混凝沉淀-水解-UASB-泥膜复合A_O组合工艺处理味精污水.pdf

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混凝沉淀 - 水解 - UASB - 泥膜复合 A/O 组合工艺 处理味精污水 袁秋生1, 2张雁秋1倪广乐3 1. 中国矿业大学环境与测绘学院, 江苏 徐州 221008; 2. 徐州工业职业技术学院化学工程技术学院, 江苏 徐州 221140; 3. 徐州市环境监测中心站, 江苏 徐州 221000 摘要 采用 “混凝沉淀 - 水解 - UASB - 泥膜复合 A/O” 工艺处理含高浓度有机物、 氨氮和硫酸根的味精污水。结果表 明 该工艺对 BOD5、 COD、 SS、 氨氮和 TN 的去除率分别为 99. 9、 99. 6、 99. 0、 97. 5 和 97. 3, 出水水质优于 GB 89781996 污水综合排放标准 中表 4 的一级排放标准。该工艺耐冲击负荷能力强、 投资省、 运行费用低, 能创 造显著的环境、 经济和社会效益。 关键词 味精污水; 混凝沉淀; 水解; UASB; 泥膜复合 A/O DOI 10. 13205/j. hjgc. 201401016 TREATMENT OF MONOSODIUM GLUTAMATE WASTEWATER BY COAGULATION SEDIMENTATION,HYDROLYSIS, UASB AND SLUDGE- BIOFILM A/O PROCESS Yuan Qiusheng1, 2Zhang Yanqiu1Ni Guangle3 1. School of Environment Science and Spatial Inatics,China University of Mining and Technology,Jiangsu Xuzhou 221008; 2. Chemical Engineering Institute,Xuzhou College of Industrial Technology,Jiangsu Xuzhou 221140; 3. Xuzhou Environmental Monitoring Center Station,Biology Laboratory,Jiangsu Xuzhou 221000 AbstractThe coagulation sedimentation hydrolysis UASB sludge- biofilm A/O process was designed for treating the monosodium glutamate wastewater. The removal efficiencies of BOD5,COD,SS,NH3- N,and TN in the process were over 99. 9, 99. 6, 99. 0,97. 5 and 97. 3,respectively,which were superior to the first level standard stipulated in “Integrated Wastewater Discharge Standard Table 4 in GB 89781996 . Results indicated that the process had a strong impact resistant capacity,low investment and operating costs,which could create significant environmental,economic and social benefits. Keywordsmonosodium glutamate wastewater;coagulation sedimentation;hydrolysis;UASB;sludge- biofilm A/O 收稿日期 2013 -07 -30 0引言 自20 世纪 90 年代以来, 我国已成为世界味精生 产第一大国, 味精生产量占世界味精总产量的 70以 上 [ 1 ]。目前, 味精生产主要采用发酵法, 以玉米等淀粉 质谷物为原料, 经糖化和发酵生成谷氨酸, 再中和、 结 晶制成味精 [ 2 ]。所排污水的 BOD 5、 COD、 SS、 NH3- N、 TN 和 SO2 - 4 浓度高, pH 值低, 为可生化性较强的高浓 度有机污水 [ 3- 7 ]。但是, 味精污水含有高浓度的有机氮 物质 如蛋白质等 , 经细菌分解后释放出氨氮, 可使污 水的氨氮浓度达到1 000 mg/L以上, 常规的处理工艺 难以保证出水氨氮浓度稳定达标 [ 8- 10 ]。由于污水的总 氮浓度很高, 所以要求污水处理工艺具有很强的脱氮 能力。再则, 污水中的高浓度硫酸盐会对微生物产生 抑制作用, 从而影响处理效果, 增加处理难度。本文以 某味精污水处理工程为例, 探讨“混凝沉淀 - 水解 - UASB -泥膜复合 A/O 工艺” 处理该污水的运行效果、 运行费用及效益等, 为味精污水处理提供一种新思路。 1原污水 某企业的味精生产工艺如图 1。所排污水主要 来源于玉米浸泡与清洗、 离子交换、 结晶以及设备清 洗等工序, 排放量约 900 ~ 1 200 m3/d。污水中主要 46 环境工程 Environmental Engineering 含有玉米蛋白、 淀粉、 糖类、 氨基酸、 氨氮及硫酸根等, 浑浊, 呈黄褐色。污水水质及应执行的排放标准 GB 8978 -1996 表 4 一级 见表 1。 图 1某企业味精生产工艺流程 Fig. 1The production flow sheet of the monosodium glutamate factory 表 1某味精污水水质及应执行的排放标准 Table 1The quality and discharging standard of monosodium glutamate wastewatermg/L pH 除外 项目 ρ BOD5ρ COD ρ SS ρ 氨氮pHρ TN 原水12 00018 0001 0004003 ~51 500 标准2010070156 ~9 由表 1 可知, 该污水的 BOD5、 COD、 SS、 NH3- N 和 pH 等远超过国家排放标准, 该污水属于可生化性 较强的高浓度有机污水。 2处理工艺 根据原污水水质、 执行的排放标准及对脱氮的要 求, 工程设计采用 “混凝沉淀 - 水解 - UASB - 泥膜复 合 A/O”的处理工艺, 如图 2 所示。其中, 水解池通 过间歇曝气搅拌; 泥膜复合 A/O 工艺由缺氧池和接 触氧化池组成, 内部悬挂组合填料。 图 2某味精污水处理工艺流程 Fig. 2The flow sheet of treatment process of monosodium glutamate wastewater 原污水经混凝沉淀去除大部分悬浮物和一部分 有机物后进入水解池。在水解池中, 胶体颗粒及大分 子有机物被水解酸化菌分解为小分子易降解有机物, 从而提高污水的可生化性, 并去除污水中部分有机 物。水解池出水进入 UASB, 进一步发生厌氧消化反 应, 大部分有机物经过产酸菌和产甲烷菌的作用转化 为甲烷、 二氧化碳和水而得以去除, 有机氮转化为 NH3- N。UASB 出水依次进入两级泥膜复合 A/O 工 艺, 通过好氧生物降解作用和硝化 - 反硝化反应使有 机物、 NH3- N 和 TN 得以去除。最终出水达标排放, 所得污泥和沼气回收利用。 3运行工况 以城市污水处理厂脱水污泥为接种泥源, 进行驯 化、 培养和挂膜。启动初期间歇进水, 向水解池中加 入适量磷酸二氢钾以补充磷源, 对接触氧化池进行闷 曝, 将沉淀池污泥回流至水解池和缺氧池中以减少污 泥流失。然后逐渐延长进水时间, 以提高有机负荷。 待 UASB 产气明显增多, 出水 pH 和碱度正常, COD 去除率达到 80 以上时, 改为连续进水。待缺氧池 和接触氧化池中填料的挂膜完成, COD 去除率达到 85以上时, 再逐渐加大进水流量至设计流量。污水 处理设施经过近 2 个月的调试后进入稳定运行阶段, 正常运行的工况如表 2。 4运行效果 污水处理设施运行稳定, 各段进出水水质如表 3。 主要污染因子 COD 和 NH3- N 的变化如图3 和图4。 由表3 可知 UASB 对 BOD5、 COD、 SS 和 TN 的去 除率分别为 79. 2、 75、 80 和 20, 有机氮转变 成了氨氮而使出水 NH3- N 浓度显著升高; 一级 A/O 对 BOD5、 COD、 SS、 NH3- N 和 TN 的去除率分别为 94、 88、 50、 85 和 70. 8; 二级 A/O 对 BOD5、 COD、 SS、 NH3- N 和 TN 的去除率分别为 90、 87. 0、 90、 95. 6 和 88. 6; 处理设施对 BOD5、 COD、 SS、 NH3- N 和 TN 的总去除率分别为99. 9、 99. 6、 99、 97. 5和 97. 3, 处理效果好, 出水水质优于国家排 放标准。 56 水污染防治 Water Pollution Control 表 2污水处理设施运行工况 Table 2Perance of wastewater treatment facilities 项目参数 处理水量Q 1 200 m3/d 混合反应池 t混合1 min, t反应20 min 沉淀池 1、 2、 3t 4 h, q 1 m3/ m2 h 水解池t 8 h, DO≤0. 5 mg/L,pH 6. 0 ~8. 5 UASB Nv9 kg/ m3 d , V 2 000 m3, 污泥浓度 20 ~ 50 g/L, 出水碱度 1 000 ~ 2 000 mg/L 以 CaCO3计 , 出水 pH 7. 0 ~8. 5 缺氧池 1t 12 h, MLSS 4 000 ~6 000 mg/L, DO 0. 2 mg/L, pH 7. 5 ~9. 0 接触氧化池 1t 24 h, MLSS 4 000 ~6 000 mg/L, DO 3 ~6 mg/L, pH 7. 5 ~9. 0 缺氧池 2t 12 h, MLSS 3 000 ~5 000 mg/L, DO 0. 2 mg/L, pH 7. 0 ~8. 5 接触氧化池 2t 24 h, MLSS 3 000 ~5 000 mg/L, DO 5 ~7 mg/L, pH 7. 0 ~8. 5 表 3污水处理设施各段进出水水质 Table 3The influent and effluent quality in the different sections of wastewater treatment facilities mg/L pH 除外 项目原水UASB 出水 一级 A/O 出水 二级 A/O 最终 出水 ρ BOD5 12 0002 500 15015 ρ COD 18 0004 500540 70 ρ SS1 000 20010010 ρ NH3- N 4001 50022510 ρ TN1 5001 200 35040 pH3 ~56 ~96 ~96 ~9 图 3污水处理设施进出水 COD 的变化 Fig.3The variation of COD concentration of wastewater treatment facilities in the influent and effluent 由图 3 和图 4 可知 在进水水质大幅波动的情况 下, 出水水质较为稳定, 并保持很高的去除率。说明 系统的耐冲击负荷能力强, 运行状态好。镜检发现有 大量轮虫存在, 更说明了良好的运行状态。 混凝沉淀工段对 COD 的去除率可达 30 以上, 在回收蛋白饲料的同时降低了后续生物处理的有机 图 4污水处理设施进出水 NH3 - N 的变化 Fig.4The variation of NH3- N concentration of wastewater treatment facilities in the influent and effluent 负荷。 UASB 中有机物的转化可大致分为水解酸化、 乙 酸化和甲烷化三个阶段。水解酸化阶段在水解池中 得到了加强, 从而促进了后续的乙酸化和甲烷化反 应。甲烷化阶段反应速度慢, 是 UASB 去除有机物的 控制阶段, 水解池对甲烷化反应的促进作用能有效提 高 UASB 对有机物的去除率。污水中的硫酸盐浓度 很高, 并且硫酸盐还原菌的生长速率高于产甲烷菌, 这必将导致硫酸盐还原菌对产甲烷菌的基质竞争抑 制。与此同时, 硫酸盐还原产生的 H2S 等物质对产 甲烷菌具有较强的毒性抑制作用。这种基质竞争抑 制和毒性抑制作用最终将使产甲烷菌的生长处于不 利地位 [11 ]。然而, 水解池却能使硫酸盐转化为 H 2S 逸出 曝气搅拌有利于 H2S 的逸出 , 从而降低了 UASB 进水的硫酸盐浓度, 大大减轻了硫酸盐对产甲 烷菌的抑制作用, 确保了 UASB 对有机物的去除效 果。UASB 出水 COD 降至4 500 mg/L, 大大降低了后 续 A/O 的有机负荷。 两级 A/O 的缺氧段和好氧段的水力停留时间都 很长, 有效保证了含氮化合物与微生物的接触时间, 使硝化反应和反硝化反应能够充分进行, 脱氮能力大 大提高, 从而消除了 UASB 出水氨氮浓度升高对脱氮 的不利影响。泥 - 膜叠加的 A/O 复合反应系统能给 各种微生物的生长创造条件, 尤其是生物膜的污泥龄 很长, 有利于硝化菌的生长, 这也能有效提高脱氮效 率。一级 A/O 出水 COD 降至 540 mg/L, 并去除了大 部分氨氮和总氮。二级 A/O 对一级出水进行深度处 理, 使脱氮效率进一步提高。 然而, 传统的硝化 - 反硝化理论似乎难以解释两 66 环境工程 Environmental Engineering 级 A/O 很高的脱氮效率。A/O 池中的生物膜厚度达 到 2 mm 以上。较厚的生物膜内部能形成基质和溶 解氧的浓度梯度, 构成厌氧、 缺氧和好氧的不同微环 境, 使同步硝化反硝化和短程硝化反硝化过程能够发 生。A/O 系统在发生传统的硝化反硝化过程的同 时, 可能发生了短程硝化反硝化和同步硝化反硝化过 程, 从而大幅提高了脱氮效率。 由于泥 - 膜叠加的复合反应系统的微生物浓度 很高, 所以耐冲击负荷能力强, 净化效果好。两级 A/O的总水力停留时间很长, 也能增强耐冲击负荷能 力, 提高净化效率。 5投资、 运行费用 污水处理工程总投资 500 万元, 污水处理设施运 行费用 3. 04 元/m3, 详见表 4 和表 5。 表 4污水处理设施的投资费用 Table 4The investment of wastewater treatment facilities 序号名称数额备注 1土建费350 万元 2设备费120 万元含安装费 3设计费30 万元 土建费 设备费 5 ~10 工程总投资500 万元 表 5污水处理设施的运行费用 Table 5The operating costs of wastewater treatment facilities 名称 数值/ 元 m -3 备注 电费1. 67耗电2 500 kW h /d, 电价0. 8 元/ kW h 人工费0. 336 人/d, 2 000 元/ 人 月 药剂费0. 87①AlCl3120 kg/d, 1 200 元/t ②PAM 24 kg/d, 25 000 元/t ③碱 150 kg/d, 2 000 元/t 折旧费0. 17设备折旧率 5 /a 设施运行费3. 04运行时间 300 d/a 6效益分析 6. 1环境效益 污水处理设施正常运行后, COD、 氨氮和 TN 的 排放量分别减少 6 454. 8 t/a 21. 516 t/d 、 140. 4 t/a 0. 468 t/d 和525. 6 t/a 1. 752 t/d , 环境效益显著。 6. 2经济效益 污水处理设施正常运行后, 产沼气7 020 m3/d 折 合标准煤5 012 kg/d , 产有机肥和饲料2 600 kg/d, 可 创造经济收益 6 610 元/d, 减去运行费用后可实现利 润2 962 元/d, 即88. 86 万元/a, 经济效益明显。 6. 3社会效益 运行处理设施可提供 6 ~ 9 个就业岗位。此外, 随着污染物的消除, 受纳水体水质也得到了显著的改 善, 社会效益明显。 7结论 味精污水含有高浓度的有机物、 氨氮和硫酸根等, 属于典型的高浓度难处理有机污水。工程设计采用 “混凝沉淀 -水解 - UASB - 泥膜复合 A/O” 工艺处理 该污水, BOD5、 COD、 SS、 NH3- N 和 TN 的去除率分别达 到99. 9、 99. 6、 99、 97. 5和97. 3, 出水水质优 于 GB 89781996 中表 4 的一级标准。实践证明, 该 工艺的耐冲击负荷能力强, 处理效果好, 投资和运行费 用低, 能创造显著的环境、 经济和社会效益。 参考文献 [1]王伟,韩洪军,赵萌,等. 味精废水处理工艺改造工程[J]. 环 境工程, 2007, 25 6 94- 95. 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