电潜泵机组油气分离器的腐蚀研究.pdf

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石 油机械 C H I N A P E T R O I F U M M A C H T N F R Y 2 0 l 4年 第 4 2卷 第 4期 油气 田开发 工程 电潜泵机组油气分 离器 的腐蚀研究 张冠林 张立军 韩锡鹏 晁明伟 谢文献 1 .中国石 油大学 华东机 电工程 学院2 .中石化胜利油 田分公 司胜利采油厂 摘要针对 电潜泵机组用油气分 离器壳体冲蚀情况 ,利用 S o l i d w o r k s和 F l u e n t 软件对其进行 数值模拟分析。分析结果表 明,在分离器叶轮处 ,含砂油气混合井液 的速度 明显高于其他部位 , 最高可达 1 1 . 4 5 0 0 m / s ,远高于国标规定的最大流速 2 . 1 3 3 6 m / s ;在叶片出口处速度 矢量的方 向杂 乱不一,高速含砂油气混合井液会剧烈地冲击分离器内壁 ,离心力对分离器壳体内壁产生较大的剪 切力;在长期的冲蚀和剪切作用下,分离器壳体变薄,加之璃蚀作用 ,进而造成分离器壳体断裂落 井。为此,对油气分离器进行技术改进选择氧化锆作为耐磨衬套的材料以及在 叶轮下部加入 壳 体衬套 改进后的油气分离器在胜利油田共应用 6 1 1套,仅发生分离器筒断落井事故 1 5井次,而 2 0 0 8年就有 2 0井次。改进后的油气分离器有效防止了分离器筒断事故的发生,应用效果显蔷、 关键词 油气分离器 ;壳体;冲蚀;高速冲击;数值模拟;改进措施 中图分类号 T E 9 3 3 文献标识码 A d o i 1 0 . 3 9 6 9 / j . i s s n . 1 0 0 1 4 5 7 8 . 2 0 1 4 . 0 4 . 0 2 2 Re s e a r c h o n t he Co r r o s i o n o f Oi l - g a s Se p a r a t o r f o r El e c t r i c S u bme r s i bl e Pu m p Uni t Z h a n g G u a n l i n Z h a n g L i j u n H a n X i p e n g C h a o Mi n g w e i 。 X i e We n x i a n 1 . C o l l e g e o f E l e c t r o m e c h a n i c a l E n g i n e e r i n g ,C h i n a U n i v e r s i t y o f P e t r o l e u m,Q i n g d a o 2 . S h e n g l i O i l P r o d u c t i o n P l a n t ,S I N O P E C S h e n g l i O i lfi e l d C o m p a n y Ab s t r a c t I n l i g h t o f t h e s h e l l e r o s i o n o f o i l g a s s e p a r a t o r f o r e l e c t ric s u b me r s i b l e p u mp u ni t ,t h e S o l i d wo r k s a n d F l u e n t s o f t wa r e s we r e u s e d t o c o n d u c t a n u me ric a l s i mu l a t i o n a na l y s i s o f t h e s h e l 1 . Th e a n a l y s i s s ho ws t h a t t h e v e l o c i t y o f s a n d y o i l g a s mi x e d flui d i s n o t i c e a b l y h i g he r a t t he s e p a r a t o r i mp e l l e r t h a n i n o t h e r p o s i t i o n s . Th e ma x i mu m v e l o c i t y c a n r e a c h 1 1 . 4 5 0 0 m/s ,muc h h i g he r t h a n t he ma x i mu m v e l o c i t y 2 .1 3 3 6 m/s p r o v i d e d b y t he n a t i o n a l s t a n d a r d. T he d i r e c t i o n o f v e l o c i t y v e c t o r i s i n di s o r d e r a t t h e b l a d e o u t l e t wh e r e h i g h s p e e d s a n d y o i l g a s mi x e d fl ui d wi l l fi e r c e l y i mpa c t t h e i n n e r wa l l o f t h e s e p a r a t o r ,a n d t h e c e n t r i f u g a l f o r c e p r o d u c e s r e ma r k a b l e s he a r f o r c e t o wa r d t h e i n n e r wa l l o f t h e s e p a r a t o r s he l 1 . Du e t o t h e e f f e c t o f l o n g t e r m e r o s i o n a nd s h e a r ,t h e s e p a r a t o r s he l l be c o me s t h i n n e r a nd t h i n ne r a n d t h e a d d i t i o n a l e f f e c t o f c o r r o s i o n ma k e s t h e s he l l br e a k a n d f a 1 1 i n t o t h e we l 1 .T he r e f o r e,t h e t e c h n o l o g i c a l mo d i fic a t i o n o f t h e s e pa r a t o r wa s c o nd u c t e d . Zi r c o n i a wa s s e l e c t e d a s t h e ma t e r i a l for we a r r e s i s t a n t b us hi ng . Th e s h e l l bu s hi ng wa s a d d e d a t t h e l o we r p a r t o f i mp e l l e r . A t o t a l o f 6 1 1 i mp r o v e d s e p a r a t o r s we r e a p p l i e d i n S he n g l i Oi l fie l d .On l y 1 5 a c c i d e n t s o f s e p a r a t o r b r e a k i ng a n d f a l l i n g t o o k p l a c e . Ho we v e r ,t h e n u mb e r o f a c c i d e n t s wi t h t h e o r i g i n a l s e p a r a t o r wa s 20 me r e l y i n 2 00 8. I t c a n b e s e e n t h a t t he s e p a r a t o r s he l l b r e a k i n g h a s b e e n r e du c e d o b v i o us l y a fte r mo d i fic a t i o n . Ke y wo r d s o i l - g a s s e pa r a t o r; s h e l l ; e r o s i o n; hi g h s p e e d i mp a c t ; n ume r i c a l s i mu l a t i o n; mo d i fic a t i o n rT 1 a Sll rP 0 引 言 电潜泵机组是一种重要 的机械采油设备 ,主要 由潜油电机 、油气分离器 、保护器 、潜油离心泵 、 潜油电缆 、控制柜 以及变压器等部分组成。潜油离 心泵利用地面专用变压器通过电缆将电能传递给井 下潜油 电机 ,再通过 多级离心泵把井 液举 升到地 2 0 1 4年 第 4 2巷 第4期 张冠林等 电潜泵机组油气分 离器的扇蚀研 究 面 这种机械采{ I l 1 方式具有排皱大 、扬程高和运行 平稳等特点 ,是注水开发油田后期提液上产 、以水 换油 、减缓老油 u J n然递减和提高采收率的重要工 艺手段。特别是枉高含水油田开发阶段 ,电潜泵提 液 f 产仍是 目前 内外采油厂的主要手段 一 。 } f } { 气分离器作为电潜泵机组的重要组成部分 , 其主要作川是分离升液中的游离气体。随着油井含 水蹙 的增加及高含砂井液的作刚 ,油气分离器壳体 部分常f } { 现被高速含砂腐蚀性井液 冲蚀而断裂落井 的事故 ,此时,整个油井就会处于瘫痪状态 。 根据胜 利 油 山分公 司某 采油 厂提 供 的数 据, 2 0 0 7 --2 0 0 8年分离器筒断造成机组落井事故 3 9井 次 ,通过分析,发现分离器断裂的油井均为大排量 机组 U . 含砂普遍较高 ,断裂多发生在叶轮处壳体部 位。初步认 为是 井液在分离器内做高速旋转运动 时,m于离心力作川,井液对分离器壳体内壁产生较 大的剪切力,在长期的冲蚀、剪切作用下 ,分离器壳 体变溥 ,进而造成分离器壳体断裂落井。为了验证 上述结果 ,笔者采H J 数值模拟方法对其进行分析。 l 数值模 拟分析 1 . 1 仿 真模 型 的建 立 油气分离器主 由上接头 、分离器壳体 、传动 轴 、诱导轮 、叶轮l币 I 】 下接头组成。考虑到主要进行 诱导轮和叶轮处的流场分析 ,将分离器的模型进行 简化 忽略上接 又及下接头的部分结构 。根据采 油厂提供 的油气分离器图纸 ,应用 S o l i d w o r k s软件 建模 ,得到油气分离器的实体模型如罔 1 所示。 图 1 分 离 器 买体 模 型 Fi g .1 Ph y s i c a l mo de l o f s e pa r a t or 1 . 2流体域确立以及网格划分 将 l 模型导入 F l u e n t 后 ,利川 F i l l 命令在分 离器内部填充流体 ,对流体域进行网格划分 ,共划 分 4 8 0 5 7 8个四面体 网格 见 2 。网格最大扭 曲率 ≤0 . 8 ,绝大部分 网格 的最大扭 曲率在 0 . 2~ 0 . 5之间 ,能较好地 荫足 C F D计算要求。 图 2流 体 域 网格 划 分 F i g . 2 Me s h g e ne r a t i o n o f flu i d do ma i n 1 . 3 计算模型的选取 选用多重参考系模型,将离心泵流场简化成旋 转叶轮固定在某一位置时的瞬时流场 ,将非定常问 题转换 为定常方法 计算 ,其结果仅代表当前叶轮与 泵体所处相对位置时流动状况 一 。计算时诱 导轮 和叶轮计算 区域设 运动坐标 系,其余计算 域设 在 同定坐标系。 1 | 4边界条件 根据现场实际,将诱导轮和叶轮设置为运动参 考系,旋转轴法向为 轴方 向,旋转速度为 2 8 5 0 r / ra i n 。壳体和其他流动域设置为静参考 系。诱 导 轮和叶轮进 口边界条件采用质量流量进 【 _ i ,f 【 1 边 界条件为固定压 力 L _i 力为 1 0 0 k P a ;叶轮 表面设置为 Mo v i n g Wa l l ;壳 体和其他静止部件的 壁 面 没置 为 S t a t i o n m 3 , Wa l l 。 1 . 5 计算结果分析 设运算次数为 1 0 0 0,运算后得到油气分离器 流场速度矢量陶 网 3 。由 叮知,红分离器 叶轮位置 ,含砂油气混合井液的速度明 高于其他 位置 ,最高可达 1 1 . 4 5 0 0 m / s ,而国标规定的分离 器壳体冲蚀最大 流速 为 2 . 1 3 3 6 n r / s ,计算得 出的 最大流速 明显 高 于闻标规 定f f [ 。同时在11 - f ‘ 片出 口 处 ,速度矢量的 向朵乱不一 ,南于分离{ * } F { 身结 构的限制,高速含砂 井液会剧烈地 冲击分离器 内 壁 ,离心力对分离器壳体 内壁产生较大的剪切 力。 在长期的冲蚀 、剪切作用下 ,分离器壳体变薄 ,加 之腐蚀作用 ,进而造成分离 壳体断裂落外。 ∥ ∥ 酒 ∥ ;酒 图 3分 离器流场速度 矢量 图 Fi g . 3 Ve c t o r g r a ph o f s e p m’a t o r flo w fie l d v e h c i t y 2 改进措施与现场应用效果 2 . 1 技术 改进 措施 通过前面分析可知,要防 I 卜 分离器壳体断裂, 石 油机械 2 0 1 4年 第4 2巷第4期 就要减少高速砂液对分离器壳体的直接冲蚀。在分 离器易冲蚀部位加入硬度较大的衬套 、提高分离器 内壁的耐磨性和抗腐蚀性是较为有效的解决办法。 2 . 1 . 1 耐磨衬 套 的材料 衬套材料的选择至关重要。氧化锆增韧陶瓷具 有强度高 ,硬度高 、韧度好 的特点 ,可使主裂纹尖 端的应力集 中分散 ,防止裂纹扩展 ,或是使裂纹扩 展的路径扭 曲,从 而大幅度提高 陶瓷的强度和韧 度。而且陶瓷材料的耐酸 、耐碱和抗腐蚀性 比金属 材料好 ,能较好地解决分离器壳体被冲蚀磨断的问 题 。 2 . 1 . 2 增加 壳体衬套结构 在分离器现有结构的基础上 ,在叶轮下部加入 壳体衬套 见图 4 。这样改进设计后的分离器不 仅可以利用现有分离器的部分零部件 ,而且还可以 很好地避免高速含砂井液直接作 用在分离器壳体 上 ,减小壳体冲蚀断裂落井的可能性。 图 4增 加 耐 磨 衬 套 后 分 离器 结构 示 意 图 F i g . 4 S t r u c t u r a l d i a g r a m o f s e p a r a t o r a f t e r a d di t i o n o f we a r b us hi n g 2 . 2 现 场应 用效 果 2 0 0 9 --2 0 1 2年在胜利油 田应用改进分离器 6 1 1 套 ,共发 生分离 器筒 断落 井事 故 1 5井次 ,而仅 2 0 0 8年就有 2 0井次。因此改进后 的油气分离器有 效 防止 了分离器筒断事故的发生 ,应用效果显著。 3 结 论 1 通过对油气分离器壳体 断裂 的初 步分 析 可知 ,造成油气分离器冲蚀的主要原因是井下含砂 油气混合液体的高速冲击 。 2 数值分析结果表 明,在现有分离器 叶轮 位置,含砂油气混合井液的速度高达 1 1 . 4 5 0 0 m / S ,明显高于 国标规定的最大流速 2 . 1 3 3 6 m / s 。同 时由于 目前分离器 自身结构 的限制 ,高速含砂井液 会剧烈地冲击分离器 内壁 ,并在离心力作用下对分 离器壳体内壁产生较大的剪切力 ,致使分离器壳体 变薄。 3 在分离器原有结 构基础上 ,在 叶轮下部 加入壳体衬套 ,使叶轮与分离器壳体分隔开 ,从而 在理论上避免了高速含砂井液对壳体 的直接冲蚀 , 减小分离器 壳体 断裂落井 的可能性 。2 0 0 9 --2 0 1 2 年在胜利油 田应用改进分离器 6 1 1套 ,共发生分离 器筒断落井事故 1 5井次,而仅 2 0 0 8年就有 2 0井 次。可见 ,改进后的油气分离器有效防止 了分离器 筒断事故的发生,应用效果显著。 参考文献 梅 思杰 ,邵永 实 ,刘军 ,等 .电潜泵技 术 上册 [ M].北京石油工业出版社,2 0 0 4 4 3 5 1 . 高国良,宋衍,杨立昌,等 .新型电动潜油泵砂垢 同防吸入 口的研究与应用 [ J ].石油机械,2 0 0 6 , 3 4 66 46 5 . 钱钦 ,薛 晶 ,郑勇 ,等 .提高 电潜 泵采油 系统 效率 的优化设 计 [ J ].石油 天然气 学报 ,2 0 0 6 ,2 8 41 3 41 3 5 . 尚键 . 数据传输 系统在 电潜泵井 的应用[ J ].化工 之友 ,2 0 0 6 2 5 6 5 7 . 刘新岩,李飞明,张祖良.高含砂油井液对电潜泵 的破坏形式及改进措施 [ J ].石 油机械 ,2 0 0 6,3 4 3 6 3 6 5 . 李建忠,王海成 ,李宁 .油气 田开发 中二氧化碳腐 蚀的危害与研究现状 [ J ].广州化工 ,2 0 1 1 ,3 9 2 1 2 12 4 . 范志刚,李翠楠,王燕 ,等 .流速对天然气输气管 道腐蚀的影响规律研究 [ J ]. 钻采工艺 ,2 0 1 0 ,3 3 2 8 89 0 . 付强 ,朱荣生 ,李维斌 .扭 曲叶 片离心泵 叶轮 内 维湍流数值模拟 [ J ].排灌机械,2 0 0 5 ,2 3 3 1 41 6 . 沈海涛 ,郑水英 ,应光耀 .圆柱形 叶片潜 油离心 泵 流场的三维数值分析 [ J ].流体机械,2 0 0 5 ,3 3 1 21 21 5 . 李 勇辉 . 氧化锆 陶瓷 增韧 的研 究及 发展现状 [ J ]. 金 田 励 志 ,2 0 1 2 7 3 5 3 . 第一作者简介 张冠林 ,生于 1 9 8 9年 ,中国石 油大学 华 东 在 读 硕士 研 究生 ,研 究方 向 为流 体 机械 。地 址 2 6 6 5 8 0山 东 省 青 岛市。Em a i l z h a n g g u a n l i n 8 8 8 8 1 2 6.e o m。 收稿 日期 2 0 1 31 l一1 6 本文编辑丁莉萍 1 j] J] J ] ]]J] J ] ] O I二 l寸 l卜l
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