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第 3期 总第 1 8 4期 2 0 1 4年 O 6月 机 械 工 程 与自 动 化 ME CHANI CAI ENGI NE ERI NG 8 乙 AUT0MAT1 0N No .3 J u n . 文 章 编 号 1 6 7 2 6 4 1 3 2 0 1 4 0 3 0 1 5 1 - 0 3 基于 F X2 N 可编程控制器 的机械手控制系统 崔成辰 上 海理工大学 光 电信息 与计 算机 工程学院 控制科学 与工程 系,上海2 0 0 0 9 3 摘 要设计 了一种 以三菱 F X 2 N 型号为控制器 的机械 手控制系统。介绍 了机械手的功能和控制要求 ,给 出控 制系统硬件模块 的配置和地 址、程序流程 图以及梯形 图程序设 计。现场运行 结果表 明该 控制 系统结构简 单、 紧凑 ,工作安全 可靠 。 关键 词 可编程控制器 ;机械 手;控制;硬 件 中图分 类号 TP 2 7 3 TP 2 4 1 . 2 文献标识码 A 0 引言 随着工业技术的高速发展 , 越来越多 的生产采用 了流水线操作 , 而且生产的条件越来越苛刻 人们经常 受到高温 、 腐蚀及有毒物 品等因素 的危害 , 所 以普通 的人 力 已经无 法 满足 实 际 工 作 的需 要 , 为 了节 约 人 的 体 力 , 机械 手就 这 样 诞 生 了 。机 械 手 除 了 可 以像 人 一 样往复地运动 , 还能够按照生产工艺的要求 , 遵循一定 的程序、 时间和位置来完成工件的传送和装卸 , 实现工 业生产的机械化和 自动化 。 本设计拟开 发的上下料 机械手可在 空间抓放工 件 , 动作灵活多样 , 可代替人工在高温和危险的作业区 进行作业 , 可抓取重 量较 大的工件 。它采 用 P L C控 制 , 和传统继电器控制相 比较 , 稳定性更 高, 接线更简 单., 抗干扰能力更强, 维修更方便 ; 此外还可以简化控 制线路 , 节省成本 , 进一步提高劳动生产率。 1 机 械手 系统 1 . 1 机械手单元控制要 求 本文所设计 的机 械手系统 能够实现机 械手 的伸 缩 、 升降、 旋转 、 夹紧 和放 松等动作 , 由底盘、 立 杆、 手 臂 、 手组成 。整个机械手系统工作环境如图 1所示 。 机械手单元的控制要 求如下 首先机械手旋转移 动到送料传送带 上料工位处 , 夹紧零件 ,然后旋转 到加工位, 放松零件进行加工 , 随后把加工后的零件夹 紧送到卸料传送带 卸料工位处 ,放下工件 ,最后机 械手 回到上料位并恢复初始状态。初始状态时 , 机械 手的立杆最高,手臂最短 ,手最松。机械手的旋转依 靠底盘, 底盘由一个旋转直流电机驱动 ,该电机 的正/ 反旋转控制底 盘的顺 时针/ 逆 时针旋转 ;机械手 的上 升下降依靠立杆完成 , 立杆 由一个直流电机驱动控制 , 该电机的上行/ 下行控制机械手的上升/ 下降 ; 机械手 的前进和缩回是 由手臂完成 , 手臂 由另一个直流电机 驱动控制, 该 电机 的右行/ 左行控制机械手的前进/ 缩 回 ; 机 械手 的夹 紧和 放松 也 由一个 直 流 电机 控 制 ,该 电机的右行/ 左行控制机械手的抓紧/ 放松 。在机械手 的各相应位置都有行程开关用于定位 。 待 加工零件 图 1机 械 手 系 统 工 作 图 1 . 2工 艺流 程 与动作 顺序 机械手的旋转底座共有 3个方 向, 即上料 、 加工 、 下料 , 每个方 向相差 9 O 。 。根据旋转工作台的工艺要 求, 机械手的工作方式有启动阶段、 工作阶段 、 结束 阶 段 3种模式 , 分别完成装零件 、 取零件后再装入和取零 件的工作过程 。 以典型的加工阶段为例 , 当上料传送带上检测到 有零件后 , 若旋转工作台发出加工完成信号 , 机械手定 位在加工工位 机械手旋转到加工工位 , 机械手伸 出, 手臂下降, 夹紧已加工的零件 , 手臂上升, 机械手缩 回; 机械手旋转到下料工位 , 机械手伸出, 手臂下 降, 放松 收稿 日期 2 0 1 4 0 4 0 2 ;修 回日期 2 0 1 4 0 4 ~ 1 2 作 者简介 崔成辰 1 9 8 9 一 ,男 ,上海人,在读硕士研究 生 ,研 究方向 可编程控制器 学兔兔 w w w .x u e t u t u .c o m 1 5 2 机 械 工 程 与 自 动 化 2 0 1 4年 第 3期 已加工的零件 , 手臂 上升 , 机械手缩 回; 机械手旋转 到 上料工位 , 机械手伸 出, 手臂下降, 夹紧未加工的零件 , 手臂上升 , 机械手缩 回; 机械手旋转到加工工位 , 机械 手伸出, 手臂下降, 放松未加工的零件 , 手臂上升 , 机械 手缩 回。 若在启动工作阶段, 对开始 的 1 ~4个零 件, 只有 装料要求 , 机械手定位在上料工位 机械手旋转到上料 工位, 机械手伸出, 手臂下降, 夹紧未加工的零件 , 手臂 上升 , 机械手缩回; 机械手旋转到加工工位 , 机械手伸 出, 手臂下降, 放松未加工的零件 , 手臂上升, 机械手缩 回 。 若在结束工作阶段, 对最后 的 4个零件, 只有卸料 要求 , 机械手定位在加工工位 机械手旋转 到加工工 位 , 机械手伸出, 手臂下降, 夹紧已加工的零件 , 手臂上 升, 机械手缩回; 机械手旋转到下料工位 , 机械手伸出, 手臂下降, 放松已加工的零件 , 手臂上升 , 机械手缩回。 2控制 系统硬 件 系统 结构 控制系统硬件采用三菱 F X2 N系列 P L C, 其特点 是小型、 高速 、 高性能 。根据机械臂 的功能要求 , 系统 需要 3个 点 动按钮 和 1 5个 行程 开 关 来 控 制 电 动 机 的 停止位置 , 故输入点有 1 8个 ; 4个电动机都能分别向 2 个方向运动, 故输出点数有 8个 , 总的输入/ 输出点数 为 1 8 / 8 。这里采 用 F X2 N 系 列 C P U 模 块 1个 和 I / O 模块 2个 F X2 N一 1 6 MR 一 0 0 1基本单元 1个 , 带 8点输 入/ 8点继电器输 出; F X 2 N 一 8 E X 扩展单元 2个 , 其 每 个带 8点继电器输入。硬件系统总的输入/ 输出点数 为 2 4 / 8 , 输入点数多余的 6个备用。P L C输 出、 输入 地址 分 配见 表 1和表 2 。 表 1 P L C输出地址 输 出点 对象名称 Y0 旋转 电机顺 时针转 Y1 旋转 电机逆 时针转 Y1 0 电机 1 左行 Y1 1 电机 1右行 Y1 2 电机 2 左行 Y1 3 电机 2右行 Y1 4 电机 3上行 Yl 5 电机 3下行 按上述工艺及地址描述工作过程, 可以把零件安 装工作时的流程 简单描述为 按启 动 X5 , 旋转 电机 逆时针 旋 转 Y1 到 上 料 工 位 X 2 4 , 机 械 手 伸 出 Y1 3 到限位开关 X1 3 , 手臂下降 Y1 5 到限位开关 X 1 5 , 夹紧未加工的零件 Y1 1 到 限位开关 X1 1 , 手臂上升 Y1 4 到限位开关 X1 4 , 机械手缩回 Y1 2 到限位开关 X2 2 , 旋转 电机顺 时针旋转 Y O 到加工 工位 X 2 5 ,机械手伸出 Y1 3 到限位开关 X1 3 , 手 臂下降 Y1 5 到限位开关 X1 5 , 放松未加工 的零 件 Y1 O 到限位开关 X I O , 手臂上升 Y1 4 到限位开关 X1 4 , 机 械 手 缩 回 Y1 2 到 限位 开 关 X 2 2 , 完 成 一 次零 件 安装 。 表 2 P L C输入地址 输入点 对象名称 输入点 对象名称 X 5 启 动 X2 3 电机 2行程开关 X 6 停 止 Xl 3 电机 2行程开关 X7 统计待加工数 X1 4 电机 3行程开关 X1 0 电机 1 行程 开关 X1 5 电机 3行程开关 X2 O 电机 1 行程 开关 X1 6 电机 3行程开关 X1 1 电机 1 行 程开关 X 2 4 旋转 电机行程开关 Xl 2 电机 2 行程 开关 X2 5 旋转电机行程开关 X2 1 电机 2行程 开关 X2 6 旋转电机行程开关 X2 2 电机 2行程开关 X 2 7 旋转 电机行程开关 3 软件 系统 与程 序设 计 3 . 1 程 序 流程 图 程 序 流程 图如 图 2 所 示 。 l计 入到 达 上 料 工位 的 待 加 工零 件 数 l ⋯。 圆圆圆 撇器 图 2 程 序 流 程 图 3 . 2 程 序设 计 条件判断梯形 图见图 3 。 3 9 4 0 5 2 6 4 ST L S O S E T S 21 S E T S 41 S E T S 51 图 3条件 判 断 梯 形 图 如果待加工零件数 D 。 0 , 而且 已经送到加工位 的零件数 D ≤3 , 那么将执行启动工作 阶段的机械手 回初始状态程序 , 即后续程序是使机械手抬得最高 , 手 臂最短 , 手最松 , 并且停在上料工位 X2 4 。 如果待加工零件数 D 。 0 , 而且 已经送 到加工位 的零件数 D 3 , 那么将执行正常工作阶段的机械手 回初始状态程序 , 即后续程序是使机械手抬得最高 , 手 臂最短, 手最松 。由于正常工作 阶段要循环两次抓放 物料 , 因此设正常工作状态下记 录抓放次数的计数器 C 4计数值为 1 , 即第 1次 C 4为 0 , 第 2次置 1 , 那么第 1次机械 手停 在加 工位 X 2 5 , 第 2次停在 上 料工 位 X2 4。 如果待加工零件数 D。 一0 , 而且 已经送到加工位 的零件数 D 3 , 那么将执行结束工作 阶段的机械手 回初始状态 程序, 即后续程 序是使 机械手抬 得最高 , 学兔兔 w w w .x u e t u t u .c o m 2 0 1 4年 第 3期 机 械 工 程 与 自 动 化 手臂最短 ,手最松 , 并且停在加工位 X2 5 。 4 结束 语 本文阐述 了以三菱 F X 2 N可编程 控制器 为控制 核心的工业机械臂控制系统 , 该系统结构紧凑 , 简单又 实用 , 在某企业的生产线 上 2 4 h连续运行 , 运行平稳 可靠 。与原有的人工工作方式相 比, 极大地提 高了生 产效 率 。 参考文献 E 1 ] 钟肇新. 可 编程序 控制 器原 理及 应用 E M] . 广 州 华南 理 工 大学出版社 , 2 0 0 2 . 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M a n i p u l a t o r Co nt r o l S y s t e m Ba s e d o n Pr o g r a m ma b l e Lo g i c Co nt r o l l e r FX2 N CUI Che n g - c he n De p a r t m e nt o f Co n t r o l Sc i e n c e a n d En g i n e e r i n g, S c h o o l o f Op t i c a l El e c t r i c a l a n d Co mp u t e r En g i n e e r ing,Uni v e r s i t y of S h a n g h a i f o r S c i e n c e a n d Te c hn o l o g y,S h a n g h a i 2 0 0 0 9 3,Chi n a Ab s t r a c t I n t h i s p a p e r , a k i n d o f ma n i p u l a t o r c o n t r o l s y s t e m u s i n g M i t s u b i s h i F X2 N P LC f o r t h e c o n t r o l l e r wa s d e s i g n e d , t h e f e a t u r e s a n d c o n t r o l r e q u i r e me n t s o f t h e ma n i p u l a t o r we r e i n t r o d u c e d, t h e h a r d wa r e c o n f i g u r a t i o n o f t h e c o n t r o l s y s t e m wa s p r e s e n t e d ,a n d t h e l a d d e r d i a g r a m p r o g r a m wa s d e s i g n e d . F i e l d o p e r a t i o n r e s u l t s s h o w t h a t t h e c o n t r o l s y s t e m s t r u c t u r e i s s i mp l e , c o m p a c t ,s a f e a n d r e l i a b l e . Ke y wo r d s PLC;ma n i p u l a t o r ;c o n t r o l ;h a r d wa r e 上 接 第 1 5 0页 4 结 论 采 用触 摸 屏 和 G E P L C构 建 了 废 钢 剪 切 机 的 自 动监控系统 。该系统实现了剪切机在现场和上位机上 的 自动控制 , 从而避免了剪切机的误操作 , 提高了剪切 效率 。该系统已经在某金属资源公司废旧钢材剪切机 工程改造中得 到 了应用 , 其操作 简单 、 灵 活、 直 观、 可 靠 , 可以很好地满足液压剪切过程的自控要求 。 参考文献 [ 1 3 王玉英. 微 型剪 切机动 作原 理及 应用 [ J ] . 吉林 工 学院学 报 , 1 9 9 0, 1 1 1 8 1 8 3 . [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] 万波 , 王新鹏 , 张明. 工控组态 软件 C I MP uC I TY及应 用 [ J ] . 电力 自动化设备 , 2 0 0 2 , 2 2 8 1 9 2 1 . 韩志超 , 桑斌修. P L C与触摸屏 的实现和运用 [ J ] . 国内外 机 电一体化技术 , 2 0 0 6 , 9 3 5 3 - 5 5 . 马国华 . 监 控组 态软件 及其 应用 [ M] . 北京 清华 大学 出 版社 , 2 0 0 1 . 邹进 , 甘永 梅 , 肖煦嫒 , 等. 触摸屏 控制系统组 态软件设计 与实现[ J ] . 工业控制计算机 , 2 0 0 5 , 1 8 1 3 8 4 1 . 丁时锋 , 李清 香. 基于 P L C的板料 液压 剪切 机系 统设 计 改造 [ J ] . 液压与气动 , 2 0 0 7 , 7 7 7 0 7 2 . De s i g n o f Au t o m a t i c M o n i t o r i n g S y s t e m Ba s e d o n GE PLC f o r S he a r i n g M a c hi n e W ANG Da n- da n S c h o o l o f El e c t r i c a l a nd I n f o r ma t i o n En g i n e e r i n g,W u h a n I ns t i t u t e o f Te c hn o l o g y,W u h a n 4 3 00 7 0,Ch i na Ab s t r a c t Th e wo r k i n g p r o c e s s o f h y d r a u l i c s h e a r i n g ma c h i n e ,t h e h o s t s t r u c t u r e a n d t h e h y d r a u l i c d r i v e s y s t e m a r e i n t r o d u c e d i n t h i s p a p e r .Th e d e s i g n o f a u t o ma t i c c o n t r o l s y s t e m i s g i v e n b a s e d o n GE PL C a n d t o u c h s c r e e n . I t ma i n l y d e s c r i b e s t h e h a r d wa r e a r c h i t e c t u r e a n d s o f t wa r e d e s i g n o f t h e PL C c o n t r o l s y s t e m.Th i s s y s t e m h a s h a d a s t a b l e p e r f o r ma n c e o n s i t e p r o d u c t i o n . Ke y wo r dshy dr au l i c s h e a r i ng mac hi ne;GE Fa nuc 9 0 3 0 s e r i e s PLC;au t omat i c c ont r ol 学兔兔 w w w .x u e t u t u .c o m
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