攀枝花钢铁公司热电厂3650型风机反喘振控制系统改造.pdf

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第 2 5卷第3期 V0 1 . 2 5 . N o . 3 攀枝花学院学报 J o u rna l o f P a n z h i h u a Un i v e r s i t y 2 0 0 8年 6月 J u n . 2 0 0 8 电子技术及机械工程研究 攀枝花钢铁公司热电厂3 6 5 0 型风机反喘振控制系统改造 刘 兴 华 攀枝花学院电气信息工程学院, 攀枝花6 1 7 0 0 0 摘要本文通过对攀枝花钢铁公司热电厂 3 6 5 0型风机反喘振控制系统的研究, 提出了一种 P L C改造的方 案。本次改造的目的是为了使电气控制结构简单化、 模块化 , 使其降低成本提高生产效率 , 节省能源。整个系 统由计算机 P L C控制, 能满足机组可靠、 稳定控制和机组连锁的快速放风 , 避免机组喘振、 联锁误动作, 保护 设备安全, 提高风机的可靠运行。 关键词 风机 ; 喘振 ; 飞动 ; P L C控制 作者简介刘兴华 1 9 6 6一 , 男 , 攀枝花学院电气信息工程学院, 讲师。主要研究方向 自动化。 1 引言 攀枝花钢铁公司热电厂一期 3 6 5 0 m 型 5 风机 , 于 1 9 7 8年投产 , 可实现 1 一3 高炉送风, 同时为其 它用户提供低压蒸汽系统 。该风机、 汽轮机为上海汽轮机厂生产 , 汽轮机型号为 G 1 2 3 5 , 转速在 3 7 0 0 4 4 0 o转/ 分 , 额定功率为 1 2 0 0 0 K W。 2 现状及设计范围 2 . 1 热电厂 3 6 5 0型风机反飞动控制系统现状 热电厂 3 6 5 0型风机反飞动控制系统原采用气动仪表 , 后改为电动 气动仪表来实现 见图 1 。目 前的反飞动系统存在以下问题 4 ~2 0M A 4 ~2 0 M A ; 20 ~1 0 0 k Pa 控制室内 控制室外 图 1 3 6 5 0风机现原理图 1 气动执行器通过推拉杆与放风阀连接, 由于气动执行器已超期运行 , 手动装置采用气动仪表, 电 气转换器安装在控制室仪表盘后, 单回路调节器的控制信号 4 2 0 m A 通过电气转换器转换成 2 O一 1 0 0 k P a 的气压控制信号, 传输到气动执行器的气压信号管路过长, 从而使整个控制系统的响应的时间过 长。放风阀不能及时响应 , 甚至风机进入喘振状态 2 3秒后才开始打开放风阀。 维普资讯 第2 5 卷 刘 兴 华 攀 枝 花 钢 铁 公司 热电 厂3 6 5 0 型 风 机 反 喘 据 拉 垂 堕 笙 塑 2 热电厂的放风阀已连续运行近 3 0 年, 机械机构已反应迟钝, 攀钢炼铁厂经过改造后的热风炉调 节阀响应时间缩短 , 故当炼铁厂操作热风炉特别是非正常操作时 , 热电厂的 3 6 5 0风机反飞动控制系统 响 应滞后 , 就有发生风机喘振的危险。2 0 0 2年就因高炉侧操作过快 , 风机喘振过 3次。风机 的喘振具有很 大的危害性 , 如风机喘振不能及时消除 , 会对风机的叶片造成损害, 严重时可导致风机整个转子和叶片的 报废。所以, 对风机进行反喘振控制是很有必要的, 也是本次改造的主要 目的。 3 原仪表控制系统 的供 电系统不规范, 二次仪表显示精度低 , 回路设计 复杂, 中问环节多 , 仪表盘 凌乱。 4 气动仪表备品 、 备件严重匮乏 , 保证正常生产相当困难。 所以, 有必要对 3 6 5 0风机反飞动 反喘振 控制系统进行改造 , 使之满足热电厂 的安全生产需要 , 以 确保攀钢高炉的正常生产 。 2 . 2 热 电厂 3 6 5 0型风机反飞动控制系统改造范围 改造 3 6 5 0型风机反飞动 反喘振 控制系统有关 的仪表及设备 , 将采用计算机系统进行 3 6 5 0型风机 反飞动 反喘振 控制 , 并对原二次仪表及联锁改为 P L C监控 。 主要设计 内容 每台风机内容相 同, 以一台风机计算 I 设计安装一次测量仪表 4套 ①放风压力; ②吸人风量; ③吸风压力 ; ④吸风温度。 2 设计安装 P L C计算机控制系统 1套 , 计算机完成反飞动 反喘振 自动控制 、 放风曲线监视 , 工艺 监控 , 逻辑连锁 、 报警 、 历史 、 趋势记录 , 对外通讯接 口等。 3 将 3 6 5 0型风机 的整个仪表盘推掉 , 改用计算机集 中控制 , 保 留的仪表/ 操作重新设计 , 其它均实 现计算机监控运行。 4 保留重要操作开关 、 按钮、 手 自动切换 。 5 供电系统改造 仪表和计算机系统电源分开供电, 一次电源采用 U P S不问断电源供电。 6 预留 P L C与智能电液式调速 D E H 控制系统 、 及与其它机组通讯等接 口。 7 新设计安装放风调节阀 1 套 。 8 改造原放风阀的气动仪表系统 1套。 9 3 6 5 0型鼓风机二次仪表改造成 P L C计算机监控 。 1 0 现有仪表盘, 操作台重新设计。对反飞动 反喘振 控制系统、 P L C系统、 供电系统进行设计、 安 装、 调试。 3 设计目标 本设计的目标就是 通过对原系统的P L C改造, 使 3 6 5 0 型风机能满足热电厂的安全生产需要, 以确 保攀钢高炉的正常生产。具体 目标是 1 5 风机整个 系统 由计算机 P L C控制 , 能满足机组可靠 、 稳定控制和机组连锁的快速放风 , 避免机 组喘振 、 联锁误动作 , 保护设备安全 , 提高风机 的可靠运行。 2 高炉误操作引起 的喘振次数为 O, 降低高炉灌渣风险, 提高系统安全运行可靠性 。 3 仪表控制回路简单 、 维护方便 、 维护量少 、 备品备件好组织。 4 通过轴位移、 转速、 所有工艺参数等监控, 能提高设备运行效率, 减少设备磨损或损失, 经济效益 和社会效益显著。 5 整个控制室、 仪表盘布局简化, 美观。 6 仪表控制供 电系统可靠 。 7 实现 3 6 5 0型风机计算机系统预留 D E H接 口, 数据上传主干网的功能。 4 设计方案 利用 P L C具有极高的可靠 性和很强的抗干扰 能力。在 以后要改变或设备更新 , 需要改变控制功能 时, P L C往往不必改变硬件设备 , 只需改变一下应用程序就可以达到应用目的来进行设计。 6 7 维普资讯 第 2 5卷 攀枝花学院学报 第 3期 4 . 1 防喘振控制 当风机发生喘振现象 , 严重时甚至会使风机叶片及其所连接的设备遭到损坏。所 以必须对风机进行 防喘振控制。 1 放风阀参数见表 1 表 1 提供的流体主要数据 最大流量 常用流量 最小流量 系统名称 测量介质 管径 常用压力 常用温度 m 3 / m i n m 3 / m i n m 3 / h 放风阀 空气 D N 5 0 0 1 8 0 0 1 6 0 0 1 2 0 0 0 . 6 M P a 3 0 0 ℃ 要求放风阀泄漏量为 0 。 2 汽轮风机的特性曲线及喘振现象 图 2是风机的特性曲线, 即风机的出口与人 口的绝对压力之 比 P a / P a 。 与进 口体积流量 Q之间的关 系曲线。图中 13 是风机的转速 , 且有 13 1 3 13 , 。 a u/ p a l 3 . O .2. O 1 , 0 c % 图 2 风机 的特性 曲线 风机工作点反覆迅速突变的过程, 称为风机的飞动。出现这一现象时, 气体经由风机忽进忽出, 使风 机及管路 系统和设备发生强烈振动 , 并发出周期性的喘叫声 , 因而又称为喘振现象 , 严重时甚 至会使风机 叶片及其所连接的设备遭到损坏。 ’ 3 防喘振控制原理 如图2 , 当通过吸风流量计算的出口 压力与吸风压力之比接近于放风曲线 飞动区 时, 提前报警 , 当 出现进入放风曲线时, 快速通过计算机控制防喘调节阀开启一定的开度, 若仍然出现出口压力与吸风压 力之比进入飞动区内, 继续开阀, 直到机组运行在飞动区外的安全运行区, 保证了风机的安全。防止高炉 误操作等人为性事故对风机的影响, 克服滞后调节的问题 。 4 . 2 仪表改造 仪表是操作工 的眼睛 , 而原仪表控制系统的供 电系统不规范 , 二次仪表显示精度低 , 回路设计 复杂 , 中间环节多, 仪表盘凌乱 , 给操作工带来了许多不变, 所以需要进行改造。具体改造内容如下 1 室内的电气操作盘保留。 68 维普资讯 第2 5 卷 刘兴华 攀枝花钢铁公司热电厂3 6 5 0 型 垦堕 堡 墨 堕堡 笪 塑 2 盘后的防喘系统气源回路全取消 , 改在现场控制。 3 重新设计一个仪表盘 , 除保 留的仪表外 , 其余全取消 , 保 留的仪表有 ① 转速显示 ; ②轴位移显 示 ; ③吸人风量记录 ; ④中压蒸汽量记录; ⑤转速双脉冲、 定置器等操作 ; ⑥热水水位显示 。 为了防治现场干扰, 温度进人计算机采用 l 3 台热电阻和7台热电偶温度变送器转换, 温度变送器采 用导轨的紧凑安装方式。压力和差压变送器采用隔离模块进行现场隔离。 4 . 3 供电系统改造 原仪表系统的供电系统不规范 , 可靠性低。改造后仪表 和计算机系统 电源分开供 电, 一次电源采用 U P S不间断电源供电 , 保证了其可靠性 。 1 为P L C计算机系统增加一台2 4 V D C电源箱, 提供模板 I / O和仪表电源。 2 要求仪表控制供 电系统采用 U P S在线式供电, 备用时间不得少于 1 小时。 3 原闸刀开关改为空气开关 2 2 0 V A C和 2 4 V D C, 并注意容量选择 , 整改相应的供电线路。 4 . 4 P L C控制方案 P L C控制方案包括控制项 目和检测点的选择。 4 . 4 . 1 3 6 5 0型鼓风机 单机 P L C监控 3 6 5 0型鼓风机 单机 P L C监控项 目包括 1 电气连锁监控; 2 放风监控; 3 防喘监控; 4 风机运行监控; 5 报警监控及打印; 6 所有监 控点的历史记录/ 查询及趋势分析, 时间间隔 1 S ; 7 工作站总数量为 2 套 , C R T显示器为 2 1 , 保证放风 监控和风机整个系统的运行监控。 4 . 4 . 2 计算机检测点 A I 4~ 2 0 m A两线制 计算机检测点有 1 一次油压 ; 2 二次油压 ; 3 冷凝器真空度; 4 轴承润滑油压 ; 5 主油泵出口压力 ; 6 调速汽 门前汽压 ; 7 调速汽 门后汽压 ; 8 主汽压力 ; 9 射水抽汽器压力 ; 1 0 送风压力 放风 门前 ; 1 1 汽 动油泵汽压; 1 2 一级抽汽压力 ; 1 3 三级抽汽压力; 1 4 冷凝水压; 1 5 射水压力; 1 6 主油泵人口压 力 ; 1 7 电动油泵出 口油压 ; 1 8 冷油器出口油压 ; 1 9 冷油器冷却水压 ; 2 0 轴承润滑油压 ; 2 1 循环 水出口压力 ; 2 2 循环水人 口压力 ; 2 3 冷油器人 口压力 ; 2 4 滤油器 出 口压力 ; 2 5 一次汽源压力 ; 2 6 送风压力 放风门后 ; 2 7 吸风压力 ; 2 8 油箱油位; 2 9 伏水量; 3 0 中压蒸汽流量; 3 1 吸人 风量。 4 . 4 . 3 模拟量输入控制 A I 4~ 2 0 mA四线制无源输入 模拟量输人控制 A I 4~ 2 0 m A四线制无源输人 的检测点有 1 转速 ; 2 轴承位移 ; 3 送风温度 热电偶温变转换 ; 4 蒸汽温度 热电偶温变转换 ; 5 一 级抽汽温度 热电偶温变转换 ; 6 三级抽汽温度 热电偶温变转换 ; 7 轴承温度 6点 热电阻温变转 换 ; 8 吸风温度 热 电阻温变转换 ; 9 排汽温度 热电阻温变转换 ; 1 0 吸风温度 热 电阻温变转 换 ; 1 1 冷油器出 口温度 热电阻温变转换 ; 1 2 冷油器人 口温度 热电阻温变转换 ; 1 3 循环水人 口温度 热电阻温变转换 ; 1 4 循环水 出口温度 热电阻温变转换 。 4 . 4 . 4 模拟量输出控制 A O 模拟量输 出控制 A O 要求有 1 防喘调节阀执行器 4 2 0 m A 2 开关量输人 D I ①主汽门开; ②高加水位高; ③低加水位高; ④一级抽汽阀开/ 关; ⑤三级抽汽 阀 1开/ 关 ; ⑥三级抽汽阀 2开/ 关 ; 3 增加 2 4 V D C继 电器 ; 4 开关量控制 D O 2 4 V D C ①润滑油压4 0 k P a ; ②润滑油压2 0 k P a ; ③润滑油压≤1 5 k p a ; ④伏 水泵压力≤1 0 0 K P a , 两点; ⑤停机联锁; ⑥射水压力低; ⑦电铃输出等。 各开关点输出加2 4 V D C继电器。其输入输出总的I / O点见表2 6 9 维普资讯 第 2 5卷 攀枝花学院学报 第3期 表 2 输人输出 / / O点 序 号 I / O类型 数量 备注 1 AI 4~2 0mA 5 0 2 AO 4~2 0 mA 1 3 DI 2 4V. DC 1 1 4 DO 2 4 V. DC 8 总点数 7 0 4 . 4 . 5网络 考虑到一期机组的实际情况, 鼓风机单机采用 P L C控制, 鼓风机配置两台监控站, 便于风机放风运 行监控和工艺监控 , 网络结构独立。 4 . 4 . 6 操作方式 改造后 , 电气操作保 留现有操作方式。转速定置器调节控制 回路保留原方式 , 现在 的防喘控制采用 P L C计算机 自 动控制和盘上手动操作相结合的方式, 经过计算, 防喘系统最快响应时间为0 . 8 秒, 调节阀 全开完的总时间为 2秒。在显示器上可显示风机的有关 曲线, 其反飞动控制及其它要求 如 自动放风打 开, 手动关闭等 在 P L C中用软件完成。速度, 轴位移采用计算机监控和仪表监控两种方式。放风监控 系统提高计算机实现, 其它所有工艺参数通过监控站实现监控。改造前后的防喘系统的响应时间对照见 表 3 表 3 响应时间对照 最小响应时间 最大响应时间 序号 备注 秒 秒 改造前 2 5 改造后 0 . 8 1 . 5 4 . 5 设 备选 型 方案 本改造所需设备如下 1 将原 2台放风阀的其中 1台改用气体高性能快开阀, 长行程执行 机构 和电气 转换器控制。另 1 台放风阀依旧, 只将气动执行器及电气转换器更新, 并将电气转换器安装在放风阀附近。更换的气动调 节阀具体技术规格如下 ①规格 气开式; ②使用介质 空气 ; ③阀前最大压力 6 0 0 K P a ; ④阀前最高温 度 3 0 0 C; ⑤紧急全程快开时间 ≤2 s 。 该阀需具有气动阀门定位器, 4 2 0 m A位置反馈, 气体增压器。气体过滤减压阀等设备, 就地手动操 作, 掉电保护功能。 2 现场仪表采用 A B B公司生产的差压及压力变送器。 3 控制系统采用德国西门子公司的 S 7 4 0 0 P L C系统 , 考虑 以后 的发展 及联 网的需求 , 选用带 D P 网接口的 C P I J , 本系统由于可靠性较高, 采用单机运行方式, 未考虑采用计算机冗余的工作方式。 s 7 4 0 0 是模块化 P L C系统, 能满足中等性能要求的应用。S I M A T I C s 7 4 0 0可编程序控制器是模 块化结构设计。各种单独的模块之间可进行广泛组合以用于扩展。部分 C P U上集成有 P R O F I B U S D P 通讯接口等。具有高电磁兼容性和强抗振动, 抗冲击性, 使其具有最高的工业环境适应性。 利用交换机, 十分容易地实现对外的接口。改造方案的主要设备清单见表4 。 7 0 维普资讯 第 2 5卷 刘兴华 攀枝花钢铁公司热电厂3 6 5 0型风机反喘振控制系统改造 第3期 表 4 方案设计的主要设备清单 一 台风机 序 名 称 型 号 单 数 参考单价 备 注 号 位 量 元人 民币 主要工艺设备 1 5 0 0 0 0 1 6MFA4 0 0 一PMS T 1 快速调节阀 套 1 1 5 0 0 0 0 北京泰克公司 口径 含全部附件 新增仪表设备 9 7 3 6 8 1 智能操作器 D F Q A 5 6 6 6 6 F D 厶 2 1 8 0 0 百特公司 口 2 热电阻 WZ P一2 2 0 L1 0 0 0 ram 支 1 7 0 0 川仪公司 3 电气转换器 D Q I I 4 - 2 0 mA 厶 2 5 0 0 川仪公司 口 4 压力变送器 2 0 1 0 T D V1 5 7 1 2 厶 2 8 0 0 0 A B B公 司 口 5 差压变送器 2 0 2 0 T G V1 5 7 5 3 厶 1 9 0 0 0 A B B公司 口 6 隔离模块 馈电 MC RC P SI I 一 4 4一E 厶 3 2 4 0 0 菲尼克斯公司 口 7 热偶温度变送器 MC R T E J KI E 厶 4 2 5 0 0 菲尼克斯公司 口 8 热阻温度变送器 MC RS L P .T 1 0 0一I D C一 2 4 厶 1 4 2 7 2 2 菲尼克斯公司 口 9 仪表供 电电源 Q U I N TP S一 2 3 0 A C / 2 4 D C 5 A 厶 2 3 0 0 0 菲尼克斯公司 口 1 0 2 4 V D C继 电器 H H 5 3 P 一 2 4 V. D C 个 1 9 4 0 无锡产 l 1 执行器 Z S L一 3 2 厶 1 5 0 0 0 西安仪表厂 口 P L C控制系统 2 5 6 8 6 1 1 U R 1 机架 6 E S 7 4 0 01 T A 0 1 0 A A 0 1 8 槽 套 1 5 9 0 8 西门子公司 2 主机 P S电源 6 E S 7 4 0 7 0 K A 0 1 0 A A 0 1 0 A 块 1 6 2 4 0 西门子公司 3 模板电源 2 4 V. D C 1 0 A 个 1 3 0 0 0 西门子公司 4 C P U板 6 E S 7 4 1 4 3 X J 0 0. 0 A B 0 块 1 3 7 8 6 8 西门子公司 5 存储器卡 6 E S 7 9 5 21 K L o 0 0 A A 0 块 1 3 4 4 3 西门子公司 6 通讯处理器 6 G K 7 4 4 31 E X1 1 0 X E 0 块 1 1 4 2 8 0 西门子公司 7 交换机 3 C o rn 3 C 1 6 9 8 1 1 2口、 1 0 0 M 厶 1 6 9 0 0 3 C O M公司 口 8 D I 输人板 6 E S 7 4 2 1 7 B H 0 0 0 A B 0 6 D I 块 1 5 4 8 4 西门子公司 9 D O输出板 6 E S 7 4 2 21 B H1 0 0 A A 0 1 6 D O 块 1 3 4 2 0 西门子公司 1 0 A I 输人板 6 E S 7 4 3 1一 O HH 0 0 0 A B 0 6 A I 块 4 6 8 5 0 西门子公司 l 1 A O输出板 6 E S 7 4 3 21 HF 0 00 A B 0 A O 块 1 9 5 8 8 西门子公司 1 2 前端连接器 6 E S 7 4 9 2一l A L O 0 0 A A 0 个 7 2 9 0 西门子公司 PI I I一8 6 6M 25 6MRAM l 3 工控机 厶 2 3 2 0 0 0 西门子公司 HD 3 0G 4 0 XCDROM 口 1 4 显示器 三星 2 1 纯 平面 厶 2 3 5 0 0 三星公司 口 1 5 S T E P 7编程软件 V 5 . 1 S P 6 套 1 1 2 0 0 0 西门子公司 1 6 编程电缆 6 E S 7 9 7 2 0 C A 2 3 0 X A 0 根 1 2 8 0 0 西门子公司 1 7 打印机 L Q 1 6 0 0 K 厶 1 1 5 0 0 爱普生公司 口 1 8 监控软件 I N T O U C H V 8 . 0 2 5 6点 套 2 2 2 0 0 0 Wo n d e r w a r e公司 四 其它辅助设备 3 4 9 0 0 l U P S电源 2 3 0 V / 3 . 3 K V A 1小时 厶 1 l 3 9 0 0 山特公司 口 2 控制柜 K C 3 3 个 l 8 0 0 0 托 日公司 3 仪表柜 K C 3 3 个 1 8 0 0 0 托 日公司 4 操作盘 K T 3 2 个 l 5 0 0 0 托 日公司 5系统安装方式 一 次仪表尽量靠近取 出位置安装 , 新增 的调节阀安装在原放风 阀后的水平管道上 , 并拆除其中一个 原来使用的放风阀。原来使用的一个放风阀及气动执行器保留原安装方式 , 将新的电气转换器安装在气 动执行上。计算机系统安装在风机操作室 , 将原仪表盘全部拆除, 安装一个控制柜 , 一个仪表柜及一个操 71 维普资讯 箜 鲞 攀枝花学院学报 第3 期 作盘。原仪表盘上保留的仪表和新增的隔离环节、 电源箱安装在一个仪表柜内。 6 需要说明的问题 本系统在安装 的时候需要注意 1 该方案需要停机才能实施 。 2 由于采用了先进的快速的调节阀、 计算机 P L C系统 , 仪表 的维护量小 , 施工方便 , 系统运行稳定 可靠, 国内有成功的应用经验。 3 本方案考虑用工业以太网的方式 , 用交换机将工作站与 P L C连接 , 3 6 5 0型风机与其它风机及全 厂的计算机均采用工业交换机连接, 需要给 3 6 5 0型风机的 P L C系统提供热电厂无冲突的 3个 I P地址。 4 但与 D E H控制系统 的接 口因选型未定需要作进一步的工作, 本设计只考虑提供可能使用的 I / O 接 口接点。 7 投资概算 本方案的投资概算见表 5 表 5 设计方案的投资概算 一台风机 序号 项 目 费用 元 备注 1 设备费用 调节阀/ 执行器等一套 1 5 0 ,0 0 0 2 仪表 9 7 , 3 6 8 3 P L C系统 2 5 6 , 8 6 1 4 U P S电源 控制柜等 3 4 , 9 0 0 5 施工费用 1 2 3 4 f 2 0 % 1 0 7 , 8 2 5 6 编程调试费用 3 X 2 0 % 5 1 , 3 7 2 合计总费用 6 9 8 , 3 2 6 8 结束语 通过本次P L C改造, 5 风机整个系统能满足机组可靠、 稳定控制和机组连锁的快速放风, 避免机组 喘振、 联锁误动作, 保护设备安全, 提高风机的可靠运行。高炉误操作引起的喘振次数为0 , 降低高炉灌渣 风险, 提高系统安全运行可靠性。仪表控制回路简单、 维护方便、 维护量少、 备品备件好组织。通过轴位移、 转速、 所有工艺参数等监控 , 能提高设备的运行效率, 减少设备磨损或损失 , 经济效益和社会效益显著。 参考文献 [ 1 ]吴丽. 电气控制与 P L C实用教程[ M]. 郑州 黄河水利出版社, 2 0 0 5 . [ 2 ]范永胜. 电气控制与 P L C应用[ M] . 北京 中国电力出版社, 2 0 0 4 . [ 3 ]赵明. 工厂电气控制设备[ M] . 北京 机械工业出版社, 2 0 0 5 . [ 4 ]郁汉琪. 可编程序控制器原理及应用[ M] . 北京 中国电力出版社, 2 0 0 4. Re c on s t r u c t i o n o f t h e An t i s u r g e Con t r ol Sy s t e m 0 f 3 6 5 0 Mo d e I Ve n t i l a t or i n t h e Th er mo e l e c t r i c i t y Po wer Pl a n t 0 f Pa n z h i h u a l r O n a n d St e e I Cor p or a t i o n L i u Xi ng h u a D e p a r t m e n t o f E l e c t r i c a n d I n f o r ma t i o n E n g i n e e ri n g ,P anz h i h u a I n s t i t u t e , P a n z h i h u a 6 1 7 0 0 0, S i c h u an Ab s t r a c t T h i s p a p e r s t u d i e s t h e an t i s u r g e s y s t e m o f 3 6 5 0 Mo d e l v e n t i l a t o r i n T h e rm o e l e c t r i c i t y P o w e r P l a n t o f P a n z h i h u a I - I o n a n d S t e e l Co r p o r a t i o n i n o r d e r t o p u t f o r w a r d a r e c o n s t r u c ti o n s c h e me o n t h e b a s i s o f PL C.T h e rec o n s t ruc ti o n a i ms a t s i mp l i f y - i n g an d mo d u l a ri z i n g i t s e l e c t ri c c o n t r o l s y s t e m S O as t o c u t t h e p r o d u c t i o n c o s t an d e n e r g y c o n s u mp t i o n t h e r e f o r e i mp r o v e s i t s p r o - d u c t i v i t y . The e n t i r e s y s t e m i s c o n t r o l l e d v i a P L C, w h i c l { i s s t a b l e and r e l i abl e t o s a ti s fy t h e n e e d s f o r v e n ti l a t i o n i n t h e g e n e r a t o r s t h u s t o a v o i d t h e s u r g e and flu t t e r and g u a r ant e e t h e s a f e and r e l i abl e o p e r a t i o n o f t h e g e n e r a t o r s . Ke y wo r d s v e n t i l a t o r ;an t i s u r g e ;fl u t t e r ;P L C c o n t r o l 7 2 维普资讯
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