江汉油田盐间泥质白云岩储层钻井液技术.pdf

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第2 4 卷 第4 期 2 0 1 4年1 2 月 江 汉 石 油 科 技 J I ANGHAN P E T R0L E UM S C I ENC E AN D T EC HNOL OG Y V0 1 . 2 4 No . 4 De e . 2 01 4 江汉油 田盐 间泥质 白云岩储 层钻 井液技术 程 晓云 ,侯 为 民,叶诗 均 中 国石 化 江汉 石 油工 程 有 限公 司钻 井 一 公司 ,湖北 潜 江4 3 3 1 2 1 摘要江汉油田早已进入注水开发期,对孔洞缝发育的盐间泥质 白云岩油藏造成了特别突出的地层压 力系统紊乱,因此钻井施工过程中频繁遭遇溢流和恶性井漏难题。从研究王场油田盐间泥质白云岩储层特点 入手,分析 了发生溢流和井漏的原因, 总结 了近年来现场几口井处理溢流和处理井漏的钻井液工 艺技术。提 出了研 究合理的井身结构、改进堵漏工艺技术、采用微泡沫钻井液技术等解决恶性井漏的思路 ,为最终突破 钻井施工中的井漏、出高压盐水、卡钻等技术难题打下扎实的基础。 关键词 盐间泥质白云岩储层;溢流井漏;微泡沫钻井液 江汉油 田下第三系潜江组盐间油浸泥质 白云岩 分布 面积 1 8 0 0 k m ,含盐地层 厚4 2 0 0 m,潜 一段 ~ 潜 四上段共有 1 5 8 个盐韵律层 ,油浸及 以上级别累 计最厚可达2 0 0 m,一般9 0~1 2 0 m。 近三年井漏 、溢流、卡钻情况 见表 1 。 多年来采 注的不平衡 ,地层压力系统十分紊 乱 ,给钻井施工带来了诸多溢流和井漏的难题 ,严 重影响了钻井综合经济效益及勘探开发进程,见表 1 。因此 ,研究盐间泥质 白云岩油藏钻井工艺和钻 井液工艺技术 ,对于安全 、优质 、高效地开发盐问 泥质 白云岩油藏具有非常重要的意义。 1 地质概况 1 . 1 盐间泥质白云岩油藏类型及特征 1 . 1 . 1 油藏 类型和 油藏 特点 1 盐问油浸泥质 白云岩具有层状分布 的特 点 ;纵向上层数多 ,累计厚度大 ,而且十分稳定 , 可层层连续跟踪对比。 2 在大部分地区生储同层,油气聚集于盐 间层顶部,靠上部盐层封堵,为自生自 储式油藏; 在裂缝发育带,由于垂向裂隙沟通,油气可运聚至 上部的盐问层 ,形成下生上储式油藏。 3 具有 “ 孔洞缝”多种储集空间类型 ;孔 隙是主要储油空间 ,基质渗透极低 ;裂缝是次要的 储油空间。在泥质白云岩和泥质钙芒硝相区,溶蚀 孔隙发育 ,裂隙相对不发育 ,储层类型为孔隙型 ; 在泥页岩 、混合岩相区 ,水平 层理发育 ,加 上层 薄 ,易形成垂直裂缝 ,储层类型为裂缝一 孔 隙型 ; 在应力集中区裂隙发育,储层类型为裂缝型。 1 . 1 . 2储层 岩性和 物性特 点 盐问泥质白云岩为砂泥岩过渡相沉积 ,以钙芒 硝质 白云岩为主 ,泥质含量1 0 %~2 0 %,粘土矿物 含量少 ,其总量小于5 %,无蒙脱石 。 1 . 1 . 3 储集层性质和流体性质 储油层岩性 以粉砂 、粗粉砂一细砂岩为主 ,并 见有泥岩裂隙储油。 地层水类型有N a 2 S O 4 型,N a H C O 型 ,C a C 1 , 型和 Mg C 1 , 型 ,总 矿化 度 随埋深 而增 加 ,一 般为 2 7~ 3 2X 1 0 4 m 。 1 - 2 储层压力数据 见表2 由表2 可知 ,盐间泥质 白云岩储层属异常压力 的油藏 ,多年 的采油形成异常低压 ,注水又造成异 常高压。 2 溢流和井漏发生原因分析 2 . 1 井漏发生原因分析 因为注水开发 ,所注入的淡水将地层泥岩中的 盐膏溶解 ,造成裂缝与先期注水溶解形成的盐腔连 第 一作 者 简 介 程 晓云 ,1 9 8 3 年 毕业于 重 庆石 油 学 校油 田应用化学专业 ,工程师 ,现钻井一公 司泥浆站从 事泥浆技术管理工作。 第4 期 程 晓 云 等 江 汉 油 田盐 间 泥质 白 云 岩储 层 钻 井 液技 术 . 3 3. 井号 层位 井深 地层压力 压力系数 资料来源 通 ,采油使得地层亏空 出现异常低压 ,当钻遇该地 层时出现钻井液失返 ,孔洞和裂缝 中的泥岩所形成 的吼道由于受地层水的浸泡,无法承受桥堵架桥后 所形成的压力 ,随着吼道的开启 ,使得裂缝进一步 被压裂,常规的桥塞堵漏无法将其堵住;注水泥封 堵,当水泥初凝形成水泥石时,由于水泥石体积收 缩,地层水在压差的作用下浸入水泥石中,使得水 泥浆封堵失败 ,如王4 1 0 7 井8 9 7 m发生失返性漏 失 ,先后采用 了桥堵 、水泥浆 、重泥浆驱水 水泥 浆、桥堵 水泥浆、桥堵 快干水泥浆、凝胶驱水 桥堵 胶质水泥 快干水泥浆、化学凝胶桥堵浆等 七种方法都无法堵住。 2 . 2溢流发生原因分析 砂岩中的盐膏因注水增压而溶解, 使得砂岩失 去支撑而坍塌形成异常高压圈闭,当钻遇该地层时 先 出高压盐水 ,后出砂卡钻 。如王4 斜一 5 6 井四开 钻进至 1 7 5 9 m潜3 发生外溢关井 ,立管压力与套管 压 力 迅 速 上 升 到 1 7 . O MP a 。 钻 井 液 密 度 提 高 到 2 . 4 0 g / e m 都无法平衡地层压力 ,多次划眼卡钻 ,被 迫完井。 为解决上部井段的异常低压和中部井段 的异常 高压,被迫下入技术套管封隔,潜4 段的低压产层 在小井眼小环隙高环空压耗的作用下 出现边钻边漏 的 现 象 。 如 王 4 1 O 一 8 井 1 7 7 .8 ra m 技 套 下 至 1 6 6 3 m后出现边钻边漏 ,经多次堵漏 ,多次卡钻 , 被迫提前完钻。 总之,①潜一、潜二段为易漏失层,采油导致 的亏空 ,地层基岩应力又极低 ,钻井施工中往往发 3 4 江 汉 石 油 科 技 第2 4 卷 生恶性漏失 ;由于与注水层串通 ,个别井施工中也 可能发生溢流。②潜三段为主要注水层和产层,钻 井施工 中因注水增压 ,溢流和 出盐水情况经常发 生 ,个别井因采注的不平衡也有发生井漏可能 ,同 时在潜j段发生喷漏 同存 。③潜 四段为主要产层 , 孔隙发育 ,但多年采油使地层亏空严重 ,钻井施工 中往往发生漏失。 3 处理盐间泥质白云岩油层溢流和井 漏钻井液工艺技术 3 . 1 处理 溢流和 井漏 为了给处理溢流和井漏创造有利的条件 ,防止 上部地层的垮塌 ,避免工程复杂事故随之发生 ,要 优化井身结构 ,设计表层套管 、技术套管封住易垮 塌的上部地层。 3 _ 2 防止盐岩溶解扩径 盐间泥质 白云岩油层是在 内陆盐湖环境下沉积 而成 的,存在于盐岩韵律层间,为防止盐岩溶解扩 径成大肚子 ,必须在钻井施T中采用饱和盐水钻井 液。 3 . 3 溢流时应采取以下技术措施 1 在钻遇可能发生溢流的层段 时,要提前 关停相应注水井泄压 ,一般选取以该生产井为中心 3 0 0 m 半径内的注水井进行停注。 2 钻进中发现井口有轻微溢流或钻井液发 生油 、气 、水侵 ,采取小排量或节流循环录取有关 数据并进行除气 ,不要盲 目地加重 ,即使加重也要 控制速度 ,否则易诱发井漏 。 3钻进 中井 口发现溢流超过l m ,应立即报 警 ,并按正确的关井程序溢流在2 m 内迅速关井 , 录取立管压力 ,确立压井钻井液密度 ,使井内钻井 液柱压力与地层流体压力近于 微欠 平衡, 使其 轻微溢流可以控制 ,避免诱发井漏。 4尽量避免空井发生溢流 ,起钻前必须压 住溢流。如空井意外发生溢流时,应尽可能多地抢 下钻杆 ,接回压凡尔或方钻杆 ,正确地关井 ,作压 井准备 ,根据具体情况 ,采取相应措施 ,重建井内 压力平衡。 3 . 4 井漏时应采取以下技术措施 1 稠钻井液静止堵漏 使用钠土 、增粘剂 等提高钻井液的粘切 ,一般是配制1 0~4 0 m 滴流钻 井液注入漏层 ,静止 即可 ,适用于渗透性 轻微井 漏。 2复合暂堵剂堵漏 随钻堵漏 在钻井 液中加人一定浓度的单 向压力封闭剂等细粒径暂堵 剂 ,注入漏层或全井循环 ,用于长裸眼且漏失层不 清楚的井 。 3桥塞堵漏 在钻井液中加入一定浓度 的 粒状 、片状和纤维材料 ,注入漏层并适当憋压 ,使 其在漏层内架桥而封堵。选用不同级配的材料可封 堵不 同性质 、不同程度的井漏 ,是最常用的堵漏方 法 。 4水泥 、胶质水 泥堵漏 采 用纯水泥 、预 水化土浆复配水泥或特种水钻井液堵漏 ,多用于恶 性井漏。 5 “ 糊状 ”堵剂堵漏 用钠土水钻井液剪 切增稠 ,注入漏层堵漏 ,适用于压力系数极低的高 渗地层或裂缝 。 6几种堵漏法复合堵漏 采用单向压力封 闭剂、桥堵剂、水泥等材料中几种进行复配配制堵 漏浆 ,多用于单一堵漏方法无效或堵不死 的情况 , 亦经常采用。 7化学凝胶复合堵漏技术 。 8高矿化度微泡沫防漏钻井液技术。 4 现场应用效果的综合评价 4 . 1 王3 6 1 井漏情况及处理 王3 6 1 井钻至 1 7 4 0 m 泥浆密度 1 . 2 7 g / e ra3 , 粘度 6 2 s 发生井漏 ,漏速3 6 m / h 。打2 次水泥堵后基本 不漏 ,钻至1 7 6 0 m又漏 ,用 1 次桥浆 、2 次桥浆 水 泥堵住 。第一个漏层 1 7 4 0 m于9 月3 日~9 月9 日 发生井漏5 次 ,共堵漏5 次 ,漏泥浆 1 0 6 0 m 。 钻至1 8 9 0 m 第二个漏层又漏 ,抢钻 1 4 m,于9 月 1 2 日 1 0 月3 日发生井漏6 次 ,用 1 次桥浆 胶质水 泥堵 、3 次桥浆 水泥 、2 次桥浆 、1 次稠土浆 水 泥 、1 次稠土浆 桥 浆 水泥 、1 次稠 土浆 纤维水 g4 期 程 晓 云 等 江 汉 油 田盐 间泥 质 白云 岩 储 层 钻 井 液 技 术 3 5 泥 、1 次稠土浆 纤维水泥 普通水泥 、1 次桥浆 非 渗透抗压处理机0 .5 t 石棉绒0 . 5 t ,共1 1 次反复堵 漏 ,最后一次堵漏施工中将钻具卡死 ,关井憋压堵 漏时卡钻 ,有1 3 根钻杆埋入井底 ,被迫倒扣 ,被迫 填井 侧 钻 。漏 泥 浆 1 9 5 5 m ,到 此 累计 漏 失 泥 浆 3 0 1 5 m ,水泥用量1 9 0 t 。 侧 钻至 井深 1 9 0 2 m 第 三个 漏层 ,发生井 漏 ,漏速 5 0 m 3 / h , 泥浆密度 1 . 2 6 g / e m 。 ,粘 度6 3 s ,又 2 次打水泥才堵住。 复 合钻 进至 2 2 9 7 m 第 四个漏 层井 深2 2 9 7 IT I ,发生井漏 ,又1 次打水泥后强钻至2 3 5 0 m漏速 降为3 m / h ,再 1 次桥堵后不漏 。钻至2 5 2 8 m发生溢 流 ,将泥浆密度从 1 . 3 0 g / e ra 提高到 1 . 4 0 g / e m ,发生 井 漏 ,2 次桥 堵 后不 漏 ,钻 至2 5 9 1 m漏失 逐 渐消 失 ,l O 月3日电测 。累计漏失 泥浆总量3 5 2 0 m 。 目 前该井还在既续 向大斜度井段钻进。 4 . 1 . 1 对并漏处 理过程 的分析 综 合分 析认 为 ,桥 塞 纤维 水泥 堵漏 比较有 效 ,普通水泥多次堵漏效果不明显 ,井漏没有治 住 ,原因可能为 水泥浆在裂缝喉道难有效的结构作支撑,在漏 失情况下可能难 以形成强度。 水泥浆在凝固期间对裂缝 中的盐线有一定的影 响 ,从而影响堵漏效果。 4 . 1 . 2该 区块处理 井 漏的几点认识 1 本 区块 的井不 适合 直接 采用 纯水 泥堵 漏。从下入测漏仪测量漏失点的过程 中带出一块较 大岩芯,判断为潜3 与潜3 交界面的岩芯。岩芯上 孔隙、裂缝非常发育 ,胶结质量很差 ,剖开岩芯内 含多道直径约5 m m盐线。水泥候凝时间短也是造成 堵漏效果差的原因之一 。 2本区块 比较适合采用先注桥浆紧接着注 水泥堵漏 的方式。注桥浆主要是解决结构和起到减 少漏速的作用 ,而注水泥主要是为了巩 固堵漏的效 果。 3 对于很难堵住的恶性漏失层 ,侧钻后漏 失量减少并最终堵住 , 说 明躲过 了原井 眼的主裂缝 或盐溶形成的盐腔溶洞 ,是后期能够堵漏成功的主 要原因,也给今后解决该难题找到一个有效途径。 4 . 1 . 3 堵漏施工中的注意事项 1 桥浆必须使用饱和盐水配制。使用饱和 盐水配制堵漏浆可有效防止盐线 中的盐份的溶解 , 防止出现新的通道。 2堵漏材料的粒径选择要合理 。本井堵漏 选用了多种堵漏材料 ,通过现场实际使用情况判 断 ,本 区块漏失通道直径 约在 1 01 5 ram,因此桥 浆的配方 中必须 使用粒径 比较大 的核桃壳与棉籽 壳 。 3必须计算准确桥浆到达漏层的时间 ,判 断清楚桥浆到达漏层后是否开始返浆。 4桥浆到达漏层后及开始返浆说 明堵漏材 料 的粒径大于漏失通道直径 ,必须关封井器进行蹩 压。蹩人泥浆量视具体情况定,原则上保证桥浆全 部进入地层后紧跟的水泥浆部分进入地层 。 5 水泥浆的配制可用欠饱合盐水并加入降 失水剂和膨胀剂。 6水泥浆 候凝 时 间不 宜太短 ,一 般应在 1 0 h 以上 。 4 . 2 浩平4 井溢流处理技术 4 . 2 . 1 基本数据及邻井情况 1 浩平4 井于潜江盆地潜江凹陷浩 口构造 , 一 开 4 A 4 . . 5 ram 钻 头钻深5 8 . 8 1 m, 3 3 9 . 7 m m表层 套 管下深5 8 . 3 1 m,2 4 4 . 5 mm钻头钻 至8 8 3 . 0 4 m下人 技术套管8 8 2 . 0 4 m,实际完钻井深2 6 5 9 m。浩平4 井 A 点距浩5 5 B 地面点西2 3 5 m。 2浩 平 1 钻 至 2 7 0 2 . 3 1 m, 钻 井 液 密 度 1 . 2 8 g / e m3 ,粘度8 8 s ,气测异常,钻至2 7 0 5 m 溢流0 .4 m ,停泵不溢 ,循环观察 1 h 上涨 1 . 4 m ,关井 ,立 管 压 力 6 . 2 MP a ,套 压 6 . 6 MP a 。地 面 配 1 0 0 m 密 度 1 . 5 0 g / c m。 重钻井液压井后停泵有溢流 ,节流循环加 重至1 . 5 5 g / c m 后转正常。 3 浩 平 3 钻 至 2 2 6 3 . 0 m发 生溢 流 ,地 面配 1 4 0 m 密度 1 . 4 8 g / e ra 重钻井液压井成功 ,循环又井 漏,漏速6 m ,降密度至1 .4 5 g / e ra 后不漏,继续钻 进时密度在1 . 4 0 g / c m 起钻又溢流,外溢速度2 m 。 / h , 多次排盐水钻完设计井深 ,常规 电测第一趟下到底 上行时在2 6 6 3 m遇卡 ,穿心打捞后测井成功 ,损失 3 6 江 汉 石 油 科 技 第2 4 卷 2 5 h。 4 . 2 . 2溢流 发生经过 钻 进 至 井 深 2 2 5 0 . 1 7 m时 , 井 斜 2 6 。方 位 2 6 6 。 ,座岗发现钻井液液面上涨 1 . 1 2 m ,关 井后 共溢流2 . 5 m ,关井时立压3 MP a 、套压均为4 MP a 。 加密测量发现钻井液密度从 1 . 2 8 g / c m 不变 ,粘 度 从 6 3 s 降 至 5 8 s ;溢 出 物 为 盐 水 , 溢 流 量 为 1 0 . O m / h ;地层为潜3 。 4 . 2 . 3溢 流处理 潜 3 。 层段 经过 1 在地 面上将 循环 罐 的泥浆密度 加 重到 1 . 4 5 g / c m ,1 3 3 0 开始节流循环 ,同时对井 口返出的 泥浆进行加重,循环立压为3 M P a ,套压4 M P a ,井 口返 出泥浆密度为 1 . 4 3 g / e m ,粘度8 2 s ,停泵节流 阀处泥浆不断流。 2 活 动 钻 具 ,井 口返 出泥 浆 量 为 1 8~ 2 0 US ,随即关井 ,录取的关井立压为2 MP a 。套压 为4 M p a ,此时按照立压来求取的地层泥浆 当量 密 度 为 1 . 5 5 g / e m ,现 场 讨 论 ,将 泥 浆 密 度 提 高 到 1 . 6 0 g / e m ,粘度 1 1 6 s 。 3 开始节流循环加重 ,至 1 8 0 0 因为加重过 程 中密度 上 升缓 慢 ,且有 下 降趋势 液 面无 增 加 。停泵关井 ,对地面的泥浆加重 ,录取的关井 立 压 为 3 MP a ,套 压 为 4 MP a ,关 井 ,立 压 降 至 1 M P a ,套压降到2 M P a 以内。 4地 面泥浆 密度加重 到1 . 6 0 g / c m ,此时立 压和套压都 已基本为0 ,节流循环 ,因立管水龙带 跳动过大,停泵关井,关井无套压 ,将单凡尔改成 双凡尔循环 ,开节流阀,明显感觉到有泥浆过节流 阀 ,开2 泵双凡尔节流循 环 ,立压6 MP a ,节流 阀 全开 ,未控制套压 为0,循环. ,出 口的泥浆密 度为 1 . 5 6 g / c m ’ ,进出口密度基本均匀。停泵开井无 外溢 ,活动钻具遇卡 ,开2 泵双凡尔活动解卡。继 续 循 环 到 7 4 0 密 度 均 与 为 1 . 5 5 g / c m ,停 泵 观 察 1 5 m i n ,泥浆无外溢 ,无漏失 。压井成功。 4 . 2 . 4溢流 发生的原 因及分析 由于本井的潜 三3 层有 l O m左右的水砂层 ,钻 时较快,从1 2 m in / m 降到1 .7 ~ 4 .7 m in / m 之问。而邻 井浩5 5 B 井完井 电测资料解释为水层 ,但是从周 围的其他的几 口井在此层位均没有发生溢流现象 , 判断为周围注水井的水窜到本井 。本井 的水砂层孔 隙度高 ,渗透性好 ,致使其他井 的其他层位的水沿 此通道进入本井。造成本次溢流。溢流出流体的含 盐量为 3 0 0 5 0 0 m g / 1 ,氯离子含量 为 1 8 8 0 0 0 mg / l ,溢 出的为饱和盐水。 4 . 2 . 5溢流 处理的 经验 1 必须落实可能发生溢流的层段 ,提前采 取预控措施 。 2重视防漏堵漏工作 ,及时关停注水井。 在调整井钻井过程 中, 相应注水井 提前关井停注泄 压, 可合理调整注水层地层孔 隙压力, 避免钻井过程 中出现井涌、 井漏等现象。 3 关停注水井 的范 围要 求 一般需要5~ 7 d 左右 ,因此在钻进至可能发生溢流层段前6 d 或以 上时问停注效果为好 。 4 . 2 . 6 溢流 处理后 大斜 度 水平井段 钻 井液 维护 需 要 注意 1 在起下钻作业时, 下钻到出水层位 以下 必 要时可分段循环 循环, 从钻井液中排放出地层水。 2控制住溢流后立即混入 1 5 m 原油 ,防止 高密度钻井液造成粘卡。 3随着邻井注水井 的停注 ,地层压力 的递 减 ,观察每趟钻起出后井 口外溢的情况 ,后期密度 慢慢下调到 1 . 4 8 g / c m ,粘度9 0 s 左右 ,有利 于钻井 速度 的提高 ,有利于下部大斜度井段水平段施工中 防漏 、控制摩阻。 5 有望全面解决盐间泥质白云岩地层 恶性井漏的新思路 5 . 1 盐间储层钻井井身结构优化 通过对大量实钻井资料分析,目 前研究使用的 几种井身结构方案。 5 . 1 . 1 中3 3 9 . 7 m m 中1 3 9 . 7 m技术方案 见表3 方案 1 可最大程度节约开发成本 。但是一旦钻 遇地层出盐水和溢流,处理存在很高的井控风险 、 井下风险和环保压力。一是由于套管下深较浅,极 限套压极低 ,发生溢流后不能节流控制 ,只能引流 泄压或无节流压井 ,压井施工过程较长且存 在风 险。二是广华寺组地层在地层流体浸泡下极易发生 gn 期 程 晓 云 等 江 汉 油 田 盐 间泥 质 白云 岩 储 层 钻 井 液 技 术 3 7 钻头 套管 尺寸 m m 井深 m 尺寸 mm 下深 m 开次 垮塌 ,造成钻具被卡和井被完全填埋。三是在发生 地层大量出盐水和溢流情况下 ,由于不能关井蹩 压 ,大量流出的地层流体来不及回收 ,造成环境污 染 。 5 . 1 . 2 中3 3 9 . 7 n r a - t- 中2 4 4 . 5 m m 中 1 3 9 . 7 m 技 术 方 案 见表4 方案 2共下人三层套管 ,是 目前 比较常用 的技术方案, 2 4 4 .5 ra m 技术套管下过广华寺地层 后 ,有效解决了在发生溢流时上部井段地层垮塌问 题 。同时也具有一定的井控处理能力,在发生溢流 后 ,井 口压力不超过5 MP a 情况下 ,可 以进行节流 循环压井 。 5 . 1 . 3 中 3 3 9 . 7 m m 中 2 44 . 5 m m 中 1 7 7 . 8 m m- I -中 1 1 4 ra m 技术 方案 见表5 方案 3井身结构 设计成功应用 于王4 斜 一 1 0 7 井和王4 斜 一1 0 8 井。 王4 斜 一1 0 7 井 3 3 9 . 7 mm 套 管下深5 7 . 9 3 m, 2 44. 5 m m套管下 深7 6 6 . 2 7 m,三开过程 中在井 深 8 9 7 . O 0 ~1 0 5 7 . O O m井段 发 生恶性 井 漏 ,钻 至井 深 1 1 3 7 m下人 1 7 7 . 8 mm 技术 套管 ,下 深 1 1 3 5 . O O m。 用 1 5 2 . 4 ram 钻头进行 四开 ,下入 1 1 4 mm 尾管悬挂 固井完井。 5 . 1 . 4 中5 0 8 m m- I-中 3 3 9 . 7 m m - t-中2 4 4 . 5 m m 中 1 3 9 . 7 m技术方案 表6 方案 4通过对王场异常高压区块多年的钻 井实践工作 ,归纳总结各种方案优缺点后 ,最终得 出的成果 ,尽管还没有现场应用实例 ,但其科学性 和、经济性 、实用性都得到了兼顾。在实钻工作 中 , 3 3 9 . 7 mm表层套管下深5 0 0~6 0 0 m 后 ,即解 决 了在发生溢流时上部井段地层垮塌问题。同时也 具有一定的井控处理能力 ,在发生溢流后 ,井 口压 力不超过5 MP a 情况下 ,可 以进行节流循环压井 。 二 开使用 3 1 1 . 2 mm钻头钻过 1 6 0 0~1 8 0 0 m易漏易 喷 地层 ,如果 发生 溢流 和严重 井 漏 ,可下 人 3 8 江 汉 石 油 科 技 第2 4 卷 表6 巾5 0 8 ram 巾3 3 9 . 7 mm 巾2 4 4 . 5 mm 巾1 3 9 . 7 mm技术方案 2 4 4 . 5 m m技术套 管封 隔。如未 发生溢 流和严重 井 漏 ,可直接换用 2 1 5 . 9 mm 钻头钻至完钻井深。下 人 1 3 9 .7 m m 油层套管完井。此时井身结构变更 为 对于非 “ 热点”井位,则可对井身结构做出进 一 步优化 ,在表层套管下至5 0 0~6 0 0 m后 ,使用 2 1 5 . 9 m钻头二开钻至完钻井深 ,下入 1 3 9 . 7 mm 油 层套管完井。如意外钻遇溢流和严重井漏 ,可用 3 1 1 o 2 mm 钻 头 扩 眼后 ,补下 2 4 4 . 5 m技术 套 管封 隔。此时井身结构变更为 见表8 。 5 _ 2 化学凝胶复合堵漏技术研究与现场应用 为解决盐间地层恶性漏失问题 ,除开展各种级 配的复合桥塞提承压技术研究外 ,还进行了化学凝 胶复合堵漏技术研究与现场应用 目前研究有三套方案。 5 . 2 . 1 冻胶 凝胶 颗粒 液 冻胶 水泥提 承压 方 案 应用实例 王4 斜一 1 0 7 井潜二段地层提承压施 工 井深9 6 4 m 1 3 3 5~1 4 0 5 车注第一罐车冻胶 1 4 m ~ 1 5 2 0 车注第二罐车冻胶,注凝胶颗粒液1 l m , ~ 1 6 0 0 注第三罐车冻胶 ~1 6 4 5 钻井泵注凝胶颗粒 液1 9 m , ~1 7 5 5 车注第四罐车冻胶。 共计注入冻胶6 4 m ,凝胶颗粒液3 0 m 使用凝 胶颗粒5 t 。 1 8 2 5~1 8 3 5 注水泥 2 5 0 袋 , ~1 8 4 2 替浆 6 m 。打水泥及替浆过程中井 口共返出9 m 钻井液 。 5 . 2 . 2 高 浓度 、 大颗 粒 、 大剂量 桥 塞泥 浆 凝胶 颗粒提 承压 方案 应用实例 王4 斜一 l 0 7 井潜三段地层提承压施 工 井深 1 1 0 8 m 配方 Ⅲ型3 . 2 t ,石棉2 t ,棉籽2 t ,复合堵漏剂 第4 期 程 晓 云 等 江 汉 油 田盐 间泥 质 白云 岩 储 层 钻 井 液 技 术 ’ 3 9。 3 t ,胶粒 1 . 4 t ,单封 3 t ,土 粉6 t ,H V C MC 3 5 0 k g , P A M1 0 0 k g ,共配制 1 6 0 m 。 施 工过程 下 入 光钻杆 至井 底 1 1 0 8 m, 8 0 0~1 6 0 0 循 环 配堵 漏 浆 ~1 8 0 0 注 堵 漏 浆 1 6 0 m 完 ~2 2 0 0 起钻完 。 5 . 2 . 3 桥 浆 稠 浆 凝胶 颗粒 水泥 应用实例 王4 斜一 l 0 7 井潜三段地层提承压施 工 井深1 1 0 8 m 施工过程 依次注人桥浆1 6 m ,稠浆1 3 . 6 5 m , 凝胶颗粒2 7 m 1 1 % 替清水6 m 。 5 . 3 高矿化度微泡沫钻井液现场试验 5 . 3 . 1 拖 2 6 斜一 2 井微 泡沫钻井 液现场试验 1 基础数据 ①微泡沫钻井液试验井段 8 6 0 2 0 0 0 m,井眼尺寸 2 1 5 . 9 m m; ②地层 潜江组 ,岩性 膏盐 、砂泥岩 、盐 岩、油浸泥岩、石膏质泥岩、粉砂岩;③转化前钻 井液体系两性离子聚合物钻井液。 2微泡沫钻井液转化 ①转化前清循环罐 沉砂 ,在循环罐 内配制3 %钠土浆并预水化2 h 。② 加入 C MS 、HV C MC 、N a O H,同时与井筒 内老浆 循环并混合均匀 ,然后加入3 5 %N a C L ,将基浆配制 成饱和盐水钻井液 。③按循环周加入P A C、XC、 Q P 一 1 主起泡剂 、Q P 一 2 辅起泡剂 ,不停使 用搅拌机 同时利用泥浆枪低压 冲刺 ,使钻井液起 泡 。经 过 几个循 环 周后 ,钻 井液 性 能 为 密度 1 . 1 6 g / c m 、粘 度 7 0 s 、滤 失 量 2 . 4 ml 、p H 值 1 0 、 Y P 8 P a 、Y P / P V0 . 3 1 、C 1 一 含量 1 8 6 0 0 0 ra g / 1 ,高 矿化度微泡沫钻井液转化成功。 3 使用效果分析①试验井段钻井液含盐 量处于饱和状态,密度始终稳定在1 . 1 5 g / c m 左右, 有效降低 了饱和盐水钻井液的密度 ,而且性能稳 定 ,泥浆泵工作平稳 ,对泥浆泵上水无影响 。② 流动性良好、携带能力强,在钻进过程中将钻井液 粘 度保 持在 7 0 s 以上 ,满足 了钻屑携 带要求 ,在 1 2 4 0 m、1 5 6 0 m、1 9 5 6 m 进行起下钻及短途旅行 ,均 畅通无阻 ,井底无沉砂 。③提高机械钻速。该井在 潜 江组 8 6 0~2 0 0 0 m井段使用微泡沫钻井 液 ,机 械 钻速 为 8 . 5 1 m / h ;转 化 为 常规饱 和盐 水 钻井 液 后 潜江组2 0 0 0~2 1 5 0 m 井段 ,钻头 、钻具组合及 钻井参数均不变的情况下,机械钻速降为5 .7 m / h , 使用微泡沫钻井液机械钻速提高幅度达4 9 .3 %。拖 1 8 4 井 ,在 潜 江 组 8 7 0~2 2 0 0 m 井 段 机 械 钻 速 为 7 . 3 7 m / h ,与之相 比使用微泡沫钻井液机械钻速 提 高幅度达1 5 .9 4 %。④使用P A M 抑制钻屑分散、坚持 使用离心机、及时清除振动筛漏斗沉砂,很好地控 制 了钻井液的固相含量 ,整个实验井段钻井液固相 含量低于8 %。 ⑤停止使用起泡剂 ,适 当下调粘度 后 ,钻井液 中的微泡沫逐渐消失 ,密度逐渐恢复为 常规饱和盐水钻井液正常密度。 4 存在 的问题 影响液 面坐岗。流经振 动 筛的微泡沫钻井液会产生一些大气泡,使1 ~ 2 号罐 的液面不能准确测量 。 5 . 3 . 2 王西平6 井微 泡沫钻井液现 场试验 1 基础数据 ①微泡沫钻井液试验井段 6 0 0~2 1 0 0 m, 井眼尺寸 2 1 5 . 9 mm。②试验井段 地 层及岩性 见表l o 。③转化前钻井液体系两性 离 子 聚合 物 钻井 液 ,配方 为 4 %钠 土 0 .2 % Na 2 C 03 I %K HP AN 0 . 2 %F A一 3 6 7 0 . 3 %K P AM。 ④转化 前钻井液性 能 密度 1 . 1 4 g / c m 。 、粘度4 0 s 、 失水6 ml 、p H 9 。 2 微泡沫钻井液转化①转化前清干净循 环罐沉砂,在循环罐配N3 % 钠土浆并预水化2 4 h 。 ②加入 I %C MS 、0 . 5 %H V C MC、0 . 2 %N a O H,同时 与 井 筒 内 老 浆 循 环 并 混 合 均 匀 , 然 后 加 入 3 5 %N a C L ,将基浆配制成饱和盐水钻井液。③用配 . 4 0 江 汉 石 油 科 技 第2 4 卷 制好的饱和盐水钻井液钻穿水泥塞及套管附件 ,同 时用H V C MC、P A M调整钻井液性能 ,并用纯碱对 钻井 液进 行抗 钙处 理 ,用烧 碱 溶液 调整 钻井 液 p H。钻井液循环均匀后性能为 密度 1 . 2 6 g / e ra 、 粘度 5 5 s 、A P I 滤失量 2 . 8 ml 、p H 值 1 0 。④按 循环周加入P A C、X C、Q P 一 1 主起泡剂 、 Q P 一 2 辅起泡剂 ,不停使用搅拌机同时利用泥浆枪 低压冲刺 ,使钻井液起泡。经过几个循环周后 ,钻 井液性能为 密度 1 . 1 5 g / c m 、粘度7 7 s 、滤失量 2 . 8 ml 、p H 值 1 0 、Y P9 P a 、Y P / P VO . 2 8 、C 1 一 含量 1 8 6 0 0 0 ra g / 1 ,高矿化度微泡沫钻井液转化成功。 3使用效果分析 ① 试验井段钻井液含盐 量处于饱和状态 ,密度始终稳定在1 . 1 5 g / c m 左右 , 有效 降低 了饱和盐水钻井液的密度 ,而且性 能稳 定,泥浆泵工作平稳,对泥浆泵上水无影响。②流 动性 良好 、携带能力强 ,在钻进过程中将钻井液粘 度保持在8 0 s 以上 ,满足 了钻 屑携带要求 。③不影 响螺杆 、无线随钻仪的正常使用 。本井在8 4 0 m 下 入螺杆采用复合钻进技术,1 0 4 5 m 下入无线随钻仪 进行定 向施工 ,以后整个试验井段均使用无线随钻 仪及弯螺杆进行复合钻进,螺杆工作正常, 无线随 钻仪信号传输正常。④提高机械钻速。该井在试验 井段使用H J T 5 1 7 钻头 1 0 3 5~1 4 3 3 m的机械钻速 为9 . 4 1 m / h ,使 用F L 1 9 5 5 B J P D C钻 头 1 4 3 3 ~ 2 0 1 6 m的机械钻速为2 3 . 3 5 m / h 。⑤ 使用P A M抑制 钻屑分散 、坚持使用离心机 、及时清除振动筛沉砂 漏斗沉砂 ,很好 地控制 了钻井液 的固相含量低于 8 %。 ⑥停止使用起泡剂 ,适 当下调粘度后 ,钻井 液中的微泡沫逐渐消失 ,密度逐渐恢复为常规饱和 盐水钻井液正常密度。 4 存在的问题影响液面坐岗。在泥浆罐 面会积累一些较低大的气泡,使泥浆罐的液面不能 准确测量。 5 . 3 . 3现场试验 效果综合 分析 高矿化度微泡沫钻井液在降低钻井液液柱压 力,防治井漏、提高机械钻速、稳定井壁等方面具 有明显作用。 1 防治井漏 觯参 1 井钻探过程 中发生漏速 大于2 m / h 的井漏多次 ,觯深1 井使用高矿化度微泡 沫钻井液在同样的层位发生漏速大于2 m / h 的井漏 仅一次。防治井漏 的这一优点在簿深 1 井的现场试 验中得到充分体现。 2提高机械钻速 高矿化度微泡沫钻井液 在现场试验 中表现 出的另一大优点是提高机械钻 速 。 3稳定井壁 高矿化度微泡沫钻井液在现场 试验中,起下钻J 顺利 ,钻进中未出现井壁掉块 、垮 塌等井壁不稳定现象 ,表现出良好的稳定井壁效 果 ,通过分析 ,高矿化度微泡沫钻井液对井壁稳定 有独特作用,其原因为a 、封堵孔隙及微裂缝b 、对 井壁的冲蚀作用小e 、强抑制性。 6 结论与认识 1 在盐 问非砂岩油藏钻井施工过程 中采用 优质低固相聚合物饱和盐水钻井液体系,配合随钻 堵漏 ,采用近 或欠 平衡钻井技术。 2对于喷漏 同存的井 ,基本找不到一个安 全密度窗口,建议采用旋转防喷器施工 。特别是在 大斜度井和水平井施工中优化的井身结构,用旋转 防喷器和微泡沫钻井液技术,降钻井液密度实现负 压钻井 ,从而解决井漏的难题。 3对于王场 区块 的恶性漏失井周围 ,建议 今后在设计时要考虑尽量不设计大斜度井 、水平井 等特殊工艺井。如果遇到用很多种办法反复多次都 堵不住的情况 ,考虑侧钻避开连通的恶性漏失层 , 也是一个有效的思路 。 编辑胡素梅
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