荆门热电厂主变冷却系统改造.pdf

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Vo 1 . 2 6No . 1 IC e b . 2 0 0 2 湖 北 电 力 第2 6 卷 第i 期 g 0 0 2年 2月 荆门热 电厂主变冷却系统改造 熊赵林 ,彭杰 ,徐斌 湖 北省荆 门热 电厂 ,湖 北 荆 门4 4 8 0 4 0 [ 摘要] 针对荆门热电厂 4 号主变冷却系统存在冷却容量不够等问题, 进行了技术分析, 提出了 新冷钾 系统的设计并介绍 了其安装过程 [ 关键词] 主变压器;冷却系统;改造 [ 中田分粪母]TM4 1 [ 文献标识码]A [ 文章耋 皇 号]t 0 0 6 3 9 8 6 2 0 0 2 0 [ 一 0 0 5 7 o 2 Mo d i f i c a t i o n o f Co o l i n g S y s t e m f o r M a i n T r a n s f o r me r i n J i n g me n The r ma l Po we r Pl a nt X1 ONG Z h a o l i n. P ENG J i e , XU Bi n Hu b e i J i n g mc n Th e r ma l Po we r Pl a n t , J i n g me n Hu b e i 4 4 8 0 4 0 C d Ab s t r a c t ;F o r t M c o o l i n g s y s t e m c a p a c i t y o f N O_ 4 ma i n t r a n s f o r me r i n] i n me n t h e r ma l p o we r p l a n t b e i n g i n e f f i c i e n t , t h r o u g h t e c h n i c a l a n a l y s i s , t h e d e s i g n o f n e w c o o l i n g s y s t e m wa s p u t f o r wa r d a n d t h e i n s t a l l a t i o n p r o c e s s wa s i n t r o d u c e d . Ke y wo r d s ma i n t r a n s f o r me r ;c o o l i n g s y s t e m ;mo d i f l e a t i o n 湖北荆 门热电厂 4号主变为保定变压器厂生产 的 S F P B 1 2 4 0 0 0 0 / 2 2 0型 强 油 导 向 风 冷 变 压 器 , 1 9 8 2年投 运 , 其 冷 却 系 统配 置 为 Y F 一 1 2 0 / 3 8 0风冷 却 器 1 4组 , 所 配潜 油泵 型 号为 4 B 4 1 . 5 1 1 . 5 / 2 . 2 , 转 速 l 4 8 0 r / mi n 。该变 压器 1 9 9 8年 8月 以来 存在 着总烃超标, 夏季顶层油温达 7 5 ℃, 影响带负荷 对 此 进行 了分析 、 查 找 原 因 , 最 后 确定 改造 冷却 器 , 彻 底 消除 隐患 。 l 原 因分析 1 . 1 总烃 超标 通常 , 变压器的故障分为热性故障与 电性故障。 热性故障主要类型有 分接开关接触不 良、 铁芯多点 接 地或局 部短路 、 漏 磁 环流 、 导线 过热和 接 头不 良或 紧固件 松 动 , 其 共 同特 征 是散 热 不 良而 引起 的绝缘 加速劣化 , 其 主要特 征气 体为 甲烷和 乙烯 。 通 常热性 故障不产生乙炔, 但严重过热也会产生微量乙炔, 其 最大含量不超过总烃的 6 。电性故障是 由放 电引 起的绝缘劣化 , 根据能量密度的不同, 可分为高能量 放 电、 火花放电和局部放电等类型 其共同特征气体 为 乙炔 , 对 于高 能量 放 电 、 火 花放 电 , 乙炔 含 量均 高 [ 收稿 日期 ] 2 0 0 1 0 9 1 0 [ 作者简靠 ] 熊赵林 , 1 9 7 0 一 , 男 , 湖北荆 门人 , 湖北省荆门 热电厂工程师 。 于 2 0 , 甚至 达 9 O ; 对 于 局 部 放 电, 由 于 能 量 较 小, 总烃一般较低 分析 1 9 9 8年 8月色谱分析数据 H2 1 7 8 . 31 0 一 , C H 3 8 2 . 1 1 0 一 , C 。 H6 ; 1 2 4 . 9 1 0 一, C 2 H‘ 7 2 8 . 1 1 0 一 , C2 H2 1 7 . 61 0 一 , 总烃 1 2 5 2 . 7 l 0 一, 从结果来看, 总烃很高, 而乙炔所 占 比例很低 , 不符台放电性故障的特征, 初步判断为高 温过热性故障。 根据该判断 , 对过热性故障的常见故 障点进行了以下检查 1 耐量 变压 器 不 同档 位 下 的直 流 电阻 , 以 检 查分 接开 美及各 连接部位 。 2 摇铡铁芯的绝缘电阻。 3 打开低压{ I I 手孔, 检查低压侧螺丝连接。 4 放油 , 检查 油道及 高压侧 引 线。 在上述 4项检查均正常的情况下决定对变压器 油过滤脱水脱气后投运观察 。投运 3天色谱分析总 烃值 为 2 4 0 1 0 _ 。 . 投有 乙炔 。 2周 后总烃 再度 升 高 , 达 3 0 0 X1 0 _ 。 . 并且产生了 2 . 5 l O 乙炔, 而 变压 器运行正常, 其问出现了潜油泵烧损。 解体泵体后发 现轴承烧损, 残片有烤蓝色 , 说 明轴承烧毁时局部温 度很高 。 经过跟踪分析和在潜油泵烧损后, 马上再取 样对 比. 总烃在烧损前后有显著变化, 上升 5 0 ~1 0 0 1 0 - 6 不 等 。证 明轴 承烧毁 能 引起 总 烃升 高 。 1 . 2 冷却器冷却效果不佳 夏季 变 压器顶 层油 温 可 达 7 5 ℃ , 限 制 了变压 器 5 7 维普资讯 第 2 6 卷第 1期 2 0 0 2年 2月 湖 北 电 力 V o ] . 2 6 N o . 1 Fe b.2 00 2 的负荷 , 同时变 压器 在高温状 态下 运行 . 会加速 老化 进 程 , 减 少寿命 。为此 , 对玲 却器 容量 进行 核定 。 原玲 却器 单 台额定 容 量 1 2 0 k Wh , 对 应额 定温 差 4 O K, 意 即在玲 却 器人 口风 温 气 温 与人 口油温 【 上层 油 温 相 差 4 O K 的情 况下 , 其玲 却容 量 为 1 2 0 k Wh。当 1 4台冷 却器全 部投入 , 变 压器处 于额定 运 行工况 时 变 压器 损耗 Pz 一1 1 3 0 . 6 k W , 设 变压器 平衡 温 差 为 , 即在 该 温 度 下 变压 器 散 热 达到 平 衡 。根据 行业 标 准 J B 8 1 3 - 1 9 9 6 , 有 下述 计算公式 P P X/ O一 1 1 3 0 . 6 P 。一1 2 0 X 1 41 6 8 0 计 算得 X 一 2 6 . 9 以夏 季最 高气 温 4 0 ℃来 考 虑 , 其 上层 油 温一4 0 2 6 . 9 6 6 . 9 ℃。 通过 上述考核 , 与 实际冷 却效果相 比较 , 得 出 以下 结论 原 冷却器 冷 却效果大 大低 于理 论计算 值 。分析 有如下 原 因 1 早期产 品 由于材 料 问题 致使 冷 却 系统 总容 量 裕 度过 小 , 冷 却 器 在长期 运行 后 , 积 垢严 重 , 无法 彻 底 清洗 干净 , 散 热 片部 分 脱 落变形 。 2 冷却 器安装拥 挤 , 相互影 响 出力 , 3 冷 却器 风扇 采 用 向变 压 器本 体 吹风 方式 , 对 本体 散 热有 影响 。 2 技改方 案 2 . 1 确定新冷却系统选定原则 1 新 冷却 系 统总 容 量应 大于 1 6 8 0 X 1 . 1 , 保 证 足够 的裕度 。 2 适应 现 场 安 装 环 境 , 能保 证 相 邻 间距 大 于 设 计容许 值 , 风扇采 用从本 体 向外 吹的方式 。 3 采用原变压器进出母管 , 变压器本体不做 任 何改动 4 采 用转 速低 于 1 0 0 0 r / r a i n的潜 油泵 , 运行 可 靠 。 2 . 2 确定 方 案 经过考查国产新型变压器 以下方 案 以夏 季最高 气温 4 0 ℃来 考 虑 , 其 上层 油温 为 4 0 2 7 . 9 6 7 . 9 C。 当 7组运 行 , 变 压器 处 于额定工 况 时 , 考 核变压器 温升 y P P 。X Y/ 4 0 1 1 3 0 . 6 P o一 2 70 X 7 1 8 9 0 Y 一 2 3 .9 以夏 季最高气温 4 0 ℃来考 虑, 其 上层 油温应 为 4 0 X2 3 . 9 6 3 . 9 ℃。通过以上计算 , 新的冷却器 能满足容 量 的要 求 。新 的冷 却器 有如下优 点 1 单 台容量大 , 布 置间距较大 。 2 实 际冷 却效 果与铭 牌 值 比较 , 真实 可靠 。 3 采 用 了新 的散热 片设 计技 术 , 效率高 。 4 采 用低 速潜 油泵 , 运行 可 靠 。 3实施及效 果 3 . 1 安装 总 的原则 隔离变 压器 本体 与冷却 器 , 对冷 却器 系统单独拆装, 最后与本体接口。 本体在冷却器拆装 期间注油保养, 安装过程只需放一次油 。 安装步 骤 1 放 净 变压 器 本 体 及 冷却 器 油, 拆 除本 体 与 玲 却器连 接母 管 , 安 装本 体与 冷 却 器连 接 短 管及 蝶 阀, 变压器本体进油 采用真空注油工艺 。 2 拆除 旧冷却 器 , 基 础 工 作 完 毕 后安 装 新 冷 却器 。 3 配装新冷却器 与变压器 本体连接母管, 打 开蝶 阀补 油 采用真 空注 油工 艺 3 . 2 效果对 比 1 原来 4 、 5号 主变 相 同 工 况 下油 温 相 近 , 改 造 后 4号 比 5 号低 8 ~ 1 0 V。 4号 主变夏 季最 高温度 2 0 0 0 年为 6 9 ℃ 6 组 运行 , 1蛆 备用 。 2 潜 油泵 自 1 9 9 9年 1 2月至今 无任 何 故障 , 色谱 分 析均正常 。 改造取 得 良好效果 , 达 到 了预期 的 目的 。 按照选定原则’ 确定 4 结论 选 用 YF 3 2 7 0 / 3 8 0冷却 器 7组 , 所 配潜油 泵型 号 6 B P ] . 8 O 一 5 / Z . 2 , 转 速 9 5 0 r / ra i n , 夏季 时 , 6组运 行 , 1组备 用 。 当 6组运行 , 1组备 用 , 变压器 处于额 定工况 时 , 考 棱变 压器温 升 y P P 。X y/ 4 O一 1 1 3 0 . 6 P‘ 。一 2 7 0 X 61 6 2 0 y 一 2 7. 9 5 8 1 使用高转速潜油泵的冷却系统 , 轴承易烧 损 , 烧损后 产生 的高温 会引起 油 的裂 解 产生烃 类气 体后 , 油 的色谱分 析结 果易误认 为 变压 器存在 故障 , 因此必须 改造为 低速 泵冷却 系统 2 对 于老 型号变 压器 冷却 系统 的 容量 是否 足 够应引起重视 , 避免因夏季 油温高影响带 负荷和加 速 变压器 老化 。 维普资讯
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