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2 0 0 6 年第 1期 安徽电力科技信息 大型变压器冷却装置的检修维护 变压器的冷却装置系变压器的辅助设备 , 相对变压器而言, 其受重视的程度较低, 但设备 缺陷发生率却高于主设备 , 往往影响系统的安 全运行 。 由于涉及到变压器的油回路 , 我厂在以 往变压器冷却装置的检修中多数只是对冷却风 扇电机进行解体大修, 其它部件很少拆下检修, 只进行简单 的维护和消陷 但是近年来在检修 或运行 中却发现不少设备隐患 , 影 响到设 备运 行工况。 1 出现的问题 根据现场实际情况, 冷却装置发生的问题 主要有下述几类 。 1 潜油泵 目前 , 大型变压器的冷却方式主要是强迫 油循环冷却, 利用冷却装置的潜油泵进行打油 循环 , 从油箱上部流 出的热油, 经过冷却器降低 温 度 , 再 从 油箱 底部 进入 , 对器 身进 行冷 却。 1 9 9 0年起我厂对4台主变压器冷却装置进行改 造, 由原来的水冷改为风冷, 经过近十年的运 行 , 油泵轴承已进入老化期 。1 9 9 9 年底 , 2号机 组大修, 在对潜油泵的抽查中, 发现部分电机轴 承有一定的磨损, 旷动较大, 不适合继续运行。 进而对所有油泵解体检修 , 发现有 1台油泵蜗 轮破损 , 另 1台油泵蜗轮止动螺帽脱落, 处理中 更换了两台油泵, 对其余油泵 电机的轴承进行 了更换 , 丢失的破 损件也在油管中找到 。2 0 0 1 年8月, 定期巡查时发现 3号主变压器1只潜油 泵运行中轴承杂音很大, 立即通知运行人员停 用该台油泵 , 由于主设备正在运行 , 油回路阀门 存在关不严现象, 单组冷 却器无法从回路上退 出, 一直等到次年主变压器小修时才进行消缺。 在以后的设 备大修中, 我们加强 了对潜油泵的 检查力度 , 根据设备的运行工况, 采取抽查或全 面检修 , 陆续处理 和更换了一部分有缺 陷的油 泵 2 油流继 电器 油流继电器的作用是用来判断潜油泵 的运 转方 向, 并作为认 定冷却器 回路运行 状况 的依 据 其原理是利用油流冲击档板转动, 通过连在 同一转轴上的主动磁铁带动从动磁铁转动, 从 而实现表针的读入。 由于经常来回往复, 加上油 压的作用, 转轴上各个方向受力不均衡, 导致转 轴与底板磨损 , 运行 中表现为指针指示不稳定、 卡涩或无指示 , 少数档板 被油流冲走 也是 在 1 9 9 9 年 2号主变压器大修 中, 检查 发现所有 8 只继 电器的底板均有不同程度的磨损 , 严重 的 磨损达到 2 0 mm。2 0 0 3年底在 4号主变压器的 大修检查中也发现有 1只继 电器档板脱落 , 遂 对有问题的部件全部进行了更换。在此后的设 备检修中, 仍能发现有问题的油流继电器 。 3 阀门 油阀门是用于控制油路 的通断或油流的方 向 逆止阀门 , 其档板是利用螺栓将之固定在 转动轴上 蝶阀门是油路中应用最广泛的一种, 由于质量原因, 部分 阀门关不严 , 少数阀门被油 流冲击脱落, 影响设备的安全运行。 2 0 0 2 年初, 5号主变压器第 3组风冷器运行中发现 出风温 度较其它几组低, 潜油泵振动较大, 刚启动时油 流继电器有指示 , 但是很快即返 回零位 。 当时认 为潜油泵有问题 , 并在随后 的检修中对油泵进 行了更换, 但是问题仍然存在。 于是我们对整个 风冷器回路进行了排查, 终于发现风冷器上部 与油箱连接 的阀门有问题 , 正常处于开启状 态 的阀门由于受到油流的作用, 运行中自行关闭, 使得该组风冷器失去冷却作用 。2 0 0 3年底 4号 主 变压器大修 , 在对风冷器 回路检查 中发 现 3 号 、 5号潜油泵出 口蝶阀芯体脱落 , 5号潜油 泵 出口阀门档板在离原位置 l O O mm处找到, 随后 】 维普资讯 2 0 0 6年第1期 安徽 电力科技信息 对主变压器外部进油母管进行检查, 在离原位 置 1 0 m 左右又找到 3号潜油泵出 口阀门档板 , 但是固定档板的螺栓、 螺帽没有找到 , 接着只好 将主变 压器 内部近 4 0 t 变 压器油全部放尽 , 解 开外部连通管对变压器 内部进行检查 , 结果 在 油箱内部汇流管 内找到了丢失的 6只螺栓 。其 后对出现问题的阀门的同类产品全部进行更 换 , 消除了重大设备隐患。有一段时间, 由于使 用时间较长 , 密封垫老化导致逆止阀门渗漏 的 现象时有发生; 检修中为图方便, 在找不到备品 的情况下往往用蝶阀门替代, 这样一来虽然消 除了渗漏油, 却使得阀门失去了原有的作用。 我 厂1 号~4 号主变压器冷却器为后来改造的, 冷 却装置距离变压器较远 , 出口是利用一总母管 与变压器油箱下部连接 。正常情况下一部分冷 却器运行 , 其余冷却器作为备用 , 但当没有逆止 阀门的冷却器备用时, 部分油流很可能直接经 过该组冷却器回路而没有参与主变压器的内部 循环, 从而降低了设备的冷却效果 。 4 风扇电机 冷却风扇的作用是对冷却器散热片中的变 压器油进行外部吹风冷却, 快速降低其温度 , 以 满足变压器内部循环冷却的需要。由于没有有 效的定期切换制度 , 往往机组开肩时投入运行 的潜油泵及风扇电机在不发生故障的情况下长 期运行 1 个检修周期 。 由于运行时间较长 , 内部 润滑脂逐渐失去作用 , 再加上 电机轴承质量原 因 , 影响了电机的使用寿命 , 经常发生因轴承原 因引起的 电机损坏 ; 而 另外一部分风扇 电机却 长期闲置 , 造成设备资源的浪费 , 由于长期不运 行 , 这些风扇 电机很容易内部受潮, 影响电机的 绝缘 。长期运行的冷却器其散热片上逐渐堆积 了较多的灰垢 , 也影响到设备的冷却效果 5 电源控制回路 近年来 , 因为控制 回路继 电器质量造成 的 电机损坏事件也时有发生, 如 交流接触器接点 烧粘合 , 造成 电机不能正常启停 } 衔铁 吸合力不 够、 热偶元件簧片问题造成运行中的电机频繁 启动 , 缺相运行时无法及时停止 电机的运行等 。 2 防治措施 2 针对冷却装置发生的上述问题 , 结合现场 工作经验, 我们提出以下 防治措施。 1 加强对冷却器回路的运行检查 , 特别是 潜油泵的跟踪检查 , 对潜油泵负压区出现的渗 漏油应引起重视 , 注意油流继 电器的指示情况 , 发现问题及时记录 , 以备停役时处理 。 2 在每次设备大修周期内, 要对潜油泵、 油流继电器、 阀门等设备进行抽查 , 必要时可对 风冷器放油进行全面检修 。 对运行近1 O 年或运 行中有杂音的油泵轴承 , 应尽快安排更换。 把好 进 货渠道关 , 潜油泵的轴承 , 应采用 E级 或 D 级, 禁止使用无铭牌、 无级别 的轴承。对现有高 转速 油泵 , 利用设备改造项 目逐步更换为转速 不大于 1 0 0 0 r / mi n的低速油泵 。 3 对冷却器的运行方式 , 建议采用定期切 换制度, 由运行人员按照一定 的周期进行运行 切换 , 保证冷却装置的冷却效果 , 提高设备的使 用效率 , 降低电机的损坏频率 。 4 选择高质量的蝶阀门, 如 Z F系列真 空 偏心蝶阀。 与普通蝶阀相比, 真空偏心蝶 阀在机 械强度、 表面光洁度上都有很大的优势 。 检修中 安装 阀门时 , 注意阀门关 闭时其档板的光面位 置直接承受油压冲击, 操作杆放置其后, 以避免 档板 固定螺栓承受太大的作用力。 在安装前, 先 进行阀门的开合试验 , 防止就位后阀门打不开 , 或将操作杆扳断 。 . 5 替代逆止阀门的蝶 阀门要尽快重新换 回, 目前在没有条件的情况下 , 可根据冷却装置 运行 方式的改变 , 采取风冷器停用时及时关闭 该组阀门, 风冷器开启时打开 阀门的方法进行 控制 , 以保证所有循环油进入变压器箱体 内。 6 利用每次设备停役机会 , 对风冷器控制 回路进行清扫和检查 , 检查各接点的接触情况 , 有无发热烧损, 发现损坏的部件及时更换 。 为保 证冷却装置的冷却效果, 每次机组停役 , 应对风 冷器定期进行水冲洗 。 7 对运行 中的设备 , 如有密封不 良, 应采 取改进措施。 由于涉及到变压器油的受潮 , 对冷 却装置油 回路的检修工作应采取慎重态度 , 尽 量少在油回路上进行放油工作。对必须放油检 维普资讯 2 0 0 6 年第 1 期 安徽电力科技信息 修的工作应安排在 晴好的天气进行 , 并留有一 定的排气时间。 由于阀门原因, 尽量少在运行中 冷却装置的油路上工作 , 以防止变压器油内进 入空气 , 影响主设备的安全运行 。 3 结束语 大型电力变压器风冷却器的故障, 也会严 重地影响到主变压器的安全运行 。 因此, 对变压 器冷却器的检查 、 维护和检修必须引起足够 的 重视 , 以减少或避免 由于冷却器故障造成对变 压器安全运行的危害 。只要检修和运行人员都 能精心检查、 精心维护 , 不仅可改善变压器的运 行工况, 有利于延长变压器的使用寿命, 同时也 能减少冷却器部件损坏造成的经济损失。 田家庵发电厂 王林 一 起 1 0 k V母线三相短路故障的原因分析 2 0 0 5 年 5 月2 5日上午7 t 3 5 分, 淮北供电 公司1 1 0 k V三堤口变1 0 k VⅡ 段母线三相短路, 主变后备保护动作, 1 o k V总开关 1 0 2 跳闸, 造 成 1 0 k V I、 Ⅱ段母线失压。 1 现场情况 现场检查发现 1 0 2 1刀 闸C相动、 静触头烧 坏, 动触头已烧脱落, B相静触头烧坏, A相完 好, 刀闸与 1 o k VⅡ段母排连接的铝排烧黑, 但 无损伤。1 0 2 开关表面没有影响, 相临1 0 4 开关 柜 1 0 4 1刀 闸三相触头沿刀 闸支柱瓷瓶表面放 电、 污闪、 造 成刀闸三相支柱瓷瓶损坏 , 无法使 用 , 1 0 4 1 刀 闸与 1 0 k VⅡ段母线连接铝排烧黑。 2 处理经过 检修人员对1 0 2 1 刀闸损坏的c相动、 静触 头及 B相静触头进行更换 , 对 1 0 4 1刀闸进行整 台更换, 同时对 1 0 2 开关进行检查 、 换油。试验 人员对 1 0 2 、 1 0 4开 关及 1 0 2 1 、 1 0 4 1刀闸、 1 O k V Ⅱ 段母线均进行了耐压试验, 数据合格。 此次故 障已于当 日中午处理结束 , 恢复运行 。 3 事故分析 1 检修人员对故障点进行了认真检查, 1 0 2 1刀闸型号为 G N2 2 1 O / 2 o 0 O 一4 O , 长沙开 关厂制造 , 1 9 9 6 年 1 2月投运, 支柱瓷瓶为复合 绝缘子, 绝缘拉杆为环氧树脂材料 。 2 1 O 2开关 型号 为 S N1 O 一1 0Ⅲ/ 3 0 0 0 4 o , 合肥高压开关厂制造, 1 9 9 6 年投运 , 2 0 0 4年 4 月大修, 并于2 0 0 4 年1 2 月9 、 1 0日对1 o k V I 、 Ⅱ 段母线清扫 、 维护。 3 1 0 4 1刀闸型 号为 GN1 9 1 0 C/ 1 2 5 0 4 O , 合肥高压开关厂制造 , 1 9 9 6年投运 , 支柱瓷 瓶为瓷质。 4 检查发现 1 0 2 1 刀 闸C相动触头烧落 , B相静触头轻微损坏 , A相基本完好 , 短路方 向 由刀闸C相沿向B相 、 A相及母线。 1 0 4 1刀闸三 相触头沿刀闸支柱瓷瓶方 向向下均 匀放 电, 三 相损坏程度基本相 同, 从而初 步判定 , 1 0 4 1刀 闸故障是由1 0 2 1 刀闸三相短路波及到的。 通过 分析判 断, 1 0 2 1刀闸触头 特 别是 C 相 动静触头接触不 到位或接触不 牢, 过热烧 熔, 弧光及金属熔化物发展为触头、 铝排处三相 短路是这次故障的直接原因 4 事故原因 1 故障直接原因 1 0 2 1刀 闸触头 接触 不 良, 或者 没有 合 到 位, 造成发热 。 2 故障间接原因 ①1 0 2 1刀闸设计和制造存在问题 该型刀闸触头夹紧部分, 紧靠两端由两颗 M8的螺栓固定 , 无法调整接触压力 , 而不是用 夹紧弹簧固定 夹紧弹簧松弛有度, 易调整 。 ②该型刀闸支柱瓷瓶为复合绝缘子型, 易 老化 , 运行时间长 , 绝缘强度下降 3 维普资讯
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