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DCS 控 制 系 统 液态软起动器在出铁场布袋除尘风机电机上的应用 高波, 陶波, 刘 勇 江 西新余 钢铁 集 团公 司第一 炼铁厂 , 江 西 新余 3 3 8 0 0 1 摘 要 分析 GZ YG一 2 0 0 0 / 1 0 一 YS软起 动 器一 次 电路 工作 原理 及 P L C控 制 电路 、 梯 形 图 , 介 绍 2 0 0 0 k W 电机 微机 保 护装置的参数设定 , 针对使用 中出现的问题提 出解决方法。 关键 词 2 0 0 0 k W 电机 ; 起 动 ; 液 态电 阻软 起 动器 ; P L C L iq u id So f t St a r t e r Ap p li e d i n B a g Du s t F a n Mo t o r o f Ca s t Ho u s e GAO Bo , T AO Bo , LI U Yo n g F i r s t I r o n Wo r k s o f J i a n g x i Xi n y u I r o nS t e e l Gr o u p Co . , L T D, Xi n y u 3 3 8 0 0 1 , C h i n a Ab s t r ac t T h e wo r k i n g p r i n c i p l e o f fi r c i r c u i t o f GZ YG一 2 0 0 0 / 1 0 一 YS s o f t s t a r t e r , P L C c o n t r o l c i r c u i t a n d l a d d e r d i a g r a m a r e a n a l y z e d . Th e p ara me t e r s e t t i n g o f 2 0 0 0 k V mi c r o c o mp u t e r p r o t e c t i o n d e v i c e i s i n t r o d u c e d a n d t h e s o l u t i o n s o f p r o b l e ms i n p r a c t i c e s are p r o p o s e d . Ke y wor ds 2 0 0 0 k W mo t o r ; s t a r t ; l i q u i d r e s i s t a n c e s o f t s t a r t e r ; P LC 0引言 新钢 2 x 2 5 0 0 m 3 高 炉是特大 型炼 铁高 炉 .为 了减 少 生产现场粉尘 排放 . 建有原 料和 出铁 场 4套布袋 除 尘 设备 。粉 尘引风机 电机 型号 Y K K 一 8 , 1 0 k V , 2 0 0 0 k W。 采用 上海追 日电气 G Z Y G 一 2 0 0 0 / 1 0 一 Y软起动器 这 4 台风机电机使用软起动器 . 能够满足起动电流降到 2 . 5 以内的要求 电机软起动器一次 电路 与二次 电路 较复 杂 . 保护 电路 也较 复杂 . 微机保 护装 置有众 多 的参数 设 定 . 加 之 P L C控 制 电路及 梯形 图复杂 . 在近 4年 的 使用 中出现了一些问题 分析布袋除尘 风机 电机一二 次 电路工 作原理 。 剖析 软起动器 P L C控制 电路 、 控制 程序 . 针对运 行中发 生的问题提出解决方法 1 2 O O O k W 风机 电机 电路 2 0 0 0 k W 风 机电机 电路 如图 1 所示 1 0 k V电路 由 进线柜 、电机 星点短接柜 、软起 动柜及 1 0 k V电缆组 成 进线柜与星点短接柜为 K Y N 2 8 1 2型手车式高压 柜 。进线柜带有差 动保 护的继 电保 护系统 。星点柜不 带继 电保护系统 。 软起动器柜 内有 U、 V、 W3相液态 电 阻箱 . 内有移动 电极提升装 置及控 制 P L C 。 1 Q F与 2 Q F 为进线断路器与星点短接断路器 。1 Q S为软起动柜进 线刀 开关 。1 T A 、 1 T A 2 、 1 T A ] 与 2 T A 、 2 T A 2 、 2 T A 3 分 别 为 电动机进线 电流互感器 作者简介 高波 1 9 6 8 - , 工程师, 从事设备管理工作。 收稿 日期 2 0 1 2 . 1 1 - 1 2 进线 柜 电动机 图1 电动机一次 电路 电机起 动过程 起 动前一定 要保证 1 Q F 、 2 Q F高 压 柜手车在 工作 位 , 1 Q S刀开关 合到位 。起 动时先合 1 Q F . 再移动 液态 电阻移 动电极调节阻值 。 移动末 限位 后 , 短接液态 电阻。 2进线柜与星点短接柜二次电路 2 . 1 冷却风机 2 0 0 0 k W 布袋 除尘风机 电机冷却方式 为通 风强制 冷却 。2台 7 . 5 k W 风机对 高压电机 强制通 风冷却 。起 动 2 0 0 0 k W 高压电机 前 . 要先 开冷却 风机 . 通风机不工 作 .高压 电机不允许起动 强制冷却风机 电路 如图 2 所示 。 通风机有 2种起动 方式 D C S系统 的 P L C起动和 机旁手动。 D C S起动时, 1 S A转换开关打在左 4 5 。 , ⑤一 ⑥结点闭合。当 P L C启动结点闭合后 . 继电器 K A 4得 自动化应用 ; 2 0 1 3 2期 51 DCS 控 制 系 统 图 2 通风机控 制电路 电吸合 . K A 4控制接 触器 K M1和 K M 2吸合 .两 台通 风机工作。 手动时 1 S A向右打 4 5 。 , 结点①一 ②闭合, 按 机旁起动按钮 S C , K A 4继电器吸合, K A 4吸合后. 自锁 起 动回路 通风机在 高压 电机工作期 间不允许停机 。 高压 电机停机 后 .并 不是 立 即停 通风机 .而 是延 迟 2 3 5 s 后 再停通 风机。高压电机停机 后 , 断路器 1 Q F常 开辅 助结点打开 . K 时间继 电器释放 .串在 K T 3线 圈中的常开结点 K 1 12延时断开 .延时 1 2 0 s . K T 3时间 继电器吸合 .常闭结 点 K T 3延时 1 1 5 s 断开 .继电器 K A 4释放 . 接触 器 K M1与 K M2跳 闸 . 通 风机 停止 工 作 时间继电器 K T 1 常开结 点延时闭合 是 2 0 0 0 k W 高 压 电机起动信 号 。通风机 工作 6 0 s 后 . 高压 电机 才开 始起动 。 2 . 2 2 0 0 0 k W 电机继电保护 2 0 0 0 k W 电机 进线柜 1 Q F二次 电路如 图 3所 示 有两种合 闸方式 自动合 闸和机旁合 闸。 I KM 2 吾 } J t圄 耆 ’SC21SC3 。 费 l 熹 L T _J 6 s 9 s 8 2 F Q 7 a , A 6 店 。 } , 。 S 1 I F Q T Q 3 白HQ 图3 进线柜f 1 F Q --Z 闭合 , 液态柜 P L C控 制的继 电器 K A 0吸合 即允许 起 动 , K T 1 结点一闭合 , 1 F Q即闭合 , 电机开始起动 。 保 护跳 闸包括 起动超 时保 护 、 差 动保 护 、 过负荷 保 护 、 零序过 电流保 护 、 低 电压保 护 、 D C S系统过程 检 测保 护等 起 动超时保 护有 两种启 动方式 1 液阻柜继电器 K A 2常闭结 点断开 K A 2是液 阻柜 P L C输 出端子 0 0 . 6控制的继 电器 。Q O . 6 启 动的 内部程序 1 0 . 2闭合 与 1 0 . 3未 断开 ,在 计时器 T 4 0定 时 5 0 s 以内 , 仍然存在 , 则 Q O . 6输 出结点 闭合 , K A 2得 电 . 串在 D WP 一 2 4 0微机保护装 置 A 1 9端子 与 WC的 常 闭点 断开 。 微机保 护装 置发 出跳 闸指令 。 1 Q F跳 闸。 电机停止起动。 1 0 . 2为 1 Q F的常开辅助结点地址 . 1 0 _ 3 为 2 Q F常闭辅助结 点地址 。这一种起动延长保 护 。 实 际上是保证 电机在起 动后 5 0 s .星点短接 断路器 2 Q F 一 定要吸合 , 短接液态电阻。若不短接液态 电阻 . 会造 成液态电阻长时间通电 . 水蒸 汽化 , 造成 喷液 。 2 D WP 一 2 4 0 型微机保护装置 内部 的一种保护设 定 。启动条件 当电机 在保 护装置 内部 的起动 时间 t 内 , 电流仍 然大于 2倍额定 电流 时 , 起 动时间 过长 保护动作 , 1 Q F跳 闸 , 电机停止启动 。这一种保护是避 免起动时间过长 , 烧坏电机。 差动保护动作 电流为 0 . 8 5 。过负荷保护采用极 端反时限 。 1 . 3 6 动作 时间 3 5 s 。 低 电压 动作值 为 7 0 V。 D C S系统过程 检测跳 闸 当高压 电机定子 绕组温 度超过 1 2 0 o C. 电机前后轴 承温度超过 8 0 o C . 风机前后 轴瓦温度 超过 9 0 C.风机轴承座冷 却水断水 时 . D C S 内部 P L C对 D WP - 2 4 0微机保护装置发出 电机停机指 令 . A 2 1 端子上 的 P L C常开结点闭合 2 .3星点柜二次电路 星点柜二次 电路如 图 4所示 星点柜断路器 2 F Q 合 闸条件 星点柜断路器 2 F Q已储能 , 2 F Q手车处 于 工作位置 。 液 阻柜 P L C控制 的继电器 K A 1 吸合 在整 个 电机起动结束 后 .电机运行期 间 . 2 F Q是 不允 许分 闸的。 当 1 F Q断路器合闸后 . 立即储 能 . 常闭的储 能开 关 S 1 是断 开的 .所以 . 2 F Q的分 闸线 圈 T Q不能得 电 分 闸 。当高压 电机停止运行 时 。 1 F Q跳 闸 ,储能 消耗 尽 , 常闭结 点 S l 立 即闭合 。2 F Q分 闸线 圈得电跳 闸 . 为下一次起动作准备。1 F Q储能结束后 . 串在 2 F Q分 闸线圈上的 S l 常闭点又 断开 .使 2 F Q分 闸线 圈不长 期通 电 士 烹 拿 P L C 曼 电 3 液 阻 柜 P L c 控 制 机 。风机 工作 后 . K T 1时间继 电器延 时 6 0 s . 常开结 点 。~ 。。 闭合 。当 1 F Q在工作位置时 , 即手车工作位置结点 S 9 P L C接线 . i / o地址 分配如 图 5所示 。P L C型号 5 2 l、 n n Ⅳ .c h i n a c a a a . c o m l自动化应用 DCS 控 制 系 统 图 4 星点柜二次 电路 为西 门子 C P U 2 2 4 6 E S 7 2 1 4 1 , 不 带 3 - O X B 8 , 扩 展 模 块 型 号 为 6 S E 2 2 3 1 H F 2 2 0 X A 8 4 i n 4 o u t 。P L C为 继 电 器 输 出 方式 。 移 动 电极 电机 型 号 为 Y 8 0 M2 6 , 0 . 5 5 k W。P L C有 1 3个开关 量输人 信号 、 1 3个开关 量 输 出信号。 1 2 0V M2 MI 。 “料 “ f 1 L l 0 .0 J o 1 l 0 .2 l 0 .3 I 2 L 1 0 .4 1 0 ,5 f 0 .6 l 3 L J o 7 l l 0 『 1 1 l 0 J N『 L l l J l L 『 0 l 1 I 2 l 0 7 - 2 0 0 H E M 2 2 3 I I H l I M 1 0 .0 l 0 1 『 0 .2 1 0 .3 c n 4 l 0 .5 l 0 ,6 l n 7 I 2 M l l 0 l l 1 l 1 2 I l 3 I M l L I l M I L l 1 Ml 0『 1 。 Sj ST1 FUO 1 图 5 P L C接线 P L C梯 形图如图 6 所 示。P L C控制要点 1 起 动条 件 移 动 电极 在 初 限 位 , 液 温 正 常 , 液 阻柜 进 线刀 开关 1 Q S处 于合 闸位 置 . 星 点 柜断 路 器 2 F Q处 于分 闸位 置 。起 动 3 s后 . 封锁再 起 动 。 2 液阻柜移 动电极下移 条件 允许起 动 。 进线 柜 断路器 1 F Q已合闸 , 末端 限位 正常 , 电极 电机不 过载 , 星点柜断路器 2 F Q处于分闸的位置 移动电极工作时序如 图 7所示 液阻阻值调节 曲线如 图 8所示 液 阻调 节过程 电极 往下移动 8 s , 停 止 4 s . 再下移 1 6 s 到初末 限位 时 , 停止移动 同时星点柜断路器 2 F Q合闸, 短接液态电 阻 星 点短 接 3 s 后 , 极板 复位 到初 始位 置 , 为下 一次 短接做准备 图 6 P L C梯形图 图 7极板电机工作 曲线 图 8液阻值调 节曲线 4液态电阻阻值与电动机功率匹配计算 不 同电机的功率所需匹配的液态电阻阻值是不 一 样 的 , 所需 阻值为 尺 o 、 / 普 自动化应用 i 2 0 1 3 i 2期 5 3 DCS 控 制 系 统 式 中. r r t , 为未 串液 阻前 电流与 额定 电流之 比 一般取 4 ~ 7 ; 为电机额定 电流 , A; n为 串人 后起 动 电流 与 额定 电流之 比, 一般 取 2 ~ 3 ; U e 为电机额定工作 电压 。 V; 尺 。 为液态 电阻阻值 , n。 液 态 电阻阻值测 量方 法 将 动 、 定 极极 板 置于初 始位 置 . 在定极板 和定极板之 间施加 6 . 3 V交 流 电压 . 测量所 配液阻 回路 电流 . 由 R U / I 计算 出实际配制 的 液体 电阻阻值 。测 量电路如图 9 所示 。 图 9 液体 电阻测量 5存在问题及解决方法 1 星点柜 手车在 试 验位置 起动 电机 , 造 成高 温 报警 . 危及生 产安全 1 0 高炉除尘 出铁场 除尘 风机 . 在 2 0 1 0年 2月的 一 天 。 因电机 U相进线 接触不好 。 中点 电压偏 移 , 使其 它两相 电压偏高 ,最后造成 V相绝缘击穿烧 坏电机 。 在更换 电机后 . 要求电修公司做 星点 柜断路器 2 F Q合 闸后三相接触 电阻测试 。起动高压 电机后 , 水 温超上 限 , 液态电阻发出综 合报警 故障。 检查进 线柜 微机保 护装 置 D WP 一 2 4 0 .发 现 A1 9 端子到外接端 子板 .并未接入 电机起 动超时 回路 . 但 这并不影响 电机起动 水 电阻起动温度过高原 因为 电 修公 司测试 完断路 器后 . 手 车没有摇 到工作 位 . 仍在 试验位置 . 造成星点短接断路器 不能合 闸。水 电阻长 期流过 电机运行 电流 . 致使水 电阻温度升 高到超温报 警 。这是施工接线不 到位 留下 的隐患 。建议类似 的大 型 电机软 起动器 .对于微机保 护装置 自动合 闸 回路 . 应 串入 星点 柜 2 F Q断 路 器 手 车工 作 位 置 辅 助 结点 S 9 .当星点柜手车进入工作位 置后 . S 9结点 闭合 才允 许起动高压 电机 f 2 电机 不能一 次起 动成功 . 要起 动 两次 才能成 功。 1 0 高炉原料布袋除尘风机 电机从 2 0 1 1 年 开始 . 不能一次起动成 功 。 要第 二次起动 才会 成功 。第一 次 起 动后 . 电机进线柜微机保护装 置 D WP 一 2 4 0发 出“ 起 动超时保 护 ” 把 微机保 护装 置 的“ 电机起 动时 间 ” 从 3 0 s 调大到 3 5 s , 仍然发出“ 电机起 动超时保 护” 。 D WP 一 2 4 0发出起动超时保护的条件 在设定的 起 动时间 内. 电机的运行 电流为 2 倍 额定 电流以上 。 故障原 因为液态 电阻阻值变大 . 造 成 电机起 动力 矩 变小 . 使 电机带负 载起动 到不 了额定 转速 . 电机 处 于堵转状态 . 电流增大 经过第一次起动后 . 电流对沉淀在 箱里 的电解 质 产生冲击 。 水温上 升 , 使 电阻阻值减少 , 电机起动 力矩 增大 , 因此第二次能够起动成功 。 按照原设计阻值 , 重 新配置液态电阻阻值 . 解决了此问题 上接第 3 3页 在 有些情 况下 . 系统 停车 重新 开车 . 燃 炉 在没 有 任何 征兆 的情况 下 . 无 法点 火成功 . 期 间有 时候小 火 能点着 。 也可 以检测到 . 有 时小火都检测不 到。拆开炉 头 . 发现 火焰裂 隙 由于长 时间处 于火焰 区高 温 . 镂 空 严重变形 . 缝 隙变小 , 造成光学仪器检测 困难 。 拆 开 、 取下火 焰镂 空 , 拿 到机修 将火 焰镂 空孔 用 钻头重新加工扩大 . 以便 火焰更好地通 过镂空 这样 火焰检 测器能够在不 同的角度 .很好 地检测到火焰 . 保证 了点火 的成功率 随着使用年限的增加,靠近高温炉头的控制信号 电缆 , 出现 了老化破损 , 需 定期更换 , 尤 其是高 压包 电 缆 ,在工作 的时候可产生几千伏 的电压 、近 1 0 A的电 流 , 对 附近其端子旁的其 它信号产生干扰 。 导致燃炉控 制无法 点火 , 系统混乱 。2 0 1 2 年 6月 , 进行 电路 改造 . 单独铺设专线 , 加装 中间继电器 . 解决 了干扰问题 5 4 WWW. c h i n a c a a a . t o m 自动化应 用 4结语 此 系统 自2 0 0 4年 1 0月投运 ,经过不 断改进 , 运 行 时 间达 3 5 0天/ 年 , 为 国内运行效 率最高 , 最稳定 的 系统之一。高效 的运行 表明 , 改造是合理 的 、 成功 的。 参 考文献 [ 1 ] 李新城. 谢尔查油气化油改气控制 系统的改造[ J ] . 石油 化 工 自动化 , 2 0 0 3 , 5 1 - 4 [ 2 ] 赵明师, 等. 加 热炉净化 系统的应用改造 [ J ] . 化工 自动 化及仪表 , 2 0 0 9 , 3 8 1 - 8 3 [ 3 ]李金利 , 等. 浅析熔盐炉点不着火的原 因 [ J ] . 河南化工 2 0 1 2 , 6 5 7 5 8 [ 4 】 金星. 浅析熔盐炉燃烧的 自动化控制过程与实现[ J ] . 工 业计 量 , 2 0 0 7 , 1 6 7 - 6 8 [ 5 ]陈惠. P L C应用中应注意的问题[ J ] . 自动化应用, 2 0 1 0, 6 4 4 . 4 5
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