火力发电厂600MW机组干除灰系统设计方案优化.pdf

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第 3 1卷 第 1 0期 2 0 0 9年 l 0月 华 电技 术 Hu a d i a n Te c h n o l o g y Vo 1 . 3l No .1 0 0c t . 2 0 0 9 火 力发 电厂 6 0 0 MW 机组干除灰 系统设计方案优化 包平浪 浙江华 电环保系统工程有限公 司, 浙江 杭州3 1 0 0 1 2 摘要 在锅炉排灰量 中, 一电场 、 二电场灰分占了总数 的 9 6 %左右 , 因此一 电场 、 二 电场 的输灰效果在整个 系统方案 的 合理配置非常重要。对宁夏水洞沟电厂的6 0 0 M W 机组干除灰系统的配置方案进行了优化调整, 系统优化以后, 安全稳 定性及经济性明显提高。 关键词 6 0 0 MW机组 ; 干除灰; 内旁通管; 系统方案; 优化 中图分类号 T M 6 2 1 . 7 3 文献标志码 B 文章编号 1 6 7 41 9 5 1 2 0 0 9 1 0 0 0 2 4~ 0 3 0 引言 宁夏水洞沟电厂地处灵武东部山地 , 主要由缓坡 丘陵和荒漠草原等地貌组成, 属鄂尔多斯台地西南边 缘的一部分 , 海拔高度为 1 2 3 0~1 2 8 0 IT I , 主厂房 0 m 海拔高度 黄海高程 为 1 2 4 7~1 2 7 5 I l l 。对宁夏水洞 沟电厂的 6 0 0 MW 机组干除灰系统进行投标方案设 计时, 发现系统的灰管配置存在一定的问题。 1 工程相关的设计参数 1 飞灰量 。设计煤种 , 每台炉灰量 5 1 . 2 9 t / h ; 校核煤种 1 , 每台炉灰量 8 4 . 3 1 t / h ; 校核煤种 2 , 每台 炉灰量 3 3 . 1 6 t / h 。 2 静 电除尘器除灰系统。静 电除尘器排灰温 度 2 0 0℃, 静电除尘器各 电场飞灰分配比例为 每个 电场各 8个灰斗 一电场正常情况下飞灰 占8 0 %, 故障时占 1 0 % ; 二电场正常情况下飞灰 占 1 6 %, 故 障时占7 2 %; 三电场正常情况下飞灰 占3 . 2 % , 故障 时占 1 4 . 4 % ; 四电场正常情况下飞灰 占0 . 8 % , 故障 时 占 3 . 6 % 。 3 输送距离。灰库距 电除尘器灰斗最远水平 距离约为 4 0 0 1 1 1 , 升高约 2 8 Ira , 单根管道 9 0 。 弯头约 为 9个 。 4 其他要求。每台炉设 1套正压浓相气力除 灰系统 , 用于输送电除尘器灰斗中收集的飞灰。每 台炉设 3根灰管 、 2根粗灰管 、 1 根细灰管。 5 根据提供 的最远水 平输送距 度及 弯头数 量 , 得出该系统的当量距离为 5 3 0 i n 。 6 取灰、 气比值为 3 5 k g / k g 。 7 根据协议要求, 系统总出力为 1 1 0t / h 。 8 协议 中要求 , 二 电场要考虑一电场故 障备 收稿 日期 2 0 0 9 0 51 4 用 , 因此 , 各 电场最大出力为 一 电场 8 8 t / h , 二 电场 7 9 . 2 t / h , 三电场 1 5 . 8 4t / h , 四电场 3 . 9 6t / h 。 2 针对投标要求做 出的 系统方案 最初 针 对 投标 要 求 所 做 的 系统 方 案 如 图 1 所示 。 2 . 1系统描述 气力输灰管道采用双套管技术 , 为满足系统出 力及各 电场最大出力要求 , 该系统的一 电场及二电 场配置 了容积为 2 . 5 I 1 3 的发送罐 , 三电场配置 了容 积为 1 . 0 1T I 的发送罐 , 四电场配置了容积为 0 . 5 m 的发送罐。一电场左右半侧 的 4个发送罐串联 , 各 构成一个粗灰管 , 管径为 D F 2 0 0 / D F 2 5 0 水平输送 距离为 4 0 0I l l , 在输送过程中变径 1次 , 二电场 、 三 电场 、 四电场的每排发送罐各作为细灰管的一组输 送单元 。二电场考虑一电场故障备用, 出力比较大, 输灰管径为 D I 7 2 0 0 / D F 2 5 0, 各输送单元 的出料 阀采 用美国 E v e r l a s t i n g通径为 D N 2 0 0的散料耐磨阀。 2 . 2 输送能力 在选用空气压缩机时 , 一般需保证 3条管道能 独立运行。各单元 的输送能力见表 1 。 表 1中, 一单元 、 二单元为一电场左、 右侧输送 单元 , 三单元为二电场输送单元 , 四单元为三电场输 送单元 , 五单元为四电场输送单元 。最后一列中的 正常各单元设计 出力中, 前者为 电除尘正常运行时 的设计出力, 后者为一 电场出故障情况下各电场的 设计 出力。 根据输送能力表将各输灰管道各项出力值进行 比较, 配置后粗灰管能达到4 5 t/ h的出力, 设计要求 系统正常运行的管道 出力为 4 4 t / h 、 一 电场故障情 况下管道出力为 5 . 5 t / h ; 细灰管能达到 8 4 t / h的出 力 , 设计 要求 系统正 常 运行 的 管道 出力 为 2 0 . 2 4 t / h 、 一电场故障情况下管道出力为 9 9 t / h 。 第 1 0期 包平浪 火力发电厂 6 0 0 M W 机组干除灰 系统设计方案优化 2 5 图 1 修 改前 系统方案 表 1 各 单元输送能力 2 . 3输送优 、 缺点 通过表 1 可 以看 出, 系统 的配置基本能满足系 统最大出力要求。按照该配置 , 一 电场即 电除尘最 重要的环节 的输送效果得到了有力的保证 。但管道 配置存在一定的不合理性 , 正常运行时 , 二电场 、 三 电场 、 四电场的管道配置富裕量过大 ; 一电场出故障 情况下, 二电场运行有点紧张, 一 电场 的设计出力又 过大。也就是说 , 按 以上 的系统配置 , 各电场的管道 配置均未能发挥最大的功用 。 3 建议方案 3 . 1系统描述 针对 以上不 足, 重新对各个 电场的管道配置做 了调整 保留 2根粗灰 管 、 l根 细灰 管的设计要求 , 但将其 中一 电场 、 二 电场左 、 右半侧的发送罐各并联 成 1 根粗灰管 , 三电场 的 8个罐和 四电场的 8个罐 各组成 1 个细灰输送单元 。发送罐仍保留投标方案 配置 一电场、 二电场发送罐容积为 2 . 5 m , 三 电场 发送罐 容 积 为 1 . 0 r n , 四 电 场 的 发送 罐 容 积 为 0 . 5 1T I , 每条粗灰管的管径配置为 D F 2 0 0 / D F 2 5 0 , 细 灰管的管径配 置为 D F 1 0 0 / D F 1 2 5 。修改后 的系统 图如图 2所示。 3 . 2输送 能力 调整后 的系统各输送单元输送能力见表 2 。 表 2中 , 一单元 、 二单元为一电场左 、 右半侧 串 成的输送单元 , 三单元 、 四单 元为二 电场左 、 右半侧 串成的输送单元 , 五单元为三 电场输送单元 , 六单元 为四电场输送单元。最后一列中的正常各单元设计 出力中, 前者为电除尘正常运行时的设计出力 , 后者 为一电场出故障情况下各 电场的设计出力。 根据输送能力表将各输灰管道各项出力值进行 比较 , 配置后粗灰管能达到 5 6 t / h的出力, 设计要求 系统正常运行 的管道 出力 为 5 2 . 8 t / h 、 一 电场故障 情况下管道 出力为 4 5 . 1 t / h ; 细灰管能达 到 2 7 t / h 的出力 , 设计要求 系统正 常运行 的管道出力 为 4 . 4 t / h 、 一 电场故障情况下管道出力为 l 9 . 8 t / h 。 2 6 华 鬯擞 第 3 1卷 图 2 修改后系统 方案 表 2 调整后的系统各输送单元输送能力 3 . 3输送优、 缺点 通过表 2可以看出, 系统 的配置完全能满足系 统最大出力要求 , 无论是在电除尘正常运行的情况 下, 还是在一电场出故障的情况下 , 设计出力都大于 招标协议 中要求的各 电场最大出力 , 并且管道 出力 在系统正常运行及一电场出现故障以后均没有太大 的差值 , 各个管道得到 了最充分的应用。系统重新 调整 后 , 将 原 先 的细 灰 管 D F 2 0 0 / D F 2 5 0缩 减 为 D F l O 0 / D F 1 2 5 , 但相应的, 系统也 由原先的 5个输送 单元增加为 6个输送单元 , 因而增加 了 1组单元进 气阀和 1 个进 口的出料阀。 4 技术经济性对 比 通过对系统优化以后 , 系统的管道设备配置有 所增减 , 差价如下 1 管道增减在细灰管。原方案双套管 D F 2 0 0 为 3 0 0 m, D F 2 5 0为 1 8 0 1 T I , 现 D F I O 0为 3 0 0m, D F 1 2 5 为 1 8 0 m, 单根管道 9 0 。 弯头约为 9个。方案调整后 减少设备款为 8 . 3 8万 。 2 修改前系统需 5个 D N 2 0 0的散料耐磨 阀, 修改后需 4个 D N 2 0 0的散料耐磨 阀、 2个 D N 1 0 0的 散料耐磨阀。方案调整后增加设备款为 1 . 5万。 3 修改前系统需 5组单元进气阀, 修改后增 为 6组单元进气阀, 但细灰输送单元 的气管管径有 所减小。方案调整后增加设备款为 0 . 2 7 7万。 由以上数据可知, 方案调整以后 , 管道配置总价 基本能减少 6 . 6万 , 其 中还不包括气管管径减少所 带来 的价格差值和耗气量减少所造成 的能耗节约 值。由此可见 , 系统优化以后 , 安全稳定性提高 了, 经济性更明显 了。 5 结论 综上所述 , 无论是在技术特性上还是在经济比 较上 , 采用将二 电场半侧的发送罐与 下转第5 8 页 5 8 华 电技 术 第 3 1卷 8 l 8 1 . 继 电 保护 屏 2 .专 用 牵 引 挂 钩 ; 3 . 手 拉 葫芦 ; 4 . 挂环 ;5 . 方木6 . 千斤顶 ;7电缆沟;8 . 运行 中的保护屏 图3 保护屏拉 出俯视图 右对称 , 从而达到了将保护屏平稳退出之 目的。 2 . 2 保护屏推入 图 4及图5分别给出了新保护屏推人侧视图及 俯视图。从 图4 、 图 5中可 以看出 施工人员通过调 整千斤顶 , 可将保护屏平稳推 入安装位 置, 操作较 简单 1 . 继电保护屏 2 . 方木;3 千斤顶;4电缆沟 ;5二次电缆 图 4 保 护屏 推入侧视 图 3 现场应用情况 2 0 0 9年 4月, 5 0 0 k V获嘉变电站更换 嵩 一获双 回线更换保护 , 在拆除保护屏过程中 , 采用了该套装 上接 第 2 6页 一电场半侧 的发送 罐进行并联 输 送 , 组成一条粗灰输送管的方案综合优势是明显的。 该方案 已在多个项 目中应用 , 系统 目前使用 良好且 未发生过堵管 , 输灰管道磨损也非常小 , 取得 了良好 的社会及经济效益 , 受到业主一致好评。 1 .继 电保 护 屏 ; 2 . 运 行 中 的保 护 屏 3千斤顶;4 . 方木5 . 电缆沟 图 5 保护屏推入俯视 图 置 , 有效地控制了保护屏在原位置进 出时振动过大 的影 响。同时, 人员操作 较简单 , 只需 2人配合操 作, 其余人员侧重在进出屏时对其他危险点进行控 制 , 确保 了整个拆除过程安全和高效作业 , 有效地降 低了前开门保护屏拆除和安装过程的风险 , 取得较 好的效果 。 4 结束语 保护装置从 系统拆除及接人过程是一个风险相 对较大的过程 , 为降低这种风险, 需要对每个工作过 程加以控制 , 采取不同的措施加以防范。只有这样 才能有效地保证施工的安全。 参考文献 [ 1 ] 万千云, 梁惠盈, 齐立新, 等. 电力系统运行实用技术问 答 [ M] . 北京 中国电力出版社 , 1 9 9 7 . 编辑 王 书平 作者简介 杨忠礼 1 9 7 3 一 , 男, 河南新乡人 , 高级工程师, 从事继 电保护运行与管理方面的工作。 李家鹏 1 9 7 0 一 , 男, 河南新乡人, 高级技师, 从事变电 检修方面的工作 。 王斌 1 9 8 2 一 , 男, 河南焦作人, 助理工程师, 工学硕 士, 从事电气试验方面的工作。 析及处理[ J ] .华北电力技术, 2 0 0 6 9 3 6 3 9 . [ 2 ] 纪胜 , 李怀普.大同第二发电厂干除灰系统问题分析及 对策 [ J ] .华北电力技术 , 2 0 0 1 1 4 1 4 3 . 编 辑 刘芳 参考文献 作者简介 包平浪 1 9 7 7 一 , 女, 浙江东阳人 , 工程师, 从事电厂除 [ 1 ] 李金生, 付俊杰, 陈军.唐山热电干除灰系统运行情况分 灰、 除渣系统设计方面的工作。
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