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第 3 7卷 第 2期 2 0 1 5年 2月 华 电 技 术 Hu a d i a n Te c h n o l o g y V0 l _ 3 7 No . 2 Fe b. 2 01 5 移 动极 板技术在火 电厂 除尘器 改造 中的应用 张 荣禄 广东省粤电集团韶关粤江发电有限责任公司, 广东 韶关5 1 2 1 3 1 摘要 为了提高电除尘器效率, 保证烟尘达标排放 , 对电除尘器进行提效改造。阐述了移动极板电除尘器的工作原理 及特点, 介绍了某电厂 1 0机组移动极板电除尘器的改造内容。改造后脱硫塔出口粉尘排放质量浓度为 2 4 . 6 6 m m , 修正至 6 %氧量后排放质量浓度为2 3 . 8 6 mg / m , 低于 3 0 m m 的标准要求, 达到了预期的改造效果。 关键词 移动极板 电除尘器 ; 火电厂 ; 电除尘改造 ; 粉尘 ; 质量浓度 中图分类号 T K 2 2 3 . 2 7 文献标志码 B 文章编号 1 6 7 4 1 9 5 1 2 0 1 5 0 2 0 0 7 3 0 3 O 引言 为了达到 国家新 的大气污染 物排放要求 , 国内 除尘器厂家 _ 1 先后开发 了适应 大型燃煤机组 的布 袋除尘器、 电一 袋复合除尘器及改良型静电除尘器。 布袋除尘器 不受烟气含 尘量 、 比电阻、 锅 炉负荷 及煤种变化的影响 , 捕捉超细粉尘能力强 , 但其也有 设备阻力大 、 运行 费用高 、 日常维护工作量大 、 难 以 处理高温烟气 、 烟气 中含水含油量大时易糊袋 、 烟气 含氧量高时袋料易氧化 等缺 陷; 电 一袋复合 除尘 器 由于气布比没有得到提高 , 并且受清灰方式 的限 制 , 并没有从根本上改善或解决布袋除尘器的不足 ; 改 良型静电除尘器是从静电除尘器 特性 出发 , 通 过采取调整阳极排极距 、 调整 阴极线结构 、 增加 电场 等技术手段 , 以达到较高的排放要求 , 但静电除尘器 固有的缺陷同样没有从根本上解决。从 国家能源发 展策略上看 , 需要一种集高效 、 可靠 、 节能等优点于 一 体的除尘技术 , 移动极板 电除尘器技术的应用 , 顺 应了国家能源发展的需要 和市场 的需求 , 既有效避 免了二次扬尘 , 又免除 了布袋繁琐 的维护过程与 昂 贵 的维 护费 用 。 1 移动极板 电除尘器工作原理及特点 1 . 1工作 原理 如图 1所示 , 移动极板 电除尘 器 变常规静 电 除尘器 的固定极板为移动极板 , 变振打清灰为旋 转刷清灰 ; 把整片 阳极板分割成条状 , 用链条 串联 , 阳极板在链条的牵引下运动 , 阳极板 的下部设有旋 转 电刷 , 电刷不断把 阳极板的粉尘刮落到灰斗 。 收稿 日期 2 0 1 4 0 91 2 ; 修 回 日期 2 0 1 41 21 2 机 图 1 移 动极 板示意图 1 . 2 技术特点 移动极板 结构相对传统 的固定极板有 明显的 优点。 1 用旋转 电刷清灰 , 而且 清灰位 置靠 近灰斗 的下部 , 可以最大限度地减小二次扬尘。 2 阳极板清灰及时, 处于相对洁净 的状态 , 可 有效提高除尘效率 。 3 采用旋转 电刷进行机械式清灰 , 即使附着 力很高的高比电阻粉尘也能清除下来。 4 相对传统 的静 电除尘器 , 采用移动极板 的 电除尘器结构更紧凑 , 可以减小 1 / 3以上空间 , 运行 电耗也较低。比电阻大的粉尘或二次扬尘在前几个 电场已经荷电 , 所 以不需要每个 电场都装设 移动极 板 , 一般只在最后一个 电场装设移动极板 , 就可以把 前面电场逃逸出来 的粉尘收集下来。 2 现役设 备概 况 某 电厂 1 O机组 为 3 0 0 MW 发 电机组 , 锅 炉为 D G1 0 2 5 / 1 8 . 2一I I 1 0型亚临界压力 、 一次 中间再热 、 7 4 华 电技 术 第 3 7卷 自然循环 、 双拱形单炉膛 、 平衡通风 、 固态排渣 、 全钢 架全悬吊结构 、 尾部双烟道、 露天布置 的 w 型火焰 燃煤锅炉, 采用烟气挡板调节再热汽温。该机组锅 炉尾部配套 2台双室四电场 电除尘器 。电除尘器 改造前性能试验结果见表 1 。 电除尘器性能摸底试验显示 锅炉燃烧常用煤 种 、 机组负荷 2 7 0M W 工况下 , 除尘器人 口粉尘质量 浓度为 2 6 . 8 5 g / m , 1 0机组除尘器实测除尘效率 为 9 9 . 4 8 % , 除尘器 出 口平 均烟尘 排放 质量浓度为 1 2 9. 9 5 mg /I l l 。 。 1 0锅炉 电除尘器选型设计偏小、 除 尘能力有限是烟尘排放质量浓度偏高的根本原因。 3 1 O机组电除尘器改造方案 3 . 1改造总体要求 1 原电除尘器前 3 个电场在结构形式不变的 情况下提效扩容 极板增高至 1 5 m , 四电场进行移 动极板技术改造 。改造后最终形成 31 3个常规 电场 1 个移动极板电场 的除尘方式 , 全部 电场改 为高频电源 。 2 改造后保证在任何正常工况下, 电除尘器 入 口烟尘质量浓度 干基 、 标态 、 6 % 0 。 不大于 2 8 . 6 g / m 时, 除尘效率≥9 9 . 8 9 5 %, 脱硫塔出口烟 尘排放质量浓度 ≤3 0 m g / m , 且保证 在两个 大修期 或 8年 内不下降。 3 . 2 改造 内容 1 拆除原电除尘器顶部全部设备 , 将 除尘器 揭顶掏空, 将壳体加高 1 . 7 m, 重新设计前 3个 电场 , 包括新的顶盖、 阴阳极系统及振打装置。 2 原 四电场改造成一个移动极板 电场 , 高度 相应增加 1 . 7 m。电除尘器变 为 3个 固定 电场 1 个移动极板电场的形式。 3 拆除所有电气电控设备 , 所有电场共 1 6台 工频 电源全部设计为高频电源, 更换低压控制系统。 3 . 3 四电场移动极板改造内容 移动极板静电除尘器内部由极板 、 极线 、 钢刷及 其传动系统组成。 1 对三、 四电场之间的立柱进行加 固, 增加 四 电场外延 2m立柱。 2 安装 四电场移动极板 的上下 支撑梁 , 并改 造四电场灰斗, 增加人孔门和检修走梯, 对地基、 梁 柱进行安全核准。 3 安装 四电场 阴极 系统 , 对 阴极振打位置重 新定位 , 设计必需的走梯平台。 4 安装 四电场 阳极部分 , 包括主动轴 、 链 轮 、 轴承及密封装置。安装 主动轴外部动力装置 , 包 括 电机 、 链轮及支架等。 5 安装极板和链条 , 从动轴及定位装置 , 极板 导向装置。 6 安装刷辊系统。 7 在主动轴减速 电机侧 和刷辊侧设置检修平 台, 并 留有足够检修空间。 8 安装 主动 轴和刷 轴接地装置 , 安装刷辊 系 统动力装置 , 包括电机 、 齿轮箱 、 万向轴及链条等。 9 移动电场极间距为 4 5 0 m m。 1 O 极板。选用双层条状 0 . 7m 4 . 2 IT I 的7 0 0 型 S P C C薄钢板 , 与由方钢焊接成 的整体 框架 焊为 一 体 。 1 1 移动电极驱动系统。 驱 动 选 用 变 频 减 速 表 1 1 0机组电除尘器烟气参数测试结果 第 2期 张荣禄 移动极板技 术在火电厂除尘器改造 中的应用 7 5 电机, 移动电极移动速度为0 . 1 1 . 0 m / ra i n 。 1 2 极线 。极线 极 间距 同样为 4 5 0 m m, 采用 4 4不锈钢方型线 。 1 3 阴极振打系统 。驱动选用立式减速 电机 , 功率为 0 . 3 7 k W, 安装在壳体屋顶, 驱动凸轮、 振打 锤对阴极框架做周期性振打 , 以达到清灰的 目的。 1 4 钢刷 与钢刷驱动 系统。钢刷 由不锈钢丝 与钢刷轴焊接成形 , 按专用工艺制造并做时效试验 ; 驱动选用变频减速 电机 , 安装在烟气流通区域下 的 壳体外部 , 钢刷轴旋转方 向与极板运动方向相反。 1 5 链 条。移动 电极驱动选 用专用 的宽节距 套筒滚子链 。 4 改造后效果评估 从表 2可以看出 , 在 3 0 0 MW 负荷测试工况下 , 当除尘器进 口质量浓度为 1 7~2 1 g / m 时 , 1 0机组 除尘器 出 口粉 尘质 量 浓度 分别 为 1 7 . 1 3 , 2 5 . 6 7 , 2 2 . 6 6和 3 2 . 7 3 m g / m 。 经实际测试 , 脱 硫塔出 口粉 尘排放质量浓度为 2 4 . 6 6 mg / m , 修正至 6 %氧量后 排放质量浓度为 2 3 . 8 6 m g / m ●0● ●- C ●●● 0●o‘ ● ●o‘● 上接 第 6 7页 调节品质明显提高 。为了使 N O 进 一 步减排 , 在保证氨逃逸率在允许范围内的情况下 , 大幅降低 S C R出口N O 浓度, 需以 S C R性能测试 为前提 , 实践 以 S C R出口 N O 闭环控制为主、N H , 逃逸参与闭环控制的运行方 式, 优化得到一套行之 有效的控制策略。 本文责编 白银雷 作者简介 倪新宇 1 9 7 O 一 , 男 , 江苏苏州人 , 工程师, 从事热工测 量与控制技术方面的工作 E - m a i l c h d w d n x y 1 6 3 . t o m 。
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