加热炉助燃风机并联工作控制系统.pdf

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经验交流 不同方向变化, 这个变化量在精炼期是较小的, 且 与 口成正比,使得调节器灵敏度下降,易导致增 碳, 因而要求调节器有高的灵敏度。 2 . 2测量与比较环节 调节器和调节对象之间的关系可用下面的关 联式表达 电极位置一电极尖端与钢水之间的距 离 弧长 Lh 一电弧等效 电阻一 电弧 电压 与 电弧 电流 的比值。若增大 电弧长度, 则弧流减 小, 弧压增加, 即弧流与弧长成反比, 弧压与弧长 成正 比。于是可利用测出的弧压及弧流的变化信 号, 进行 比较并放大信号, 指令电极升降。 直流电流互感器将检测 出的弧流信号转换成 正 比例变化的直流电压, 放大后送 比较环节, 直流 互感器考虑精度要求, 已做成 防磁式, 被测母线贯 穿互感器时, 应避免偏心。实际安装中, 互感器离 相邻负极铜管较近, 工作时外磁场强度过大, 曾使 互感器检测值为零,后在相邻铜管上外包一层碳 钢屏蔽层, 经试用效果满意。 弧压信号经过 电阻降压、 光 电耦合、 三极管放 大加至电压臂, 电压臂和电流臂再作差值运算。 2 . 3放大驱动环节 此环节的任务是精确放大差值,提供足够大 的电流给伺服 阀线圈工作。 3 使用注意事项 由于实际电流流经阳极、 钢水、 阴极, 检测出 的电流信号对阳、阴极来讲是相同的。调节某一 极的给定信号,这一极位置的变化导致电弧电流 变化,必然会影响另一极工作位置发生变化。例 如, 两极给定信号处于额定值下, 此时调节阳极给 定信号, 使信号增大, 阴极不变,电极位置产生以 下变化过程 阳极给定增加, 阴极整定值一阳极下 降一阳极弧流 十 一 阴极弧流 十 一 阴极上升一阴极 弧流 一阳极弧流 。 结果是, 电弧 电流没有变化, 电极位置却发生 变化, 阳极贴近钢液面, 阴极远离钢液面。这是因 为总的燃弧 长度没有变化 ,因而弧流不发生变 化。要使弧流增大,需同时增大阴、阳极给定信 号, 使两极离钢液距离缩短, 这样方能达到要求。 为使加热集中, 避免发生增碳等不良后果,应 注意 1 起弧时,两电极端部应处于同一水平面 上, 避免某一电极先接触钢水, 停 留较长时间后另 一 电极再下落起弧。 2 冶炼 中不能超调, 使某一电 极离钢液面过近, 在冶炼低碳钢时尤其应注意。 4结束语 系统 自 1 9 9 3 年底投运 以来,平均冶炼 时间 3 0 rai n , 电耗 6 8 k Wh / t , 调节器故障时间平均每 年不超过 1 5 h ,维修费用极低。整套系统具有以 下特点 1 灵敏度高。执行单元采用液压伺服 阀, 反应灵敏, 测量 比较环节尽量选用阻性元件, 运放延迟时间极短, 系统能够准确反映偏差, 围绕 给定值稳定地运行。 2 可靠性高, 容易调整。硬 件模块化, 电路简单, 结构清晰。执行环节采用高 可靠性的伺服阀元件, 维修简单。 3 调节装置占 地面积小, 重量轻, 成本低。 [ 参考文献 ] 1 】 扬世盒 林汉 勇 . 炼钢电孤炉机 电设备工艺设计 [ M 】 . 成都 成都科拉大学出版社, 1 9 9 4 . 1 1 3 ~1 1 4 . 【 煽辑 魏方 加热炉助燃风机并联工作控制系统 胡兵 ,季龙涛 ,姚庆。 1 . 马鞍 山钢铁股 份有限公司 H 型钢厂, 安徽马鞍 山 2 4 3 0 0 0 ;2 . 马鞍 山钢 铁股份有 限公司第二炼钢厂 【 摘要] 舟绍大型风机的转速控制. 重点舟绍风机速度取决 于系统风量 的控制原理及 2台风机的速度平衡控制。 【 关键词 】 风机;P L C 变额调速;速度平 衡 【 中圈分类号 】 TF 3 4 5 . 1 【 文献标识码 】 B [ 文章编号 】 1 0 0 0 - 7 0 5 9 c 2 0 0 1 】 0 1 0 0 6 0-0 2 加热炉助燃风机是加热炉的重要设备,风机 的性能直接影响到加热炉的加热能力和安全性。 常规方式采用同步电机加启动装置,以恒定的转 速提供风量和一定的风压, 不仅启动要求高, 而且 [ 收稿 日期 】 1 9 9 9 - 0 9- 2 3 ; [ 修改稿收到 日期 】 2 0 0 0 - 0 3 - 0 3 【 作者简介】 胡兵 1 9 6 6一 , 男. 安徽无为人. 工程师, 硬士. 主要从事过程控制及计算机应用。 6 0 。 ’。 。。。 。。。。。。。 。 。。。。’。 。。 。 。。。。。。。 。。。。 。。。 。。’。。 。 。 T ’ M e t a l l l t r g l e l l l od t r y Au t omat i on 2 0 01 No 1 维普资讯 经验 交流 浪费能源, 很不经济。 马钢 H型钢 2 0 0 t / h步进式加热炉采用两台 助燃风机并联的方式 ,不仅解决 1台风机供风量 不足的问题, 而且在炉子产量较低时, 只开 1 台风 机。每台风机 由 3 3 5 k W 电机拖动。我们与美国 I T AM 公司合作, 采用西门子 Ma s t e r Dr i v e变频 装置及 s 5 1 5 5 U PL C成功地实现 了风机 的速度 控制、 两台风机的平衡 、 风机软启动及风压控 制。 1风机工况 l 风机性能曲线和管 网特性曲线的交点称为工 作点,风机工作点应落在稳定区域。两台性能相 同的风机并联工作后的性能曲线如图 1 所示 其 中, R 为特定管网的特性 曲线, j为单台风机性能 曲线,jj为两台风机并联工作时的性能曲线 , A, 、A 为两种情况下风机 的工作点,R 、 Q J r 为并联工作时的压力、 流量, 尸 J 、 Q 为单台 风机工作时的压力、 流量 对于特定管网 。可见, 并联后, 风量增大, 风压也增大。 囝 1风机性能 曲线 由于管网并联部分的特性不同 实际上很难 相同 , 两台风机的工作点不一致, 造成两台风机 不匹配,不能很好地工作。为了保证系统的正常 工作, 确保两台风机风量、 压力 、 速度一致, 采取了 控制电机速度、 2台风机速度平衡来实现。 2控制系统构成 系统采用上述变频装置及 P L C ,用 C OR OS 作为人机接 口 MMI ,见图 2 。通过 s 5 1 5 5 U P L C及变频装 置控制电机速度来改变风量和风 压,以提供加热炉工况所需的合适风量和风压 。 速度基准值取决于加热炉总的空气使用量。 MMI 提供丰富的画面,显示生产过程中风 机的状态、 转速 、 电流、 风量、 风压 、 速度基准值、 进 口阀门开度及报警画面等。 3 系统软件 控制程序采用 S t e p 5语言,模块化设计,软 冶童自动他2 ∞1年第 l 期 I } 誊 罂 是 l 的O N / O F F l t f 阀的L 一 , M 。 M 。 I 。 l s s s u l f 振动值l\ f 模卜l 运行命令 H翟 块 f 『 i 茬 i J 萱 j 盲 人 模 块 田 2系统结构框田 件结构清楚 ; 主要控制风机启停、 速度控制、 速度 平衡控制, 及在低速时风压 P I D控制。 3 . 1 速度控制 变频控制的速度基准值来 自P L C ,在保证压 力的条件下,其速度基准值取决于加热炉总的空 气使用量。加热炉总的空气使用量取决于加热炉 各段的温度控制 空燃比 所需的煤气用量及煤气 热值。单台风机额定风量为 6 0 0 0 0 m / h , 2台为 1 2 0 0 0 0 m3 / h 。 我们在调试过程中, 在保证风压大 于 5 0 0 0 P a 、 进风挡板开度为 7 0 %时, 取 KF/ 额定风量, 式 中, K 为风量系数, F为总用风量。 风量系数与电机速度基准值的关系如下 K1 0A时, 则电流 偏置值加 1 , 为 偏置值 1 ; 当 △ 一1 0 A时, 则 电流偏置值减 1 , 为 偏置值 一1 。取偏置值 l Bi a s l ≤5 。 2台电机速度动态基准值为 V V ⋯ J 1 V Ⅲ⋯ 1 - 软件框图如图 3 所示。 4结束语 H 型钢厂加热炉满负荷 生产所需用 的总风 量大约为 1 1 0 0 0 0 / h , 须启动 2台风机才能满 足生产要求。从调试结果看, 2台风机运行平稳、 振动小。 风机的启停 由操作工在 MMI 上确定, 从 MMI 上选择 自动或手动, 一旦 自动, P L C给 2台 风机同一基准转速值, 同时判断偏置 , 以保持 2台 风机匹配。在保温时所需风量约为 1 3 0 0 0 /h 左右, 电流约为 3 0 0 A。 在节奏较慢时所需风量约 2 0 0 0 0 ~3 0 0 0 0 / h左右, 电流约为 3 5 0 A。 当风 量是 6 0 0 0 0 m] / h时, 电流为 6 9 0 A。由此可以看 出节能非常明显,但亦存在问题 。由于并联管道 囝 3计算软 件框图 上没有 自动截止阔将 2台风机 隔开 只有手 动 阀 , 当一台风机运行, 启动另一台时, 会产生短暂 振动现象, 同时还引起加热炉熄火, 因此 2台风机 不能分别启动, 也不能 自动切换, 只能由操作工从 MMI 上选择 1台或 2台启动。随着 H型钢生产 逐步走上正规, 目前作为技改项 目, 我们考虑加入 机械重锤式翻板单向阀或电动截止阀来解决 2台 风机在生产过程 中的 自动切换问题。本系统 自 1 9 9 8 年 9月投产以来,运行可靠,丰富的操作画 面给操作工带来了极大方便。通过变频调速控制 风 量,不仅启动方便,而且在生产负荷较小或待 温、 保温期间, 风机 低速起动来保证炉子所需风 量, 节约了大量电能, 降低了生产成本。 【 编辑 魏方 】 O RA C L E数据库的备份和恢复 陈 霞 国家抬盘局信息中心. 北京 1 0 0 7 1 1 摘要】 介绍 O R AC L E数据库 的逻辑备份和物理备份 及不同的恢复方法 , 井举出一个实际应用的例子 。 关麓词】 O R AC L E数据库 ; 备份;恢复 中圉分 类号 】 TP 3 0 9 . 3 【 文献标识码 】 B [ 文章编号 】 1 0 0 0 - 7 0 5 9 c 2 0 0 1 】 O l 一 0 0 6 2 0 2 在冶金企业 中,企业的信息系统建设和生产 实时数据的存储、 调度、 处理都要求存储在数据库 中的数据具有完整性、安全性并能在网络上被多 用户共享。作为保证数据安全性的手段之一,目 【 收稿日 期] 2 0 0 0 - 0 4 - 1 0 ; 【 修改稿收到日 期】 2 0 0 0 6 - 2 9 I 作者简介】 阵霞 1 9 5 3 一 。 女. 北京人, 工程师. 主要从事数据库管理工作 。 6 2 Me t a l l u r g i c a l I n d e s t r y Au t o ma t i o n 2 0 0 1 No 1 维普资讯
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