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第 2 9卷 第 3期 2 0 1 2年5月 钻井液与完并液 DRI LLI NG FLUI D COM PLETI ON FLUI D V_o 1 . 2 9 NO . 3 M a v 201 2 【 理论研究与应用技术 】 克深 4井浅层超高密度钻井液技术 尹达 一, 卢虎 , 王平全 , 张震 , 刘潇 , 李磊 1 . 西南石油大学石油工程学院,成都 ; 2 . 塔里木油田分公司库车勘探开发项目经理部,新疆库尔勒 尹达等 . 克深 4井浅层超高密度钻井液技术 [ J ] . 钻井液与完井液,2 0 1 2 ,2 9 3j 2 5 2 8 . 摘要 克深4井由于逆断层的存在,钻进 中在井深 5 6 0 m左右出现盐、膏、软泥岩互层,为平衡盐层及软泥 岩蠕变,从井深 5 6 0 m逐渐提高钻井液密度至2 . 4 5 g / c m ,以延缓井眼缩径,减轻井下阻卡现象。在降低工程复 杂的同时,却由于盐溶形成的 “ 大肚子”井眼、成岩性差的泥岩强分散作用等使高密度钻井液维护处理极其困难, 也增加了井漏、卡钻的风险。在室内研究与评价DD M 钻井液和 U DM一 1 钻井液体系的基础上,通过增强钻井液的 抑制能力,提高体系劣质固相容量限,调节钻井液的流变性,保障封堵防塌能力,实现了该井安全顺利钻进,也 为浅层盐、膏、软泥岩地层高密度钻井液技术的应用积累了宝贵经验。 关键词 超高密度钻井液 ; 饱和盐水钻井液 ; 强分散 ;膏盐岩 ; 软泥岩 ; 克深 4井 中图分类号 T E 2 5 4 . 3 文献标识码 A 文章编号 1 0 0 1 5 6 2 0 2 0 1 2 0 3 0 0 2 5 0 4 克深 4井是塔里木盆地库车坳陷克拉苏构造带 的一 口预探井 ,该井的岩性组合复杂 ,盐层厚度巨 大 ,埋藏较深 ,由于盐上浅层地震资料 品质较差 , 构造模型存在多解性 ,钻遇 的地层序列和断点位置 以及深度与实 际存在较大 的误差。克深 4井完钻井 深为 6 7 2 0 m,表层套管下深为 2 9 6 . 1 5 m,二开钻 至井深 3 5 0 0 m 中途完钻 ,设计预测在井深 2 2 0 0 m 进入库姆格列木群膏盐层段 ,实钻在井深 5 6 0 m提 前进人膏盐岩层段 , 地层岩性为盐 、 膏、 软泥岩互层 , 其 中纯盐层及膏盐层 1 O段 ,累计厚度为 3 2 5 m,其 余则为软泥岩段,累计厚度为 1 8 7 8 . 8 5 m。为应对 盐层 的缩径及软泥岩 的塑性流动 ,从井深 5 6 0 m逐 步提高钻井液密度 至 2 . 4 5 g / c m ,即便如此 ,在钻 井过程中仍需要反复划 眼,多次提拉才能缓解地层 缩径。钻井液密度提高增加了井漏 、卡钻风险。经 钻井地质工程综合研究后 ,暂定在井深 2 5 0 0 m二 开中途完钻 。通井正常后注入防卡浆 ,电测 3次均 一 次 到底 ,中途没有再次通井。经进一步的测井解 释 ,预计在井深 2 7 8 0 m将钻遇低压砂岩地层 ,于 是在井深 2 5 0 0 m实施下套管 、 固井作业 , 施工顺利 , 圆满完成二开钻井任务。 1 钻井液技术难点分析 克深 4井二开 由于存在膏、盐 、泥互层 ,钻井 液设计密度在 1 .3 5 ~2 .2 0 g / c m 之间,在浅层使用 密度跨度如此大的钻井液 ,喷、漏 、卡的风险同时 存在,给钻井工程及钻井液工作带来极大风险。 1 由于逆 断层 的存在 ,深部 的膏盐岩可能会 随着 断层向上流动 ,所 以上盘泥岩段之下可能会钻 遇膏盐岩 。为防止钻进时发生缩径、卡钻 ,必须在 浅层盐膏层段使用高密度钻井液。 2从邻井 目前钻探情况来看 ,该 区浅层油气 显示活跃,所以克深 4 井盐上不排除存在浅层气的 可能 ,工程风险较大。 3 由于浅层 泥岩成岩性差 、分散性强 ,高密 度钻井液固相含量高、自由水少 ,加之浅层泥岩成 岩性差 、分散性强 ,导致该井超高密度钻井液的流 变性极难维护。 超高密度钻井液的流变性极难维护。 4 钻井过程中为保持井眼畅通 , 需要反复划眼, 石膏 、软泥岩更易分散到钻井液之中,影响钻井液 性能调节。 5由于盐溶而形成 “ 大肚子”井眼 ,部分膏 、 第一作者简介 尹达,高级工程师,1 9 7 3年生,一直从事现场钻完井液技术管理和研究工作。地址 新疆库尔勒塔里 木油田分公司库车勘探开发项 目经理部 ; 邮政编码 8 4 1 0 0 0;电话 0 9 9 6 2 1 7 1 4 6 6 。 学兔兔 w w w .x u e t u t u .c o m 2 6 钻 井液与 完 井 液 2 0 1 2年 5月 泥岩易垮塌掉块 , 点,也是难点。 因而井壁稳定是钻井液工作的重 较见表 1 。 2 钻井液应对预案 塔 里木 油 田钻 井 液 的使 用 经验 表 明,虽 然 D D M体系所用的处理剂价格相对便宜,但其劣质 固相容量 限低 ,使用过程 中流变性难调整 ,因此结 合克深 4井地层特征 , 制定了 2套钻井液应对预案 先期试 验应用 DD M 钻井液 ,一旦 D DM 钻井液流 变性的调节不能满足上部强分散地层的要求 ,就改 用抗污染能力更强的 UD M. 1 钻井液 [ 1 - 7 1 。 方案 1 D DM 抗盐抗温钻井液的配方如下 。 2 %膨润 土 0 . 1 %Na , CO 1 . 0 %Na OH 6 . 0 % S M P 一 3 3 . 0 % S P NH3 %PS C l I 2 . 0 %EF D一 2 2 . 0 % PRH一 1 2 2 . 0 %Na CI 7 . 0 %KC1 一 般采用铁矿粉与重 晶石粉按 1 1 或 2 1 的 比例加重至所需密度 。同时根据现场钻井过程 中不 同井段要求 ,采用不 同的降滤失剂或沥青 以满足流 变性及防塌性能要求 。 方案 2 UD M. 1 抗复合盐污染高密度钻井液 的 配方如下。 1 0 0 mL 4 %膨润土浆 2 0 0 mLUD M. XS J 碱液 1 . 5 %UDM DJ W 8 %抗高温抗盐降滤失剂 UD M. J L S 3 %K OH 7 %润滑封堵剂 UD M F D J 3 %U DM R HJ 0 _ 3 %S P 一 8 0 0 . 4 %Ca O 6 %KC1 2 4 %Na Cl 该钻井液用高密度重 晶石粉加重至所需密度。 UD M XS J 碱液按总浓度为 1 0 %或 2 0 % 配制 ,其中 UD M XS J K OH 3 1 m / m 。 该钻井 液 的主要处 理剂为抗高 温抗 盐降滤失 剂 UD M J L S 、流型调节剂 U DM XS J 、润滑封堵剂 UD M. F D J 。该体系利用大 阳离子 吸附基与 黏土间 的静电吸附 ,形成跨粒桥接和整体包被 ,同时用小 阳离子和无机离子 、C a 通过压缩黏土颗粒 双 电层 、强化黏土的层 间连接 、减缓黏土渗透水化 等方式 ,来抑制井壁泥岩的水化膨胀和钻井液 中土 相、钻屑的进一步分散造浆,从而提高体系的劣质 固相容量限。体系中的润滑封堵剂能在近井壁形成 严实的 “ 屏蔽带” 即内泥饼 ,结合抗复合盐降滤 失剂的使用,能使体系整体具有较强抗温抗盐、抑 制防塌能力。 U D M一 1 体系与 D D M体系抗复合污染能力的比 表 1 U DM一 1 体系与 D DM体系抗复合污染能力的比较 注 测定温度为 4 5℃ ; 泥饼厚度为 0 . 5 mi l l 。 从表 1 可 以看 出,即使岩 屑 加量 在 1 0 % 时 , 密度高达 2 . 4 9 g / c m 的 U DM一 1 体系切力仍然较低 , 显然 比 DD M 的抗岩屑污染能力强 ,能满足井下安 全钻井 的需要。根据现场 需要 ,在密度超 过 2 . 3 0 g / c m 或性能难以满足井下需要时 ,应及时转换为 U DM. 1 体系。 3 现场钻井液技术 克深 4井二开钻进过程 中, 根据井下阻卡情况 , 每钻进 1 根单根后,反复划眼至通畅,控制总钻进 时间为 2 0 ~3 0 h后 ,短程起 下钻一次。钻井 液工 作主要分为 2 个 阶段按不 同的方案进行维护处理。 3 . 1 D DM钻井液的应用 密度小于2 . 1 5 g / e ra 克深 4井在井深 5 6 0 m进入膏盐层后 ,钻井液 由聚合物体系转为 D DM 体系,密度逐渐提高至 1 . 8 g / c m ,钻进至井深 1 5 0 2 m后起钻挂卡严重 ,逐步 提高钻井液密度至 2 . 1 5 g / c m 。钻至井深 1 7 4 1 . 6 m, 在 起 钻过 程 中同样 挂 卡严 重 ,特别 是 起 至 井 深 1 6 6 3 m倒划眼时憋顶驱 ,憋泵 ,出 口堵 ,上提下 放活动 4 0 ~2 2 0 t 原悬重 9 7 t ,起至井深 1 6 0 0 1T I 循环期间 ,间断有大泥块返 出,而在井深 1 6 0 0 1 T I 以上则井眼挂卡吨位明显减小 ,说 明下部地层软泥 岩缩径严重 ,当前的钻井液密度不能平衡其 缩径 , 需要进一步提高钻井液密度。该阶段钻井液维护处 理措施如下 。 1 由于长 时间采用 同一种胶液会造成钻井液 流变性难 以及时得到有效改善 ,需通过用不同的处 理剂胶液配方调整 ,得出用 以下 2组胶液配方有较 好 的效果 水 1 %Na OH 5 %S P NC 5 %S MP 一 3; 水 1 %Na OH5 % S PNC5 % PS C一 2。 2为加强井浆 的抑制作用 ,在保证 KC 1 含量 为 8 %~ 1 0 % 的基础上 ,引进强效抑制 剂 YS M. 2 , 其加量在 O . 0 5 %~0 . 1 %左右 , 能降低岩屑分散作用。 学兔兔 w w w .x u e t u t u .c o m 第2 9 卷 第3 期 尹达等克深4 井浅层超高密度钻井液技术 2 7 3根据地层温度选用不 同软化点的乳状液沥 青 ,并将加量控制在 0 . 5 %~1 . 0 % 范围内,补充适 量 的乳化剂 ,使沥青类材料均匀分散于井浆中 ,增 强井壁稳定性 。 4为降低摩擦 阻力 、防止钻头泥包 ,间断 向 井浆里补充油基润滑剂及快钻剂 ,维持钻井液油含 量 在 3 % 以上 。 5 必须使用好振动筛和除砂 、 除泥器 ,振动筛 筛布孔径为 0 . 1 0 0 ~0 . 1 2 5 m m, 间断使用离心机清 除钻井液劣质 固相 , 离心机每天使用时间不少于4 h 。 6 在每次起下钻作业 中,清掏循环槽 ,放三 角罐沉砂 ,清除成块的泥岩。 表 2 不同井深 处钻 井液 的眭能 3 . 2 U D M一 1 钻井液的应用 密度为2 .3 ~2 .4 5 g / c m。 为平衡 地层蠕变 ,再次提高钻井液密度至 2 . 3 g / c m ,钻至井深 1 8 5 8 m,在起钻过程中挂卡严重 , 在 1 8 2 0 1 6 3 0 1T I 井段 需倒划 眼才 能起 出,起钻 至井深 1 6 0 0 m循环期间间断有大泥块返 出,于是 将钻井 液密度 由 2 - 3 提 至 2 . 3 8 g / c m。 ,钻 进至井深 2 2 2 4 1T I ,在钻进及循环期间出口大泥块减少 ,防溢 管及 出口被堵现象几乎没有 ,但是在起钻过程中挂 卡依然严重。为保证井下安全 ,起下钻顺利 ,将钻 井液密度由2 .3 8 提至2 .4 5 g / c m ,使用密度为 2 .4 5 g / c m 的钻井液顺利钻至井深 2 5 0 0 m,二开中途完 钻 ,在起钻过程中挂卡吨位减小 ,一般在 1 0 ~2 0 t , 不用倒划眼就能起出 ,电测 3次均一次到底 ,根据 测井解释结果 ,没有 出现严重的缩径现象 。 1 转换前先使用离心机清除井浆 中的劣质 固 相 , 然后补充 5 % 的胶液量 , 胶液以 UD M. XS J 为主 , 浓度保持在 2 0 %, 主要是降低钻井液的黏度和切力, 为提高钻井液的密度做好准备,然后以高密度重晶 石粉提高钻井液密度至 2 . 4 5 g / c m 。 2 为保 障井下安全、 节约钻 时, 钻进时在地面 配制密度与井浆相等但黏度和切力低 的钻井液 ,终 切保持 为 6 ~8 P a ,在短程起下钻时替人井 内,再 将替出的钻井液在地面进行降低黏度、 切力的处理。 3 根据钻 井进度适 量调整胶液 配方及加 量 , 在钻进期 间每天坚持做室 内小 型实验确 定胶液配 方。 该井高密度段使用的胶液配方如下, 性能见表3 。 1 水 5 %K 0H l 5 %UDM XS J 5 %U DM J L S 2 0 % KCl 0 . 1 %1 2 2 Si O3 2 水1 %KOH 2 %UDM. XS J 4 %S MP 一 2 2 % PSC一 2 0_ 3 % K2 Si O3 l 5 % KC1 3 水 3 %KO H 6 %UDM XS J 3 %UDM J L S 3 % SM P一 3 0. 3 % K2 S I O 表 3 井浆中加入 5 %不同配方胶液后的性能 4 其余的处理方案和措施与常用的高密度钻 井液维护处理措施一致 。 5由于实钻过程 中软泥岩较多分散于钻井液 中,钻进过程 中终切偏高 ,但能满足井下安全钻进 的需要 ,该井段井浆的性能见表 4 。 表 4 高密度井段钻 井液性能 4 应 用结论 与探 讨 1 . 浅层盐、膏、泥岩互层使用 2 .4 5 g / c m 的高 密度钻井液在塔里木油田尚属首次 ,其成功应用为 类似地层的钻进积累了宝贵的经验。 学兔兔 w w w .x u e t u t u .c o m 2 8 钻 井 液 与 完 井 液 2 0 1 2年 5月 2 . 针对强分散软泥岩地层 ,保证钻井液强抑制 性的同时 ,必须使用劣质 固相容量限高的钻井液体 系。由于软泥岩分散到钻井液后出现不可预料 的后 果, 在钻井过程中每次处理前都必须做好小型实验, 优选配方 ,按最优实验配方进行钻井液维护处理 。 3 . 使用好 四级 固控设备是关键 ,所用振动筛筛 布孔径为 0 . 1 0 0 ~0 . 1 2 5 m m,除砂器使用率为 5 0 %, 除泥器使用率为 9 0 %,间断使用离心机, 使用率在 1 5 % 以上 ,保证尽可能多的劣质 固相被及时清除。 4 . 工程上根据地层的缩径周期 ,加强短程起下 钻 ,保证井眼通畅。 5 . 克深 4井 由于预案到位 ,钻井液的选择和转 换及时得当, 保障了强分散软泥岩地层的顺利钻进。 但 由于地层变化大 ,地层软泥岩的厚度及钻井液密 度远超预案范围,从钻进结果来看 ,针对强分散地 层 ,使用油基钻井液或在温度较低时使用钙处理的 粗分散体系 , 或许能更有效解决钻井液强分散问题。 上接第2 4 页 3 现 场应 用 GY - 1 在克拉玛依油 田九 区 D9 5 5 1 7 7 定 向井中 进行了现场试验。该井完钻井深为 7 0 6 . 0 3 m,垂深 为 6 7 6 .8 9 m。钻探目的是开发克拉玛依油田九区石 炭系油藏。该井要钻遇大段水敏性极强的泥岩 ,造 成钻屑黏糊振动筛 、钻井液黏度上升 、钻头容易泥 包等问题。该井在二开井段进行 了试 验,GY - 1 加 量为 3 %~5 %,加入后增强 了钻井液 的抑制性 ,振 动筛返出钻屑形状保持完好 、棱角分 明。钻井液黏 度保持在 4 2 ~5 8 s ,动塑 比高 ,携岩效果极好 ,保 障了D 9 5 5 1 7 7 定向井的安全高效钻井。该区块同期 共钻同类井 6口,试验井平均机械钻速和该 区块同 类井相比提高了 1 0 % 以上。 4 结论 1 . 高效抑制剂 GY - 1 对钻井液性能影响小 ,在 用其处理钻井液时, 无需加入其他处理剂复配处理。 2 . GY - 1 能显著增强钻井液 的抑制性 ,提高泥 页岩的滚动回收率 、钻井液的黏度和切力 ,有利于 保持井眼清洁,减少井下复杂情况。克拉玛依油田 九区块 同期共钻 同类井 6口,试验井平均机械钻速 和该区块同类井相比提高了 1 0 % 以上。 参 考 文 献 [ 1 ] 左凤江 . 盐膏层有机盐钻井液技术研究与应用 [ J ] . 钻井 液与完井液 ,2 0 0 4 ,2 1 5 8 - 1 3 . [ 2 】 周川,周亮 ,李善云,等 . 费尔甘纳盆地高温超高密度 聚磺复合盐水钻井液技术 [ J ] . 钻井液与完井液,2 0 1 1 , 2 8 5 1 6 . 1 9 . [ 3 ] 蔡利山,林永学,田璐 ,等 . 超高密度钻井液技术进展 [ J ] . 钻井液与完井液,2 0 1 1 ,2 8 5 7 0 . 7 7 . [ 4 ] 张民立 , 穆剑雷, 尹达, 等 .B H A T H“ 三高” 钻井液的研 究与应用 [ J ] . 钻井液与完井液 ,2 0 1 1 ,2 8 4 1 4 . 1 8 . [ 5 ] 瞿凌敏,王书琪,王平全 ,等 . 抗高温高密度饱和盐水 聚磺钻井液的高温稳定性 [ J ] . 钻井液与完井液,2 0 1 1 , 2 8 4 2 2 . 2 4 . [ 6 ] 匡韶华,蒲晓林,柳燕丽,等 . 高密度钻井液稳定性和 流变性控制技术 [ J ] . 钻井液与完井液 , 2 0 1 1 , 2 8 3 5 - 8 . [ 7 ] 邱春阳,马法群 , 郭祥娟,等 . 永 1 . 平 1 井四开小井眼 高密度钻井液技术 [ J ] _ 钻井液与完井液, 2 0 1 1 3 8 5 . 8 7 . 收稿 日期2 0 1 2 0 1 . 2 5 ;H G F 1 2 0 3 N2 ;编辑王小娜 3 . G Y - 1 能提高聚合物钻井液抗膨润土污染 的 能力 ,G Y - 1 的加量仅为 l %,钻井液的表观黏度上 升率 同聚合物钻井液相 比,从 1 6 0 % 下降到 2 0 %, 下降幅度达 8 7 . 5 %。 4 . G Y - 1 钻井液的抗碳酸盐 、 抗钙污染能力较强 , 且优于钾钙基聚磺钻井液 ,且其配方所用处理剂较 少 ,其成本也较钾钙基聚磺钻井液低 。 参 考 文 献 [ 1 ] 孙明波,侯万国,孙德军,等 . 钾离子稳定井壁作用机 理研究 [ J ] . 钻井液与完井夜 ,2 0 0 5 ,2 2 5 7 - 9 . [ 2 】 艾贵成 . 钾钙基阳离子钻井液技术 [ J ] . 石油钻采工艺 , 2 0 0 7 ,2 9 4 8 7 8 8 . [ 3 】 苏秀纯,李洪俊,代礼扬 ,等 . 强抑制性钻井液用有机 胺抑制剂的性能研究 [ J ] _ 钻井液与完井液, 2 0 1 1 , 2 8 2 3 2 35 . [ 4 ] 张洪伟 , 左凤江, 贾东民, 等 . 新型强抑制胺基钻井液 技术的研究 [ J ] . 钻井液与完井液,2 0 1 1 ,2 8 1 l 4 . 1 7 . [ 5 ] 蒲晓林,罗兴树,李燕梅,等 . 甲酸盐与无机盐抑制性 的比较评价 [ J ] . 油田化学,2 0 0 0 ,1 7 2 1 0 4 1 0 6 . [ 6 ] 杨勇,赵誉杰 ,汪廷洪 ,等 . WDX硅酸盐钻井液的强 抑制性和HS E 优越性 [ J ] . 钻井液与完井液 , 2 0 1 0 , 2 7 5 38 . 40. 收稿 日期2 0 1 1 - 1 0 . 2 6 ;H GF 1 2 0 2 N 2 ;编辑王小娜 学兔兔 w w w .x u e t u t u .c o m
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