火电厂磨煤机负荷控制方法的改进.pdf

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电气传动 2 0 1 2年 第 4 2卷 第 1期 E L E C T R I C D RI VE 2 0 1 2 V o 1 . 4 2 N o . 1 火 电厂磨煤机负荷控制方法的改进 王文兰 , 白雄怀。 1 .内蒙古工业大学 电力学院, 内蒙古 呼和浩特 0 1 0 0 8 0 ; 2 .内蒙古能源发电投资有限公 司, 电力工程技术研究院, 内蒙古 呼和浩特 0 1 0 0 2 0 摘要 针对直 吹式 系统锅炉磨煤机的负荷响应能力弱 , 以及在单独改 变给煤量时煤 粉量发生变 化速度较 慢的缺点 , 提 出了火 电厂磨煤机负荷 的改进控制策略 。该改进策略在原系统中增加 了磨煤机 的差压校正控制 回路 当机组负荷不变时 , 能够 及时发现 和克 服给煤量 的扰 动 ; 当机组 负荷变化 时 , 可 以快 速改变进入炉膛 的 煤粉量 。通过超临界 6 0 0 Mw 机组升负荷变动试验表明 , 该改进策略是有效 的。 关键词 磨煤机 ; 负荷控制 ; 差压校正 ; 升 负荷 ; 试验 中图分类号 TP 1 3 文献标 识码 A I m p r o v e me nt o f Po we r Pl a nt Co a l M i l l Lo a d Co nt r o l M e t h o d s W ANG W e n l a n , BAI Xi o n g h u a i 1 .S c h o o l o f E l e c t r i c P o w e r , I n n e r Mo n g o l i a U n i v e r s i t y o f T e c h n o l o g y, Ho h h o t 0 1 0 0 8 0 , I nn e r M o n gol i a, Chi n a; 2.El e c t r i c Po we r Engi ne e r i ng Te c h no l o gy Re s e ar c h I ns t i t u t e, I nn e r M o n go l i a En e r gy I n v e s t me n t Co .Lt d, Ho h h o t 0 1 0 0 2 0 , I n n e r M o n g o l i a, C h i n a Ab s t r a c t F o r t h e l o a d r e s p o n s e o f d i r e c t f i r i n g s y s t e m b o i l e r c o a l mi l l i s we a k, a n d t h e d i s a d v a n t a g e t h a t a mo u n t o f c o a l d u s t c h a n g e s s l o wl y wh e n t h e a mo u n t o f s u p p l i e d c o a l c h a n g e s i n s i n g l e wa y , i t r a i s e d i mp r o v e d c o n t r o l s t r a t e g y o f p o we r p l a n t c o a l mi l l l o a d .Th e i mp r o v e d s t r a t e g i e s i n c r e a s e t h e mi l l S d i ffe r e n t i a l p r e s s u r e c o r r e c t i o n c o n t r o l lo o p i n t h e l o g i c wh e n t h e u n i t l o a d i s c o n s t a n t , i t c a n d e t e c t a n d o v e r c o me t h e d i s t u r b a n c e o f t h e a mo u n t t o s u p p l i e d c o a l ; wh e n t h e u n i t l o a d s c h a n g e s i t c a n c h a n g e t h e a mo u n t o f c o a l d u s t q u i c k l y . By t h e c h a n g e d t e s t wh e n s u p e r c r i t i c a l 6 0 0 M W u n i t s S l o a d r a i s e d s h o w t h a t t h e i m p r o v e me n t s t r a t e g i e s a r e e f f e c t i v e . Ke y wo r d s c o a l mi l l ; l o a d c o n t r o l ; d i f f e r e n t i a l p r e s s u r e c o r r e c t i o n; i n c r e a s e l o a d; t e s t 采 用直 吹送粉 工艺 的发 电机组 需要 考虑制 粉 工艺的较大时延和滞后现象 。机组协调控制策略 的一个基本控制思想是 协调总燃烧量和总送风 量的动态平衡, 协调磨煤机负荷与一次风量 的动 态平衡 , 确保锅炉燃烧过程[ 】 ] 的平稳 。直 吹式制 粉系统锅炉在适应负荷变化或消除燃料 内扰方面 反应 均较慢 , 因而更容易引起汽压较大 的变化 。 因此 , 磨煤机负荷控制不仅是火电厂的难点之一 , 也是设计直吹式制粉系统锅炉燃烧 自动控制系统 予以特别考虑的问题[ 2 ] 。 1 磨煤机 负荷及一 次风量 的基 本控 制 7 5 “ 法 由于磨煤机出力有较大的延迟和惯性 , 直吹 式系统在单独改变给煤量时不能快速地使煤粉量 发 生变 化 , 但 改变 一 次 风量 却 能 迅 速 改变 进 入 炉 膛的煤粉量。因此, 为 了提高直吹式系统锅炉的 负荷响应能力 , 机组负荷变化时, 在改变给煤量的 同时 , 可同时改变一次风量, 以暂时吹出磨煤机 中 的蓄粉 。控制一次风量可以控制煤粉细度和一次 风速。在负荷指令增加时, 控制一次风量还可 以 利用磨煤机中储粉增 加进入炉膛燃料量 , 改善动 态调节 品质 。在运行过程 中应遵守 以下 安全规 则 增加负荷时 , 先加风量 、 后增燃烧量 ; 减负荷 时, 先减燃烧量、 后减风量。 图 1 给 出了以 A磨煤机为例 的工作负荷及 相关的一次风挡板的风量改进控制策略。图 1中 MD为磨煤机的总负荷控制指令信号 , 此指令平 基金项 目 内蒙古工业大学科学研究项 目 X2 0 0 9 3 8 作者简介 王文兰 1 9 7 2 一 , 女 , 硕士 , 副教授 , E ma i l W we n l a n 1 6 3 . c o rn 4 0 王文 兰, 等 火电厂磨煤机 负荷控制方 法的改进 电气传动 2 0 1 2年 第 4 2卷 第 1 期 F G | 磨槿 棚善 I P 一狰 墓J e O 回 一 ④L E / 0 -e rllln MD 给煤j 连肇 __[ 固 一 一一 I 卜 一 , l I - ..........._ / 二I l 偏 置勘l尚 t . ..J .. O 啤 磊 - ‘ ‘ . f _ 、 . r 蒜 f 革 警 堡 垫 l A 给 煤 机 l 磨 煤 机 总 风 门 空 气 挡 板 图 1 磨煤机 负荷 的改进控制策 略 Fi g . 1 I mp r o v e d c o nt r o l s t r a t e g y o f c o a l mi l l l o a d 行输人 各 个 磨 煤 机 控 制 回路 ; B I R 为 给煤 量 ; B MP为平滑切换功能模块; AW 为加权加法器 ; HS为高 选模 块 ; L S为低 选模 块 ; A/ H 为 自动 、 手 动模块 ; RL为速率 限制模块 ; S G 为最小给被控 量指令信号 ; F G为 函数模块 ; ∑为求 和; P I为 比 例积分调节器 ; I 为积分器 。 图 1中除虚线部分均为磨煤机负荷 的基本控 制策略 。以磨煤 机增加负荷为例 , 基本 的调节过 程 如下 - 4 J 。 在 Aw 模块 , MD 信号 与给煤机加速信 号 B I R 相加 , 得 到 D 指令值 。 因为不 同磨煤机 的特性可能存在差异 , 为此 设 置 了 AW 进 行 偏置 校正 , 加入 偏置 量 B。B是 一 个可设置 的, 可 以为正、 也可以为负 的偏置量 , 校正之后的指令信号 D 一D, B, 使得各 台磨煤 机的起始负荷工作值尽可能相 同, 从而达到均匀 送 粉 的 目的 。 磨煤机总风 门入 口的一次风差压测量信号经 过温度校正除法器 、 开平方环 节 / 后得 到 了一次风流量信号 F 。F 再经过 函数 F G 模 块 , 形成了实 际的一次风流量 F o , 对于 给煤量 的限制信号 Y 4 ; Y 4输入低 选模 块 L S , 取 D。 , y 的低者输出, 确保给煤流量指令不会高于当前的 一 次风流量的对应值 , 从 而形成一次风流量对给 煤指令的交叉限制作用。 处于 自动调节工况时 , D。 信号经过具有平滑 切换功能的 B MP 模块 , 输出 y 信号; 当该磨煤 机处于手动工作时, 给煤机执行器 的反馈信号 Z 。 输出为 y , 输出控制模件处于信号跟踪状态。 给煤机启动工况下 , S G 是最小给煤量 指令 信号; 经过速率限制模块 R L, 输出为 y 信号 , 与 送入高选模块 HS 的 y 信号比较, 取高值输 出, 成为磨煤机的负荷指令信号 y , 保证 了实际的给 煤机负荷指令不会低于 S G 定值信号 ; 当处于手 动 工况 时 , 利 用 AS W 模 块 , 将 A 给 煤 机 的 跟踪 反馈信号 Z 信号输 出为 y。 , 控制程序处于实际 控制信号的跟踪状态 。 y 信 号输人 自动、 手动模块 A/ H。 自动工 况时 , y 输 出为控制指令 ; 手 动工 况时, 由 A/ H 输 出手动指令 ; A/ H 的输 出信号成 为 A 给煤 机 的实 际控制 指令 。 动态 给煤 量 控 制 信 号 D 。输 入 函数 模 块 F G , 得到 了一次 风流 量 的设定 信号 F 。一 方 面, F 信号与实际的一次风量信号 F 。 求差 , 得到 风量偏差信号 , 送入 P I 调节 器 , 经 过 P I 调节计 算得到动态风量偏差控制信号 F ; 另一方 面 , F 作为稳态前 馈信 号送入 加权加 法器 Aw , 与 一 次风加速信号 BI R相 加 , 得 到综合稳 态前馈 信号 F 。 F d 与 F 信号输入加法器 ∑ 相加 , 得到 A 磨煤机的一次风流量 总控制信号 F 。 。稳态前馈 信号 F 的引入 , 使得图 1中的一次风流量 P I 调 节器进人 了小偏差调解状态 。一次风加速信号 B I R具有微分信号 的作用 , 稳态工况下其数值 为 4 】 电气传动 2 0 1 2年 第 4 2卷 第 1 期 王文兰, 等 火电厂磨煤机 负荷控制方法的改进 零 , 增负荷时大于零 , 减 负荷时小于零, 从而发挥 了动态 补偿 作用 。 正常工况下 , F D 信号经过 B MP 输出成为控 制指令信号 F ; 预热或特殊工况下 , B MP 模块 的输入信号 X输 出, 成为控制指令 F 信号。A/ H是 自动/ 手动切换模式 , 完成 自动、 手动的工作 状态 切换 。 S G。 是启动工况下的磨煤机预热风量定值信 号, S G。 是特殊工况下的固定风量定值信号, 利用 AS W , AS W。模 块 实 现 工 况 切 换 输 出, 作 为 B MP 。 的输入信号 X。 2 磨煤机 负荷控 制方法的改进 图 1除虚线部分所示为基本的调节策略。基 于基本的控制策 略, 进一步的改进策略如图 1中 的虚线部分所示 。磨煤机 负荷 的改进控制策 略 中, 原 系统增加 了磨煤机 的差压校正控制 回路 。 差压校正 回路的具体思想说 明如下。 磨煤机负荷记为 MD。一般认 为, MD 与一 次风流量差压 P 。之间, MD信号 与磨煤机差 压 户 m 。 之间存在确定性 的函数关系 , 记作 / 。 厂 ‘ MD 1 l P 。 f m 』 D 由现场设备参数 、 运行 的记录可知, 这是一个 可辨识 、 可得到 的函数 。它们 的比值同样是个确 定性关系, 记作 o f o MD 一P o / P m o 2 将 。 作为差压控制回路 的设定值。实际测量得 到的差压比值记作 一一 次风差压/ 磨煤机差压 p / p 3 两者求 差 , 得 到 e A o --A P o / p o -p / p 4 当 e 一0时 , 差压 比值合理, 校正控制信号为零 ; 当 e 0时 , 对于固定 的磨煤机差压 P , 表明一次风 差 压偏 低 , 应 加 大一次 风流量 ; 当 e 0时 , 对 于 固 定的磨煤机差压 P , 表明一次风差压偏高, 应减 少一次风流量。 将偏差 e 送入积分调节器 I , 得到校正信号为 1 r 音 I P d £ 5 』 I J 如果过渡过程的时间为 △T, 则过渡过程 的偏差 积分 输 出为 1 r a T F a 一 I P 』 I J 0 4 2 将式 4 代人 , 可表示为 寺 l o / p o p / p d t 1 . Po AT 一 j . p d 令 △ T时 间 内 P的平 均值为 P , 则上 式可表 示 为 一 去 一 一e AT/ TI 6 其 中, e 为平均偏差 , 即 一 一 P 0 P 式 6 说明, 调节器输出与过程过渡中的平均偏差 e 成 比例 。 经过图 1中 F G。 的限幅作用 , 转化为一次风 差压的校正信号 F 。F 信号 的作用应是缓慢 的 微校正动作 , 一方面满足 mi n ≤F ≤ma x ; 另一方 面, 对快速的变化不应发生作用, 仅对长时间段 的 偏差产生校正作用 。 将此信号输出作为 y 8 , 一方面 , y 8 信号与 F b 信号在 ∑ 4中相加, 作为调节器的设定值信号 ; 另一 方面, y 8 作为前馈值 , 与一次风控制指令信号 相加, 从而得到具有磨煤机差压校正的负荷指令 F c 。本程序前面及后续的信号处理方法与简化方 案相同, 最终输出对应的一次风负荷控制信号。 磨煤机的负荷指令 MD变动时 , 差压信号摆 动较大 , 本 回路不宜投入 ; 可以用 0 %信号替代 F 作为 y 8 信号 , 从而切 除了磨 煤机的差压校正作 用。因此 , 差压校正回路仅用在稳定负荷运行工 况。从以上分析可以看 出, 差压回路控制方法概 念明确、 易于取得效果 。 3 直吹式制粉 系统磨 煤机 负荷 变动 试 验 对以上磨煤机负荷的改进控制策略应用到超 临界 6 0 0 MW 机组 中 , 进 行试验研究 。图 2所示 为 一 台 6 0 0 MW 直吹式机组磨煤机升负荷变动试验 的情况 。在机组稳定运行工况的情况下 , 负荷指令 从 5 0 0 MW 以 1 2 MW/ mi n 2 P / mi n 速率上升 到 6 0 0 MW, 负荷变动量为 △ P 1 6 . 8 P , 机前压 力为变压运行方式。试验表 明, 在机组升负荷过 程 中, 实 际 负 荷 变 化 速 率 达 到 1 0 MW/ mi n 1 . 6 8 %P / mi n , 负荷响应纯迟延时间为 8 0 s ; 主 汽压力最大动态偏差为0 . 5 0 MP a , 稳态偏差为 土0 . 1 5 MP a ; 主汽温度最大动态偏差为7 . 0℃ , 王文 兰, 等 火电厂磨 煤机 负荷控制方法 的改进 电气传 动 2 0 1 2年 第 4 2卷 第 1期 稳态偏差为 2℃; 机组其他主要被调参数 的动 态、 稳态品质指标均满足考核要求 。根据 火力发 电厂模拟量控制系统验收测试规程 , 该机组升负 荷变动试 验合格。同时也可进行 降负荷变 动试 验 , 其试验结果同样为合格。 t / m i n 2 min , 格 图 2 直吹式机组磨 煤机升负荷变 动试验 F i g. 2 Te s t o f c o a l mi l l i n c r e a s e l o a d v a r i a t i o n s i n d i r e c t f i r i n g u n i t 4 结 论 直吹式制粉系统锅炉在适应负荷变化或消除 燃 料内扰方面反应均较慢 , 因而更容易引起汽压 较大的变化 。该改进策略在原系统中增加了磨煤 机的差压校正控制回路 , 保证给煤、 送粉流量与一 次风流量的动态平衡及快速响应 , 同时在稳定负 荷运行工况下能够及时克服给煤量的扰动 。通过 超临界 6 0 0 Mw 机组 升负荷变动试验 曲线 可以 看 出 , 此改进 的策略是 可行 的。 E 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 3 参 考文献 刘维.超 超 临界机组控制方法与应用[ M] 力 出版社 , 2 0 1 0 . 林文孚 , 胡燕.单元 机组 自动 控制技术 [ M] 力 出版社 , 2 0 0 8 . 北京 中国 电 北京 中国 电 朱北恒.火电厂热工 自动化 系统试验[ M] .北京 中国电力 出版社 , 2 0 0 6 . 武 桐 , 李 鹏 飞 , 司 刚锋 , 等.火 电厂 磨煤 机 负荷 检 测方 法 [ J ] .热力发 电, 2 0 1 0 , 3 9 9 7 8 8 0 . 唐耀庚.模糊 逻辑控制在磨机负荷控制 中的应用[ J ] .电气 传动 , 2 0 0 2 , 3 2 5 1 7 1 8 . 皈丽百两 T 修改稿 日期 2 0 1 1 - 0 7 - 1 8 上接 第 3 4页 。 / .一 ‘ 一 一 。 一 一 一 M 1 0 . 0 r a s A C h I, 3 4 0mY C H3 5 0 m V C M 5 0 0 A 0 图 1 1 A相电压和不使用电流预测控制电流波形 Fig. 1 1 The wa v e s o f A p h a s e v o l t a g e a nd gr i d c u r r e n t wi t h o ut c ur r e n t p r e d i c t i o n D 烈 , , 、 烈 』 ⋯ ’_ ⋯ 1 歹 。。。 ’ ⋯ M 1 0 , 0ms A C h I, 3 4 OmV CH3 5 0m V Ch4 500A n 图 1 2 A相 电压和使用 电流预测控制 电流波形 Fi g . 1 2 The wa v e s o f A p h a s e v o l t a g e a n d gr i d c u r r e n t wi t h c u r r e n t p r e d i c t i o n 7 结 论 在本文 中, 基 于数 字控制系统 的三相 P WM 整流器 , 分析 了该数字控制系统的延迟不良影响。 采用变步长 自适应滤波算法来预测下一采样周期 的电流可以消除数字延迟的影响, 使系统具有更 广泛的稳定裕度和动态性能 , 同时直流母线 电压 具有更高的鲁棒性和快速 的响应。 参考文献 张崇 巍, 张兴.P WM 整流器及其控制[ M] . 北京 机械工业 出版社 ,2 0 0 3 . B o Yi n ,Or u g a n t i R, Pa n d a S K , e t a1 .A S i mp l e Si n g l e i n p u t s i n g l e ou t p u t S I S O M o d e l f o r a Th r e e p ha s e PW M R e c t i f i e r [- J ] . I E E E Tr a n s a c t i o n s o n P o we r E l e c t r o n i c s , 2 0 09, 2 4 3 6 2 06 3 1 . 韩力 , 韩学山, 陈芳. 基于综合预测和 自适应滤波器的电力系 统动态状态估计r- j ] . 电工技术学报 , 2 0 0 8 , 2 3 8 1 0 8 1 1 3 . 李辉 , 吴 正国, 邹云屏 , 等. 变步长 自适应算法在有源滤 波器 谐波检测中的应 用[ J ] . 中 国电机 工程学报 ,2 0 0 6 ,2 6 9 9 9 1 O 3 . 吴振兴 , 邹云屏 , 张哲宇, 等. 单相 P WM整流器的输入电流 自 适应预测控制器[ J ] .电工技术学报 , 2 0 1 0 , 2 5 2 7 3 7 9 . Kwo n g R H。 J oh n s t o n E W.A Va r i a b l e S t e p Si z e LMS Al g o r i t h m[ J ] . I E EE Tr a n s a c t i o n s o n S i g n a l P r o c e s s i n g , 1 9 9 2 , 4 0 7 1 6 3 3 1 6 4 2 . He n g De n g, Or u g a n t i R, Sr i n i v a s a n D.P W M M e t h o d s t o Ha n d l e Ti me De l a y i n Di g i t a l Co nt r o l o f a UPS I n v e r t e r [ J ] .I E E E P o we r E l e c t r o n i c s L e t t e r s , 2 0 0 5 ,3 1 卜 6 . 陈杰. Ma t l a b宝典[ M] . 北京 电子工业出版社 , 2 0 0 8 . 硬孺百丽 r 修改稿 日期 2 0 1 1 - 0 8 - 1 8 4 3 ] ] ] ] ] ] ] ] 口 口 I I
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