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第 3 3卷第 1 期 2 0 1 年 2月 甘肃冶金 CANS U ME TALL URCY V0 1 . 3 3 No . 1 F eb ., 201 1 文章编号 1 6 7 2 - 4 4 6 1 2 0 1 1 0 1 -01 1 0 - 0 3 济钢热连 轧厂步进梁液压 系统故 障分析 郭警惕, 王振南, 赵海峰 , 卢孝林 济南钢铁集团总公司 热连轧厂, 山东济南2 5 0 1 0 1 摘要 本文对济钢热连轧厂2 } } 步进梁的结构、 液压控制原理进行了介绍, 重点分析了投产以来 2 步进梁升降系 统发生的一些故障及分析处理的方案。并介绍了对 2 步进梁升降系统实施了改造, 改造后设备运行稳定。 关键词 步进梁; 液压缸; 故障; 改造 中图分类号 T H 1 3 7 文献标识码 B Fa u l t Di a g n o s i s f o r Hy d r a u l i c S y s t e m o n W a l k i n g Be a m GUO J i n g t i , W ANG Z h e n n a n, Z HAO Ha i f e n g , L U Xi a o l i n H o t Mi l l S t r i p i n J i n a n I r o n a n d S t e e l G r o u p , J i n a n 2 5 0 1 0 1 , C h i n a Ab s t r a c t T h e a r t i c l e ma i n l y d e s c ri b e s e q u i p me n t c o mp o s i t i o n , me a s u r e me n t o f f a u l t ,a n d t h e c o n t r o l o f h y d r a u l i c .T h e a p p H c a fi o n o f d e s i g n i mp r o v e m e n t i s s u c c e s s f u l o n 2 w a l k i n g b e a m i n j i g a n g h o t m i l l s t r i p . Ke y W o r d swa l k i n g b e a m ; c y l i n d e r ; f a u l t ; i mp r o v e me n t 1 引言 济钢 1 7 0 0 A S P 中薄板坯连铸 连轧工程是 由 鞍钢技术总成 “ 交钥匙” 并与“ 北科大 ” 、 “ 一 重” 共同 自主集成开发的我国第一条拥有全部 自主知识 产权 , 具有国际先进水平 的工程。产品规格为厚度 1 . 51 2 . 7 ra i n , 宽度 9 0 0~1 5 5 0 mm, 设计年生产能 力 2 5 0万 t , 主要钢种有低碳钢、 优质碳素结构钢、 低 合金钢 、 耐蚀钢、 管线钢等 。工程从 2 0 0 4年 1 2月开 工建设 , 2 0 0 6年 1 月建成并实现热负荷试车一次成 功 , 半年内实现达产 。目前 , 已经生产了达到和超过 极限规格的 X 6 0 、 X 6 5 、 X 7 0 、 X 8 0管线钢产 品。钢卷 运输系统由 1 .陕速链 、 1 一6 步进梁、 1 和 2 提升 机 、 2 和 3 运输链组成 , 采用卧卷运输。 2 2 步进梁式运输机概述 2 . 1 主要技术参数 1 卷外径 ①1 0 0 0 2 0 0 0 mm; 2 卷宽度 9 0 01 5 5 0 m l n ; 3 钢卷重量 Ma x . 2 7 . 8 t / 卷 ; 4 钢卷运输方式 卧卷 ; 5 上料卷位数 9 ; 6 运送总长度 2 1 6 0 0 m m; 7 液压系统工作压力 1 4 MP a ; 8 步进梁水平移动行程 2 4 0 0 mm; 9 升降行程 4 4 0 m m。 2 . 2 结构特 点 2 步进梁式运输机 由动梁 、 定梁、 升降机构 、 横 移机构等组成。 动梁为液压平移 、 液压升降式 , 升降液压缸设液 压锁紧, 接近开关检测升降、 平移行程。动梁、 定梁 架体为焊接件, 辊轮为锻钢。2 步进梁 由两组梁体 组成 , 行走用一个液压缸 、 升降用两个液压缸分别控 制两组梁体。结构简图如图 1 所示。 1 . 步进梁本体 ; 2 . 车轮 ; 3 . 轨道 ; 4 . 同步拉杆 ; 5 . 升降缸 图 1 2 步进梁机械结构简 图 2 . 3 功能说明 旗 E m ailG L YJI. i26l,ello 第 1期 郭警惕, 等 济钢热连k - L / - “ 步进梁液压系统故障分析 该设备位于 l 群 步进梁式运输机和 1 群 提升机之 间。平移液压 缸先带动动梁 向前运动到 1 步进梁 式运输机端部 的固定鞍座下 , 然后升降液压缸带动 动梁将固定鞍座上 的钢卷托起。接着横移液压缸带 动动梁和钢卷向后运动 2 4 0 0 m m, 升降液压缸带动 动梁和钢卷下降 , 将钢卷落到鞍座上 , 平移液压缸 向 前 1 2 0 0 m i l l 回到初始位置。 2 . 4 液压控制原理 步进梁行走为双电液比例换向阀控制一个液压 缸动作 , 升降采用多组插装 阀与 比例节流 阀控制两 个液压缸动作 。从投产 以来步进梁行走一直未发生 过故障 , 但升降故障发 生频繁。2 群 步进梁升降液压 控制原理图如 图2所示。 图 2 2 步进梁升降液压控制原理图 2 梁上升时 1 号、 6号电磁阀及 1 O号 比例节流 阀带电, 下降时为2号、 3 号、 5 号电磁阀及 1 o号比 例节流阀带电, 即在步进梁上升和下降时比例节流 阀均带电。 3 发生故 障与分析 2 撑 步进梁由于机械结构较其他步进梁复杂 , 液 压原理设计过于繁琐 , 造成故障发生率高 , 分析处理 的时间长。2 步进梁升降动作时 , 由机械结构及液 压控制原理决定了两组梁体难 以同步动作 , 造成上 升时东边 的梁体先上升、 下降时西边的梁体先下降, 动作时冲击较大。下面对投产以来 2 撑 步进梁发生 的主要故障进行总结分析 。 1 梁体升降动作异常。 从投产以来, 2 步进梁升降故障频发, 下面将几 次主要的故障, 进行分析总结 2 o o 6 年4月 1 3日, 2 撑 梁上升后不能下降, 经 过液压人员现场分析并测量压力, 发现 l O 号比列节 流阀前面管路有压力 , 经过 比例节流阀后 的管路没 有压力 , 随后电气人员测量 比例节流阀输入信号正 常 , 这样可 以得出结论是 比列节流阀本身存在故障。 液压人员更换新的比例节流阀后 , 进行动作 , 梁体还 是不能下降, 电气人员再次进行确认输入信号 , 测量 都正常 , 液压人员又将现场使用正常 的4 梁用 的比 例节流阀与 2 梁的进行倒换 , 发现 2 梁还是不能动 作, 4 梁动作正常 , 这就说 明了比例节流阀本身是没 有问题 的。这样就陷入 了一个困境 , 液压人员阀件 也换了, 阀也没问题 , 应该不是液压方 面的原 因; 电 气人员多次进行测量, 输人信号都正常, 电气方面好 像也正常。经过召开分析会 , 我们没有考虑到信号 干扰的问题, 随后找来力控仪器, 单独给比例节流阀 输入 4 2 0 mA电流信号 , 结果梁体可 以正常动作 , 这就说明了电气线路存在干扰。电气人员经过检查 发现, 是比例节流阀的信号线与电磁阀信号线在一 根电缆内, 造成干扰 。 2 0 0 7年 6月 1 6日, 2 梁不能动作 。在有 了 2 0 0 6 年2 梁发生的那一次故障之后, 对故障的分析 多了一种思路。首先从干扰 的角度进行排除 , 是否 存在干扰, 在将电磁阀的2 4 V电源断掉之后, 操作 工操作 2 群 梁动作, 液压人员手动捅电磁阀配合操 作 , 结果发现可 以正常动作 , 但是送上 电磁 阀 2 4 V 电源却不能动作 , 这就 明显说明存在 干扰 。经过将 电磁阀 2 4 V电源断开 , 液压人员手 动试验 , 找到是 5号电磁阀与比例节流阀信号存在干扰。 2 0 0 8年 7月 2 5日, 2 梁 升降动作 缓慢。经 过现场分析及测量 , 怀疑是液压阀件有卡死的现象 , 首先液压人员更换 了 6号电磁阀及插装 阀, 更换完 毕后进行试验 , 结果还是动作缓慢 , 随后又更换 了 1 号电磁 阀及插装 阀, 更换完 毕后进行 试验 , 动作正 常。说明是 1 号插装阀存在问题, 造成 2 梁升降动 作缓慢 。 2 梁体 自己上升。 梁体 自己上升, 造成下降位限位信号丢失, 从而 无法正常动作。发生此故障的主要原因有两个方 面。 ①液压缸内泄。液压 缸内泄故障可分为两种 , 一 种是压力油从无杆腔向有杆腔泄漏影响正常动 作 ; 另一种是压力油从有杆腔向无杆腔泄漏影响正 常动作。步进梁 自己上升故障属于后一种, 由于无 杆腔面积大于有杆腔面积 , 当有杆腔压力油泄人无 杆腔时, 使得无杆腔产生大于有杆腔的力 , 致使梁体 上升。我们判断液压缸内泄最简单、 最准确、 最直观 1 1 2 甘肃冶金 第 3 3卷 的方法是将液压缸的缩回到位, 将无杆腔阀门关闭, 拆开液压缸无杆腔油 口, 向有杆腔 内通压力油 , 若无 杆腔有油流出 或喷出 , 则说明此液压缸内泄 或 严重内泄 。由于 2 步进梁升降为两组梁体 , 分别 由2 个升降液压缸来实现, 但是液压缸的控制却是 通过一个阀台来实现的, 管路都是相通的, 所以哪组 梁体上升并不能说明就是这组梁体的液压缸内泄。 这样在判断液压缸 内泄时, 需要注意观察测试时喷 油是从液压缸油 口还是从管路中喷出, 从而判定是 哪一个液压缸内泄。 ② 阀组泄漏 。当步进梁下落到下降位置时 , 我 们测量液压缸有杆腔压力保不住, 在慢慢下降, 再测 量无杆腔压力在慢慢升高 , 梁体表现出来的现象就 是 自动上升了。1 号和 5号阀存在泄漏, 不能死死 地将油封住 , 导致液压缸有杆腔的油慢慢泄掉 , 而有 杆腔却慢慢进油, 从而使梁体 自动上升。在更换 1 号及 5号插装阀阀芯时 , 如果不需要更换 阀套时, 更 换是不费事 的, 可是要是阀套出现磨损 , 更换起来就 相 当费时。为了快速而有效地解决此问题, 我们联 系电气人员, 临时修改了阀的得电时序 , 在梁体下降 到位后 , 让 3号 、 5号 电磁阀及 l O号 比例节流阀继 续带电 , 直到步进梁再次上升。这样使得步进梁下 降后液压缸无杆腔保持与回油相同, 从而解决了梁 体上升的问题 。 投产至今 2 } ≠ 步进梁发生过 2次 由于升降液压 缸内泄而造成梁体 自 动上升, 影响正常动作, 更换升 降液压缸相当的费时又费力。由于 2 梁阀台使用 了过多的插装 阀, 设计较繁琐 , 在插装 阀阀套出现磨 损时 , 难 以更换阀套 , 所 以造成插装 阀内部泄露 , 不 能将压力油封住 , 致使压力油流人液压缸 , 使得梁体 发生动作 。 4 实施改造 根据 2 步进粱 的机械结构 , 分析现场, 我们对 2 步进梁液压系统控制原理进行 了重新设计 , 由原 来的一个升降阀组控制 2个升降液压缸 , 改为两个 阀组分别控制两个升降液压缸, 且由原来的插装阀 与 比例节流阀组合的控制改为 由比例方 向阀控制。 液压原 理 图见 图 3 。 图 3 2 步进梁改造后 升降液压原理 图 我们利用 2 0 0 9年设备大修对 2 步进梁液压控 制系统实施 了改造 , 经过运行 , 2 梁升降系统未再发 生过升降系统故障 , 大大降低 了日常维护量 , 很好的 保障了设备的稳定运行 。 5 结语 原设计的 2 步进梁液压控制系统设 计较繁琐 , 投产后故障发生频率较高, 故障分析处理的时问长, 经过多次故障的处理 , 积累了不少分析处理故 障的 经验 , 同时也意识到 , 设备不是一成不变的, 需要在 日常的维护中, 发现存在的隐患部位 , 对于经常发生 故障的部位 , 要敢 于提 出合理 的改造方案 , 实施改 造 , 保障设备的良好运行 , 为企业创造更多效益。 收稿 日期 2 0 1 0 - 0 8 1 0 作者简介 郭警惕 1 9 7 8 一 , 男 。 陕西省礼泉县 人 , 2 0 0 3年毕业 于东北 大学流体传动 与控制专业 , 液压 工程师。从事液压 润滑设备 管理工 作。 蠢 毽 | 。
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