ZY-750C 型全液压钻机液压系统改造及试验.pdf

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Vo 1 . 4 0 No . 6 De e . 201 3 矿 业安全 与环保 MI NI NG S AFETY ENVI RONMENTAL PROTECTI ON 第 4 0卷第 6期 2 0 1 3年 1 2月 李文树, 龙建明, 陈久福, 等. Z Y 一 7 5 0 C型全液压钻机液压系统改造及试验[ J ] . 矿业安全与环保, 2 0 1 3 , 4 0 6 5 8 6 0 文章编号 1 0 0 8 - 4 4 9 5 2 0 1 3 0 6 0 0 5 8 0 3 Z Y- 7 5 0 C型全液压钻机液压系统改造及试验 李文树 , 龙建明 , 陈久福 , 李宗福 , 丁 红 1 _重庆市能源投资集团公司重庆松藻煤电公司, 重庆 4 0 1 4 4 5 ; 2 .重庆大学 煤矿灾害动力学与控制国家重点实验室, 重庆4 o o o 4 4 摘要 为解决 Z Y - 7 5 0 C型钻机在煤矿现场应用中出现的钻进能力小、 故障多、 施工效率低等难题, 提 出了通过改造钻机液压系统 以提高钻进效率的方法。通过对钻机液压系统进行理论计算 与优化分 析 , 确定 改造后该钻机 的电动机 为 Y B K 2 - 2 0 0 L 一 4型, 液压马达 为 G 6 K一 3 l 0型, 齿轮泵为 C B Y 3 0 6 3 / 2 0 1 6 - 6 3 0 型。现场试验结果表 明 改造后钻机每米抽采钻孔的钻进 时间由6 . 1 3 m i n减 少到 4 . 0 7 m i n . 减小 了3 3 . 6 % ; 钻进台机效率明显提高, 由4 9 3 0 . 6 n 1 / 月提高到6 3 4 1 . 2Ⅱ 月, 提高 了2 8 . 6 % 。 关键词 钻机液压系统 ; 液压马达 ; 齿轮泵; 改造 中图分类号 T D 4 2 1 . 2 5 文献标志码 B 网络出版时间 2 0 1 3 1 1 2 1 1 3 2 4 网络出版地址 h t t p / / w w w . c n k i . n e t / k c m s / d e t a i l / 5 0 . 1 0 6 2 . T D。 2 0 1 3 1 1 2 1 . 1 3 2 4 . 0 2 0 . h t m l M o d i fic a t i o n a n d Te s t o f Hy d r a ul i c S y s t e m o f ZY-7 5 0C Fu l l y Hy d r a u l i c Dr i 1 1 L I W e n s h u l , L O N G J i a n m i n g 1 , C H E N J i u f u i , L I Z o n ffu i 。 D I N G H o n g z .S o n g z a o C o a l a n d E l e c t r i c i t y C o . , Dd . ,C h o n g q i n g E n e r g y I n v e s t m e n t G r o u p, C h o n g q i n g 4 0 1 4 4 5 ,C h i n a ; 2 .S t a t e K e y L a b o r a t o r y o f C o a l Mi ne D i s a s t e r D y n a m i c a nd C o n t r o l , C h o n g q i n g【 , C h o n g q i n g 4 0 0 0 4 4, C h i na Ab s t r a c t I n t h i s p a p e r ,a me t h o d f o r i mp r o v i n g t h e d r i l l i n g e ffi c i e n c y b y mo d i f y i n g t h e h y d r a u l i c s y s t e m o f t h e d ri l l i n g ma c h i n e w a s p u t for w a r d i n o r d e r t o s o l v e t h e p r o b l e ms s u c h a s s ma l l d ril l i n g c a p a c i t y,mo r e f a u l t s a n d l o w c o n s t r u c t i o n e ffic i e n c y o f Z Y-7 5 0 C f u l l y h y d r a u l i c d r i l l i n g ma c h i n e n O W u s e d i n c o a l mi n e s 。 B a s e d o n t h e t h e o r e t i c a l c a l c u l a t i o n a n d o p t i mi z a t i o n a n aly s i s o n i t s h y d r a u l i c s y s t e m。 i t Wa S d e t e r mi n e d t o u s e Y BK 22 0 0 L一4 e l e c t ri c mo t o r ,G 6K一3 1 0 h y d r a u l i c mo t o r a n d CB Y3 0 6 3 / 2 0 1 6- 6 3 0 g e ar p u mp f o r t h e mo d i fi e d d ril l i n g ma c h i n e .T h e fi e l d t e s t r e s u l t s s h o we d t h a t t h e d ri l l i n g t i me p e r me t e r g a s d r a i n a g e h o l e b y t h e mo d i f i e d d r i l l i n g ma c h i n e r e d u c e d f r o m 6 . 1 3 mi n t o 4. 0 7 mi n a s c o mp a r e d w i t h t h e o rig i n a l d r i l l i n g ma c h i n e ,r e d u c e d b y 3 3 . 6 % ;t h e e ffic i e n c y o f t h e d ri l l i n g ma c h i n e wa s o b v i o u s l y i mp r o v e d,i n c r e a s e d f r o m 4 9 3 0 . 6 m/ mo n t h t o 6 3 41 . 2 m/mo n t h.i n c r e a s e d by 28. 6 % . Ke y wo r d s h y d r a u l i c s y s t e m o f d ri l l i n g ma c h i n e ;h y d r a u l i c mo t o r ;g e a r p u mp ;mo d i fi c a t i o n t 井工开采的煤 矿中, 防治瓦斯是安全工作 的主 要方面。随着“ 先抽后采 , 监测监控 , 以风定产” 十二 字方针 的贯彻落实, 煤矿现场逐 步完善瓦斯抽采技 术, 应用多样化的抽采方式解决瓦斯抽采问题。瓦 斯治理有多种方法, 但采用钻孔 进行 瓦斯抽采是主 要方法之一【 1 - 3 ] 。随着钻孔 深度和直径 的增 大 , 煤 矿井下对钻机性能的提升需求迫在眉睫。 Z Y一 7 5 0 C型钻机为全液压钻机 , 该钻机主要用 于煤矿井下钻进瓦斯抽 排 放孔 、 注浆孔 、 注水孔 、 收稿日期 2 0 1 3 0 4 1 1 ; 2 0 1 3 1 0 - 1 9修订 基金项 目 国家科技重大专项大型油气田及煤层气开发 2 01 1 Z X O 5 O 6 5 作者简介 李文树 1 9 6 5 一 , 男, 四川仁寿人, 高级工程 师, 现任松藻煤电有限责任公司总经理, 长期从事煤矿呆掘技 术、 瓦斯治理及利 用技术 与管理工作。E ma i l l i w e n s h u 5 8 卸压孔、 地质勘探孑 L 以及其他工程孔 j , 在现场使用 过程 中具有安全可靠 、 移动方便 、 进度快等特 点 j 。 但随着矿井采掘强度加大 , 采掘逐渐 向深部延伸 , 钻 机的钻进动力性能受 电动机、 马达能力限制 , 出现卡 钻丢钻 、 液压系统和马达损坏 、 施工效率低等问题 , 严重制约该型钻机在矿井生产部署中发挥快速钻进 的优势 。 因此, 通过对钻机液压系统进行理论计算与方 案对比分析, 使钻机液压系统改造后其钻进效率得 以提高 , 最终对改造后钻机与原钻机的平均钻进速 度和月台机效率进行了现场对比试验。 1 钻机液压系统理论计算和改造方案 1 . 1 钻机基本情况 目前 , 重庆打通一矿现场使用的是 Z Y一 7 5 0 C型 全液压钻机 ,其液压 系统如 图 1所示 , 主要技术 参 数见表 1 。 第 4 0卷第 6期 2 0 1 3年 1 2月 矿 业安全 与环保 MI NI N G S AF ET Y EN VI RONME N T AL P ROT E C T I ON Vo 1 . 4 0 No . 6 D e c . 2 0 1 3 1 一 油箱 ; 2 一 大泵吸油过 滤器 ; 3 一小 泵吸油过 滤 器; 4 一 电动机 ; 5 一 双联 齿轮泵 6 一 大泵溢流阀; 7 一快换接 头; 8 一压力表 2 5 MP a ; 9 一 多路换向阀 ; l O 一摆 线马达; l 1 一节流 阀; 1 2 一推 进油缸 ; 1 3 一液 压夹 持器 ; 1 4 一 液压卡盘; 1 5 一 回油压 力表 2 . 5 MP a ; 1 6 ~冷却 器 ; 1 7 一 精过滤器。 图 1 Z Y 一 7 5 0 C型钻机的液压系统示意图 表 l Z Y 一 7 5 0 C型钻机主要技术参数 基 本 参 数 参数值 输 出转矩/N m 输出转 速/ r / m i n 最大给进力/k N 最大起拔力/k N 给进行程/m m 正常 给进速度/ m / rai n 7 5 0 9 5 4 0 3 0 8 5 0 O ~1 . 5 该钻机配套的 Y B K 2 1 8 0 M一 4电动机的额定功 率为 1 8 . 5 k W, 转速为 1 4 7 0 r / m i n 。 泵站通 过 电动机带 动油泵 把 电能转 变为 液压 能, 通过操纵台将液压油分配给动力头 中的液压马 达 、 机架中的推进油缸 等执行机构 3 j 。该钻机配套 的 C B Y 3 0 5 0 2 0 0 6 1 3 1 L齿轮泵的基本参数见表 2 。 表 2 齿轮泵基本参数 基 本 参 数 参数值 排量/ mL / r 额定压力/ MP a 转速/ r / mi n 动力头通过液压 马达 等部件 , 将液压能转变为 机械能 , 带动钻具旋 转切 削煤岩 。该钻机采用的变 量马达使得其输出转速、 转矩可根据现场需要随时 调整_ 4 j 。该钻机配套 的 B M D 1 6 0液压马达 的基本 参数见表 3 。 表 3 液压马达基本参数 基 本 参 数 参数值 排量/ mL / r 输 出转矩/ N m 转速/ r / mi n 1 . 2 理论计算及改造方案 随着矿井采掘强度加大 , 采掘逐渐向深部延 伸, Z Y- 7 5 0 C型钻机在现场钻进过 程 中经常 出现 卡钻 丢钻 、 液压系统 和马达损坏 、 施 工效率低 等问题 , 为 解决这些问题 , 决定对钻机液压系统进行改造 , 改造 内容包括 电动机、 液压泵 、 液压马达 3个部分。 Z Y一 7 5 0 C型钻机的液压系统需执行 回转功能, 由 液压马达执行动作 , 为钻机提供 回转部分的转速和转 矩 , 其输出转速为 9 5 r / m i n , 输出转矩 为 7 5 0 N m。 液压系统的压力 和流量是最主要的 2个参数 , 根据 这 2 个参数来计算和改造电动机、 液压泵和液压马 达 的规格型号 。进行液压 系统改造之前 , 需要初选 系统压力 ] 。根据煤矿现场生产经验 , 钻机液压系 统改造的系统工作压力选定为 1 9 MP a 。 1 . 2 . I 液压马达参数计算与改造 液压马达排量由下式计算 1 △ p 叼 式中 为液压马达的排量 , m L / r ; T为液压马达的 负载转矩 , N i n ; 叼 为液压 马达机械效率 , 取 0 . 9 ; △ p 为液压马达进 、 出口压力差 , MP a 。 计算得 V m2 7 5 . 4 4 m L / r , 原 液压 马达排量 为 1 6 0 m L / r , 小于2 7 5 . 4 4 m lJr , 不能满足要求, 因此初选 液压马达排量为3 1 0 m L / r 的 G 6 K - 3 1 0伊顿马达。 液压马达最大流量。 。 由下式计算 q 2 式中 q 为液压马达 的最大流量 , m L / m i n ; 一为液 压马达最高转速 , r / m i n 。 计算得 g 1 9 7 L / mi n , 初选 的 G 6 K 一 3 1 0伊顿 马达的最大流量为2 2 5 L / m i n , 符合要求, 其基本参 数见表 4 。 表 4 G 6 K 一 3 1 0伊顿 马达基本参数 基 本 参 数 参数值 排量/ mL / r 最大流量/ L / ra i n 输 出转矩/ N n l 转速/ r / mi n 1 . 2 . 2 液压泵参数计算与改造 液压泵的工作压力按下式计算 P P p △ lp 3 式 中 p 为液压泵的工作压力 , MP a ; p 为液压马达 的最大工作压力 , MP a ; △ p为液压泵 出口到液压马达 的压力损失 , 取 1 MP a 。 计算得 P 2 0 MP a 。 液压泵的流量应大于执行元件所需 的最大总流 量 , 还应考虑系统的泄漏 和元件磨损后容积效率的 降低。因此 , 液压泵的实际流量为 q P ≥k q 4 式中 g 为液压泵的实际流量 , mL / m i n; k为系统泄 漏系数 , 取 1 . 1~1 . 3 。 计算得 g 2 1 6 . 7 L / m i n 。根据计算 的液压泵 工作压力和实际流量选取 C B Y 3 0 6 3 2 0 1 6 6 3 0型液 压泵 , 其基本参数如表 5所示 。 5 9 . 0 嘲 1/ 1/ 3 ∞ ● 4 2 5 O 1 7 Vo 1 . 4 0 No . 6 De 3 . 2 0l 3 矿 业安全 与环保 MI NI NG S AF ETY & ENVI RONMENTAL PR0TECTI ON 第4 0卷第 6期 2 0 1 3年 1 2月 表 5 C B Y 3 0 6 3 2 0 1 6 6 3 0型液压泵基本参数 基 本 参 数 参数值 排量/ m L / r 额定压力/ MP a 转速/ r / r a i n 6 3 . 3 2 O/ 2 5 2 o 0 0 1 . 2 . 3 电动机参数计算与改造 电动机的选择主要包括种类 、 型式 、 额定 电压、 额定转速 、 额定功率 、 工作方式等 , 最重要 的是确定 电动机的额定功率。压力、 流量比较稳定的液压泵, 其传动功率为 Ⅳ P P P q P x 1 0 6 5 式中 ⅣP 为液压泵传动功率 , k W; , 7 为液压泵总效 率 , 取 8 0 %。 计算得 N p 2 8 . 2 2 k W, 选取 Y B K 2 2 0 0 L 一 4型 电动机, 其额定功率为3 0 k W, 转速为 1 4 7 0 r / m in 。 2 现场对 比试验 2 . 1 试验地点概况及试验方案 Z Y一 7 5 0 C型钻机液压系统改造前后对 比试验 选择在重庆松藻矿区打通一矿 , 矿井 M, 煤层瓦斯含 量 1 9 . 1 2 i n / t , 瓦斯压力 1 . 7 4 MP a ; M 煤层 瓦斯含 量 2 2 . 2 0 I n / t , 瓦斯压力 2 . 4 5 MP a 。 原钻机钻进试验地点选择在 W8 瓦斯巷 , 改造 后钻机选择在 W1 0 瓦斯巷钻进 W2 7 0 6运输巷 的条 带预抽钻孑 L , 2个相邻钻场 间距 5 I n , 每个钻场钻进 9个钻孔 , 钻孔依次穿 M 、 M 煤层 , 终孔于 M 煤层顶 板 0 . 5 n l 位置 , 钻孔 间距 5 I n , 控制帮外 1 8 I n 。钻孔 穿多岩性地层, 岩性复杂, 硬岩段有茅口灰岩、 砂岩 等 , 软岩段有煤层 、 铝土岩及泥岩等 , 对钻机能力要 求较高。改造后钻机钻进试验方案如图2所示。 M 壤层 M 煤层 图2 改造后钻机钻进试验方案图 2 . 2 试验结果 钻机改造前后对 比试 验 主要选 取钻机钻 进速 度、 月台机效率两项进行对 比考察。 1 钻进速度 2 0 1 1年 l 0月 1日夜班至 l 0月 4日中班 , 试验 人员在 W8 瓦斯巷补 3 钻场考察 了原钻机钻进抽采 6 0 . 孔的钻进速度; 同时在 l 0月 1 0日早班至 1 O月 1 2日 中班 , 在 W1 0 瓦斯巷 1 7 7 钻场考察了液压系统改造 后钻机钻进抽采孔 的钻进速度。试验结 果表明 由 于 Z Y 一 7 5 0 C型钻机动力性能改进 , 每米抽采钻孔的 钻进时间减少 , 钻进速度大幅提高, 改造前平均每米抽 采钻孔的钻进时间为 6 . 1 3 m i n , 改造后为 4 . 0 7 m i n , 减 小了 3 3 . 6 %。 2 台机效率 2 0 1 1 年 1 0月 , 试验人员考察 了改造后钻机钻进 WI O 瓦斯巷和原钻机钻进 W8 瓦斯巷 的台机效率。 一 个月之 内, 在 WI O 瓦斯巷钻进 1 7 0 ~1 8 0 共1 1 个 钻场, 累计 9 9个钻孔 , 改造后钻机钻进台机效率为 6 3 4 1 . 2 m / 月 ; 在 W8 瓦斯巷钻进补 2 钻场共5个钻 孔 , 补 3 至补 1 1 共 9个钻场 、 8 1 个钻孔 , 补 l 2 钻场 共 5个钻孔 , 累计 9 1个钻孔 , 原钻机钻进 台机效率 为 4 9 3 0 . 6 m / 月。试验结果表 明 Z Y一 7 5 0 C型钻机 的主 要 动 力 系 统 改 造 后, 钻 机 钻 进 台机 效 率 由 4 9 3 0 . 6 m / 月提高到 6 3 4 1 . 2 m / 月, 提高了2 8 . 6 %。 3 结语 1 通过理论分析与计算 , 对 Z Y一 7 5 0 C型钻机液 压系统的电动机 、 液压泵 、 液压马达 3个部分进行改 造 , 确定该钻机电动机 由 Y B K 2 1 8 0 M一 4型改造为 Y B K 2 - 2 0 0 L - 4型, 液压马达 由 B M- D1 6 0型改造为 G 6 K 一 3 1 0型 , 齿轮泵 由 C B Y 3 0 5 0 2 0 0 6 1 3 1 L型改 造为 C B Y 3 0 6 3 / 2 0 1 6 6 3 0型。 2 现场试 验 结果表 明 经过 改造 液压 系统 的 Z Y一 7 5 0 C型钻 机 , 动力性能得 到提升 , 钻进速 度增 大 , 每米抽采钻孔的钻进时间大幅度减少 , 改造后钻 机每米抽 采钻 孔 的钻进 时 间 由 6 . 1 3 m i n减少 到 4 . 0 7 m i n , 减少了 3 3 . 6 % ; 改造后钻机钻进 台机效率 明显提高 , 由 4 9 3 0 . 6 m / 月提高到 6 3 4 1 . 2 m / 月, 提 高 了2 8 . 6 %。 参考文献 [ 1 ]任德伟.1 5 0型钻机与2 5 0型钻机的配合应用[ J ] . 中国 西部科技 , 2 0 0 8 , 7 2 0 3 - 4 . [ 2 ]刘振波, 冯新顶, 赵传语.全液压钻机在软硬岩长距离 探放水钻孔中的应用[ J ] .水力采煤与管道运输, 2 0 0 8 , 1 2 4 4 - 5 . [ 3 ]姚克, 殷新胜 , 姚 宁平 , 等.Z D Y 4 0 0 0 S型全 液压钻 机 的 设计与应用[ J ] .煤炭工程, 2 0 0 6 2 7 7 - 7 9 . [ 4 ]陈斌, 段勋兴, 辛德忠.Z Y W一 3 0 0 0型煤矿用全液压钻 机的应用[ J ] .煤矿机械, 2 0 1 1 , 3 2 8 1 7 2 - 1 7 4 . [ 5 ]林小亮.Z D Y 3 2 0 0 S全液压钻机液压系统设计[ J ] .企 业技术开发, 2 0 1 1 , 3 0 2 2 1 7 8 1 8 0 . [ 6 ]韩莉, 王广.E B J 一 1 2 0 T P型掘进机技术改进[ J ] .煤矿 机械 , 2 0 0 8 , 2 9 1 0 1 4 1 - 1 4 2 . 责任编辑 李琴
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