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学兔兔 w w w .x u e t u t u .c o m 液压缸承受外载荷 的有效工作面积为整个活塞面 积 A, 见 图 2 。当活塞处 的 Y形密封 圈损坏时, 液 压缸内泄量过大 ,液压缸有杆腔与无杆腔连通 , 液 压缸处于差动状态 , 承受外载荷的有效工作面积为 无杆腔活塞面积与有杆腔液压油作用面积之差, 即 活塞杆面积 A 见 图 3 。 图 2 活塞面积 A。 承受外载荷 图 3 活塞杆面积 A 承受外载荷 在 同样载荷 F的作用下 ,当活塞承受外载荷 时, 液压缸 内的压强为 pI F/ A1 当活塞杆承受外载荷时 , 液压缸内的压强为 p2 F/ A 2 因 A 远大于 A , 所以活塞处 Y形密封失效后 , 液压缸支撑相同负载时, 液压缸内的工作压强将增 加。由于液压油的压缩量及液压缸缸筒 内径变形量 均随着缸筒 内压强的增大而增加 , 所 以导致液压缸 下沉量过大。 将故 障支腿液压缸拆下 , 在液压 车间解体后观 察 , 发现 0形圈与 Y形密封圈损坏, 确定导向套渗 油为 0形圈损坏所致 , 液压缸下沉量过大为活塞处 Y形密封圈损坏引发内泄所致。 2 密封圈损坏原因分析 图 1 所示结构是支腿液压缸的一种常见形式 , 其结构简单紧凑 ,受空间尺寸影响小 ,受力状态较 -- 4 6--- 好,极细微的轴向及径向窜动不会对主机工作产生 大的影响。经过对支腿液压缸密封形式 、 结构形式和 图纸尺寸公差进行分析, 发现都不存在问题, 经过与 工艺人员沟通及现场装配工人反映 ,可能是缸筒导 向套安装螺纹与缸筒 内径接近 缸筒内径 q b 1 8 0 m m, 导向套安装螺纹 M1 8 53 , 见图 1 , 导致 向缸筒内安 装活塞总成时 , Y形密封 圈很容易碰到 M1 8 53螺 纹而被划伤 ,而且无法做工装将 Y形密封圈引入缸 筒内。此外 , 支腿液压缸缸筒加工好以后 , 受材料残 余内应力及焊接应力的影响,内孔圆度公差不好保 证 , 会造成失圆。在加工缸筒端部的内螺纹 , 二次装 卡时需要用百分表校正, 由于内孔变形, 即便是完全 校正了, 表针仍会不停地跳动, 致使操作者无法准确 判断是否已经校正到允许的公差范围,故内螺纹与 内孔的同轴度也不好保证 。由于上述原因, 导向套在 旋合时, 其外 圆极易划伤缸筒内壁 , 划伤的内壁又会 划伤 0形圈, 最终导致导向套处渗油。 而且此种结构 导向套锁片处的沟槽距离法兰焊缝很近 , 沟槽窄 , 焊 接后局部组织硬化, 加工时难度大 见图4 。导向套 内的密封件与活塞杆相互摩擦 , 使旋合力矩加大, 不 便于安装 , 所以应对此种结构进行改进。 此处不便于加工 图4 沟槽处不便于J j n - r 3 改进方案 为避免以上问题 , 需对支腿液压缸结构形式进 行改进 。 将导向套处的螺纹 M1 8 53加大会便于安 装 , 但是缸筒外径为 2 1 4 mm, 加大螺纹后在螺纹根 部会产生应力集中现象, 出现危险端面。所以, 还需 对导 向套处 的结构形式进行进一步改进 。改进后的 结构形式如图 5所示 。 在导向套端 面上钻孔 , 并在缸筒安装法兰端面 学兔兔 w w w .x u e t u t u .c o m 图 5改进后结构 上的对应位置攻均布螺纹孔 8 M1 6 ,最后用内六 角螺钉拧紧, 将导向套固定在缸筒上 , 在缸筒端面 加倒角 , 以利于 Y形密封圈和 0形圈的装配。在导 向套外侧再加 1处 0形圈。此种结构加工方便 , 缸 影响负 筒内径镗好后不再需要二次装卡 。装配时将导向套 直接放进缸筒 内, 不再旋合 , 不会造成 0形圈的划 伤。用内六角扳手对导 向套进行紧固, 装配方便。 改进后 的支腿液压缸 已批量生产 , 在使用过程 中未出现导向套渗油以及液压缸内泄过大的问题。 参考文献 [ 1 ]刘观华. 液压缸的密封结构[ J 】 . 液压气动与密封, 2 0 0 8 2 9 - 1 2 . [ 2 】吴宗泽. 机械零件设计手册[ M] . 北京 机械工业 出版社 , 2 00 4. [ 3 ]曹建东, 龚 肖新. 液压传动与气动技术【 M ] . 北京 北京大 学出版社 , 2 0 0 6 . [ 4 】 雷天觉.新编液压工程手册【 J 】 . 北京 北京理工大学出版 社 , 1 9 9 9 . [ 5 ]姜继海. 液压与气压传动【 M ] . 北京 高等教育出版社 , 2 002 . [ 6 ] 郭彦斌, 王丽, 刘朋. 混凝土泵车液压缸导向套结构形式 改进建议[ J 1 . 液压气动与密封, 2 0 0 9 6 6 2 6 4 . 通信地址哈尔滨市平房工业园区月华路 1号 哈尔滨工程 机械制造有 限责任公 司研究所 1 5 0 0 0 0 收稿 日期 2 0 1 2 0 2 2 7 流量液压系统泵流量因素的试验分析 殷鹏龙 , 张军 , 焦生杰 , 黄鸣辉 , 王剑波 1 . 常州常林机械有 限公司; 2 . 长安大学道路施工技术与装备教育部重点实验 室 摘 要 挖掘机的功率损失主要是因为发动机与泵的功率不匹配造成的, 开展泵流量影响因素的研究 可以为控制系统调节泵吸收功率提供依据。 以负流量液压系统为研究对像, 以泵出口压力、 回油负流量控制 压力 和电液 比例 阀二次压力作为影响泵流量的主要因素 , 在挖掘 机动作过 程中 , 使用便携式采集系统对相 关量进行采集。 试验结果表明, 泵工作过程中的流量主要受二次压力影响; 负流量控制压力主要作用于无负 荷阶段, 泵出口压力主要作用于溢流阶段, 二者主要功能是压力切断, 减少能量损失。 关键词 挖掘机 ; 负流量 系统 ; 系统测试 ; 性能分 析 挖掘机是土方施工 中的主要工程机械之一 , 在 建筑 、 公路 、 铁路 、 矿山和水利等工程 中得 到广泛应 用【 l _ 3 】。 其 2 0 1 1 年的销售量已超过 1 7 万台 , 且逐年递 增 , 其中 6 0 %为中型挖掘机。 目前 , 中型挖掘机的主 要部件 , 如发动机 、 液压系统和电控系统均受国外企 业技术封锁 , 国产挖掘机市场份额累计小于 4 0 %, 且 核心部件均为进 口, 高额利润被 国外企业剥夺 , 深入 研究挖掘机对提高国产挖掘机性能至关重要。 基金项目 中央高校基本科研业务费专项资金 C HD 2 0 0 9 J C 1 6 2 作者简介 殷鹏龙 1 9 7 1 一 , 男, 江苏武进人, 高级工程师, 工程硕士, 研究方向 液压挖掘机研发。 4 7- 学兔兔 w w w .x u e t u t u .c o m
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