共需 5只。冷却器的油泵和风扇电机要连 续运行 , 才能确保变压器的安全运行 。 但油泵和风扇 的长期运行会带来如下问题 1 由于油泵长期运行 , 轴承磨损需 要经 常更 换 轴承磨损后 , 存在着容易使金属粉沫 、 碎片进入 变压器 内的潜在危险。 2 由于冷却器的散热管有金属薄片 , 经常积满 灰尘 、 杂物 , 使散热管道堵塞 , 影响散热效果 , 并增7 J f f 运行人员的维护工作量。 3 强油导 向风冷对站用电源的要求高, 要提供 双路电源 为备用 , 以提高电源的可靠性。 当站用电 源失 电时, 变压器的运行最多只能维持 2 0 mi n , 否则 对变压器有严重的伤害。 4 辅机损耗较大。 强油导向冷却方式在满容鼍 情况 下 ,其辅 机 损耗 为 油泵 为 3 x 5 1 5 k W 风 机 为 1 . 7 5 x 2 x 5 l 7 . 5 k W , 合计 3 2 . 5 k W; 改成 自然油循环风 冷后 , 满负载时风机 的损耗 为 0 . 2 5 x 3 0 7 . 5 k W, 自冷 时还可 以不开风机 , 负载可达到 7 0 %左右 , 可 比强 油导向冷却降低附机损耗 2 5 k W,每年可 省大约 2 . 1 9 x l 0 k Wh ,每 k Wh按 0 . 6元 计算 ,每年可省 电 l 3 . 1 4万元 , 经 济效 益大 大提 高 , 5 电源系统繁杂 。如采用 自然油循环风冷方 式 , 可 以简化站用电源 。在站用电源失电的情况下 , 变压器负载在不超过 7 0 %时 ,仍然可以安全运行 , 这样 提高 了运 行 质量 , 减 少 了维 护 , 做到 无人 职守 。 由于强油导向冷却存在 以上不足 ,而采用 自然 油循环风冷这种冷却方式可以克服强油导向冷却 的 不足之处 , 温升保持在允许范围内, 不仅使变压器更 加安全可靠运行 ,而 且还便于维护,提高了经济效 益 。 如果更换一台新变压器需要大 的资金, 而改造 一 台变压器 可节省部分资金。于是决定把原来的强 油导向冷却 ,改造成 自冷和 自然油循环风冷两种运 行方式 。 3 可行性分析 把变压器 由强油导向冷却改造成 自然油循环风 冷 , 必须 保证 油 顶层 温 升 5 5 K, 绕组 温 升 6 5 K, 最 热点温升≤7 5 K 为此, 针对该型号变压器重新核对 图纸 ,并按照 自然油循环风冷方式进行了仔细的温 维普资讯 第 1 2 期 张乾良 雷岗站主变冷却系统的改造 4 3 升计算 由于该 台变压器是早期生产制造的产品, 所 造过程中必须严格按照 艺和技术要求 ,进行认真 以变压器在结构上各方 ‘ 面的裕度都比较大 ,故温升 细致的操作 , 防止火灾的发生 。住改造过程 中, 应尽 汁算结果证明改为 自然风冷后完全呵以满足运行要 最大能力减少器身在宅气巾暴露的时间,最长不能 求. 满足上述要求下, 必须达到以下要求 超过 1 0 h 。变压器改造后 , 产品型号由原来 S F P S Z 7 一 1 要 最大努力减少油流阻力 , 保} 止 冷油畅通 1 5 0 0 0 0 / 2 2 0 T H改为 S F S Z 7 1 5 0 0 0 0 / 2 2 0 ,冷却方式 九阳. 进入器身 为南强油导 冷却改为 自然油循 由 O D A F改为 O N A N / O N A F 6 0 / 1 0 0 % , 油 总质量 环风冷 , 油流完全靠温差』 。 乍的热浮力进行流动 , 所 由原来 4 9 2 0 0 k g 增加到 5 7 2 0 0 k g , 整个变压器油管 以克服阻 J 的能力较小。原来的导向结构是通过导 路外形整齐美观。 ‘ 享 耋 景 ’ 曼 5改 造 后 主 变 运 行 情 况 围 骅 。很显然 这是 不能 满足 自然 油循 环要求 的 . . 为 丫 、 一 L 一 一 一 一 改变这种情况 , 将啄导油盒的清渣孔盖板全都打开 , 由于变压器的冷却方式改变 ,变压器二次控制 } f 冷油既口 , 从原导油管进入器身 ,又可毫九阻力地 I 路大大简化 , 投切方式 由手动改为 自动和手动。 自 进入油箱内。 其次把 挡油的 屏, 沿下铁轭垫块全 动投切由变压器的负载和上层油温值来确定 。当变 部扎‘ 开缺 口, 这样油箱内的冷油可沿恻周进入器身, 压器的负载达到 6 0 %或上层 油温达到 6 0 ℃时, 投入 这就完全解决了拎油畅通尢阻地进入器身问题 、另 1 5台风崩电机; 当变压器的负载达到 8 0 %或上层油 外 , 来的绕组内部都有挡油圈 , 这对于 自然油循环 温达到 8 0 ℃时, 将全部风崩电机投入。手动投切按 风冷,只有好处,没有坏处, 降低绕组平均温升 运行人 员的要求投入。 5 K - 6 K, 增』 J I 】 了变压器的寿命。 改造后的 1号主变已于 2 0 0 2年 4月投入运行 2 要有足够大的散热 面, 在变压器产生最大损 1 号 、 2号 未改造 主变运行的负载与油温情况 见表 耗运行时。 能保证温升的要求 该变 器卒载损耗的 1 。 实测 值 为 l 0 7 8 k w,最 大负 载损 耗产 生在 表 1 雷岗站主变负载与温度数据 高一 中运行时。 额定分接实测值为 5 4 3 6 k W,T a b l e 1 D a t a o f l o a d a n d t e m p e r a t a r e o f mai n t r an s f 0 r mer s 1 7分接时产生的负载损耗最大 , 最大负载损 i n L e i g a n g s u b s t a t i o n 耗 为 6 4 5 . 7 2 7 k W , 最 大损 耗 为 7 5 3 . 5 2 7 k W 厂_ - - __ _ _ ] 选 P 一 2 5 0 0 2 6 / 4 8 0 ‘ 式 散 热 器 共 3 0 I 口 期 环 度 『_ 夏 __ 兰 i } 件 , 吹 风 时 总 的 散 热面3 0 x 3 3 .4 1 1 0 0 2 . 3 m 。 I i/ M W l / 0 【 l / / M w / / I 油箱散热面作为裕度考虑, 热负载为7 5 2 W / 1 _ _ - 厂 T ■ - _ _ _ 叶 _ _ - 13 1 , 油顶层温升大约为4 3 .4 K, 高压绕组温升 J 2 0 0 2 .5 .4 2 6 』 5 0 5 4 5 5 5 0 4 3 4 4 『 为6 2 K, 巾压绕组温升为6 2 .2 K , 低压绕组温 1 2 0 0 2 .5 .8 i 2 9 1 7 5 1 5 8 1 6 1 7 5 1 5 5 1 5 9 1 升为 5 5 .6 2 K 以L温升完全满足国标的要 I 2 0 0 2 5 .9 3 1 4 9 5 2 1 5 4 4 9 l 4 1 4 4 l 求 、 I 2 0 0 2 5 15 2 5 5 5 4 6 .8 5 1 l 5 5 3 8 - 4 1 I 上 述 分 析 说 明, 把陔 台 变 压 器 由 强 油 导 J 【 』 竺J 』 竺f { I 向 冷 却 方 式 , 改 为 自 然 油 循 环 风 冷 是 完 全 可 l- _ _ 一 l_ 兰 I_ ,., . I 2 0 0 2 . 6 . 5 2 6 { 7 0 { 4 9 开 1 5 只 风机 f 5 4 』 7 0 4 1 f 4 5 I 行的 。 f _ r 百 卜 4 冷却系统改造及改造后技术指标的I f 【竺 l 竺 l 变化 i 5 l 在 变 器 高 压 侧 E部分 别 开 5个 l 5 0的孔 , 住下部肝 6个 中1 5 0的孔 ,在低压侧上部和下部分 别开 6个 中l 5 0的孔 ,并埘所有的开孔分别配焊管 接 头和 相』 的法 兰 ,同时 保证所 焊 的法兰 面横 平竖 直 ,尺寸止确。然后在高 、低压两侧分别安装 P C 一 2 5 0 0 2 6 / 4 8 0片式散热器各 l 5组 。 同时对器身进行 油道改造 , 使冷油能够顺畅地通过各绕组之间 , 并及 时置换热能。 因器身中含有部分变压器油 , 所以在改 从表 1 可看出 , 在相同的负载情况下, 自然循环 比强油导向风冷的油面温度高 l 0 ℃左右 , 但在平均 温 升 3 2 . 1 K, 顶 部 温升 4 4 K范 围 内。变压 器 在满 载 的情况下 , 上层油温为 6 9 , 环境温度为 3 5 , 温升 仅为 3 4 K。 G B1 0 9 4 . 2 1 9 9 6 电力变 压器第 2部分 温升 规定了电力变压器的温升限值是根据不同负载情况 而定 , 在连续额定容量下的温升限值为 维普资讯 变 压 器 第4 2 卷 1 油不与大气直接接触的变压器温升限值 6 0K。 2 绕组平均温升限值 6 5 K。 改造后 的 l 号 主变运 行情 况满 足 国家 标准 的要 求 , 证 明改造 是可 行 的 、 成 功 的 由于该台变压器器身绝缘 中铁心到低压绕组之 问 、 低压绕组到中压绕组之间、 中压绕组到高压绕组 之间的油路都非常宽松 , 油流阻力小易畅通. . 而与之 相比,高压绕组与 凋压绕组之间的油路则较小 因 此 ,对高压绕组进行了温度检测 。设定报警温度为 9 5 ,当变压器在满载长期运行时测得绕组温度为 7 5 ℃, 环境温度为 3 5 ℃, 温升仅为 4 0 K。 有 了 l 号 主变 改造成 功 的经验 ,我 们 又J IN l J 地 对 2号主变进行 了冷却系统 的改造 。2号 主变 于 2 0 0 0年 l 1 月投入运行 , 运行状态良好 。 l 号、 2号变压器改造后 ,经过三年夏季高温状 态下满载运行跟踪监测, 结果表明 , 变压器油顶层温 升≤3 5 K, 绕组温升4 2 K。而变压器油色谱跟踪监 测的数据与前期的数据对 比,其各指标结果均无明 显变化 , 这说 明变压器冷却系统改造后 , 运行是安全 的 由于 白冷式 的散热器直接安装在变压器 的本体 ,风机产生的噪声 比变压器的本体的噪声少得多 , 所 以, 不影响变压器 的整体噪声 , 因此 比强导向风冷 的噪声下降 6 d B以上。 6 结束语 根据运行状况对本文 中所介绍的主变进行冷却 系统改造是可行的。主变冷却系统改造后投运 3年 多的运行情况表 明, 改造是成功的, 并取得一定的经 济效 益 I m p r v o e me nt o f Co o l i n g S y s t e m o f M a i n Tr a n s f o r me r 。Le i a ng Su bs t a t i o ni n Le i g a ng Z H ANG Q i a n - l i a n g P o we r Co mp a n y ,F o s h a n 5 2 8 0 0 0 ,C h i n a Abs t r a c t Th e o p e r a t i m o f ma i n t r a ns f o r me r i s i n t r o d u c e d . Ti l e i mp r o v i ng p o s s i b i t y o f i t s c o o l i n g s y s t e m i s a n a l y z e d .T h e i mp r o v i n g me a s u r e s o f t h e c o o l i n g s y s t e m a r e p r e s e n t e d .T h e i mp r o v e d e ff e c t i s v e r i f i e d . Ke y wo r d s T r a n s f o r me r ;C o o l i n g s y s t e m;I m p r o v e me n t 收 稿 日期 2 0 0 5 0 8 2 3 作者简介 张乾 良 1 9 6 2 一 , 男 , f 东佛 山人 , 厂 东电网公 司佛 山供电局检修专责 , 从事电力系统变电设备检修技术工作 。 5 0 0 k V电子式 互 感器 从 2 0 0 3年底起 ,许继电气等国 内企业 与悠 国一家 公司 联合开展 了电子 式互感器 的直用研究。研 究涵盖 电子式互感 器与传统二次设 备的接 口、 电子 式互感 器对保护性 能的影响 和运 行维护 等 内容 。经过 近两年 的研制 ,于最 近研制 成功 5 0 0 k V电子 式互感 器, 并在 郑州 变电站投入运 行 、这是我 国 目前实现工 业运行 的最高 电压 等级 的电子 式互感 器 据介 绍 , 它 的 应 用 可 降 低 变 电 站 的 综 合 成 本 , 大 幅度 提 高 系统 内 5 0 0 k V保护装置动作 的可靠性及 计量装置的精度 , 开创 了电 子式互感器与传统二次设备接 口连接的先例 。 新型变压器套管 西 电电瓷 公 司最近 开发 成功 4 0. 5 k V ~ 1 2 6 k V油一 油 、 油一 S F 胶 浸纸 干式电容变压器 套管。该 产品是电气设备 实 现 无油 化、 免维护 的关键 产品之一 , 具 有体 积小 、 重量 轻 、 不 污 染环境 、 无爆 炸危 险及 使用 维护方便 等优点。经试 验, 其综 合技术水平达到先进 水平 , 可替 代进 口产品 维普资讯
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