选矿工艺的优化与改造.pdf

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139 经 验 本栏目编辑 杨 健 李文民 第 40 卷 2012 年第 10 期 罐内阻车器开启安全门开启前阻开启推车机前 进推车机后退前阻关闭安全门关闭罐内阻车 器关闭,摇台升起发出罐笼行走信号。 2 工作原理 2.1 联锁状态 1摇台落到位才可打开罐 内阻车器 由图 1、2 可知,当摇台落到位时,图 2 中的中 间继电器 KA3 线圈得电,使图 1 中的 KA3 中间继电 器常开点接通。此时才能启动罐内阻车器按钮 SA, 电磁阀 DCF1 得电,打开液压站油路,开启罐内阻车 器。当开到位时,到位开关 CK1 接通,KA1 得电, 罐内阻车器自动停止。 当摇台未落到位时,图 2 中的中间继电器 KA3 线圈不得电,使图 1 中的 KA3 中间继电器常开点不 接通,此时按罐内阻车器启动按钮 SA,罐内阻车器 不工作。 2.2 联锁状态 2 罐内阻车器关到位才能 升摇台 当罐内阻车器关到位时,图 1 中的开关 CK2 接 通,中间继电器 KA2 线圈得电,使 KA2 常开点闭 合。此时才能启动摇台升按钮,PLC 接收到摇台升 信号,输出信号使摇台升电磁阀得电,打开液压站油 路,摇台升起。 当罐内阻车器未关到位时,图 1 中的开关 CK2 不 接通,中间继电器 KA2 线圈不得电,图 2 中 KA2 常 开点始终断开。此时按摇台升按钮,摇台不会升起。 3 使用效果 通过改造使罐笼、罐内阻车器、安全门和推车机 信号安全联锁。在前一个程序没有完成之前,后一个 程序无法操作,罐笼不到位时,罐内阻车器不动作, 为生产提供了安全保障。□ 收稿日期2012-04-27 文章编号1001-3954201210-0139-02 山东金岭铁矿选矿厂选矿 工艺的优化改造 张 伟,林乐谊,钟 鸣 山东金岭铁矿选矿厂 山东淄博 255081 山 东金岭铁矿是一个拥有 60 多年历史的老矿 山,主导产品是铁精矿,同时综合回收铜、钴 金属。多年来该矿选矿厂一直注重先进工艺的研究和 应用,进行了上百项技术改造,不断完善工艺流程, 优化设备结构和工艺参数,创造了较好的经济效益。 1 选矿工艺流程 该选矿厂的选矿工艺流程为浮磁联合流程,一段 闭路磨矿将矿石磨至 -0.074 mm 粒度的达 68,分级 机溢流先进行混合浮选,回收铜钴混合物,混合浮选 精矿经分离浮选溢流浮铜,得到铜精矿和钴精矿,混 合浮选尾矿经磁选回收铁。 磁选共有 3 道工序,分别为Ⅰ磁、Ⅱ磁和Ⅲ磁, 每段磁选精矿分别进入下道磁选作业,各段磁选尾矿 合并为总尾矿,具体流程如图 1 所示。混合浮选尾矿 给入磁选分料箱,通过Ⅰ磁Ⅱ磁联合流程磁选后,精 矿品位达到 65.5 左右,Ⅱ磁精矿通过渣浆泵给入Ⅲ 磁分料箱,经过Ⅲ磁后的精矿品位达到 66.5 左右, Ⅲ磁精矿通过渣浆泵打入过滤分料箱,过滤后得到铁 精矿,过滤作业的溢流和底流返回Ⅲ磁作业。 图 1 改造前的选矿工艺流程 2 磁选流程现状分析 2.1 磁选作业设备 Ⅰ磁Ⅱ磁联合流程采用 XCTB1232CTB1030 型 组合式双筒永磁磁选机,槽体为半逆流型,配套的输 送设备为 100ZJA-Ⅰ-A36 型渣浆泵,流量 162 m3/h, 扬程 19 m。Ⅲ磁采用 MDXB10503000 型稀土永磁 磁选机,配套的输送设备为 8/6E-AH 型渣浆泵,流 图 1 改造后的操车系统 图 2 水平信号台信号控制柜接线 140 第 40 卷 2012 年第 10 期 经 验 本栏目编辑 杨 健 李文民 量 162~450 m3/h,扬程 23.5~20 m。过滤设备采用 TCW-12 型真空永磁圆筒过滤机,过滤面积 12 m2 。 2.2 生产指标分析 随着生产规模的不断扩大,球磨机的处理量不 断增加,磁选入选矿浆量增加。同时,由于金鼎公司 出矿量的增加,金鼎矿石所占比例相对提高,而金鼎 矿石的铁品位较高,造成进入磁选原矿品位不断升 高,虽然精矿品位也随之上升,但尾矿铁品位也有所 升高,一定程度上影响了铁金属的回收。对整个磁选 流程进行取样考察,经取样分析,Ⅱ磁铁精矿品位 为 65.73,Ⅰ磁、Ⅱ磁的尾矿铁品位分别为 5.36、 5.45,接近总尾矿铁品位 5.5;Ⅲ磁的铁精矿品 位为 66.18,尾矿铁品位为 8.30,远大于总尾矿的 铁品位。通过上述分析可知,现流程中Ⅱ磁精矿就能 满足市场要求,Ⅲ磁在生产中对提高品位的作用不是 很大,且尾铁偏高,造成铁金属流失。 3 现场改造 3.1 方案确定 该矿对铁精矿磁选流程进行了优化改造,Ⅱ磁精 矿直接进入过滤机,通过调节过滤机的转速控制溢流 量,以调整铁精矿品位,溢流和底流自流入Ⅲ磁磁选 机。这样既能使铁精矿满足质量要求,又可增加铁精 矿产量,提高铁精矿产率和铁金属的回收率。 3.2 流程改造 由于Ⅱ磁厂房与过滤厂房高差约为 18 m,再加 上管路损失,计算得输送泵的扬程为 23.2 m,而现有 的不能满足生产需要,因此更换为 100ZJA-I-A46 型 大功率渣浆泵 流量 219 m3/h,扬程 34 m,同时对精 矿输送管路进行改造,Ⅱ磁精矿直接进入过滤机进行 过滤作业,Ⅲ磁用来处理过滤溢流和底流,原Ⅲ磁管 路作为备用。改造后的选矿工艺流程如图 2 所示。 图 2 改造后的选矿工艺流程 4 结语 经改造后,实际生产中铁精矿品位达到 66 左 右,尾矿铁品位低于 5.39,铁精矿的回收率提高了 0.06 个百分点,每年可多回收品位为 66 的铁精矿 约 900 t,同时还可节省水和维修等费用,考虑铁精矿 品位与价格因素,每年可增经济效益 90 余万元。同 时,有效解决了Ⅲ磁生产能力紧张的现状,减小了Ⅲ 磁负荷,节约了电能。而且使设备操作更加方便,更 利于对铁精矿指标的控制。□ 收稿日期2012-02-21 修订日期2012-04-29 文章编号1001-3954201210-0140-03 矿用防爆变频器谐波治理 研究与应用 宋伟毅1,吕 翔2 1平顶山天安煤业股份有限公司六矿 河南平顶山 467091 2洛阳中重自动化工程有限责任公司 随 着矿井逐步向深部开采,防爆变频器愈来愈多 的得到应用,由于电力电子器件的非线性工作 特性,谐波污染问题日益突出,对矿井的供电安全带 来巨大的威胁。由于矿井安全与供电安全息息相关, 因此处理好谐波干扰和污染问题,成为防爆变频器进 一步推广应用的关键[1]。 1 谐波治理前情况 平顶山天安煤业股份有限公司六矿暗斜井和技改 所用输送机为钢缆带式输送机,采用 500 kW/1140 V 驱动电动机、500 kW/1140 V 四象限防爆变频器,在 使用过程中,经常出现低压侧馈电柜跳闸故障,指示 显示为漏电、短路和失压等;漏电检测零序电抗器每 隔 3~4 月就会烧坏;高压开关时有跳闸现象,指示 显示为漏电、短路。另外两条带式输送机的主电动机 在防爆变频器使用一年内也曾烧毁过。经电能质量测 试仪检测可知,现场的电磁干扰强度较大 见图 1, 以上故障均为防爆变频器产生的谐波导致的。 2 谐波治理方案 2.1 系统设计方案 防爆变频器采用了大功率晶闸管和门极对称型的 IGBT 管,经过交-直-交变换后,功率器件工作特 性的非线性,使输出波形呈不完整正弦波形,造成高 次谐波污染和电磁辐射干扰[2]。 滤波器输入端的骚扰源阻抗和输出端的负载阻 抗一般情况是不能满足阻抗匹配条件的。根据实际工 况,采用不同结构的滤波器,才能有效改善阻抗不匹 配情况下的滤波效果。主要根据串联电感与低阻抗相 配合,并联电容与高阻抗相配合的原则[3]。串联电感 L 值不能取得太大,否则会产生较大的电源压降,影
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