连铸机结晶器液压振动常见故障分析与对策.pdf

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2 0 1 4年 1 0月 第 4 2卷 第 2 0期 机床与液压 MACHI NE TO0L HYDRAUL I CS Oc t . 2 0 1 4 Vo 1 . 4 2 No . 2 0 DOI 1 0 . 3 9 6 9 / j . i s s n . 1 0 0 13 8 8 1 . 2 0 1 4 . 2 0 . 0 4 5 连铸机结晶器液压振动常见故障分析与对策 方涛,向忠辉 ,李宏磊 武钢股份设备维修 总厂,湖北武汉 4 3 0 0 8 3 摘要根据连铸机结晶器液压振动的控制原理,对其常见故障进行了阐述和分析,并提出针对性的对策措施。 关键词 结晶器;液压振动; 做障分析 中图分 类号 T F 3 4 1 . 6 文献标识 码 B 文章 编号 1 0 0 1 3 8 8 1 2 0 1 4 2 0 1 4 7 2 连铸机结晶器振动设备是连铸设备中十分重要的 部件,结晶器振动液压系统由两个油缸同时驱动做上 下运动 ,以防止在浇钢过程中钢水与结晶器铜板发生 粘连 ,从而获得良好的板坯表面质量。根据钢种、断 面、拉速的不 同,结 晶器振动的频率和振幅也有变 化。由于现场环境恶劣,高温 ,粉尘 ,高强度连续生 产作业 ,会对设备带来很多故障,尤其是液压系统及 电气系统故障率较高 ,判断也不太容易。因此如何对 振动系统故障做出快速有效的判断并做出有效措施 , 直接关系到生产的顺利进行。 1 V A I 垂直升降双侧驱动的液压振动系统原理 液压振动系统原理 图见 图 1 ,液压振 动 电气 控制 原 理图见 图 2 。 l 一振动油缸 2 、3 _ _ 压力传感器4 一位移传感器 5 一伺服阀 6 一二位 四通换 向阀7 ~液控单向阀 c ~压缩空气 图 1 液压振动系统原理图 pLC 电磁阀控制信号2 4 v 伺服阀控制信号0 一 f 土1 0 mA 伺 服 阀反 馈信 号 4 0 mA 供 油 I ..丈 电 磁 阀 电磁 阀 位 置传 感器 塑 堂 塑 信 号转 换器 振动及频率给定 振动油缸 图2 液压振动电气控制原理图 2 液压振动装置常见故障现象原 因分析及解决方 法 2 . 1 两台振动装置都不动作 如果浇 钢过程 中 ,两 台振 动装 置都无 动作 ,一般 可认为 主要是无法建立 系统压力所致 ,而系统压力无 法建立 的原 因主要 有以下 几点 1 总油路截止阀人为关闭; 2 系统大漏油 ; 3 停 电导致 液压 泵无 法运 行或 液压 泵 突然损 坏 ,而备用泵未 能投入 ; 4 系统安全 阀故 障 ; 5 二位 四通换向阀 6未得电,导致液控单向 阀7无法打开,系统无油液通过 ; 6 蓄能器安全 阀内泄 导致 系统压力下 降等 。 实际故 障排 查 中 ,可 逐步 验 证 上述 各条 可 能原 因,一般来说 ,若 出现两台振动装置都不动作 的情 况 ,原 因 5 的可能性 更大一些 ,其次是 系统大漏 油 。 收稿 日期2 0 1 3 0 7 2 9 作者简介方涛 1 9 8 3 一 ,男,工程师,从事连铸机设备维护工作。E ma i l F T 6 2 5 4 4 3 4 2 C h i n a r e n . t o m。 1 4 8 机床与液压 第 4 2卷 2 . 2 单 台振动装置不动作 1 伺服阀5出现故障 常见 伺服阀5出现故障的原因有阀芯卡死和伺服阀电 气控制信号不正常两种可能。正常的情况下,伺服阀 阀芯的位移根据 电流的变化而有规律地改变 ,当阀芯 卡死时 ,阀芯位移就无 变化 ,从 而不 能控制振 动液压 缸,振动装置停止振动 。而阀芯卡死的原因主要还是 油液污染。电气控制信号不正常的一个常见因素是伺 服阀放大器进油烧损。从振动系统 D 6 3 4伺服阀结构 图 图 3 可以看出 油液进入控 制电路 盒的唯一途 径是通过位移传感器 ,位移传感器与阀芯相连 ,依靠 0型圈同途 中的 Y腔相 隔离 ,由于振 动 油缸 动 作频 率十分快 1 4 0次/ m i n ,在伺服阀动作过程中阀芯 极易磨损 ,导致泄漏量增大,阀芯端部图中方框处 , 极容易发生液压困油现象而产生憋压 ,导致伺服阀放 大器进油烧损 ,从 而出现控制信号异 常。 控 弹簧 图3 D 6 3 4伺服阀结构图 对于伺服阀故障,通常只能是更换伺服阀。 2 振动油缸故障 ①油缸本身故障 少见 主要表现为振动伺服油缸外泄与 内泄 。 ②油缸位移传感器故障 常见 液压缸的内部设有位置传感器,用于实现位置反 馈控制。由于处于高温环境,如果冷却不良,传感器 系统 可能失控 。根据振动装置 电气控制柜上 的油缸活 塞 的位 移 变 化 ,正 常 情况 下 ,位 移 是 和 振 幅一起有规律地改变。 当传 感 器 故 障 时 ,油 缸活 塞 的位 置 变 化 信 号数据就会 出现紊乱 或者无反馈数据 见 图 4 ,这时 系统 就会 出现停振现象。对于 振动油缸故 障,通常 只能是重新更换油缸 。 l 八A V l 图4 传感器故障时产 生的紊乱信号 3 液压振动装置油缸侧部密封盒内积水、积 油,导致盒内电气元件损坏 常见 此类故障,只 能更换伺服阀和连接电缆。 4 液压振动装置电气控制系统 P L C 、通信电 气故障 5 振 动台架 机械故 障 通常表现为振动台架里的油缸联接活塞杆和台架 的螺杆被拉断,导致油缸的运动不能传递给台架。解 决办法是更换新螺杆 ,同时可 以在 台架 与油缸活塞杆 间加 固两块铁板 。 2 . 3 两台装置动作不同步 V A I 垂直升降双侧驱动的液压振动系统,对两台 振动装置的动作同步性要求很高。当出现液压振动装 置两边振动不同步的情况时,主要还是伺服阀的问 题 ,此时应该考虑振动油缸位移传感器的电气校零问 题 ,可根据实际情况更换其中一台振动装置来匹配另 一 台,保持振动同步性。 2 . 4 两台装置动作均正常,但 系统有异常震动噪 声 为吸收压力与流量的脉动 ,振动液压系统进回油 管路均设置了小型蓄能器。当蓄能器皮囊破损时,它 失去了吸收脉动的功能,由此管路的振动与噪声增 高。例如在蓄能器附近 ,系统正常时测的振动速度值 是 0 . 9~1 . 2 m m / s ;当蓄能器破损后 ,其 振动速 度值 变 为 3 m m / s 以上 。当回油蓄能器充氮压力调节不 当 , 过高或过低时,均不能有效吸收回油压力与流量的脉 动 ,将引起令人讨厌的系统管线的谐振 ,造成管线系 统 的异常有规律 的周期振动和 冲击噪声 。 通过调节回油蓄能器的氮气压力值可有效地消除 管线系统的冲击振动噪声问题。实践证明对于高频 工作的液压系统 ,回油蓄能器的氮气压力值调节到回 油管线压力的 1 / 8为佳。 3 液压振动装置维护建议 1 液压振动油缸为伺服缸,其高频小振 幅动 作 的特性决 定 了油 缸在某 一 行程 区 间 内经常 频繁 动 作 ,油缸应考虑其使用寿命周期 建议 2 年 ; 2 液压振动 控 制系 统应 定 期 3个月 检 测 油液清洁度 ,液压系统高压过滤芯应依据实际工况确 定周期更换 不大于 3个月 ; 3 液压振动装置现场停机检查的重点,除液 压管道跑、冒、滴、漏外,还应放在油缸侧部密封盒 的密封性能、电缆及电缆接口状况、压缩空气管道设 备方面 ; 下转第 1 5 3页 第 2 0期 孙海玲 淬火机电动推杆的技术改进 1 5 3 5 改进效果 在 4月试 安装 一 台 电液 推杆 ,使 用效 果 非 常理 想,完全满足生产需要,不仅无事故时问,还使重轨 的淬火质量明显得到提高。 大型厂淬 火机电动推杆在线使用 6台 ,通过 实验 证明新设计的电液推杆无问题后 ,于6月份对在线全 部 电动 推杆进行 了更换 。从更换后 至年底使用情况 良 好,取得了明显的效果,故障事故时间统计见图 5 , 产品质量合格率见图6 。 25 0 目 2 0 0 昌 扈 1 5 0 羹l 0 0 伸5 O O 蟪 加 器 茎 譬譬譬譬譬譬 警茎辱匿鹰 图6 淬火轨产品质量合格率 图 5 6中1 5月为使用电动推杆,61 2月 上接 第 1 4 8页 4 液压振动装置备件经过离线检修后应重点 做好上机前备件性能测试工作; 5 液压 振动 装置 生产 运 行过 程 中,要 重 视压 力 、温度等监测控制信号的异常变化。 4小结 连铸 机液压振动故 障体 现为机 、电、液信息相互 交织 ,现场计算机纪录的有关参量 伺服 阀控制信 号、位移曲线 、压力 曲线等是故 障诊断的重要信 息 ,很多故障都能通过电脑数据判断出来。故障的形 成与高频、连续运行及高温环境密切相关。经长期实 践观察 ,板坯连铸机液压振动的常见故 障也就是这 些 ,通过这些方法能有效地根据现象判断出故障的原 因 ,并能及 时有针对性地做 出正确 的处理措施 ,极大 地提高了连铸机生产的效率。 为使用电液推杆。 从事故 时间统计来 看 ,事 故时间得 到大 幅度 的下 降改进前 1 5月平均事故时间 1 4 8 m i n ,改进后 7 个月中7 、9 、1 0 、1 2月无事故时间,6 、9 、1 1 月分 别 为 3 0 、2 0 、1 0 m i n ,下 降幅度 明显 。 从淬火质量合格率来看改进前 5个月平均为 9 5 . 3 % ,改进后平均为 9 6 . 7 %,合格率提高 1 . 4 % , 消除了电动推杆故障对淬火质量的影响。 大型厂淬火机电动推杆在线使用 6台,2 0 0 8年 至 2 0 0 9年上半年统计月平均损坏 1 2台,每台 3 2 0 0 元 ,仅备件费一项损失每年就达 4 6万元。而电液推 杆每台 1 . 2 万元 ,全部改进仅投资 7 . 2万元。备件费 年节省 3 8 . 8万元。改进后事故时间月平均减少 2 . 3 h ,以淬火机每小时生产 2 0根重轨、重轨的吨钢效益 为 2 0 0 元来计算 ,改进后年产生的效益 2 . 32 01 . 2 5 2 0 01 2 1 3 . 8万元 电动推杆改进产生总经济效益为 5 2 . 6 万元/ 年。 淬火机电动推杆成功改进后 ,为企业节约了大量 的资金,降低了备件消耗 ,不再频繁地影响生产,提 高了重轨的淬火质量 ,为大型厂生产出高质量的重轨 提供了有利的技术保障。 参考文献 [ 1 ] 雷天觉. 新编液压工程手册[ M] . 北京 北京理工大学出 版社 , 1 9 9 7 . [ 2 ]嵇光国. 液压系统故障诊断与排除[ M] . 北京 海洋出版 社 。 1 9 9 2 . 参考文献 [ 1 ]刘忠, 杨国平. 工程机械液压传动原理、 故障诊断与排除 [ M] . 北京 机械工业出版社, 2 0 0 4 . [ 2 ]黄志坚. 液压元件使用与维修 1 5 0例[ M] . 北京 中国电 力 出版社 , 2 0 1 0 . [ 3 ]黄浩, 向忠辉, 丁明. 顶升台架液压系统异常故障的分析 及处理[ J ] . 机床与液压 , 2 0 0 4 1 1 2 0 2 2 0 3 . [ 4 ]雷天觉. 新编液压工程手册[ M] . 北京 北京理工大学出 版社 , 1 9 9 8 . [ 5 ]向忠辉 , 方涛, 李宏磊. 连铸机结晶器振动液压系统优化 设计[ J ] . 液压气动与密封, 2 0 1 2 1 1 5 8 5 9 . [ 6 ]周士昌. 液压系统设计图集[ M] . 北京 机械工业出版 社 , 2 0 0 3 . [ 7 ]姜继海. 液压与气体传动[ M] . 北京 高等教育出版社 , 2O 0 6.
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