火电厂湿法脱硫石膏含水率超标原因及对策.pdf

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2 0 1 1年 1 0月 第 3 9卷 第 5期 总第 2 1 6期 吉 林 电 力 J i l i n El e c t r i c Po we r Oc t .2 0 11 Vo 1 . 3 9 No 。 5 S e r . No . 2 1 6 霉 经 验 { 交 流 } } 火电厂湿法脱硫石膏含水率超标原因及对策 Re a s o n Ana l y s i s a n d Co un t e r me a s u r e me n t f o r Hi g h M o i s t u r e Ra t i o o f W GFD G y ps u m i n Th e r ma l Po we r Pl a nt s 吴春华 , 潘国富。 , 李光 日。 1 . 吉林省电力有限公司电力科学研 究院, 长春 1 3 0 0 2 1 ; 2 . 大唐珲春发 电厂 , 吉林珲春 1 3 3 3 0 3 ; 3 .长春安信电力科技有限公司, 长春1 3 0 0 2 1 摘要 针对某 电厂 3 5 0 Mw 机组脱硫 石膏 含水 率超标 的问题 , 结合脱硫系统 包括除尘系统 运行状况 , 对系统运 行方式 、 设备运行状况进行 了分析 , 指 出煤 质及烟气 除尘效果 、 吸收塔 浆液 p H值 、 浆液中固体浓 度等影响石膏含水 率 , 并 严格 执行运行规程 , 控制脱硫系统运行 参数 , 加大废水排放量 , 确保 除尘器运行效果 , 降低 系统中杂质含量 , 提高石膏浆液纯度及亚硫酸钙氧化程度 , 使石膏 的脱水率达到了标准 。 关键词 湿法脱硫 ; 石膏 ; 含水率 ; 超标 Ab s t r a c t Ac c o r d i n g t o t h e p r o b l e ms o f h i g h mo i s t u r e r a t i o o f W GF D g y p s u m i n a c e r t a i n 3 5 0 M W p o we r p l a n t , a n a l y s i s h a s b e e n c a r r i e d o u t o n s y s t e m o p e r a t i o n roo d e a n d u n i t o p e r a t i o n s t a t u s b a s e d o n d e s u l f u r i z a t i 0 n s y s t e m o p e r a t i o n s t a t t l s.Th e f a c t o r s t h a t e f f e c t g y p s u m mo i s t u r e r a t i o h a v e b e e n p o i n t e d o u t ,wh i c h i n c l u d e c o a l q u a l i t y, f l ue du s t r e mo va l e f f i e i e nc y。pH v a l u e of a bs or pt i on t o we r s l u r r y a nd s o l i d c ont e n t i n s l ur r y.S ome me a s ur e me nt s h a v e b e e n a d o p t e d t o k e e p t h e g y p s u m wa t e r c o n t e n t f i t s t h e c o d e r e q u i r e me n t s .wh i c h i n c l u d e s t r i c t l y f o l l o wi n g t h e o p e r a t i o n c o d e s ,c o n t r o l l i n g d e s u l f u r i z a t i o n p a r a me t e r s ,i n c r e a s i n g wa s t e wa t e r d i s c h a r g i n g v o l u me , a n s u r i n g d u s t c o l l e c t o r e f f i c e n c y r r e d u c i n g i mp u r i t i e s a n d i n c r e a s i n g t h e g y p s u m s l u r r y p u r i t y,i mp r o v i n g c a l c i u m s u l f i t e o xi da t i ve d e gr e e. Ke y wor ds W GFD ;g y ps um ;moi s t u r e r a t i o;e xc e e di ng c o de r e qui r e me n t s 中图分类号 X7 0 1 . 3 ; T Q1 7 7 . 3 文献标 志码 B 文章编号 1 0 0 9 5 3 0 6 2 0 1 1 0 5 0 0 3 4 0 2 石灰石一 石膏湿法烟气脱硫工艺系统复杂 , 影响 石膏含水率的因素比较多。 为提高石膏品质 , 保证脱 硫系统正常运行 , 必须控制石膏含水率 。 某 电厂 2 3 5 0 Mw 机组安装 了石灰石一 石膏湿法脱硫装置, 分 别于 2 0 0 9年 l 2月和 2 0 1 0年 5 月投入运行, 采用 2 套湿法脱硫装置共用 1套石膏脱水系统方案 。脱硫 装 置投 产后 , 系统 运行 比较稳 定 , 石 膏含 水率基 本控 制在 1 O 以下 。2 0 1 0年 1 1 月 以后 , 石膏品质下降 , 表 面覆盖 一层 黑褐 色物质 ; 含 水率 最高 时达 2 7 . 0 2 %, 远超出 】 0 设计值的要求, 导致卸料 困难 , 影 响系统正常运行。针对此情况 , 对脱硫系统 包括除 尘 系统 进行了检查 , 并结合石膏样 品化验分析结 果 , 找出石膏含水率超标主要原 因, 根据机组运行情 况, 在脱硫系统运行情况下, 采取一系列运行调整和 控制措施 , 对脱硫系统加强运行调整和相关设备 改 进 , 使脱硫石膏含水率达到了设计要求 。 1 影 响因素分析 1 . 1 煤质及烟气除尘效果的影响 燃用的煤种和设计煤质偏差较大, 为除尘和脱 硫 系 统 带 来 了 一 定 的 影 响。灰 分 比设 计 值 高 1 7 . 6 2 % , 发 热 量 比设 计 值 低 2 O . 6 7 , 发 电 量 相 同 时炉的燃煤量增加 , 电除尘器排灰量增加, 电除尘器 超负荷运行 , 烟气处理效果达不到设计值, 烟气含尘 量 增加 , 对脱硫 系统运行造成 了不利影 响, 燃煤灰 分 、 氯化物浓度高 , 烟气 中的飞灰和 H C 1 浓度增加, 这 些物质进入 循环吸 收浆液 , 飞灰带人 浆液 中的 Al 抖与 F ~ 形成的络合物影响石灰石的活性, 浆液 中 的 C l 一 浓度高影响石膏品质 。 收 稿 日期 2 0 1 1 一 O 8 一 O 8 作者简 介 吴春华 1 9 6 8 ~ , 男, 高级工程师 , 现从 事电力环保 工程及职业卫 生评价 工作 。 3 4 2 0 1 1年 1 0月 第 3 9卷 第 5期 总 第 2 1 6 期 吉 林 电 力 J i l i n El e c t r i c P o we r Oc t . 2 0 11 Vo1 .3 9 NO .5 Se r . NO. 2 1 6 从锅炉 出来 的高浓度 烟气经设计除尘效率为 9 9 . 8 %的 2 B E 3 1 2 / 2 4型双室 四电场静 电除尘器除 尘 , 2 0 1 0年 1 2月电除尘器有一个 电场不能投运 , 烟 气的处理效果下降。烟气中夹带 的高浓度烟尘进入 脱硫系统 , 造成浆液中含尘量增加 , 这些烟尘 干扰 了吸收塔 内化学反应的正常进行, 影响了石膏的结 晶和大颗粒石膏 晶体的生成 ; 堵塞了游离水在石膏 晶体之间的通道 , 使石膏脱水变得 困难 。 细小飞灰堵 塞皮带脱水机滤布 网眼, 造成皮带脱水机真空异常 , 使皮带脱水机运行效果下降, 导致石膏含水率升高。 1 . 2 吸收塔浆液 p H值的影响 吸收塔浆液的 p H值是用于确定需要输送 到脱 硫 吸收塔的新 鲜反应浆液的流量的重要参数。p H 值升高 , 新 的反应浆液供应量将 减少 , p H值 降低, 新的反应浆液供应量将增加。 若 p H计测量不准 , 则 需要添加的石灰石浆液量就不能准确控制, 而过量 的石灰石使石膏纯度降低 , 造成石膏脱水困难。 脱硫系统设计浆液 p H值 为 5 . 5 ~5 . 8 , 当 p H 值超过 5 . 7后, 脱硫效率降低 , 未反应石灰石浓度增 加 , 石膏纯度 明显下降n ] 。2 0 1 0年 1 1月 1 5日测定 其浆液 p H值为 6 , 已经超出设计范 围, 影响石膏的 质 量 。 1 . 3 强制 氧化 程度 及浆液 固体 浓度 的影 响 氧化 程度下 降时, 生成 的 C a S O。1 / 2 H O得 不到充分的氧化,浆液 中可溶性亚硫酸盐浓度增大 抑 制 C a C O。的溶解 , 使浆液 中未反应 的 C a C O。 浓 度增大[ 1 ] , 导致石膏 中 C a S O。 1 / 2 H O浓度过高 , 脱水困难。经取样分析 , 石膏 中C a S O。 1 / 2 H。 O质 量分数为 0 . 3 8 %, C a S O 2 H O 石膏 的质量分数 仅 为 4 3 . 8 9 , 远低于 9 O %的设计要求 , 说明氧化程 度不够, 石膏脱水困难。 在排 出石膏时, 首先进行一级脱水即旋流器脱 水, 设计要求旋流器底流液固体的质量分数为 5 O 左右。 当旋流器底流液固体浓度偏低时 , 会影响二级 脱水设备 皮带脱水机 的运行 , 经取样分析 , 旋流器 底流液中固体质量分数仅为 3 8 . 6 , 远低于设计要 求 , 影响石膏脱水效果 。 1 . 4 脱硫废水及皮带脱水机真空的影响 脱硫废水 中含飞灰 、 石灰石中带来 的杂质 以及 未溶的石灰石等 , 由于这些杂质大多质量较轻 , 当石 膏浆液在脱水时 , 较轻的杂质漂浮在浆液的上部 , 颗 粒细且粘度大, 粘在石膏饼层表面影响石膏外观及 脱水 。如果脱硫废水排放不能正常投运或废水排放 量很少 , 系统中杂质就会积累, 导致石膏脱水困难。 真空泵及皮带机管道漏真空、 气液分离罐到真 空泵的管道结垢堵塞 真空泵的抽吸能力减弱, 不能 将皮带机上石膏滤饼 中的游离水吸出, 导致石膏含 水率超标。浆液 中含有大鲢容易堵塞滤布孔洞的细 小颗粒, 将粘在滤布上, 堵塞滤布孑 L , 增加过滤阻力, 降低脱水效果 , 皮带脱水机真空为 3 2 . 6 ~3 4 k P a , 低于设计值 4 O ~6 0 k P a要求 , 影响 r脱水效果。 2 控制措施 2 . 1 确保 除尘效 率 及废水 排放 量 尽量燃 用设计 煤种, 控制高硫份、 高 灰份燃 煤 量 , 如煤种较杂 , 必须做好燃煤的混烧和掺烧工作 , 防止与设计煤质偏差较大的燃煤集中燃用,加强对 除尘器的运行调整 , 所有 电场均投入运行 , 确保除 尘系统 电、 布袋除尘器 运行效果 , 提高烟气处理质 量, 降低脱硫系统入 口烟气含尘量。 确保脱硫废水处理系统正常投运 , 加大废水排 放量 , 降低系统中的杂质和氯离子含量, 保证塔内化 学反应的正常进行及石膏晶体的生成和 长大 , 控制 吸收塔 内氯离子质量浓度小于 】 0 0 0 0 mg / I 。 2 . 2 降低 系统中杂质浓度及提高氧化程度 提高石灰石品质, 减少浆液 中杂质浓度, 提高石 膏纯度 。 调整好浆液密度和 p H值 . 避免为片面追求 高的脱硫效率而加大石灰石浆液的供给量, 根据脱 硫系统运行情况 , 逐渐置换浆液。 根据 吸收 塔运 行 情 况调 整 氧 化风 机 运行 方 式 , 提高氧化空气利用率 , 提高系统中 C a S O 。 1 / 2 Hz O 被 氧化程 度 , 以有利 于石 膏脱 水 。 2 . 3 控 制运 行参 数及 旋流器 底流 液 固体 浓度 ‘加强对运行参数的监测分析 , 合理控制吸收塔 浆液 p H值在设计 范围内运行, 确保石膏 的结晶和 生成 , 防止 因添加 的石灰石量不准确造成石膏纯度 降低 , 影响石膏脱水。 提高石膏旋流器进 V I 压力, 提高 分离效果 ,将 旋 流器 沉砂 嘴 内径 由原来 的 3 0 mm 调整 为 2 0 mr l 3 . , 以提高石膏旋流器底流液 中固体 的质量分数 , 清理 石膏旋流器 , 保证浆液的浓缩及颗粒分离效果, 当石 膏旋流器底 流液中固体 的质量分数低于 4 5 时, 及 时检查旋流器 , 发现堵塞及时清理, 防止石膏旋流器 底流液中固体质量分数降低, 影响石膏脱水 。 2 . 4 调 整皮带脱水 机运行 方式及控制石 膏结 晶 时 间 下转 第 5 O页 35 。 2 0 1 1年 1 O月 第 3 9卷 第 5 期 总第 2 1 6期 吉 林 电 力 J i l i n El e c t r i c P o we r Oc t . 2 01 1 Vo 1 . 3 9 No . 5 S e r . No . 2 1 6 表2 经济性对比 1 0 元 6 结束语 上接 第 2 8页 出限位电阻阻值改变造成。开关电源 电压输出限位 电阻为一小型可变电阻, 调整可变 电阻, 使直流绝缘 监察装置工作电压 为 1 2 V, 再进行接地实验 , 不再 发生 误报 , 故 障消 除 。 5 结束语 直流绝缘监察装置 的定期检测 , 减少 了装置本 身问题造成的运行人员进行故障查找与处理中的许 多弯路 , 提高了直流系统接地故障的查找与处理效 率 , 从而提升了直流检修人员故障处理能力 , 降低 了 工作人员劳动强度 , 降低 了生产成本 , 缩短了故障检 修工期, 对直流电源安全运行具有重要现实意义 。 、 上接 第 3 5页 调整皮带脱水机真空值在 4 O ~6 0 k P a之 间运 行, 并检查滤布冲洗水压力 , 确保滤布不堵塞提高过 滤能力。根据石膏排出量控制皮带脱水机滤饼层厚 度 , 防止饼层过厚而影响石膏脱水效果 。 提高吸收塔液位 , 让浆液达到脱水密度时间变 长 , 提高吸收塔 内浆液密度 , 延长石膏结 晶时间。 3 结论与建议 根据机组运行情况 , 在不停运脱硫系统的前提 下 , 通过采取以上措施 , 石膏旋流器底流液中固体的 质量分数由原 3 8 . 6 %提高到 4 9 . 5 %; C a S O 2 H O 质 量 分 数 由 4 3 . 8 9 提 高 到 9 1 . 4 K oo ; 含 水 率 从 5 O 燃用劣质煤的机组应首选袋式除尘器 , 选用袋 式系统 时应综合考虑 布袋滤料的透气、 耐温 、 抗 氧 化、 耐酸碱 , 抗水解性能 , 对袋式除尘器的结构形式 , 进风、 风室 、 滤袋布置、 清灰、 保护方式等方面进行合 理选择 , 以提高布袋拦截粉尘效率 , 减小系统运行阻 力, 延长布袋使用寿命 , 降低系统检修维护费用。 ∥ 参考文献 编 辑韩桂春 0 [ 1 ] 国家电网公司. 直流电源系统管理规范[ M] . 北京 中 国电力出版社 , 2 0 0 6 . [ 2 3 D L / T 5 0 4 4 2 0 0 4 , 电力工 程直 流系统 设计技 术规 范 [ S ] . [ 3 ] D L / T 7 2 4 --2 0 0 0 , 电力 系统用 蓄电池直流 电源装 置与 维护 E s 3 . [ 4 ] DL / T 8 5 7 2 0 0 4 , 电力用 直流电源监控 装置[ S ] . [ 5 ] 白忠敏, 刘百震, 於崇千. 电力工程直流系统设计手册 第 2版 [ M] . 北京 中国电力出版社 , 2 0 0 9 . 编 辑李健 平 2 7 . 0 2 降至 9 . 1 4 , 达到了设计标准。 为确保脱硫系统系统 的安全稳定运行, 加强脱 硫系统设备的运行管理, 及时消除设备缺陷, 加强了 脱硫化学监测管理, 使监测数据真正起到了监测 、 监 督 、 指 导运行 的作 用 。 参考文献 [ 1 ] 周 至祥 , 段建 中, 薛建 明. 火电厂湿 法烟气脱 硫技术 手 册 [ M] . 北京 中国电力出版社 . 2 0 0 7 . 编辑韩桂 春
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