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2 0 1 2年第 3期 安徽冶 金 4 1 基于 P L C的高线速度级联控制 孙玉梅 崔丽丹 葛荣寰 I .山东钢铁集团张店钢铁总厂 2 .马鞍山钢铁股份有限公 司 摘 要 介 绍 了张店钢铁厂 高速线材基础 自动化 中的速度级 联控 制原理及 实现 , 并对轧机 区基 础 自动化 的设 计思想进行 了阐述 , 对类似的控制 系统设 计和编程有借鉴 意义。 关键 词 高速 线材级 联控 制 基础 自动化 Ca s c a d e Co nt r o l o f S pe e d Ba s e d o n PLC f o r Hi g h ’ s p e e d W i r e Ro d S un Yume i Cu i Li d a n Ge Ro ng h ua n。 1 .Z h a n g d i a n St e el o f Sh a n g a n g Gr o u p 2.Ma a n s h a n I r o n S t e e l Co .L t d. Ab s t r a c t The pr i n ciple an d r ea l iz at i o n o f s p eed c a s c ad e c o n t r ol in t h e ba s i c a ut o ma t i on s y s t e m of h i gh - s p ee d wi r e r od at Zh a n gdian St e el wer e i n t r o du c ed an d t h e de si g n co n c ept o f t h e b as i c a u t o ma t i o n f or t h e r ol l i n g z o n e was p r es en t ed,pr o vi din g r e f er en c e t o t he d esign a n d pr o gr a mm in g o f s i mi l a r c on t r o l s y s t e m . Ke y wo r d s high s p eed wi r e r od c as c a de co n t r oI bas i c a u t o mat i on 0 前言 张钢双高线工程于 2 0 1 1年 1 2月投产 , 采用一 整套 自动化控制技术 , 全线生产控制及监控均 由计 算机控制系统完成 , 设备装备水平及 自动化水平较 高 。其 中连轧 工艺 中速度级联 控制是控制关键 技 术 , 国内对这种控制实现 由多种方式 , 本文针对张钢 双高线工程 中级联控制的软件做法和硬件配置做了 阐述 , 其中 P L C配置较其他轧制线有特别之处 , 借 此对 目前连轧线控制系统设计提供一个思路 。 1 级联控制 的基本原理 高速线材轧机速度控制的理论依据就是金属秒 流量平衡[ 1 ] , 即 i 机架和 i 一1 机架间的秒流量平衡 , vi - I一 Z3 .i 毒 式 中, Vi 为第 i 机架 的速度 ; 一 为第 i 一1机架的 速度 ; A. 为第 i 机架的孔型面积; Ai 一 为第 i l机 架的孔型面积; EH 为第 一1机架 的延伸率 。 其中 其中 定义E ;一 一竽 为 l 机架的延伸 Z ki 率 , 也就是该机架孔型造成 的截面积压缩 比。 但 由于轧制过程中的孔型和轧辊磨损 , 减速 比 的计算误差等 , 在实际轧制过程 中, 各机架间的金属 秒流量平衡可能会被打破, 这就需要对某些机架 的 速度进行修正 , 修正 的系数来 自操作工的手动调整 或来 自活套 微张力 闭环控制的输出。 轧线级联调节的 目的就是为了当修正某机架的 速度时, 不影响轧线上其他机架 已有的速度关系, 级 联调节是轧机速度控制的重要组成部分。 在棒线材生产 中, 为保证精轧机 出 口速度 的稳 定 , 以提高飞剪的剪切精度, 级联调节方向为逆 向调 节 , 即从精轧末机架轧机 向上游调节[ 2 ] 。 2 级联控制 的实现 级联控制分为两部分 , 一部分来 自操作工的经 验调整, 称为手动级联调整 ; 一部分来 自活套和微张 力闭环控制的输出 , 称为 自动级联调整。级联控制 实 现 的程 序流 程见 图 1 。 其中自动级联调整部分只有当轧件在两机架间 连续轧制时才有效 , 机架一旦抛钢 , 自动级联调整量 清零 。 级联控制实 现的依据 就是 已知下游机架线 速 度 , 求本机架线速度 作者简 介 孙 玉梅 , 高级工程师 , 山 东省淄博市 2 5 5 0 0 0 山钢 张店钢铁 总厂 4 2 A N HUl ME T A L L U R G Y 2 0 1 2 年 第 3期 是 否 清 除 调 节 量 l 是 - I 调 节 量 等 于 。 { 是 否 选 择 快 速 加 速l 否 - l 是 否 选 择 慢 速 加 速l 否 - I 是 否 选 择 快 速 减 速 否 一 l H , 一 ● 匕 口 干 u‘ ∞ V I 是 l 是 J 是 l 是 调节量 调节量 快速调节量 调节量 调节量 慢速调节点 调节量 调节量一快速调节量 调节量 调节量~慢速调节量 I I I I r ~⋯⋯⋯ I否 恫T J _ 臣 芷肖, J 、 T守丁u l ● 是 I 调 节 量 o 2 l 1 l l ⋯⋯⋯一I 否 l J 里 矗 肖’ 丁 { 盯一 u 1 『 是 I 调 节 量 一 o z I 、 I 1 手动级联 调节后的延伸率 机架原 始延伸率/ 调节量 1 1 『 米足宙仕扎 I J ,是 J 加入自动级联调节后的延伸率 手动级联调节后的延伸率/ 加入自动级联调节后的延伸率 活套 微张比例调整量 活套 微积积分调整量 1 手动级联调节后的延伸率 I 注以1 5 机架为例,机架延伸率定义 V1 6 “ Al 6 V1 5 “ A1 5 I V 1 5 V 1 6 ’ A 1 6 / A 1 5 V 1 6 , E 1 5 结 束 El 5 ;Al 5 , A1 6 图 1 级联控制实现的程序流程 图 本机架线速度一下游机架线速度/ 本机架延伸 率 。 无论是手动级联还是 自动级联 , 修正 的都是本 机 架 的延伸 率 。 3 基础 自动化系统设计 考虑到轧钢 区域涉及到 3 O 架轧机的速度控制、 活套控制、 微张力控制及轧件跟踪和模轧功能 , 设备 控制相对复杂 , 要求实时性和控制精度高 , 将轧制的 低速 区 和 高 速 区 分 开 , 高 速 区 由 4 P L C 采 用 AC 8 0 0 P E C控制器完成 , 包括对 AC S 6 0 0 0中压传 动装置驱动的双机架预精轧、 精轧机组和减定径机 组等主传动的控制 , 对旁通夹送辊、 水冷夹送辊 、 吐 丝机前智能夹送辊和吐丝机等精轧区域辅助设备的 控制 ; 低速 区 1 ~ 3 P L C采 用 西 门子 公 司 的 S 7 4 0 0系 列 。 1 P L C完成从加热炉出钢到预精轧机组第 1 6 架出口整个粗中轧低速区域共 1 6架轧机的速度控 制和位置控制 , 包括 6架粗轧机、 6架中轧机和 4架 预精轧机 。 2 P L C完成粗 中轧 区域辅助设备的控制 和与 介质控制系统的连锁 , 粗中轧区域辅助设备包括 1 飞剪 、 2 飞剪 和 1 6架轧 机 的换 辊控 制 。 3 P L C完成从 风冷线到卸卷站在 内的全 部成 2 0 1 2年第 3期 安 徽 冶 金 4 3 品区域设备的控制。 4 P L C完成从双机架预精轧到吐丝机 出口整 个高速轧制区域的速度控制 和位置控制 , 包括双机 架预精轧、 精轧机组 、 减径机组 、 定径机组 、 吐丝机前 智能夹送辊和吐丝机 。 4套 P L C之 间采用 p r o f i b u s D P通讯 , P L C控 制所需要 的输入输 出信号以 E T 2 0 0 M 远程 I / O 的 方式接人 , 传动装置 的控制和状态监视 以 D P通讯 方式接入 p r o f i b u s D P端 口, 传动 D P网和 I / O信号 D P网分开 , 除了电机 的绕组温度 和轴瓦温度 等信 号接人电机和轧机旁设置 的现场信号站外 , 电机的 冷却风机控制和传动柜内的开关状态监 视、 故障和 报警指示 、 故障复位按钮等信号都接到所在传动控 制装置的 D I 、 D 0, 即传动本身 的控制逻辑原则上就 地解决 , 全线控制所需要的公共信号如轧件跟踪用 HMD, 活套 的起落控制信号 、 温度监视用高温计信 号直接接入主机架上的 I / O模板。 通过 D P耦合器完成与第三方控制设备的 p r o fi b u s 通讯 , 其 中加热 炉控制 系统与 1 P L C通讯 , D ANI E L I 的冷却水控制系统和测径仪系统与 AB B 的高 速 区 AC 8 0 0 P E C控 制器 通 讯 , P / F线 控 制 系统 和打捆机控制系统与 3 P L C通讯。 4 结语 张钢双高线 自动化广泛采用交直流数字传动、 网络技术 、 现场总线等技术 , 速度级联控制功能完全 能够满足生产工艺的要求 , 实现了压下因子 自学习 功能 , 程序运行稳定可靠 , 达到了预期效果 。对线、 棒材轧制等具有冲击负荷又具有高速连续轧制特点 的工艺 线有 指导 意义 。 参考文献 1 乔德庸 , 李曼云. 高速线材轧机生产. 北京 冶金工业 出版 社 , 1 9 9 9 1 8 1 9 . 2 徐晖 , 丁敬强 等. 高速线材轧 机轧 线控制功 能分析 . 冶 金标准化与质量 , 2 0 0 4 , 5 4 2 2 4 2 5 . 收稿 日期2 0 1 2 一O 7 一O 9 上 接 第 1 3页 处的带状贝氏体和马氏体塑性变形较小 , 而它们两 侧的铁素体塑性变形较大 , 由于变形的协调性与累 积效应形成了断 口处 观察到 的开裂状态 , 即在带状 贝氏体/ 马氏体处形成沿轧 向的沟槽 。带状贝氏体/ 马氏体中以及 附近的裂缝和孔洞在 断裂时 已经扩 大、 联合 , 所形成的宏观裂缝就会在断口上的沟槽 内 出现 , 从而形成宏观可见的断 口开裂分层现象 ] 。 4 C元素和 Mn元素的偏析导致奥氏体直接发 生中温转变或低温转变 , 使 钢板 中心出现贝氏体和 马氏体组织 , 在热应力和组织应力 的作用下有可能 在 Mn S等夹杂物周围产生微裂纹。带状组织 、 硫化 物夹杂, 以及连铸枝 晶疏松 , 使得沿轧制方 向的板厚 中心位置成为钢板最薄弱的地方 , 这些为拉伸试样 分层创造了条件。 4 结语 1 高强度船板拉伸试样断 口出现分层主要原因 是 C、 Mn元素偏析所形成的条带状组织 , Mn S夹杂 在轧制过程中变形成条状促进了带状组织形成。 2 高强度船板金相组织中有明显的马氏体和贝 氏体组织 , 一方面证 明了存在 C、 Mn元素 的偏析 , 并且是产生拉伸试样分层 的主要原因, 另一方面表 明通过优化高强度船板钢 的轧制与冷却工艺 , 可以 减轻拉伸试样分层缺陷。 参考 文献 1 李艳梅 , 朱伏先. 中厚钢 板分层 缺陷 的形 成机 制分析. 东 北大学学报. 2 0 0 7 ; 2 8 7 1 0 0 2 1 0 0 5 . 2 赵鹏 , 乐可襄. Q 6 9 0 D中厚板 分层 缺 陷研究 及分析. 物 理测试. 2 0 0 9 ; 2 7 4 4 3 4 6 . 3 韩 炯 , 高 亮. 高强 船板拉 伸试 验断 口分层 的原 因分 析. 宽厚板. 2 0 0 6 3 0 3 2 . 收稿 日期2 0 1 l l 2 一O 7
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