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液 压 气 动 与 密 封 , 2 0l 1年 第 5期 A V 4 0 1 2轴流鼓风机伺服液压 系统污染控制的研究与应用 石祚林 南通宝钢钢铁有限公司炼铁厂 , 江苏南通2 2 6 0 0 2 摘 要 对 A V 4 0 一 l 2轴流鼓 风机伺服液压系统故障的主要原因进行分析后 , 从设计 、 安装 、 维护管理等上面提出了解决 办法 , 通过从源 头上人手 , 增加过滤油箱用 以提高系统的清洁度 , 从而将油液污染度控制在许可值之内。 关键词 液压伺服系统; 清洁度; 控制 中图分类号 T H1 3 7 文献标识码 A 文章编号 1 0 0 8 0 8 1 3 2 0 1 1 0 5 - 0 0 5 6 0 3 S t u d y a n d Ap p l i c a t i o n o n Ax i a l Bl o w e r El e c t r oh y d r a u h c S e r v o S y s t e m Po l l u t i o n S Co nt r o l SHI Zu o -l i n N a n t o n g B a o s t e e l C o . , L T D . ,i r o n w o r k s , N a n t o n g 2 2 6 0 0 2 ,C h i n a Ab s t r a c t Af t e r a n a l y z i n g t h e ma i n c a u s e o f AV4 0- 1 2 a x i al b l o w e r e l e c t r o - h y d r a u l i c s e r v o s y s t e m ’ S f a u l t . I s e t a s o l u t i o n o n d e s i g n , i n s t a l l a t i o n , ma i n t e n a n c e e t c . P r o c e e d f r o m the o r i g i n , a d d i n g f i l t r a t i o n o i l t a n k s t o i mp r o v e t h e s y s t e m ’ S c l e a n l i n e s s . T h e n t o c o n t r o l the o i l p o l l u t i o n l o a d a mo n g t h e s tan d a r d v a l u e . Ke y W o r d s e l e c t r o - h y d r a u l i c s e r v o s y s t e m; c l e a n l i n e s s ; c o n t rol U 刚 舌 液压伺服系统随着现代化工业 的飞速发展 ,广泛 的运用于各行各业。据统计资料表明. 液压和润滑系统 中 7 0 %以上的故障是由于污染造成 的。特别是在伺服 油源系统中.污染造成 的危害更为严重。宝通钢铁 于 2 0 0 4年新上 的 A V 4 0 1 2轴流鼓风机压缩机的静 叶调 节机构和防喘振阀即为伺服液压缸和电液伺服阀提供 动力的伺服油源系统 。此系统是高炉的心脏系统 , 该系 统是否安全 、 可靠地运行 。 决定 了高炉生产能否顺利进 行。因此 , 探讨液压系统污染的原因与控制措施具有重 要的现实意义。 1 鼓风机伺 服液压 系统污染源 的分析与 研究 1 . 1伺服液压 系统简介 图 1 是宝通钢铁 A V 4 0 1 2轴流鼓风机伺服液压站 原 理 图。 收稿 日期 2 0 1 1 - 0 1 2 6 作者 简介 石柞林 1 9 8 2 一 , 男 。 学士 , 助理工程 师 ; 现在南通宝钢 钢铁有 限公 司炼铁厂从事设备管理业务。 5 6 图 1 AV4 0-1 2轴 流 鼓 风 机 伺 服 } 酲压 站 腺 理 豳 该液压系统是为 A V 4 0型轴流压缩机静叶角度调 节机构和防喘振 阀提供所需 的动力系统为伺服液压缸 和电液伺服阀提供动力油 ,即为伺服马达 伺服液压 缸和 电液伺服阀提供动力油。其配备两 台液压泵 、 4 5 0 L的不锈钢油箱一个 、 1 6升的蓄能器两只 、滤油器 两只和一台冷油器。 站外设备包括 B D1 5的电液伺服阀 一 只, S M1 0 0伺服马达两只。 1 . 2运 行现 状分 析 根 据 系统要求 液压 油 的污 染度 不低 于 N A S 1 6 3 8中 Hy dr au l i c s Pn e uma t i c s& S e a l s / No . 5. 2 01 1 择滤芯的型号为 S F R A 一 2 5 0 * 5 ,其过滤精度也为 5 m, 用于主油箱的过滤 如图 2所示 。 的 6级以上的清洁度 。该鼓风机液压系统经过一段时 间的运行 .发现静叶调节的伺服马达时常发生颤抖现 象以及调节角度滞后延迟现象。造成伺服 阀失灵, 不能 再正常使用 。伺服阀经解体发现为污染物堵塞 , 为液压 油的清洁度下降导致。因此油液的清洁度 问题摆在 了 首位。通过研究总结发现问题如下 1 原设 计 中油 箱无 独 立 的循环 过 滤 系统 , 只有 一 个 可相互 切换 的 Z U H1 0 0 * 5 S的纸 质 过 滤 器 。且 液 压 泵 的出 口处未 设 置过 滤 器 。油 箱密 封 不严 导致 外 界 污 染物进入油箱。液压油经长时间运行 , 容易产生污染 , 精度不容易达到系统要求。 2 原设计 中的加油方式为新油经滤油小 车过滤 后直接加入油箱 ,虽然油 液经过过滤精度 为不低 于 5 1 x m的滤油小车加入。但由于没有足够 的循环过滤时 间。 经过取样检测 , 经过滤车过滤后的新油清洁度只能 达到 7级 . 远远不能达到系统的要求 。因而容易导致伺 服阀失灵影响高炉的生产 。 3 由于 冷却 水 的温 度 在 8 ~ l 0月 份 无法 达 到 系统 所要求的水温。使冷却器的冷却效果不明显, 温度时常 高达 5 5 ℃以上 , 超过系统的设计温度。长时间的高温容 易引起油液的变质及部件的损害。 4 液压系统检修维护时, 不注意清洁 , 液压软管 、 伺服阀、 伺服马达等油口不封闭 , 极易将污染物带到系 统里去。液压元件出厂时密封不合格 , 或安装液压元件 时不认真清洗及备件的保存不规范等等都会对系统造 成 污染 。 5 设备管理 、 维护人员技术素质有待提高。有 的 责任心不强 , 不按规程维护设备 , 不按规定用滤油小车 加油 。加 油后甚 至 出现加 油 口不 及时 封 闭等现象 。 由于上述 问题的存在 , 使液压油容易产生污染 , 使 油液清洁度下降 , 堵塞伺服阀芯使 系统不能正常工作。 平均每年需更换伺服阀达到 4只之多 ,直接经济损失 达 5万元之多, 严重影响了正常的生产。 2 鼓风机伺服液压 系统 污染控 制改造 方 案及对策 通过一段时间的运行及对油 品的检化验跟踪 , 我 们发现了系统设计上的不足之处造成了系统液压油精 度达不到要求 的主要原因,也是造成伺服阀卡阻的重 要形成原因。针对上述的问题 , 我们对原系统进行新 的 改进和设计。 改进方法如下 1 在原有的油箱上增加一个 自循环过滤装置 , 选 图 2备 用 油 箱 系 统 简 图 2 在原有油箱的基础上增加一个过滤油箱 , 过滤 油箱的容积为 l m , 用于过滤和储备高清洁度油品。过 滤油箱上设置一套 自过滤循环系统 , 设有一台过滤器, 选择 滤 芯 的型号 为 S F R A 一 2 5 0 * 5 ,其 过 滤精度 为 5 tx m。 新油加入过滤油箱后 .经过过滤油箱的长时间循环过 滤使油液达到 N A S 6级 以上后备用 。当油箱需要补油 时 , 加入过滤油箱的高精度油, 使 系统内的液压油满足 系统要求 如图 3所示 。 幽 3改 进 后 的 主 油 箱 系 统 衙 图 3 在主油箱的 自循环过滤装置 中加入一套冷却 器 , 用于系统的冷却 , 并取得了不错的效果。 4 在检修维护系统时 , 要特别注意清洁。拆卸的 阀体 、 管件要认真清洗并封 口。设置必要的液压元件冲 洗装置 , 确保更换上 的阀体 、 管件等清洁干净 , 避免对 伺 服 系统造 成 污染 。 5 加强对设备管理 、 维护人员的素质教 育 , 增强 其责任心。完善各项规章制度 , 杜绝人为因素造成的系 统 污染 。建 立系统 滤 芯更换 记 录及系 统换 油记 录 台账 在系统运行期间定期对油品进行检测化验。做好油品 污染在线检测防治工作。 57 液 压 气动 与 密 封 , 2 0 1 1年 第 5期 3 使用后效果 通过改进后将近两年的实际使用情况来看 ,改进 后 的 A V 4 0 1 2轴流鼓 风机伺服液压系统在使用 副油 箱 中循 环过滤的高精度液压油加 入到主油箱进行 使 用 ,系统 中使用 的液压油 的精度能够保持到 N A S 5级 水平 , 较好地控制了液压油的清洁度。 使该伺服液压系 统 能够 一直 稳 定 的工 作 , 再 也 没有 出现 因伺 服 阀堵 塞 , 造成系统工作失效 的情况 ,使得高炉的心脏能够稳定 的跳动, 保持了较高的运行效率 , 满足了高炉生产 的需 要 。 上接第 3 1 页 一 一 一 一 - 一 - - - - - - 由 2 2 0 2 7 2 8 3 1 可 得 第 二 时 间 段 阀 口的 开 口面积 、 / 3 2 c a o 2 V P 式中p 。 初始时刻容腔压力; p 广上一时间段泄压结束时的压力。 可由式 9 反求得到。 由上可依次得出第 it /, 时间段 的阀口开启面积 %的 求解 式 % 、 / 3 3 c 4 q o n V P 式中p 。 一 为 n 一 1 时间段结束时的压力。 由式 3 3 我们可以得出卸压阀的开 15面积随压力 变化的规律 。 如图 6所示 。 . 线 3 结论 本文通过卸压过程的分析 ,推导了固定节流 I 1 的 卸压 过 程 , 得 出了卸 压 时 间与 容腔 的初 始压 力 、 阀 口的 5 8 参考 文献 【 1 】 宋锦春, 苏东海, 张志伟. 液压与气压传动【 M】 . 北京 科学 出版 社 . 2 0 0 6 . 【 2 ] 李壮云, 葛宜远, 陈尧明. 液压元件 与系统【 M】 . 北京 机械工业 出版 社 。 2 0 0 0 . 【 3 】 夏志新. 液压系统污染控制【 M 】 . 北京 机械工业出版社, 1 9 9 2 . 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