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总第 1 2 7期 三菱 P L C在矿井提 升机 电控 中的实际应 用 刘广龙 ,郑旭 民,刘 占民 七 台河煤业集 团公 司 机 电处 , 黑龙江 七 台河1 5 4 6 0 0 摘要 矿井提升机电控系统改造后, 它的可维护性 、 可靠性、 容错能力、 安全性 、 抗电磁干扰能力大大加 强 , 效果非常明显 。 关键 词 三菱 P L C; 安全性 ; 稳定性 ; 可靠性; 保护功能 中图分类 号 T D 6 3 3 文献标识码 B 文章编号 1 0 0 5 2 7 9 8 2 0 1 0 0 5 0 0 4 9 0 1 随着计算机控制技术的迅速发展 , 以微机处理 为核心的可编程序控制器 P L C 控制已逐步取代继 电器控制 , 普遍应用 于各行各业 的 自动控制领域 。 黑龙江七煤集团公司桃山矿南立井提升机现电控系 统即为三菱 P L C F X 2 N 控制系统 , 整个控制系统 自 动化程度高, 维护方便 , 运行可靠。 南立井提升机是桃 山煤矿 的关键设备 , 它承担 岩石的提升 , 人员 的上下 , 材料和设备的运送 , 在操 作安全性和提升控制精确性等方面要求很高。 原电控 系统型号为 J K M K / JA, 运行多年 , 而 且均采用继电器联锁 , 模拟分立电子元件控制 , 检修 和维护的难度非常大。 为了便于对提升机运行的准确操作 , 防止过卷 、 坠罐等恶性事故的发生 , 精确控制提升容器任一时 刻在井中的位置与运行速度, 减少系统的故障率, 提 高系统的可维护性。七台河煤业公 司根据实际运行 和维护的要求 , 在细致研究原电控系统的基础上 , 结 合国内外提升机 的运行及改造情况 , 对原有 的电控 系统提出了以下改造方案 。 1 方案介绍 1 采用模块组合式设计思 想 , 结构 紧凑 , 方 便 、 灵活 、 占地小 , 易于系统的维护与功能的扩展。 2 整机采用三菱 P L C F X 2 N 控制 , 采用 内 部继 电器代替外部 中间继电器和时间继 电器 , 大大 提高了系统的可靠性, 减小系统的故障率. 实现了系 统的程序化运作和故障 自诊处理。 3 主电路过电压过 电流保护环节 保 留原有 的电流继电器 、 主脱扣空气开关和逆功率继电器 , 并 且把节点送入 P L C处理。 4 在保 留原来测 速发电机 做为测速反馈 的 基础上 , 增加高精度绝对编码器实现提升机的位 置 和速度 、 方 向监测 。运用软件编程 , 实现提升机的限 位保护 、 过速保护等。 5 按照 以电流 为主 、 时 间为辅 的控制思想 , 自动调整切除电阻的时间, 保障提升机的平稳启动 , 而与提升负载无关 , 同时实现启动保护, 运行保护。 时间继电器全部采用 P L C内部继电器 , 可以进行手 动修改。 6 可调闸环节 保 持原 有 的操作方 式 , 对其 控制部分进行重新设计 , 以接人整个系统实现控制 和监测。C P U进行数 据的控制处理后 通过模拟量 的输出来控制模块化 的可调电源 , 用其对 可调 闸线 圈进行控制。增加 了系统的准确性 , 可靠性 。 7 可控硅动力制动环节 采用先进 的数字触 发电路 , 对其 触发 电路 进行 改造。其控 制也采 用 C P U进行统一 的控制和处理 。保 留原有 的控制方 式 , 增加一个电压反馈板 , 以进行更加精确和可靠的 控制。 8 二次制动可 自动进行调节 , 但手动可以调 节二次制动的力矩 和时间。停 电和过卷时 , 通过程 序来实现故障保护 , 实现连锁。 9 ’ 自整角机部分 保留用于深度指示的一对 感应 自整角机 , 用于带动操 作台上 的圆盘指示器。 手闸 自整角机 , 脚踏动力制动 自整角机 , 减速段速度 给定 自整角机均换为轴角转换器。取消原电控磁放 大器 , 采用轴角变换器把角度信号转成标准信号 , 实 现 1 / 5 0 0 0的转换精度 , 接入 C P U进行统一处理。 1 0 控制系统的主要 电器元件均采用进 口元 件 , 大大降低 了设备的故障率。 1 1 对系统信号进行全面检测, 具有提升机 运行状况的实时显示和各种保护指 。 1 2 可由计算机来设定和监视提升机的运行 情况 、 修改参数和进行 下转第 5 2页 收 稿 日期 2 0 0 9 1 1 - 2 0 作者简介 刘广龙 1 9 6 7一 , 男 , 黑龙江七台河人, 工程师, 从事机电设备管理工作。 49 何宜庆 煤田勘探区的充水源及通道的地质分祈 第1 9卷第5期 成 的溶洞抬高, 变成干涸的溶洞。地 下水为适应新 的侵蚀基准面, 其交替循环又会形成新的溶洞带 , 而 使喀斯特地区具有成层发育溶隙溶洞的特征。 2 . 4 人工通道 1 勘探钻孔造成 的充水通 道。勘探施工 的 各种钻孔 , 在工作结束后都应按要求进行封闭, 如果 封孔质量未达到标准要求 , 钻孔就成 了矿层与其顶 底板含水层或地表水之间的通道。可能会引起涌水 或造成淹井事故。如东风煤矿因部分勘探钻孑 L 封孔 质量不好 , 将煤层底板 强含水层奥 陶灰岩的水 引入矿坑 , 使井下涌水量骤然增加。 上接第 4 9页 故障排除等。 2 控制系统简介 计算机技术和网络技术 的飞速发展 , 为工业 自 动化开辟 了广阔的发展空间, 本控制 系统采用模块 化设计 , 结构紧凑 , 采用柜 内集 中安装 , 各功能模块 之间通过并行背板总线相连 , 将控制 系统分成独立 而又相互联系的子系统, 以适合 I / O分散安装的控 制程序。 C P U均采用 I E C 1 1 3 13编程语言。它具有 以 下功能 ①完成各种工业控制 , 建立和管理项 目; ② 对硬件和通讯作组态和参数赋值 ; ③管理符号及创 建程序 , 向可编程序控制器下载程序 , 上传数据; ④ 诊断设备故障; ⑤测试 自动控制系统 ; ⑥功能强大 的 软件处理指令 ; ⑦具有强大的网络功能。 轴角变送器采用 自整角机或旋转变压器作检测 元件 , 运用最新检测技术 , 将旋转物体转过的角度经 微处理器进行处理后换 算成角位移或直线位 移输 出。取消 了传统 的 S D变换 , 提高了转换精度。该模 块同传感器组合相当于 8~l 6位 的绝对编码器测量 精度 , 其性价比远高于编码器测量方式 , 是工业现场 最为理想的角位测量模块。 高精度绝对编码器选用 E 6 C 2一A, 其精度能达 到 1 0 2 4或更高 , 耐冲击性能达到 1 0 0 0 M / S 2 , 具有极 高的耐用性 , 且采用密封轴承 , 达到 I P 6 4防护标准 , 可以在恶劣的环境下使用。运用软件编程, 实现提 升机的位置和速度 、 方 向监测 , , 实现提升机的限位 保护、 加速度保护 、 位置检测等 , 及时发 出预报警 信 号 。 3 系统 的主要性能指标 1 系统的可用性。系统的设计充分考虑了在 5 2 2 采矿 活动造成 的断裂 。根据对岩层移动 规律的研究 , 当煤层开采后 , 顶板岩石的平衡状态遭 到破坏而垮落 , 形成崩落带 其垮落高度取决于顶板 岩石的碎胀系数及煤层倾角和采厚 。由于矿山压力 或地下的静压力 , 或两者联合作用等的结果, 也可促 使坑道底板形成裂隙, 这种裂隙可沟通底板下部含 水层 、 含水断层带及溶洞水 , 使矿井涌水量增加或造 成突水事故 [ 责任编辑 王玉梅] 整个工程环境 中的不同因素 , 以保证在现场安装调 试后立即适用并进入稳定可靠运行。 2 系统的可维护性。系统的硬件 、 软件设备 便于维护 , 各部件都具有 自检和联机诊 断校验 的能 力。软件有备份, 便于工程师维护 , 应用程序易于扩 充 , 便于用户 自行编制的程序加入系统 中运行。 3 系统的可靠性 。系统在工程现场运行具有 很 高 的 可 靠 性 , 其 平 均 无 故 障 时 间 MT B F≥ 3 0 0 0 0 h 。除了符合要求 的保护和闭锁功能外 , 还增 加了软件 的保护功能。 4 系统的容错 能力。软 、 硬件设备具有 良好 的容错能力 , 当各软 、 硬件功能与数据采集处理系统 的通讯出错 , 以及 当司机或运行人员在操作过程 中 发生一般性错误时 , 均不影响系统的正 常运行。对 意外情况引起的故障, 系统具备恢复能力。 5 系统 的安全性 。正 常情况下, 硬件和软件 设备的运行均不会危及现场其他设备的安全稳定运 行和工作人员的安全。 6 系统的抗电磁干扰能力。系统具有足够的 抗 电磁干扰能力 , 加入软件 滤波, 符合 I E C标准 , 确 保在各种环境 中的稳定运行。 4 结语 该控制系统 于 2 0 0 4年年底 正式投入 运行 。通 过运行发现该控制 系统具有 运算速度快 、 控制精度 高 、 误差小 、 稳定性好 、 功耗低 、 系统功能易于调整、 参数设置简单等优点。 [ 责任编辑 王玉梅]
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