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基于A C 8 0 0 F 的湿法脱硫系统在大电厂的应用 口谢联文 南京航空航天大学后勤集团南京2 1 0 0 1 6 摘要结合A B BA C 8 0 0 F 控制器和湿法脱硫工艺的特点,详细阐述了火电厂湿法脱硫D C S 系统总体控制方案和 软件控制策略。 关键词脱硫D C S 控制策略 中图分类号T Q l l 3 .2 6 4 .1 文献标识码A 文章编号1 0 0 0 - 4 9 9 8 2 0 1 1 0 3 - 0 0 2 9 0 3 随着我国经济的快速发展和电能需求的不断增 加,燃煤电厂含S O 废气的排放量也逐年上升。烟气脱 硫是削减S O 排放量无可替代的技术。脱硫方法很多, 其中湿法的业绩最多,运行最稳定,效果最好,且能满足 大容量、高参数火电机组烟气脱硫需要。本文结合A B B 公司A C 8 0 0 F 系列控制器和湿法脱硫控制1 二艺的特点. 采用A C 8 0 0 F 控制器对石灰石 石灰 一石膏湿法脱硫监 控系统网络结构和软件控制策略进行了开发设计。 1湿法脱硫系统工艺简介 石灰石 石灰 一石膏湿法脱硫工艺采用价廉易得 的石灰石或石灰作脱硫吸收剂.石灰石经破碎磨细成 粉状与水混合搅拌成吸收浆液。当采用石灰为吸收剂 时。石灰粉经消化处理后加水磨制成吸收浆液,在吸收 塔内。吸收浆液与烟气接触混合,烟气中的二氧化硫与 浆液中的碳酸钙以及鼓入的氧化空气进行化学反应, 最终反应产物为石膏。其反应原理可用以下化学反应 方程来描述 C a C 0 3 S 0 2 C a S 0 3 C 0 2 2 C a S 0 3 0 2 2 C A S 0 4 . 2A C 8 0 0 F 控制系统简介 A C 8 0 0 F 的I n d u s t r i a lI T 控制系统是A B B 公司推 出的一种全能综合型开放控制系统,该系统集传统的 D C S 和P L C 优点于一体。并支持多种围际现场总线标 准。采用C o n t r o lB u i l d e rF 一体化组态软件和全局数据 库管理。可实现控制层的数据无缝连接,通过D D E 、 O P C 实现与工厂生产管理信息系统或其它W I N D O W S 应用软件单向或双向的数据传输。另外还具备完整的 分层自诊断功能.可诊断网络、站、I /O 模件直至I /0 点.便于用户迅速地发现故障并消除故障,且任何故障 都将被限制在有限范围内。任何部件的故障决不会招 致系统崩溃.真正实现了功能分散、危险分散的效果。 3 总体方案设计 收稿日期2 0 1 0 年1 0 月 越 机械制造4 9 卷第5 5 9 期 火电厂石灰石一石膏湿法烟气脱硫的控制系统实 现的功能为综合考虑锅炉负荷、引风机开度、烟气浓 度以及烟气流量等情况实现各风机、磨机、泵、阀门等 设备的自动控制.并实时采集烟气脱硫前后的烟气中 S 0 2 、N O 、N O 以及烟尘的浓度、含氧量、烟气温度、湿度 和各成分排放总量等,对其进行状态监视和报警。实现 烟气脱硫系统的自动化控制和数字化管理。某火电厂 脱硫系统I /0 点数统计见表1 。 表1 脱硫系统I /O 点数统计 1 2 公用与机组 I /0 分类电气 机组机组系统D C S 接口 4 ~2 0 m A6 06 05 442 0 A I R T D5 75 71 4 A 0ll1 0 D I3 9 33 9 34 5 868 5 D 01 8 61 8 62 4 683 0 P I2 小计6 9 76 9 77 8 21 81 3 7 合计23 3 l 3 .1总体网络结构 整套系统采用光纤环网.每个子系统采用冗余控 制器,以保证系统的稳定性和数据传输的可靠性。采用 冗余控制器的目的是单个控制器的故障不会影响系统 正常运行,在系统中配置了三台操作员站、一台工程师 站和l 台O P C 站。脱硫系统网络拓扑图见图l 。 按工艺将控制部分划分为4 个子系统 l 机组。 2 机组、公用系统和电气系统。其中静1 机组控制系统 与 2 机组控制系统的组成结构基本一样,分别负责处 理来自l 号机组和2 号机组锅炉烟气的脱硫任务。按 功能分成烟道功能子系统和吸收塔功能子系统。公用 系统是指 l 机组和舵机组控制系统共同使用的功能 设备的统称.按功能划分为公用辅助系统、石灰石卸料 与磨制系统和废水处理系统等。电气系统主要包括脱 硫变、高低压电源回路的监视和控制以及U P S 、直流系 统的监视等。该方案可以使整套系统即使在繁忙时间, 2 0 1 1 /3 万方数据 雠十拧 1 1 器c l ,u 的n ∞半m f kJ 舢* m 音批怍* 站C P L 的m 衙r 也* r4 0 q .■Ⅲ络部“ m 川眦* 描HI 、“逃刮m 太H0 线缸倚牛小★十2 0 q * 十挠Z j I4 肘A ㈣0 0F ∥‘IP M 8 0 2 1 7 抨制嚣 和 8 C _ 0 I /O 采列幔块目I 成曲远靴站蜘成4 蜚 [ 余控制 } 境坼十’L 惫g 统一i ,乜{ ,i2 十“女州偾块 十“太 M 模块 E I S 0 3 F J m 过D i g i N P tR 蛮现I 控M * 和备控 制器之n - J 的,m I “和f _ j I 女 “十“ I q 模块 E 1 8 0 3 F 通过I ⋯i NI “太l q 缝0 缱赏耻现场挂制* 过程 站 Ⅻ摊怍№,T 碰岬站之川白勺数制2 拽通过 F 1 8 3 0 FP ⋯f i } 叶I “ 硒i l t 摸%秉蜇ⅧⅫ删远程 8 0 0 I / ‘’站的f ,q№过f i A N 强线采雄F “ r l 帅“2 “M 】机颦 l ∞s o E 攥扳的f q 赏观』j 现场&* 的情B 采韶和 控制 I 群师站他川㈤~】H m rF悼化组卷轼件 进行组崽”w r 值讨M 络“接对各控制%撵怍H 站“ 厦O P C 站进fT 程序圳救侧试十I 诊断摊作* 站运{ r 1 1 ⋯Vs 转什f 趋讳船圩摊并p 端.蜘能z t 缱进 行监控“皿书秆9 、- ”和历电⋯J 线O P C 站运{ r 趋势服 * 器{ IO P C 胍* 器施采骥* 十采纰的觳掘“ J m 离鼎,鼎,鼎罕垒多 蔷崎芦受一祭,£ _ 督黼 ≯’2 2 i 8 审。⋯一 0 上出出上 哩鲤园黜 - 瓣。淼。萧* 髫 ▲HI Z m l &m g M M 镕* ”目 32 控制* 略自谴计思想 “脱哦I 圯s 缆中i 口”对“F 几.十 m 】进什 』,开矗设计- 数据采集缱 D A S 幞拟址拧制系统 M c s 和㈣序托制糸缱 州蚋 3 .2I 敬豁禾雄系统 n A s 数据采集统f I 】A s 瞧续录粜和处理柞Ⅸ讲状志 皿测点fE I J f 二q .然后维廿m 量 椎洲l Ⅲ换掉m 帆“断等坪后将址理过的f i 自作自新∞赦拼写入 境一数帑烊十数槲序n 数据采* 系统的转c 通d M 络f 々输刮掸作m 站进什日“仆~遁什人虽监悦剌操 怍耻场过备的依槲“F ,】,发4 任何”常IM 监 匣2 0 1 1 /3 日f 报警抛晰F G D 的”r 利川阜 数辑i 采集系统的i 蛰&1m 锌F 戡槲£m Ⅻ Ⅱ理I q m “小操作 “iJ “肯_ } | 土臀,H 仲址t 和J n 匕、搬怍m 求虫I I f Ⅻ圻止曲线屉打印t j 艟f f 柞等 功能 32 , 2 性拟址柠制采统f M t .b 罐拟『 牲洲系统叟碰脱硫控制 境的模拟} l } Ⅲ环 酬W 功能砷慊n 错炉垭{ r 鲍曲变化范⋯f ~M f l s 坷 过时n ,】J 彖统的谰H 控制实理脱琉缱块让和稳定 地n 功跟鼬锅炉运行脱琥控制系缱的} 川环州H u 路竹增J k M 机 l 【JJ ./J 蒯n 、啦q z 塔涟位n 动调 * 石埘石供装流世词H 滤饼搿度埘* 锋下而£理 舟绍增压胤机A 口砸 洲 和石灰石供浆挝删* 增压』札机 f l j I , i n m H 增- m 机糸统f 1 勺控制 日过渊W 增胨M 机的导⋯叶H 升度进什胙,仲≯“倪 特增瓶M 机人口压A 的稳定“蔹僻翌蚶的动志特性. 碱小x , t 机目l 虹l i ‘t 东统的影响,使铺F ,F ,膛压 雠仆稳 定拧制片察为持增压风机人口娴气抹,J 的洲Ⅱ偾Ⅻ ∞定值相【匕较.偏差经过P I D 运算后米删节增压m 机 lI 导向u IH 的歼度为r 优化增瓜M } J 【控制H 踣旧 调H 性能采Ⅲ锅炉负荷作自前馈米克服t 甚扰动f 引 m 机“ 板“ 垭 的肜响,采用反馈克服托泉扰动Ⅻ莳媸 补偿不宠幸部讣恂戚的馈一厦馈拌制£统、q ⋯眦机 捎饭开艇蛮化时将同时嘲皆增压儿机的m 山.u 减少 G l j L 机j I ;口J K 力的偏侈获得史快的调节增J K 触机 J I 肌n 州廿帐理榧f 目“ 罔2 . j 骨爪风机人} J 压力凋节酃升逻辑见日3 2 “般石供浆流量渊节嵝收塔浆液“ 1 1 随是湿 止脱硫统的m 口磬赦.是侏证脱硫质缸的戈i j £之处 【H 此p l { 值的控制被枸为F G D 的性能拄制“接卫 刊r i 肌订培* 最★限度的被“州吸收塔浆液的H 值必{ 0 1 “。制枉定范Ⅲ 55 ~58 若【值k 岛 啦 №岍会现“- 垢M 题;若p H 随太低装诫的吸收能 』JF 降彤响刮■吗的脱除宰和刚产一%打臂的匝量 Ⅲ .的脱际牢是I - m 嘁收塔- I - 新鲜的石献日浆 机艟制造4 9 卷第5 5 9 期 盘 万方数据 液的加入量决定的。而加入吸收塔的新制备石灰石浆 液的量的大小将取决于预计的S O 脱除率、锅炉负荷 及吸收塔浆液的p H 值。C a C O ,流量的理论值为需脱除 的S o 量乘以C a C O ,与S O 的摩尔比重,需脱除的S 0 2 量为原烟气的S O 量乘以预计的S O 脱除率,通过测量 原烟气的体积流量和原烟气的S o 含量可得到原烟气 的S O 量。由于C a C 0 3 流量的调节影响着吸收塔反应 池中浆液的p H 值,为保证脱硫性能,应将该p H 值保 持在某一设定范围内。当p H 值降低,所需的C a C O ,流 量应按某一修正系数增加。故应测量吸收塔反应池中 浆液的实际p H 值.两个安装在石膏排出泵排出管道中 在线p H 值探头用来测量吸收塔浆液的p H 值,将它与 p H 设定值进行比较。通过p H 值控制器产生一个修正 系数.对所需的C a C O ,流量进行修正。实际供给吸收塔 的C a C 0 3 流量为实际测得的石灰石浆液流量乘以石灰 石浆液浓度和石灰石中C a C O ,的纯度系数。将经p H 值修正后的所需C a C O ,流量与实际的C a C 0 3 流量进行 比较,通过一个比例积分控制器控制石灰石浆调节阀 的开度。控制程序流程图见图4 。 3 .2 .3顺序控制系统 S C S 顺序控制系统 S C S 可以使操作人员在控制室内 监视和控制脱硫系统的所有电机、阀门,并实现设备的 连锁及保护。完成大量设备的高度智能化控制,将设备 按功能相关原则归组和划分为功能组和功能子组.开 发设计的功能组有烟气系统主保护、增压风机、除雾 器冲洗水、吸收塔系统、石膏排浆泵、石灰石供浆、真空 皮带脱水系统、工艺水泵、废水处理系统和石灰石输送 及制浆系统等。操作员只需要操作各个功能组。即町完 成系统的启停,减少了操作人员的手动介入,降低了操 盘 机械制造4 9 卷第5 5 9 期 作人员的劳动强度和误操作风险。 4 结束语 该系统已成功应用于某火电厂脱硫系统。从撑l 机 组和样2 机组系统、公用系统和电气系统的运行效果来 看,采用A B BA C 8 0 0 F 控制后大大降低了操作人员的 劳动强度。增强了系统运行的可靠性与连续性。达到了 预期的目标。 参考文献 [ 1 ] 郭东明.脱硫T 程技术与设备[ M ] .北京化学工业出版社, 2 0 0 7 . 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