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2019 年 6 月 第 52 卷第 6 期 烟草科技 Tobacco Science Industrial Ethernet; Energy saving; Dust removal fan; PLC; Data exchange 收稿日期2018-07-20修回日期2018-12-27 作者简介韦文 (1983) , 硕士, 工程师, 主要从事自动化、 卷烟制丝设备改进工作。E-mail 125948842 引文格式韦文, 沈宇浩, 唐湛恒. 基于工业以太网的除尘风机节能控制系统设计 [J] . 烟草科技, 2019, 52 (6) 117-121. (WEI Wen, SHEN Yuhao, TANG Zhanheng. Design of energy saving control system for dust removal fan based on industrial Ethernet [J] . Tobacco Science Technology, 2019, 52 (6) 117-121.) DOI 10.16135/j.issn1002-0861.2018.0325 在卷烟工业现场中通常有多种不同厂家的主 机设备, 例如昆明船舶设备集团有限公司、 意大利 COMAS公司、 德国HAUNI公司等, 其配备的电控 系统各不相同, 主流配置的 PLC 分别有德国西门 子、 美国罗克韦尔、 法国施耐德等公司的产品, 由 于不同品牌产品之间的通讯协议相对独立, 这些 系统之间无法直接进行数据通讯, 而目前解决该 问题的主要技术手段是使用协议转换硬件。其 中, 刘星 [1]利用协议转换器实现了西门子S7-1200/ S7-1500 PLC 与带有 MODBUS 变频器的仪表设备 通讯接口进行数据交换。强海洋[2]通过 BM85 网 桥实现了施耐德 Quantum 和 Twido 两种 PLC 之间 2019 年烟草科技 的Modbus Plus通讯, 解决了重要设备关键参数的 远程监控问题。曾贺湛 [3]基于Prosoft Prolinx无线 网关通讯技术实现了不同类型PLC之间的远程数 据通讯。但上述研究主要是基于第三方硬件实现 不同 PLC 之间的数据通讯, 利用上位机软件进行 协议转换的方法鲜见报道。工业以太网的传输技 术目前广泛应用于生产和过程自动化领域 [4-5]。为 此, 以南宁卷烟厂除尘风机节能控制系统为例, 通 过使用上位监控系统作为转换站点, 利用工业以 太网平等地将不同 PLC 接入监控数采系统, 以期 解决不同系统协议之间数据无法直接通讯等问 题, 降低卷烟企业能源消耗。 1问题分析 南宁卷烟厂制丝车间除尘控制系统主要由风 机电机、 本地开关、 驱动单元、 主控制断路器、 PLC [6]、 上位机等部分组成。当工艺段设备启动时, 由操 作人员控制上位机发出指令, 传递至PLC, 通过逻 辑判断是否满足启动条件, 再由通讯指令启动驱 动单元 (变频器、 软启动器等) 带动风机电机运 转。为解决除尘风机能耗过高等问题, 制丝车间 对2台110 kW、 1台30 kW除尘风机进行了节能改 造, 增加了一套节能系统。图1可见, 节能系统以 SPS节能装置为驱动单元, 以西门子200系列PLC 为控制单元; 原除尘控制系统以AB系列变频器为 驱动单元, 以罗克韦尔 Logix 系列 PLC 为控制单 元。改造完成后采用 “一用一备” 控制方式, 以节 能系统为主控制单元, 原变频器系统为备用控制 单元。由于两个控制单元采用不同厂家的控制 器, 无法直接通过各自的网络模块进行数据交互, 在选择控制方式时需要手动切换继电器。正常情 况下, 由SPS节能装置为电机供电, 继电器KM1闭 合; 当遇到特殊情况时, 需要将SPS节能控制柜上 的 “节能/检修/旁路” 开关旋转到 “旁路” 模式, 继电 器KM2闭合, 由原控制方式为电机供电。控制过 程繁琐, 且无法远程采集节能系统数据。 2系统设计 本系统中主要采用西门子 ProfINet 和罗克韦 尔 Ethernet/IP 协议工业以太网对节能控制系统进 行改进[7]。在设计过程中, 不改变原有罗克韦尔 PLC控制硬件架构, 西门子PLC的cp234-1模块采 用RJ-45接口, 以工业以太网接口方式接入控制层 环网交换机。软件设计中, 使用美国 WonderWare 公司的 SMC (System Management Console) 软件对 两种PLC进行组态, 与监控站进行数据交互, 并通 过监控站端的 I/O 型上位数据进行逻辑运算和数 值设置。 2.1硬件架构 除尘节能控制系统自上而下分为监控层、 控 制层和终端设备层。层与层之间、 每一层内部均 由工业以太网线路组成, 主要设备包括分布式监 控站、 2 台互为冗余的双网卡数据采集服务器[8]、 西门子 200 系列 PLC、 罗克韦尔 5000 系列 PLC、 3 台变频器和 SPS 节能控制柜等, 见图 2。其中, 监 控层的分布式监控站与数采服务器网卡 1 使用 10.162.72.xxx作为自身网段; 控制层的数采服务器 网卡 2、 西门子 200 系列 PLC、 罗克韦尔 5000 系列 PLC使用193.168.0.xxx作为自身网段; 终端设备层 的EN2T、 变频器、 耦合器模块、 参数监测元器件等 使用192.168.1.xxx作为自身网段。 2.2软件组态 在集散控制系统的 GR 操作站上对各个 PLC 进行以太网组态[9], 使用 SMC 软件配置 PLC 信 息。配置之前首先安装罗克韦尔的 Ethernet/IP 以 太网驱动DASABCIP.和西门子的ProfINet以太 网驱动DASSIDirect.。具体配置过程如下。 (1) 图 3 可见, 在 ArchestrA.DASABCIP.4 中添 加罗克韦尔控制器 ENB_CLX_CC_PC Parameters, IP 地 址 设 置 为 193.80.0.161。 在 ArchestrA. DASSIDirect.3 中添加西门子控制器 New_S7CP_ 200_000, IP地址设置为193.80.0.188。 (2) 图 4 可见, 在 ArchestrA IDE 软件中配置上 下位数据交互通讯, 在 1和 2数采服务器中分别 添 加 DASABCIP 和 DASSIDirect 数 据 组 Server_ZSCC1、 LC_CC、 Server_CC、 LC_ZSCC1, 并 在数据组内部添加上位点与下位点对应关系。使 用的通讯协议为基于TCP/IP的SuiteLink协议。 图1除尘风机节能控制系统电路图 Fig.1Circuit of energy saving control system for dust removal fans 118 第 52 卷第 6 期 图2除尘风机节能控制系统硬件架构 Fig.2Hardware architecture of energy saving control system for dust removal fans 图3控制器组态过程图 Fig.3Configuration process of controller 图4上下位机数据交互配置图 Fig.4Data interactive configuration of host and slave computers 韦文, 等 基于工业以太网的除尘风机节能控制系统设计 119 2019 年烟草科技 图5节能控制系统逻辑流程图 Fig.5Logic flow of energy saving control system 图6节能控制系统控制与监控图 Fig.6Control and monitoring diagrams of energy saving control system 2.3底层程序 在上位机监控站服务器中创建布尔量标签 Motor_ControlMode, 分别对应西门子 PLC 中的下 位 点 S7_ControlMode 和 罗 克 韦 尔 中 的 下 位 点 AB_ControlMode。控制器程序 S7_ControlMode 使 用检查通指令作为控制模式生效的前提条件; AB_ControlMode使用检查断指令作为控制模式生 效的前提条件。图 5 可见, 当 Motor_ControlMode 值1, 即通时, 西门子 PLC 控制模式生效, 罗克韦 尔 PLC 控制模式失效; 当 Motor_ControlMode 值 0, 即断时, 罗克韦尔 PLC 控制模式生效, 西门子 PLC控制模式失效, 由此实现互锁控制的目的。 2.4监控画面 在 Intouch 监控画面中对控制模式、 电机参数 及运行状态等进行监控 [10]。图6可见, 主画面和控 制画面可以显示当前处于 “节能” 或 “旁路” 模式; 进 入除尘器电机子画面可以查看 “节能” 模式下电机 参数, 包括电机频率、 电压、 电流、 运行状态等数据。 3应用效果 3.1试验设计 设备 30 kW 除尘风机 U001, 110 kW 除尘风 机 U034 以及 110 kW 除尘风机 U037 (南宁卷烟厂 制丝车间) 。 方法 ①使用上位机对原控制系统与节能控 制系统进行切换, 检测状态位, 观察系统切换是否 正确; ②在相同工况下, 原控制系统与节能控制系 统分别运行4 h, 统计用电消耗量。 3.2数据分析 表 1 可见, 使用除尘节能风机双控制系统后, 通过上位机画面的切换, 拟切换系统与实际运行 系统完全一致。通过工业以太网配合集控系统服 务器, 实现了不同PLC之间信号的连锁, 控制信号 切换准确, 保证了原控制系统与节能控制系统的 顺利切换, 达到了除尘风机双系统 “一用一备” 的 设计目的。 表 2 可见, 在相同工况下, 采用节能控制系统 后3台除尘风机的节电率均在40以上, 年节电量 可达 2.6 万 kW。在正常生产中, 采用节能控制系 统作为主系统使用, 采用原变频器系统作为主系 统检修或故障时使用, 可有效节省电能消耗, 经济 效益显著。 120 第 52 卷第 6 期 表1双控制系统切换运行结果 Tab.1Results of double control system switching operation 切换前系统状态 旁路 节能 拟切换系统状态 节能 旁路 原控制系统下位点值 AB_ControlMode1 AB_ControlMode0 节能系统下位点值 S7_ControlMode1 S7_ControlMode0 实际运行状态 节能 旁路 4结论 通过工业以太网接口将除尘风机节能控制系 统接入控制平台, 利用 Intouch 上位软件和以太网 传输实现了不同 PLC 之间的数据交互, 系统具有 冗余且与原控制模式顺利切换; 基于可视化界面 调控现场控制模式, 准确采集不同模式下设备运 行状态和工艺参数等信息。以南宁卷烟厂制丝车 间3台除尘风机为例进行对比测试, 结果表明 采 用节能控制系统后, 日常生产为节能模式, 检修时 为旁路模式, 在相同工况下 3 台除尘风机的节电 率均在40以上, 年节电量达2.6万kW, 节能效果 显著。该方法可为各种类型PLC之间的数据交互 提供参考。 参考文献 [1]刘星. 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Beijing Mechanical Industry Press, 2006. 责任编辑曹娟 表2改进前后除尘风机控制系统能耗对比 Tab.2Comparison of energy consumption of control system for dust removal fan before and after improvement 设备 原控制系统 节能控制系统 风机U001 (110 kW) 运行时间/ h 4 4 能耗/ (kW h) 79.6 45.9 节电率/ 42 风机U034 (110 kW) 运行时间/ h 4 4 能耗/ (kW h) 227 129.2 节电率/ 43 风机U037 (110 kW) 运行时间/ h 4 4 能耗/ (kW h) 277.8 144 节电率/ 48 韦文, 等 基于工业以太网的除尘风机节能控制系统设计 121
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