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科技风 2 0 1 7年 6月下 机械化工 D O I 1 0 . 1 9 3 9 2 / j . c n k i . 1 6 7 1 - 7 3 4 1 . 2 0 1 7 1 2 1 3 7 型材生产线加热炉 电控设备创新与优化 武涛 河钢宣钢检修公 司 河北 宣化0 7 5 1 O 0 摘要 随着产能的不断提高, 河钢集团宣钢公司型材车间加热炉电控设备缺陷日益明显, 电控系统故障率也逐渐增高, 严重 影响生产的正常进行。分析认为当 P L C控制损坏 时鼓风机, 煤气引风机, 空气引风机等 电机无法应急启动, P L C各模块由同一 2 4 V电源模块供电, 出现故障不易查找 , 排污泵经常不定期损坏等原因所致。故采用直接启动和手动启动控制, 使风机在紧急情 况下保证加热炉安全稳定运行, 远程站 1 5 3通讯模板与 I / O模板供电加以隔离, 排污泵设备改造等, 保证了设备的正常 关键词 风机 ; P L C; U P S ; 排 污泵 型材车间加热炉于2 0 0 7年 7月投产以来, 经过5年来的使 用 , 设备出现了一些问题, 由于加热炉所有的电气设备都是由 P L C控制的, 当 P L C出现改造, 鼓风机和引风机等重要设备就 无法启动; U P S电池需要更换 ; 排污泵经常不定期损坏; 加热炉 P L C各模块由同一 2 4 V电源模块供电, 出现故障不易查找, 容 易造成生产停机。加热炉 1 操作 台和 2 操作 台由于相隔较 远 , 又由于 l 台操作台需要操作的设备较少, 造成设备利用率 不高等这些需要予以解决的问题。 1故障现象 由于加热炉所有 的电气设备都是 由 P L C控制的, 当 P L C 出现问题时, 鼓风机和引风机等重要设备就无法启动; 加热炉 U P S 及其电池使用时间超过 5 年 , 由于加热炉的特殊性, 不能 停机 , 为保证其稳定行 , 顾需要对其进行更换; 加热炉排污泵经 常不定期损坏, 揪其原因如下 现场环境较差, 监测水位的设备 在地坑 中易损坏; 岗位人员点检不到位 , 使排污泵空烧损坏。 加热炉水封液位及其重要 , 它的好坏直接影响了煤气是否泄露 的检测。加热炉 P L C各模块由同一 2 4 V电源模块供电, 出现故 障不易查找, 容易造成生产停机。1 } } 操作台控制 5个辊道和 2 个液压推钢机及其一个提升机 , 需要将其拆除 , 加到 2 操作台, 并加装摄像监控系统。 2故障分析 根据故障现象分析原因如下 1 由于鼓风机和引风机启动都是通过 P L C控制继电器线圈 启动, 在 P L C控制的继电器线圈两端并连加装一个空开, 在 P L C 出现问题时, 将空开合上, 使继电器长得电, 从而实现其应急启 动。如果在加热炉入炉、 炉内悬臂辊道等电机设备 电气柜内加 再加装一套软起空间不够, 顾选择加装一套有接触器直接启动 电机的主电路控制系统, 再将接触器的控制回路加装到控制箱 中。实现在软起有问题时直接启动辊道电机。由于鼓风机和引 风机都有电流实际值反馈到 P L C中, 顾在 P L C中对其实现电流 值降低时报警。2 将原来的加热炉 U PS 及其电池架子拆除, 根 据新到的 U P S电池大小做好架子, 将其放到原来的 U P S及其电 池的位置, 将新的 U P S及其电池组装好, 接线、 调试。3 加热炉 排污泵利用现有的材料, 使其实现远程 自动控制, 降低岗位劳动 强度。4 将远程站 1 5 3通讯模板与 I / 0模板供电加以隔离, 不 仅降低了加热炉 P L C故障率 , 而且出现故障时便于查找维修, 节 省处理故障时间。同时, 对加热炉出入炉悬臂辊、 鼓风机引风机 等重要设备增设手动应急开关, 如果加热炉 P L C出现异常时, 各 重点设备仍可手动应急启动, 为加热炉正常燃烧做好保障。 5 1 制桑 作台移位及加装摄像监控系统改造 平台下 1 操作室操 作台 热坯上料操作台 移位至平台上 2 操作室, 并新增摄像监 控系统用于监控操作热送区域各设备, 由分散操作改为区域设 备集中操作 , 达到岗位人员优化目的。 3故障解决办法 根据以上故障原因分析结果, 特提出一下解决办法 1 在 P L C控制柜内加装 4个小空开分别控制 2个鼓风机 和 2个引风机, 将空开的2端并连接到 P L C控制继电器线圈。 在加热炉入炉、 炉内悬臂辊道等电机设备电气柜内加装一个接 触器, 通过控制接触器直接启动电机, 再将接触器的控制 回路 加装到控制箱 中。实现在软起有 问题时直接启动辊道 电机。 鼓风机和引风机都有电流实际值反馈到 P L C中, 一般的电流值 都 1 6 0 A以上, 顾将电流实际值和 5 0 做个比较块 , 当电流实际 值小于 5 0 A时, 使 WI N C C画面出现报警。从而实现鼓风机和 引风机的电机报警。 2 将原来的加热炉 U P S及其电池架子拆除, 根据新到的 U P S电池大小做好架子 , 将其放到原来的 U PS 及其 电池的位 置, 将新的 U P S及其电池组装好, 接线、 调试。 3 加热炉排污泵就地操作箱位置未变 , 从就地操作箱放了 一 根电缆到加热炉低压配电室 P L C柜内。在地坑内加装一个 柱状圆筒 , 下方无盖, 上方留一个小 口, 里放一个圆形浮球, 浮 球上加装了一个细铁柱, 使铁柱从小 口中穿出, 铁柱的顶端有 一 个弯头铁片, 在铁柱的侧面是两个接近开关, 当水面下到低 位时, 浮球下降, 使低位接近开关能检测到弯头 ; 当水面升到高 位时, 浮球升起使高位接近开关能够检测到弯头。操作面板上 有本地和远程操作按钮, 打到本地操作, 可由操作面板控制 l 群 排污泵的启停; 打到远程操作 , 1 排污泵为 自动启停 , 低坑液位 高时起泵, 低时停泵, 也可在加热炉电脑上操作排污泵启停。 排污泵就地操作箱在低坑南侧栏杆上。操作面板上有手动和 自动按钮, 打到手动操作 , 可由操作面板控制2 矧} 污泵的启停 , 也可在加热炉电脑上操作排污泵启停; 打到 自动操作 , 2 排污 泵为自动启停, 低坑液位高时起泵, 低时停泵。 4 将远程站 1 5 3通讯模板与 I / 0模板供电加以隔离, 不仅 降低了加热炉 P L C故障率, 而且出现故障时便于查找维修, 节 省处理故障时间。同时, 对加热炉出入炉悬臂辊、 鼓风机引风 机等重要设备增设手动应急开关, 如果加热炉 P L C出现异常 时, 各重点设备仍可手动应急启动 , 为加热炉正常燃烧做好 保障。 5 将 1 操作台的设备拆除移到 2 操作台, 根据 1 操作台 所需要的控制按钮多少, 将其线路从加热炉电气室放到 2 触桑 作 台中, 并新增摄像监控系统用于监控操作热送区域各设备。 4故障分析总结 这里遇到故障都是前期设计不完善以及施工不严谨造成 的, 因此, 要注意以下几点 1 加热炉区域的重要设备需要具备 应急启动功能; 2 P L C通讯模板与 I / O模板供电应加以隔离, 不仅能降低 P L C故障率, 而且在出现故 障时便于查找维修; 3 排污泵可根据现场环境改造其检测设备, 降低其故障率。 5结语 通过以上的措施, 使型材车间加热炉电控问题得到了解 决 , 保证了生产和设备的正常运行, 在维护设备的过程中, 也使 我们的维护水平会上一个更高的水平。 1 5 9
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