矿井主扇风机自动化与信息化改造.pdf

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5 2 河 北 煤 炭 2 0 1 0 年 第4 期 矿并主扇风柳自动化与信11 1 改造 单锦江 开滦能源化工股份公司 范各庄矿业分公司, 河北 唐山0 6 3 1 0 9 摘 要 文章主要介绍 了矿井主扇风机 的自动化与信息化改造技术 ,详细论述 了其硬件构成 以 及控制系统,在计算机控制下完成无人值班,实现远程监控和故障诊断。 关键词P L C ;主扇风机;自 动化;信息化 中图分类号 T D 7 2 4 文献标识码 B 文章编号1 0 0 7 1 0 8 3 2 0 1 0 0 4 - 0 0 5 2 0 3 1 概述 T r a n s f o r ma t i o n o n t h e a u t o ma t i o n an d i n f o rm a t i o n o f t h e ma s t e r v e n t i l a t i ng t a n l n ml n e ‘ 一 ‘ ● ● S HA N J i n - j i a n g 矿井主通风机自动控制系统的设计是根据矿井 通风机运行规程和有关规定 ,考虑风机装置的不间 断运行特性 ,一般设置两台互为备用的风机 ,一组 工作、一组备用。由于风机的运行与管理以及风机 参数的观察,传统做法是采用人工操作方式。该方 式操作过程繁琐、劳动强度大、自动化程度低、不 适应现代化矿井管理 ,为了提高效率及保护设备, 该系统对风机的各种运行、工艺参数进行了在线监 控;同时为了能够做到远程无人值守控制及远程故 障诊断的需要,组建了企业级的以太网络系统。 为了远程监视和控制风机的运行状况,搭建工 业以太网平台来完成其监控;进而把风机的运行状 态参数及故障信息发布到 I n t r a n e t 甚至 I n t e me t 网 上 ,这样多位专家和技术人员可以在异地同时对风 机的运行状态进行分析 ,提高办事效率。 2总体设计方案 1 设计与系统配套的保护监测系统,实现 风机运行工况的实时就地、远程监控。 2系统控制模式为手动、自动 P L C网 络控制 上位机网络监控。 3系统运行方式 3 . 1 自动方式 在此种方式下, . 不需要人的参与,完全由现场 的 P L C进行智能检测控制 ;若运行时出现问题 , 风机即能 自 动的调节风量切换到另一台风机;并提 示相关的工作人员进行现场维护。 3 . 2 远控方式 即在中央集控室的上位机上进行控制 ,此时, 自动方式失效,只能由集控室的工作人员进行相应 的控制;此种方式时,必须按照正确的操作规程进 行控制 ,在上位机软件上进行了相关的控制闭锁, 若操作出错时, 会进行相应的警告或提示。 3 . 3 手动方式 在此种运行方式下,所有控制均在现场的触摸 屏上进行控制,控制的优先级最高, 但是在此种方 式下进行操作时,因为触摸屏是直接改写 P L C的 内部寄存器,所以,强烈建议操作人员要严格执照 操作规程来进行操作。 4控制系统功能 1 该系统利用 8 支均速管流量计来监测流 量 ,结合高精度的差压、负压传感器,依靠 P L C 高速的数据处理能力,实现风量的准确计算。 2 具备就地手动, 远方手动 / 自动等运行方 式,控制方便、灵活。 3 实现风机的无人值守控制及运行参数 风量、负压、电流、电压、振动、温度等 的远 程在线监测。 2 0 1 0 年第4 期 河 北 煤 炭 5 3 4实现风机运行 的分级控制 , 统远程控制与就地控制的冲突问题。 解决 风机 系 5 . 2 上位机软件编制 5实现风机运行状态下的风门远程调节。 6 实现风机运行中的风门开启、关闭与风 机运行的逻辑闭锁功能,防止各种误操作的发生。 7具备开放的 以太网通讯接 口,可方便实 现矿上其它系统的接入。 8采用高可靠性的上位机组态软件和抗干 扰性强的工控机系统及不间断电源系统,实现风机 的远程故障诊断功能。 9实现风机运行中的数据记录、故障报警 及报表打印功能。 5软件编制的设计 在风机无人值守 自动化系统中,软件分三部 分,即P L C软件、上位机软件和触摸屏软件。 5 . 1 P L C程序设计 考虑到矿井主风机运行工况的特殊性 ,程序的 设计按控制方式的不同分三个部分自动,手动, 远控。此处还有 自 诊断技术等。 5 . 1 . 1 自动方式 在此种方式下,不需要人的参与,完全由现场 的 P L C进行 智能检 测控制 ;若运 行时 出现问题 , 风机 即能 自动地调节风量切换到另一 台风机 ;并提 示相关的工作人员进行现场维护。 5 . 1 . 2 远控方式 即在中央集控室的上位机上进行控制,此时, 自动方式失效,只能由工作人员进行相应的控制 ; 此种方式时,工作人员必须按照正确的操作规程进 行控制 ,在上位机软件上进行了相关的控制闭锁 , 若操作出错时,会进行相应的警告或提示。 5 . 1 . 3 手动方式 在此种运行方式下,所有控制均在现场的触摸 屏上进行控制,控制的优先级最高,但是在此种方 式下进行操作时,因为触摸屏是直接改写 P L C的 内部寄存器, 所以,强烈建议操作人员要严格执照 操作规程来进行操作。 5 . 1 . 4 自诊断技术 在程序中进行了设备的 自诊断。在启动设备 前,依靠高可靠的检测装置,可以在程序中对设备 运行条件进行检测,若某一运行条件不满足,就给 出相应的运行警告 ,提示工作人员迅速检查设备, 并进行相应的操作 ,沿路进行工况的需求。 上位机软件采用世界先进 的 I N T O U C H组态软 件进行界面组态,界面的可读性强,性能稳定,功 能强大 ,有很大的后备扩展空间。 5 . 3 触摸屏软件的编制 触摸屏作为现场最高优先级 的控制工具 ,在对 其软件的组态时,充分考虑了其相关的安全问题, 考虑到现场工作人员的方便操作,组态界面对现场 设备进行了很好的模拟,使得工作人员可以一 目了 然地看懂其操作 ,同时 ,为了防止越限操作的发 生 ,对各个操作按钮进行 了权 限处理 ,只有相应的 工作人员才有权限进行相应级别的操作。同时触摸 屏还集成了故障报警功能,实时显示系统运行中出 现的各类报警信息。 5 . 4 紧急状态的处理 在 自动方式时,若程序检测到风机停止运行, 或电压电流等出现过大的波动,则自动切换到另一 台风机并发出紧急报警信号,提示维护人员进行紧 急维护 ,同时 ,在上位机和触摸屏的组态界面上会 给出相应的故障信息。 手动或远控方式时,风机不能自动停机或切换 风机,只给出相应的紧急报警信息,提示维护人员 进行紧急维护 。 此外,若风机的三种操作方式同时失效的情况 下,还有一种预备方案, 那就是进行现场高压柜的 手动控制。此情况只是一种预设,出现的几率几乎 为零,但是考虑风机运行时的特殊工况要求,仍然 给出此种情况下的处理方案作为可靠性的保证。此 种情况一般只是进行现场设备调试时的一种应紧措 施。进行现场高压柜的手动控制时, 要严格按照操 作规程来进行操作 ,此时没有任何的安全闭锁存 在 ,要求操作人员要具有较高的素质 ,对系统要有 较完善的了解。正常运行时若在自动方式状态,除 了象停电这样的非常规故障外,风机的自动控制系 统能够满足各种故障情况下的不间断通风运行 ,从 而达到 自动控制的目的。 6 自动控制的实现 风机系统的自 动控制是与风门的自动控制结合 在一起的,控制轴流风机的运行规程及不间断运行 的特性,当监测系统检测到一组风机的运行参数出 现故障时,风机故障系统进行相应的报警提示,并 自动切换到热备用的另一台风机 ,同时完成风门的 河 北 煤 炭 2 0 1 0 年第4 期 自动调节过程,并保证风机的切换过程在 1 0 m in 以内完成。 系统采用德 国 S I E ME N S的可编程控制器 带 触摸屏 作为风机主控制器 ,地面控制 中心采用 研华工业控制计算机作上位机 ,系统具有现场可编 程、输人 , 输出点数可扩展、显示操作简便等特 点,除能完成风机就地控制外,还可通过以太网接 口与全矿综合 自 动化网络连接,由集中控制中心监 控所有被控设备。 7 结语 能够在生产过程中实时掌握主通风机运行参数 和状态,改变了传统的设备管理方式,提高了主通 风设备的 自动化管理水平 ,有力地保证了主通风设 备的经济、可靠运行,为设备的管理和维护提供了 可靠的依据。利用高可靠性的工控 P L C实现通风 ● H - ◆ It - , bJ I - ● ● ◆● I◆ ◆ - ◆ I , ,Ip - *l- ● H‘ ◆ ◆- ●叫 - ●■p ◆一 l I - ●p ●. 1 ● h● ● 一 ■ 上接第 4 7页 浆泵同时、联合工作 ,注浆站的最大注浆流量达到 5 0 m 3 / h ,其注浆能力是普通注浆站的3 倍。 3 可制备粘土水泥浆、粉煤灰水泥浆及水 泥单浆液等不同浆液,既满足了矿井防治突水及煤 炭自燃的需求,又节约了注浆成本,如 1 1 9 2 工作 面,加固底板所用的注浆材料为粘土水泥浆,与注 水泥单浆液相比,成本由 2 6 0万元降低到 1 0 0万 元。 4 实现了制浆系统的自动化控制 ,确保了 注浆系统的稳定运行 , 减少了人为因素影响,提高 了系统的可靠性。 一哪 ~”I 。 一 .1 l ⋯一一。 l 】 一 .1 l 晰 .’ l ● I ’ ● l ‘● ◆■ I 上接 第 4 9页 辅滚筒拆除, 过去手工锤砸、导链拉都不成功。在 改用小规格液压单体顶移主辅滚筒办法,有过去的 2 O h ,缩短为 3 ~4 h 。 ‘ 7 由于采用液压单体顶移的方法,用力均 匀 ,力量较大 ,缩短 了拆除时间。 3 结语 在综采工作面Jl 漕 胶带输送机拆除工艺中,有 以下成熟的技术措施与管理经验 ,值得借鉴与推 广 1 拆除准备工作很重要,主要是提前缩短 机的在线监测及控制,并通过与中央集控室的工业 控制计算机联网,实现通风机的远程监视和控制 , 达到无人值守的目的。 参考文献 【 1 】 周乃荣 . 矿山固定机械设备手册 【 M】 . 北京煤炭工 业出版社,1 9 9 6. 【 2 】 周明天, 汪文勇 . T C P I P网络原理与技术 【 M】 . 北京 清华大学出版社,1 9 9 6 . 作者简介单锦江 1 9 8 0一 ,男,河北遵化人,助理工 程师,开滦能源化工股份公司范各庄矿业分公司从事技术 工作。 7 结语 收稿 日期2 0 1 0 - 0 6 - 3 0 ;编辑毛志国 为满足葛泉矿东井注浆量较大的需求,设计了 新型地面固定注浆系统,保证了浆液的质量。计算 机控制单元控制制浆单元 的运行 ,实现了浆液的 自 动化高效配制,显著提高了注浆和喷涂效果,确保 了葛泉矿东井 9 煤层的安全开采,完全可以在类 似条件的矿井推广应用。 作者简介张其朋 1 9 6 5 一 ,男,河北邢台人 ,工程 师,冀中能源股份公司葛泉矿通风 区副区长,主要从事通 风与安全技术工作。 收稿 日期 2 0 1 0 0 6 1 7 ;编辑 毛志国 .Q, - q- ● t ● ●H 4 - d n H. ●一 d , Q - ■◆巾_● - ◆- h● “ , ●H● ●- H- ●● - ●“■ H - ‘ ●一 ● ’ ◆ 1- 坤 ◆-● ◆ 储带仓与松动各部连接螺栓。 2 保留胶带输送机的移动式机尾,可以保 证转载机的正常外移。 3 提前做好各项准备工作 ,组织适当人力 配合综采队在检修班施工,并按拆除专题会议纪要 明确各方责任,可实现多项目平行作业,减少施工 用时,提高施工效率。 作者简介李东祥 1 9 6 5一 ,男,河北沙河人,采煤工 程师,冀中能源股份公司邢台矿维修区书记。 收稿 日期 2 0 1 0 - 0 6 - 1 7 ;编辑 毛 志国
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