搞好洗选工艺技术改造促进山西焦煤集团可持续发展.pdf

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2 0 0 6年第 4期 煤炭加工与 综合利 用 C O A L P R O C E S S I N G&C O M P R E H E N S I V E U T I L I Z A T I O N No . 4,2 0 06 搞好洗选 工艺技术 改造 促进 山西焦煤集 团可持续发展 张学军 山西焦煤集团有 限责任公 司,山西 太原0 3 0 0 2 4 摘要山西焦煤集团公司不同煤层的煤炭质量差别大,原选煤工艺不适应煤质的不断变化,产品不能满 足市场需求;根据原煤煤质特点,调整选前或选后的配煤比例,并选用不同方案的重介质旋流器选煤工艺,同 时采用先进的大型、高效设备,对原有洗选工艺进行技术改造 ,取得了显著的经济效益和社会效益,为集团公 司的可持续发展奠定 了坚实的基础。 关键词选煤;技术改造;重介质旋流器;发展 中图分类号T D 9 4 文献标识码A 文章编号1 0 0 5 8 3 9 7 2 0 0 6 0 4 - 0 0 0 1 - 0 3 1 山西焦煤集团公司煤炭资源及生产概况 山西焦煤集团有限责任公司成立于 2 0 0 1 年 1 0月,是 经山西省人民政府批准、按照现代企业制度要求 、以西 山煤 电 集团有限责任公司、汾西矿业 集团有限 责任公司、霍州煤电 集团有限责任公司为主体组建 的国有独资公司,是 目前国内最大、煤种最全的炼焦基 地。并拥有华晋焦煤 集团有限责任公司 5 0 %的股份。 公司主要开采山西、霍西 、 河东、沁水四大煤田的优质 炼焦煤 , 井田面积 3 2 7 6 k m 2 ,保有储量 3 2 6亿 t ,其中炼 焦煤 2 6 5亿 t 。现有 2 8对生产矿井,设计生产能力 6 5 8 0 万 t / a ;2 3座选煤厂,入洗能力5 4 6 0万 t / a ;5座焦化厂, 焦炭生产能力 3 0 0万 t / a 。按照集团公司大力发展循环经 济,走煤一电一材料和煤一焦炭一化工产业链之路 的总 体规划,到 2 0 1 0年,原煤产量要达到 1 . 2亿 t ,冶炼精煤 产量要达到 6 O O 0 万 t ,焦炭产量要达到 1 0 0 0万 t ,电力总 装机容量要达到 1 0 0 0万 k W。 集团公司煤炭资源蕴藏丰富,煤种齐全,品质优良。 主要煤种有气煤、1 / 3焦 煤、肥煤、焦煤、瘦煤、贫瘦 煤、贫煤及少量的无烟 煤。其 中焦煤、肥煤具 有低灰 、 低硫 、低磷、粘结性好、结焦性强等特性 ,为世界稀缺 资源 ,用于炼焦时既能提高焦炭的冷、热强度,又能降 低炼焦成本 ,是理想的炼焦用煤 。本公司的主要产品有 炼焦精煤、高炉喷吹煤、优质动力煤、筛混煤和焦炭, 主要销往宝钢、鞍钢、首钢 、武钢、马钢、唐钢、济钢 等国内各大钢铁公司及电力燃料公司,部分产品出口到 日本、韩国、巴西、德国、法国、比利时等国家和地区。 产品质量稳定,售后服务完善,已与宝钢、鞍钢等多家 收稿日期 2 0 0 6 - 0 5 - 2 2 作者简介 张学军 1 9 6 2 一 ,男,安徽滁州人,2 0 0 1 年获中 国人民大学工 商管理 硕 士 ,山西 焦 煤集 团公 司选 煤 副总 工 程师 , 高级工程师 ,电话 0 3 5 1 8 3 0 5 0 4 6 。 大型钢铁厂、电力燃料公司建立了长期合作关系。 2 洗选工艺技术改造前存在的问题 2 . 1 煤炭质量 差别大 ,储 量不均 从表 1 可看出,上组煤层仅占总储量的 2 8 . 1 %,中、 下组煤层却占7 1 . 9 % 多。而低硫 、可选性好的煤层主要 集中在上组煤层 ,其中2 煤层的储量仅占总储量的 1 2 %; 低硫、可选性差的煤层 如 4 煤层 占总储量的 6 . 5 9 %; 中、下组煤层属高硫煤层,个别煤层 如 1 1 煤层 虽含硫 量低 ,但却属于极难选煤,占总储量的 1 0 %。 值得注意的是,目前集团公司低硫 、可选性好的煤 产量占总产量的 8 0 %,而一些低硫煤层 如 4 煤层、l l 煤层等 属于极难选煤 ,原有选煤工艺难以洗选 ,因此, 只能部分开采或弃采,这样就大大制约了下组高硫煤层 的开采,严重制约了集团的快速发展。 表 1 山西焦煤集 团煤炭储 量 2 . 2 原有洗选工艺不适应煤质的变化 山西焦煤各选煤厂原选煤工艺大都采用跳汰一浮选 联合流程,该工艺分选精度差,效率低 ,精煤损失大 尤 其对于难选煤 、极难选煤 ,且生产过程中调整手段单 一 ,难以适应原煤煤种多、可选性范围变化大的特性。 2 . 3 产品不能满足市场需求的 变化 随着我国加入世贸组织和社会的不断发展,用户对 产品质量要求越来越高,市场竞争也越来越激烈,原有 选煤工艺难以满足用户对产品灰分 、水分等质量指标的 要求,抵御市场风险能力差。且由于精煤产品水分高, 造成了大量无效运输,浪费了运力。 2 . 4 设备可靠性低 ,选煤生产不稳定 选煤厂采用的设备处理量小 ,事故率高,自动化程 维普资讯 2 煤炭加工与综合利用 2 0 0 6年第4期 度低 ,缺乏对生产和产品的监控手段,操作和管理工作 量大。一方面,影响了生产的连续性与稳定性;另一方 面,也使得产品质量出现波动。 2 . 5 入 洗比例较低 。产品附加值低 由于部分煤矿没有选煤厂,只能直销原煤 ,使得低 附加值产品销售量较大 ,产品结构不合理 ,对市场的应 变能力差, 且运输紧张。 3 选煤工艺技术改造方案 3 . 1 选煤工艺的选择 3 . 1 . 1 煤质特点 表2和表 3分别列出了 2 煤层与 4 煤层原煤的浮沉 资料,从中可以看出 表 2 典型的 2 煤浮沉组成综合表 1 原煤可选性差异大。当2 煤层精煤灰分为 1 0 % 时 ,-t - O . 1 邻近密度物含量较低,可选性较好 , 而 4 煤层 当精煤灰分为 1 2 %时,- t- O . 1邻近密度物含量已达 4 0 % 多,属极难选煤 ,由此可见集团公司的原煤可选性差异 较大,没有先进的选煤工艺 ,很难选出合格的产品。 2 入洗原煤中末煤含量普遍较大。对于 一 5 0 ra m粒 级 ,随着粒度减小 ,灰分降低 ,说明煤炭易碎;而 一3 ra m 粒级含量占2 5 % ~3 5 %,最高达到了 4 5 %;一0 . 5 m m粒 级含量占 1 5 % ~ 2 5 % , 最高达 3 5 % ; 且随着粒度的减小, 灰分呈升高趋势,表明有一定的泥化现象。 3 . 1 . 2 根据煤质特点确定选煤工艺 针对上述问题,集团公司组织有关专家、工程技术 人员对各煤层原煤的煤质特征及可选性进行了大量深入 细致的研究,并考察调研了国内外先进的选煤技术、工 艺及设备。认为重介质旋流器选煤工艺具有处理量大、 分选精度高、对不 同原煤适应性强 、工艺简单 、易于实 现自动化等特点,完全能够适应集团公司多种原煤、可 选性范围变化大的特性 ;根据原煤煤质特征选择不同的 工艺流程 ,如无压不脱泥 或脱泥三产品重介质旋流 器 煤泥小直径旋流器 浮选工艺流程 ,有压脱泥三产 品重介质旋流器 浮选工艺流程 ,有压脱泥二产品重介 质旋流器 螺旋分选机 浮选工艺流程等 ;同时,采用 大量选煤新技术 、新设备,如动筛跳汰机、加压过滤机 、 大型脱水脱介香蕉筛、快速在线测灰仪等 ,对完善选煤 工艺、改善选煤生产、稳定产品质量起了重要作用。 1 在选择有压和无压给料方面 ,用无压三产品重介 质旋流器可以减少煤的进一步粉碎和次生煤泥量,而且 其重产物的排料 口与入料口距离较近 ,重产物在旋流器 内运行路线短,减轻了矸石的泥化程度。因此,对于部 分易碎且有泥化现象的原煤 ,选择无压三产品重介质旋 流器 煤泥小直径重介质旋流器的分选工艺。无压三产 品重介旋流器有效分选下限为 0 . 5 ram,近年推广的煤泥 小直径重介质旋流器分选下限可达 0 . 0 7 4 m m, 8 0 %以上 0 . 5 0 . 1 2 5 ra m的煤泥进入煤泥重介质旋流器可得到有效 分选。因此,采用该工艺分选粗煤泥,既可降低粗粒精 煤的灰分和硫分,又减少了浮选入料量,有利于降低洗 选成本和提高浮选效率。 2 对于末煤含量较大的原煤 ,采用选前脱泥 无压 三产品重介质旋流器 煤泥重介质旋 流器的分选工艺。 脱泥筛筛孔为 0 . 5 mm, 一 0 . 5 ram的煤泥经处理后进入浮 维普资讯 2 0 0 6年第 4期 张学军搞好洗选工艺技术改造 ,促进 山西焦煤集团可持续发展 3 选系统 ,大幅度提高了主选作业的分选效率,同时脱介 效率得到提高,降低了介质的消耗。 3 对于末煤含量较大、可选性较好的原煤 ,在用户 对中煤产品质量要求比较严格的情况下 ,采用选前脱泥 有压二产品重介质旋流器 螺旋分选机工艺。脱泥筛 筛孔为 1 m m,1 m m左右的煤泥经处理后, 0 . 1 5 mm的粗 粒煤泥进入螺旋分选机分选 ,一 0 . 1 5 mm的细粒煤泥进入 浮选系统。此种工艺对产品质量调整灵活,介质消耗少、 加工费用低。 4 对于矸石含量较大且易泥化的原煤 ,采用动筛跳 汰排矸的方法,提前将大量矸石排出,减轻了由泥化现 象给生产系统带来的一系列影响。主系统采用无压三产 品重介质旋流器分选工艺,提高了分选精度和洗选效率。 5 对于动力煤选煤厂 ,由于要求产品灰分较炼焦煤 选煤厂高,采用动筛跳汰排矸 有压二产品重介质旋流 器工艺即可满足产品质量要求。对于原煤 中的末原煤, 根据产品质量要求 ,可全部入洗,也可部分入洗 ,实现 了无级调灰 ,加强了生产的灵活性和对市场的适应能力。 6 充分利用西山矿区贫瘦煤的煤质特点,选用无压 三产品重介质旋流器工艺开发了高炉喷吹煤新产品,提 高了产品附加值。 3 . 2 关键设备 的选 用 在关键设备的选用方面 ,尽量采用大型、脱水效果 好、脱介效率高的进 口设备,力求 可靠、先进、高效、 操作管理方便 ,确保正常生产。 1 重介质旋流器分选系统除重介质旋流器外,脱介 筛成为关键设备。根据国内外的使用经验,选取国外先 进的香蕉筛及弧形筛 直线振动筛来脱介,该设备性能 可靠 、 使用寿命长、脱介效率高、处理量大。当煤泥含 量较大时,对于没有预先脱泥工艺的选煤厂,首选弧形 筛 直线振动筛进行脱介,效率较高。 2 进口磁选机磁场分布均匀,设备矿浆通过量大, 磁选效率高,适应于煤泥含量高的工作环境 ,磁选精矿 产率可达 9 9 . 9 %以上 , 适合山西焦煤集团的煤质特点。 3 采用国外先进的精煤离心机和煤泥离心机进行脱 水,处理量大,效果好,解决了因煤泥粒度细而使产品 水分高的问题。 4 原浮选椅煤脱水系统使用圆盘真空过滤机,浮选精 煤水分较高,使得选煤厂总精煤水分也高,既影响产品质 量,又浪费运鞴 邑 力,不能适应生产和市场要求。为此,采 用近年来国内技术较为成熟的加压过滤机处理浮选精煤,使 其水分由原来的3 0 %降至 1 8 %,总精煤水分降低了3 %。 3 . 3 根据原煤性质选择配煤方案 针对高灰、高硫 、可选性差异极 大的原煤特性 ,选 煤厂既要满足产品煤质量要求,又要尽量节约低硫煤层 的开采量,增大中下组煤层中高硫、难选煤的入选比例。 集团公司采取了选前配煤与选后配煤相结合的方法 ,特 别是在选后配煤中,将低硫、可选性差的原煤分选密度 适当调高,精煤灰分也适当增加,从而提高其精煤产率, 降低低硫、可选性差的原煤开采量。而对高灰 、可选性 好的原煤,则将其分选密度适当调低,精煤灰分也适 当 降低,从而降低其精煤 产率,提高原煤开采量。通过对 不同特性原煤的选前和选后配煤 ,使高灰、可选性好的 . 原煤开采量由原来的2 0 %提高到 5 0 %,而低硫 、可选性 好的原煤开采量由原来的 8 0 %降到 5 0 %。这样既保证了 产品质量,又提高了高硫、可选性差的原煤开采量 。 4 技术 改造方 案实施效果 4 . 1 主要 经济技 术指 标 表4列出了改造前后,集团公司产品煤的主要经济 技术指标。从中可以看出技术改造是成功的,数量效 率大幅度提高,精煤损失降低,产率增加,产品水分得 到了进一步改善。 表 4主要经济技术指标对 比 4 . 2经 济 效 益 1 工艺改造后分选效率大幅提高 ,精煤产率约增加 3 %,按年入洗原煤 4 0 0 0万 t ,精煤产品 5 0 0元/ t 计算 , 年增产值 6亿元。 2 调整产品结构 ,开发高炉喷吹用煤,提高了产品 的附加值。按年入洗原煤 3 0 0万 t ,高炉喷吹煤市场价 4 8 0元/ t ,原煤 2 8 0 f v / t ,喷吹精煤产率 6 5 %,原煤加工 费2 0元/ t 计算,年增效益 3 6 0 0万元。 3 总精煤水分降低 3 %,年节约运量 7 0万 t ,运费 按 7 0元/ t 计算 ,年节约运费 4 9 0 0万元。 综上所述,洗选 工艺技术改造后,企业经济效益提 高了 6 . 8 5亿元。 4 . 3社 会 效益 山西焦煤集团及时对原有选煤工艺进行了大规模的 技术改造,采用了目前国内外先进的煤炭洗选加工技术, 并引进了国内外先进的选煤设备。在生产过程中提高了 中下组煤层原煤的入选比例,实现了产品升级换代,延 长了矿井服 务年限,提高了企业抵御市场风险的能 力, 具有显著的社会效益。 5结束语 山西焦煤集团公司作为 目前国内最大、品种最全的 炼焦煤生产企业 ,通过科技创新 ,完善了煤炭洗选工艺, 使得重介质分选比例达到 9 0 %以上 ,有效解决了制约企 业发展的瓶颈 ,大幅度提高了企业的经济效益,同时优 化了宝贵炼焦煤资源的开采和利用 ,为集团公司的可持 续发展奠定了坚实的基础。 维普资讯
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