大采高工作面液压支架安全阀损坏原因分析 -.pdf

返回 相似 举报
大采高工作面液压支架安全阀损坏原因分析 -.pdf_第1页
第1页 / 共3页
大采高工作面液压支架安全阀损坏原因分析 -.pdf_第2页
第2页 / 共3页
大采高工作面液压支架安全阀损坏原因分析 -.pdf_第3页
第3页 / 共3页
亲,该文档总共3页,全部预览完了,如果喜欢就下载吧!
资源描述:
第4 6 卷 第4期 2 0 1 4 年 第4 期 煤炭工程 C0 AL ENG I NEE RI NG Vo 1 . 4 6, No . 4 No . 4,2 01 4 do i 1 0.1 1 7 9 9/ c e 2 01 4 0 4 0 2 O 大 采高工作 面液 压支架安全 阀损坏原 因分析 李晓 白 ,张 亮 ,王东攀 1 .山西霍尔辛赫煤业有限责任公司,山西 长治0 4 6 1 0 3 ; 2 .天地科技股份有限公司,北京1 0 0 0 1 3 摘要 结合液压 支架安全 阀质量、支架适应性及水质等情况 ,分析 了霍 尔辛赫矿 3 2 0 7大 采高工作面 Z Y1 2 0 0 0 / 2 8 / 6 0 D型液压 支架安全阀大量损坏的原 因,结果表明安全阀质量和支架 适应性 良好 造成安全 阀大量损坏原因为工作面液压 支架乳化液水质差、周期来压期 间支架受到 的 冲击 载荷过 大。 关键词 大采 高;液压 支架;安全阀损坏;乳化液水质 中图分类号 T D 3 5 5 . 4 7 文献标识码 B 文章编号 1 6 7 1 0 9 5 9 2 0 1 4 0 4 - 0 0 5 7 -03 An a l y s i s o n Ca us e s o f La r g e Nu mbe r S a f e t y Va l v e Fa i l ur e i n P o w e r e d S u p p o r t s o f Hj g h C u t t i n g Co a l Mi n i n g F a c e L I Xi a ob a i , Z HANG L i a n g , W ANG D o n gp a n 1 . S h a n x i H u o e r x i n h e C o a l I n d u s t r y C o m p a n y L i mi t e d ,C h a n g z h i 0 4 6 1 0 3 ,C h i n a ; 2 . T i a n d i S c i e n c e a n d T e c h n o l o g y C o m p a n y L i mi t e d,B e ij i n g 1 0 0 0 1 3 ,C h i n a Ab s t r a c t I n c o mb i n a t i o n wi t h t h e q u a l i t y o f t h e s a f e t y v alv e i n t h e p o w e r e d s u p p o r t , a d a p t a b i l i t y c o n d i t i o n of p o we r e d s u p po r t , w a t e r q u a l i t y a n d o t h e r c o n d i t i o n s , t h e p a p e r a n a l y z e d t h e c a u s e d o f l a r g e n u mb e r s a f e t y v a l v e f a i l u r e i n Z Y1 2 0 0 0 / 2 8 / 6 0 D h y d r a u l i c p o we r e d s u p p o rt o f No . 3 2 0 7 h i g h c u t t i n g c o a l mi n i n g f a c e i n Hu o e r x i n h e Mi n e . T h e r e s u l t s s h o w e d t h a t t h e q u a l i t y o f t h e s a f e t y v a l v e a n d t h e a d a p t ab i l i t y o f p o w e r e d s u p p o rt w e r e e x c e l l e n t . Th e c a u s e s t o ma k e l arg e n u mb e r s afe t y v a l v e f a i l u r e w e r e t h e p o o r w a t e r q u ali t y o f t h e e mu l s i o n a p p l i e d t o t h e h y d r a u l i c p o w e r e d s u p p o rt s i n t h e c o a l mi n i n g f a c e a n d t h e mi n e s t r a t a p r e s s u r e b u mp i n g l o a d o n t h e p o w e r e d s u p p o rts wa s t o o h i g h d u r i n g t h e p e r i o d i c a l b u mp i n g p e r i o d . Ke y wo r d s h i g h c u t t i n g ; h y d r a u l i c p o w e r e d s u p p o rt; s afe v a l v e d a ma g e ;wa t e r q u a l i t y of e mu l s i o n 霍尔辛赫矿 3 2 0 7大采高工作面是该矿首个大采高一次 采全厚工作面,采用大采高一次采全厚采煤法后大大提高 了日产量、效率和采出率 ,但液压支架安全阀损坏量很大 每 日需更换 3 0个安全阀 ,直接影响了工作面正常生产。 由文献 [ 1 ~3 ]可知影响安全阀寿命的主要原因有 安全 阀自身结构、安全阀开启率和开启次数、液压系统乳化液 水质。因为该类型安全阀在其它大采高工作面使用时没有 发现此类问题 ,可排 除安 全 阀 自身结 构 问题 ,而 安全 阀开 启率和开启次数直接与支架适应性情况有关,因此论文主 要从 支架适应性及乳化液水质情况两方 面进行分 析。 1 工作面概况及矿压观测方案 5 . 3 m;煤层倾角 0 。~1 5 。 ,平均 7 . 5 。 ;煤层结构复杂,裂 隙发育。工作面沿煤层顶部布置双巷,采用一次采全高采 煤方法,全部垮落法处理顶板,工作面总共有支架 1 2 9架, 其中,中部支架为 z Yl 2 0 0 0 / 2 8 / 6 0 D型二柱掩护式液压支架 1 2 3架,额定工作阻力 1 2 0 0 0 k N,额定初撑力 8 7 3 0 k N,支 护宽度 1 . 6 8~1 . 8 8 m。 工作面采用Y H Y 6 0 C 矿用本安型压力检测仪监测支架 工作阻力。在工作面布置 6个测 区,1 8个测点,其中 7 、 8 、9 布置第1 测区;3 0 、3 1 、3 2 布置第Ⅱ 测区;5 3 、5 4 、 5 5 布置第Ⅲ测区;7 6 、7 7 、7 8 布置第Ⅳ测区;9 9 、1 0 0 、 1 0 1 布置第V 测区;1 2 2 、1 2 3 、1 2 4 布置第Ⅵ测区。 3 2 0 7工作面倾 向长 2 2 0 m,走 向长 1 3 8 9 m,埋藏深度 , 2 矿压显现规律及支架适应性研究 4 3 0 4 7 8 m;开采 3 煤层,煤层厚度 5 . 0 5 . 6 m,平均 2 . 1 支架工作 阻力分布情况 收稿 日期 2 0 1 30 71 5 作者简介李晓白 1 9 7 0一 ,男,河北邯郸人,高级工程师,主要从事煤矿安全高效开采、矿山压力与岩层控制技术 等方面研究及生产管理工作,Em a i l 8 7 0 8 5 6 0 6 8 q q . c o r n 。 引用格式李晓白,张亮,等.大采高工作面液压支架安全阀损坏原因分析 [ J ] .煤炭工程,2 0 1 4 ,4 6 4 5 7 5 9 . 5 7 学兔兔 w w w .x u e t u t u .c o m 煤炭工程 2 0 1 4年第4期 支架_丁作阻力频率统计情况见表 1 ,从表 1 可以看出整 个工作面支架工作阻力多集中在 5 0 0 0~1 0 0 0 0 k N区间,占 统计总数的7 0 %;工作面中部支架工作阻力处于 7 0 0 0 k N以 上 的占 7 1 . 9 % ,上部支架和下 部支架工作 阻力 处于 7 0 0 0 k N 以上的占4 0 %,说明工作面中部顶板压力较大,两端压力 较小;从支架平均工作阻力分布情况来看,支架工作阻力 基本符合正态分布,支架整体工作阻力较正常。 表 1 支架工作阻力频率统计 表 % 2 . 2支架循环 末 阻力分析 支架循环末阻力分布情况见表2 ,从表2可以看出各测 区支架 的循 环末 阻 力都 明显 小 于支 架 额定 工 作 阻力 1 2 0 0 0 k N,主要分布在7 0 0 0~1 0 0 0 0 k N,其中Ⅲ、Ⅳ测区支 架平均循环末阻力最大,为9 0 6 1 . 5 k N,占额定工作阻力的 7 5 . 5 1 %;支架总平均循环末阻力值为 7 9 6 1 k N,只占额定工 作阻力的 6 6 . 3 %,说明该支架工作阻力额定值选择较大, 有一定的富裕系数,完全能满足该工作面正常推进时控制 顶板的需要。 表2 支架循环末阻力分布情况 2 . 3 周期来压期间支架工作阻力分析 周期来压期间支架工作阻力分布情况见表3 ,从表 3中 可以看出周期来压期间各支架工作阻力明显大于非周期来 压,其中Ⅲ、Ⅳ测区平均工作阻力达到 1 0 4 6 7 k N,为额定 工作阻力的8 7 . 2 %;周期来压期间支架总平均工作阻力为 9 1 5 9 k N,占额定工作阻力 的7 6 . 3 %,动载系数为 1 . 4 ,说 明基本顶周期破断时对支架冲击载荷大,但总体而言,该 支架也可以满足周期来压期间控制顶板的需要。 2 . 4支架初撑力分析。 支架的初撑力直接影响到支架的支护效果,初撑力的 大小对防止顶板离层、工作面煤壁的片帮起着重要作用。 为了分析工作面支架初撑力的合理性,采取了数理统计方 法统计了初撑力的分布区间以及各支架初撑力的平均值, 见表4 。支架额定初撑力为 8 7 0 0 k N,而初撑力平均值只有 4 6 7 3 k N,占额定初撑力的5 3 . 7 %,而初撑力过低是造成周 期来压期间动载系数高的重要原因 j 。 5 8 表 3 周期来压期 间支架工作 阻力分布情况 从工作面矿压规律来看,该液压支架完全可以满足工 作面控制顶板的需要 ,安全阀的开启率和开启次数都正常, 因此可以排 除安全 阀开启 次数达 到极 限次数 而发 生损坏 的 可能。 3安全阀损坏原因分析 工作面液压 支架立柱安全 阀设 计采用 2 5 0 L / mi n和 1 0 0 0 L / mi n大流量安全阀 ,适应 瞬间卸 载和周期来压 冲击要 求 ,安全阀损坏多集中在流量为 2 5 0 L / m i n的小安全阀上。 该安全阀为柱塞滑阀锥角环形密封结构,工作原理较为简 单 ,立柱下腔高压液体通过接头作用于阀芯,当液体压力 大于安全阀的开启压力时,液体压力克服弹簧力和密封圈 的摩擦力,使阀芯开启 ,并开始溢流。当立柱下腔液体压 力继续升高时,阀芯开启量增大,使得安全阀的流量相应 增大,当液体压力增大到调定压力时,安全阀的流量达到 其公称流量 ’。 ,当立柱下腔液体压力下降至关闭压力时, 安全阀在弹簧的作用下关闭,保持液压支架工作阻力恒定。 工作面液压支架安全阀损坏方式主要有两种阀芯撞 学兔兔 w w w .x u e t u t u .c o m 2 0 1 4年第4 期 煤炭工程 断和 “ O ”型密封圈咬坏。阀芯撞断的主要原 因是周期来 压期间支架受到的冲击载荷大,从支架初撑力分析可知支 架平 均初撑力只有额 定初撑 力 的 5 3 . 7 % ,初 撑力 不足 导致 支架不能有效控制顶板早期变形和离层 ,当基本顶周期破 断时支架压力瞬时增大超过安全阀调定压力,阀芯高速打 开造成阀芯撞断;“ O”型密封圈咬坏主要原因是乳化液水 质差,3 2 0 7工作面乳化液中的水是井下污水在地面经过简 单处理后直接送到井下的,处理工序少、处理精度低,且 该液压支架反冲洗装置上 的反渗透膜从未清洗更换 ,水中 的机械杂质等颗粒在高压力下很容易将密封圈 “ 割”坏。 4 解决措施及效果 1 导致 3 2 0 7工作面液压支架初撑力低的主要原因是 工作面 1 2 9架支架全部 由一 台液压泵供液,供液方式为 “ 一 进一回”,而工作面始终是多组支架同时动作,立柱缸 径大,需液量大,导致主系统压力短时间内难 以达到泵站 压力 ;受工人主观因素影响,难以保证支架初撑的必要时 间,供液时间短。因此在泵站增加了一台乳化液泵进行供 液 ,供液方 式改为 “ 二进二 回” ,并加强 了支架 工操作 意识 。 2 井下安装高精度水处理装置,并修复使用现有大流 量高精度反冲洗水处理装置系统 ,定时清洗反渗透膜 ,降 低水中杂质的含量。 在采 取上 述措施 后,液压支 架初 撑力 平均 值达 到 上接第 5 6页 3 充填效果分析 3 . 1 充填 固结效果 1 材料凝固效果。C 2 4 0 1工作面推进 1 3 5 m后 ,充填 体中水的体积比由试验阶段的9 3 %调至 9 5 . 3 % ,A、B单 浆液混合后 2 0 mi n左右失去流动性,5 h左右即可达到安全 移架标准,且具备一定承载能力。 2 充填接顶效果。根据井下充填实际经验,在可控范 围内,充填体可完全与充填支架后顶梁接触 ,架下空间充 填率接近 1 0 0 %。但由于后顶梁的存在,致使充填体与顶板 之间有一个楔形空间 后顶梁为楔形 ,从而降低采空区充 填率 。 3 . 2工作 面矿 压观 测 C 2 4 0 1 工作面长 8 0 m,共安装 5 3架充填液压支架,测 线沿工作面方向布置,每 5架设 1个测点 ,按其观测位置 依次划分为上部 5 、1 0 、1 5 、2 0 支架 、中部 2 5 、3 0 支架 和下部 3 5 、4 0 、4 5 、5 0 三个测站。根据工作面 各测站观测数据及液压支架载荷与工作面推进距离间的关 系,发现支架工作载荷主要集中在 2 5~3 0 MP a范围内,整 体压力 比较平缓,周期来压步距约为 2 5 m,周期来压不 明显 。 6 2 0 0 k N,周期来压时冲击载荷变小,工作面安全阀损坏率 大大降低,每天损坏个数降为原来的 1 / 3 。 5结语 通过对 3 2 0 7大采高工作面 z Y l 2 0 o o / 2 8 / 6 O D型液压支 架适应性研究得知,该支架完全可以满足工作面正常生产 需要 ,该支架上的安全阀损坏多不是安全阀频繁开启和开 启时间长造成的,而是由乳化液水质杂质多、初撑力低导 致周期来压期间冲击载荷大造成的,通过采取相关措施大 大降低了安全阀的损坏率。 参考 文献 [ 1 ] 冯静 ,王永强.新 型液压 支架用安全 阀的动态性能分析与 研究 [ J ] .煤矿机械 ,2 0 0 7,2 8 9 7 27 4 . [ 2 ] 张新城 .液 压支架 安全 阀的安全 可靠性研 究 [ J ] .煤 矿机 械 ,2 0 1 0 ,3 1 1 7 67 8 . [ 3 ] 李秀轩.液压支架大流量安全阀的研究 [ J ] .煤矿机电, 2 0 0 1 2 46 . [ 4 ] 沙宝银,王勇,姜金球,等.大流量安全阀试验台测控系 统研究设计 [ J ] .煤炭工程 ,2 0 1 3 ,4 5 9 9 2 9 5 . [ 5 ] 马振 虎.大采 高综 采工作 面矿压 显现及控 制 [ J ] .煤 炭工 程 ,2 0 0 5 7 7 3 7 4 . [ 6 ] 刘 涛 .寺河矿井液压支架初撑支护强度与额定 支护关 系之 探讨 [ J ] .煤炭工程 ,2 0 0 1 7 5 O一5 2 . 责任编辑张宝优 4结论 、 、 1 通过对 C 2 4 0 1 工作面进行了充填开采现场试验,并 达到预期试验效果,证明超高水充填材料配合 比、充填工 艺适合矿井实际条件 ,为下一步充填开采奠定了良好基础。 2 C 2 4 0 1工作面采用充填开采后,工作面可采储量 7 . 5万 t 实体煤 ,正常回采成本 1 9 7 . 5 t ,吨煤充填材 料增加成本 1 3 9 . 2 7元/ t ,煤售价平均 9 8 4 . 9 8 3 _ / t ,工作面 充填开采纯利润 4 8 6 1 . 5 8 万元 ,经济效益明显。 参考文献 [ 1 ] 冯光 明.超 高 水充 填 材料 及其 充 填开 采技 术 研 究与 应 用 [ D] .徐州 中国矿业大学 ,2 0 0 9 . [ 2 ] 殷术明 ,冯光明 ,顾威龙 ,等.城郊煤矿超高水材料充填系 统设计研究与应 用 [ J ] .煤炭 工程 ,2 0 1 2 ,4 4 1 2 1 3 1 5 . [ 3 ] 李风凯,冯光明,贾凯军,等.陶一矿超高水材料充填开采 试验研究 [ J ] .煤炭工程, 2 0 1 1 ,4 3 1 1 6 3 6 6 . [ 4 ] 冯光明,孙春东,王成真,等.超高水材料采空区充填方法 研究 [ J ] .煤炭学报 ,2 0 1 0 1 2 1 9 6 3~1 9 6 8 . [ 5 ] 杜计平 ,孟宪锐.采矿学 [ M] .徐 州 中 国矿业 大学 出版 社,2 0 0 9 . 责任编辑张宝优 5 9 学兔兔 w w w .x u e t u t u .c o m
展开阅读全文

资源标签

最新标签

长按识别或保存二维码,关注学链未来公众号

copyright@ 2019-2020“矿业文库”网

矿业文库合伙人QQ群 30735420