提高泵站液压系统自我净化能力-.pdf

返回 相似 举报
提高泵站液压系统自我净化能力-.pdf_第1页
第1页 / 共3页
提高泵站液压系统自我净化能力-.pdf_第2页
第2页 / 共3页
提高泵站液压系统自我净化能力-.pdf_第3页
第3页 / 共3页
亲,该文档总共3页,全部预览完了,如果喜欢就下载吧!
资源描述:
设备与维修4 “ ip m e n t n n d 舭眦 n c e _ I I I P 栏目主持卢燕明 提 高泵站液压 系统 自我净化 能力 上海重 型机器厂有 限公司 2 0 0 2 4 5 于茂星 7 8 0 0 0 7 1 1 试车泵站是我厂自行设计制作的专,} } J 试 车工具 ,在生产中发挥了很大的作用。由于目前与国外 合作生产的产品不断加大,对产品的质量要求不断提 高,此试车泵站无法满足试车要求。主要原因是液 油 的精度达不到要求,若此液斥泵在内部循环时连续开泵 1 2 0 h ,液压油的精度只能达到 1 S O 1 7 / 1 4 ,而产品上的液 压缸以及液压马达要求液压油精度是 1 S O 1 5 / 1 2 。在此情 况下,笔者经过查找相关资料,提出把此试车泵站进行 修改,通过试车泵站循环使液压油精度提高的设想。 1 .7 8 0 0 0 7 1 1 试车泵站液压系统分析 1 本系统可用于液 缸往复运动,锁紧,液压 缸、双液压缸同步 流量同步及耐压密封试验。 2 液压泵供油采 压力补偿变量泵,工作前应依 据液压泵使用说明书调节液压泵变量特征,使液乐泵在 流量为 6 3 L / m i n时,其输出油压力为 5 . 4 M P a ;压力为 3 2 MP a 时 ,流量为 1 0 L / ra i n 。 3 A、1 3 两阀为液压锁控制阀及单项进油控制阀。 液压缸往复运动时,A、B两阀必须全开;系统用于耐 压密封试验,A、B两阀需适时关闭;A组接口用于耐 瓜试验时关闭 A阀;B组接 口用于耐压试验时芙闭 B 阀。 2 .7 8 0 0 0 7 1 1 试车泵站存在问题 1 此试车泵站在试车过程中,由于液 油通过自 身循环只能达到 I S O 1 7 / 1 4,这样就影响了在本厂的高精 产品有一些动作无法完成。例如邯钢 2 1 8 0五辊矫直机 因液压缸液压油精度无法达到 I S O 1 5 / 1 2 ,外方监理拒 检,致使产品无法按时交货,对我厂产品质量以及信誉 产生很大影响 。 2 在试车过程中,由于没有同油过滤器和泄油过 滤器,经液压缸从外部浸入的污染物和内部系统生成的 污染物无法清除,对液乐油的精度也有影响。 ■ 2 0 7 7 年第 7 期 WWW m et a1 wo r ki n gI 95 0 c om 参蔼 工 。 冷 加 工 3 .试车泵站过滤器结构与功能分析 在着手考虑对试车泵站修改时,先查问了 液压袖 珍气动手册等资料 ,根据试车泵站的原理发现,主要 是南于过滤器的问题,使液压油的精度无法达到在试车 过程中要求的精度。 1 过滤器的功能 是从油液中清除同体污染物。 液压系统中所有故障的8 0 %左右是南污染物的油液引起 的。新油也往往含有许多污染物颗粒,保持油液的清洁 是液压系统可靠工作的关键,而过滤器则是保持油液清 洁的重要手段 。 吸油过滤器主要 来保护液 泵不被较粗的颗粒所 损坏,一股用不带壳体 的网式粗滤器。为了防止泵气 蚀,吸油过滤器的压降要严格限制,因而其过滤面积要 选得较大。 高压过滤器装在压力管道中,主要 }} j 来保护泵下游 的液压元件。所以,要装在尽可能挨近保护元件的部 位。当元件对污染物特别敏感 例如伺服阀、比例阀、 调速阀而又对系统功能至关重要时,当元件特别贵重 例如大型液压缸、电液伺服阀、低速大转矩液压马达 或对设备安全来说至关重要 例如液压转向、传动系和 制动系统时,或者当污染引起的元件失灵或损坏可能 造成费用特别高的停工 发电设备、轧钢机之类时, 都应考虑采用高压过滤器保护。它必须能承受系统最高 压力,并且要有能耐受系统工作巾频繁出现的压力变化 和压力峰值的疲劳强度。 同油过滤器可以去除经液压缸从外界侵入的污染物 和系统中生成的污染物。它装在低压油侧,对系统巾的 油液进行全流量过滤。系统的回油流量有时比泵的输出 流量大得多,例如液压缸的面积差或蓄能器放液都使回 油流量加大,在确定回油过滤器的容量时要特别注意这 一 点 泄油过滤器装在液 泵或液压马达的壳体泄油管 上,用来清除1 二 作中产生的磨屑之类的污染物,防止其 进入油箱中。结构上与同油过滤器一样 ,也是低压的精 密过滤器。 2 过滤器的结构过滤器南壳体 、滤芯及其他附 件组成。 所谓滤芯是由实现过滤作刚的滤材 例如滤纸、金 属网、绕线、烧结金属等和作为保持滤材的部分零件 构成的组件 见罔 l 、图2 。 口出E l 出口 罔1 无壳体的吸油过滤器 1 .{ } I 口侧端板2 .滤材3 .内筒4 端板 入口 [ 出口 图2 管路用过滤器 1 .端板2 . 壳体3 .内筒4 . 滤芯5 .壳体密封罔 4 .对试车泵站系统进行改进 改进前后试车泵站系统如图 3 、图4所示。 1 在试车泵站中增加二个高压过滤器,与原泵站 的出E l 过滤器串联起来,提高单向变量液压泵到液压元 件的液 油的精度。 2 在试车泵站中增加一个 油过滤器 也可当泄 油过滤器 ,这样可以去除经液压缸从外界侵入污染物 和系统中生成的污染物。 m 删。 』l 。 e J 塑 鱼 量 丝 堡 A组 /接 口 B组 / 接口 罔3 改进前试车泵站系统罔 1 .油箱2 过滤器3 .电动机4 .单向变量液压泵5 .溢流阀 6 . 单 向阀7 . 位四通换 向阀8 单向节流阀9 . 力表开关 1 O .液控单向 1 1 压力表1 2 . 分流阀1 3 、l 4、1 5 .截止阀 A组 接口 B组 /接 口 罔4 改进后试车泵站系统网 1 .油箱2 、1 6、1 7 .过滤器3 .电动机4 .单向变量液压泵 5 .溢流阀6 . 单向阀7 _ 位四通换 向阀8 .单向节流阀 9 . 压力表开关1 O .液控单向阀1 1 .压力表1 2 .分流阀 1 3 、1 4 、1 5 .截止阀 5 .装配 1 将精度为2 0 1 m的吸油过滤器接到变量泵的人 口处 ,吸油管要在油箱液面之下。 参磊 籼 工 塑 鱼 量 丝 堡 l 咖 m d M a i胁 眦 2 把j个高压过滤器精度 2 0 m、1 0 Ⅲ和 5 n 依次排列连接到一起 ,与变量泵的出口接好后再和阀块 进油[] 连接好。 3 回油过滤器连接到阀块回油口后接到油箱,变 量泵的泄油管和溢流阀的泄油管连接到回油过滤器的前 端管上 油管直接插到油箱液而以下 ,管路要佑置整 齐,为 r 避免油箱【 f 1 油液起泡沫,要保证油液 口始终 低于液而 、为了避免搅动已经沉淀在箱底的污染物,出 油口应离开箱底一定的距离 4 完管后编好记号 ,川氰弧焊焊接好后榆台焊 口,焊缝单而焊双面成型 焊缝小得有未熔合、末焊透 和夹渣 .管子试验斥力合格后进行脱脂 、酸洗、rf l 和、 水洗及防锈处理,再组装。 5 试车泵站在调试试爪前务必清洁干净,注入过 滤后的液 油之前,油箱必须充分清理 、用面团粘拭至 白面 上无任何肉眼可 的颗粒。 6 .试车及调试 仝部安装好后 ,点动电动机,看电动机旋转的 向 是否正确。然后起动电动机,液压泵无负载运转 3 0 ra i n 后,把所有出口的截止阀关闭,州溢流阀做耐压密封试 验,调溢流阀使压力渊整到 8 M P a ,保压 1 0 rai n后 ,检 禽无泄漏及其他异常现象发生;然后再调到 1 6 MP a ,保 压 1 0 ra i n ,榆食无泄漏及其他异常现象发生;再捌到 2 4 M P a ,保 1 0 ra i n后,检查无泄漏及其他异常现象发 生;调到3 2 MP a 时,保压 1 0 ra i n后,检查无泄漏及其他 异常现象发生。 把 A组接口O 2 2 m m管子 与B组接口O 2 2 mm管子连 接到一起 ,把 变 量泵 的流 量调 到最 大 ,溢 流 阀 力到 4 MP a 进行循环冲洗 2 4 h ,检验液压油的精度,达到 r I S OI 6 / I 3 ,再进行冲洗 4 8 h后,经检验达到 了 1 5 01 5 / 1 2 。至此解决了此试车泵站的液压油精度的问题。 每 一台设备基本上都有管路的装配,管路的冲洗是 我们厂的老大难问题,F } 1 于冲洗精度达不到要求 ,用户 对我厂管路清清的问题多次提 赔偿要求,至使我厂遭 受到很大的损失。 因此 ,必须建立一个特殊的冲洗回路,确保每一管 线都可以冲洗。冲洗【 口 l 路是一个管状回路,油在其内高 速流动,冲洗油将脏物从管系中带出。在冲洗油返回到 ■2 01 7 年第 7 期 www m et a1 wo r k i n g 7 95 0 c orn 参磊 工 。 冷 加 工 油柜之前进入滤器,滤器将这些污染物过滤出来。在简 单的管路系统中操作较为简单,而在复杂的管路系统 巾,则需要对其中的管路分成几部分进行冲洗。存管路 系统中的最高点,必须建立几个测量点,并做通气孔 用 如果用专用的油进行冲洗,则存管路系统巾的最低 点还耍安装有放残阀。 在冲洗的过程中,必须旁通缸和液压马达。那些对 于脏物非常敏感的元件,比如比例控制阀和伺服阀在冲 洗的过程中必须拆下并川短路板代替。 冲洗油必须在返回油柜之前通过过滤器。必须确保 冲洗过程中使用的滤器细度与液压站中使用的滤器细度 相一致。冲洗过程中注意检查滤器的过滤能力是否足够 处理油液中的污染物。 昕有的冲洗滤器都必须有滤器监视器。存冲洗过程 巾,必须注意滤器监视器。当监观器指示堵塞时,必须 立即更换滤器元件..如果更换滤器元件不成功会引起滤 器旁通}7 5i i 打开,冲洗油会不经过滤器直接进入下一个要 冲洗的系统设备,反而引起污染的扩展。 此泵站液压系统提高自我净化能力的问题得到解决 的同时,也解决了对管路的冲洗,使管路的清清度能够 达到同样工艺的要求,减少了我厂经济损失。 7 .结语 由此发现,问题的解决不在于它的难度 ,关键足要 认识问题的本质,仔细地发掘,对症下药 此试年泵站的改制成功,不仅提高了该液 设备运 行的可靠性,提升了液压油的精度,而且还使该设备具 有了冲洗性能。 此设备由原来的 t 2 0 h冲洗达到 I S O1 7 / 1 4 ,经改制 后冲洗 7 2 h达到 I S Ol 5 / 1 2 ,不仅节约了时间,同时也提 高了液压油的精度,解决了一直 扰在此问题上的瓶颈 问题。广钢平整机组 日方要求达到 I S O 1 6 / 1 3 ,经过此泵 2 4 h内部循环冲洗后达到 日方要求一次件通过联检。 此设备所需要的过滤器及管子和接头只需 2 0 0 0多 元,而一台冲洗设备大约需要 3 O多万元,为T厂节约 经费3 O万元,解决了工厂生产的燃眉之急,降低了损 失,提高了经济效益。改装好的试车泵站允分体现了较 强的经济性和实用性。MW 收稿 日期 2 0 1 0 0 8 2 0 2 0 1 0年T艺征文获奖作 品选登
展开阅读全文

资源标签

最新标签

长按识别或保存二维码,关注学链未来公众号

copyright@ 2019-2020“矿业文库”网

矿业文库合伙人QQ群 30735420