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总 第 2 1 4期 2 0 1 3年 第 l O期 河北冶全 HE BEI M ETALL URGY To t a 】 N O . 21 4 2 01 3, N u mbe r 1 0 棒材生产线液压升降裙板的电气改造 杜 涛 河北钢铁集 团 宣钢公司 检修公司 , 河北 宣化 0 7 5 1 0 0 摘要 宣钢棒 材生产线 液压裙板共有 1 4个液 压 阀台, 电气控 制柜 内包 括 1 4个 上升继 电器和 1 4个下降 继电器 。在使用一段时间后 , 经常出现继 电器辅点处钢坯有 毛刺 、 粘连现象 , 造成裙板升 降不 到位 , 进 而 堆钢 。对此 , 进行了电气控 制改造 、 线路改造和程序优化 , 实现 了裙板 的安全稳定工作 , 大幅减少 了故 障 停机时间 , 提高 了轧钢生产的作业效率。 关键词 棒材生产线 ; 升 降; 裙板 ; 电气 ; 改造 中图分类号 T G 3 3 3 . 1 l 文献标识码 B 文章编号 1 0 0 6 5 0 0 8 2 0 1 3 1 0 0 0 4 6 0 3 ELECTRI C REFOI ATI ON OF HYDRAULI C LⅡ G S YS TEM F OR APRON BOARDS I N BAR P RODUCTI ON LI NE Du Ta o Ma i n t e n a n c e C o mp a n y,Xu a n h u a I r o n a n d S t e e l Co mp a n y ,He b e i I r o n a n d S t e e l Gr o u p,Xu a n h u a,He b e i , 0 7 51 0 0 Abs t r a c t The r e a r e s e pa r a t e l y 1 4 l i f t i n gu p r e l a y s a n d 1 4 l i fti n gdo wn r e l a y s i n e l e c t r i c c o nt r ol c a bi ne t t O c o nt r o l t he 1 4 h y dr a ul i c v a l ve t a b l e s f or a p r o n b oa r ds i n ba r p r o du c t i o n l i n e o f Xu a n S t e e 1 .Af t e r us e d for a p e r i o d o f time t he r e a r e f r e q u e nt l y the bu r r fins a n d a dh e s i o n a p pe a r e d o n s t e e l bi l l e t a t t h e po i nt s c orre s p o nd t O t h e a ux i l i a r y c on t a c t s o f r e l a y s.a n d t he n ma ke s the a p r o n l i f tin g n ot t o t h e l oc a t i on s a n d S O s t e e l mo u nd i ng f or me d.To s ol v e t hi s p r o b l e m ,i t i s d on e t h e e l e c t r i c c on t r ol r e f or ma t i o n,l i n e r e f o r ma t i on a n d pr o g r e s s o p t i mi z a t i o n.The s t e a d y o p e r a t i o n of a pr o n i s r e a l i z e d,t he br e a kd o wn time gr ea t l y r e d uc e d,t h e wo r k e f f i c i e n c y of s t e e l r o l l i ng pr od u c t i on i mp r o v e d. Ke y W o r dsb a r pr od u c t i on l i n e;l i fti ng;a p r o n bo a r d;e l e c tri c;r e f o r ma t i o n 1 引言 宣钢公司高强度棒材生产线 以下简称“ 宣钢 二棒 ” 于 2 0 1 2年 3月投 产 , 设计 年产 量 9 0万 t , 4 月份达产 , 目前月产量在 l 0 . 5万 t 左右 。裙板采用 电气控制 、 液压驱动 , 与电机驱动相 比具有控 制简 单 、 动作平稳等优点。裙板全长 1 6 8 r n , 机械部分有 1 4个区段 , 每个区段由 1个液压缸驱动裙板升降动 作 , 每个液压缸独立 配置 阀台。电气部分 由西 门子 s 7 4 0 0 P L C控制 , 当程序给 出上升命令时 1 4个上 升继电器得 电, 输 出直流 电压 2 4 V 给上 升 阀头线 圈, 裙板上升。当程序给出下降命令 时 1 4个下降继 收稿 日期 2 0 1 3 0 62 7 作者简 介 杜涛 1 9 7 9一 , 男, 工程师 , 2 0 0 2年毕业 于河北省 工程技 术高等专科学校计算机应用与维护专业 , 现在 河北钢铁集 团宣钢公 司检修分公 司工作 , Em a i l x i a o j i n h u a 9 9 9 s i n a . c o rn. c a 4 6 电器得 电, 输 出直流电压 2 4 V给下降阀头线圈 , 裙 板下降。在裙板的控制 中, 累计用到 2 8个继 电器。 裙板在使用一段 时间后 , 在某些特定位置钢坯 出现毛刺 、 粘连等现象。 2 裙板故 障分 析 轧钢时, 裙板处于接钢位置 , 即高位 。经过设定 延时倍尺尾部滑过冷床头部, 裙板下降到低位 , 当前 一 根倍尺从裙板辊道滑落至下层裙板 , 通过摩擦使 倍尺停止滑行。在低位停留很短 的设定时间, 裙板 上升到中位。此时当前倍尺被抛落到冷床矫直板 , 同时下一 根倍 尺 被 辊 道输 送 到 裙 板辊 道 中 图 1 。 如此裙板往复循环 , 进行接钢抛钢操作对钢坯 出现 毛刺、 粘连的, 下面是原因分析。 1 裙板 上升、 下降继 电器 的吸合工作频率非 常高。每根钢坯经过轧制要产 出7~ 8根倍尺 , 在每 河北冶金 2 0 1 3年第 1 0期 根倍尺接钢抛钢操作 中, 裙板上升继电器得 电 2次, 下降继 电器得 电 1次。由此可 以计算 出, 每根钢坯 轧制过程中上升继电器得 电 1 6次 , 下降继电器得电 8次。以目前宣钢二棒的生产节奏和有效作业时间 计算 , 平均每天轧制钢坯约 1 5 0 0根, 裙板上升继电 器要 吸合约 2 4 0 0 0次 , 下降继 电器 吸合 约 1 2 0 0 0 次 , 因此容易造成继电器辅 助点处钢坯 出现毛刺和 粘连现象。 2 经测量 , 阀台线 圈电阻为 1 7 Q , 得电状态 下电流为 1 . 4 A。查阅相关资料显示 , 继 电器 在接 通直流 2 4 V时 , 辅点承受 电流为 1 . 5 A; 继 电器在 接通交流 2 2 0 V时 , 辅点承受 电流为 5 A。原设计 Q 3 4 . 4 Q 3 4 . 5 2 7 28 Q 3 4 . 6 一 Q 3 4 . 7 9 . 21 3 L / \ 3 方案继电器辅点流过的电流和本 身能承受的电流相 当, 这就是造成继 电器辅点频繁触点处钢坯出现毛 刺 和粘连 的主要原 因。 3 继电器数量繁多 , 查找起来非常困难 , 出现 故障时, 经常要逐个拔下来查看 , 费时费力 , 给电气 维护带来 了很大困难 。简单方法就是全部继 电器一 起换掉 , 这样做浪费大量备件 。 4 裙 板 控 制 线 路 太 长 , 造 成 控 制 电压 到达 阀 台处有较大压 降。经实 际测量 , 远端阀 台线圈电压 只能达到 1 7 V左右 , 这也可能造成裙板阀台动作不 到位 。裙板误动作会造成冷床堆钢 , 全部挤到冷床 尾部 蜗 牛槽 中 , 处 理起来 非 常困难 。 裙板控制阀台3 冷 床前 制动 裙板上 升 / 下降电 磁阀 3 上升 4 裙板控{ } I 阀台3 冷床 前制动 裙板 上升 厂 F 降 电 磁阀3 下降 4 裙 板控 制阀台 4 冷 床 处 制 动 裙板 上 升 / 下 降电 磁阀 1 上 升 裙 板控 制阀台 4 冷 床 处 制 动 裙板 上 升 / 下 降电 磁阀 l 下 降 图 1 原设计 的控 制原理 F i g.1 Orig i n a l d e s i g n o f c o n t r o l p rin c i p l e 3 控 制 改造 经过查阅相关资料 , 继 电器的有效 电气寿命 大 约在 3 0万次 ; 而每天正常使用时继 电器要动作近 2 万次 , 频繁更换继 电器既不可行又浪费备件 。由此 可见 , 在轧钢快节奏生产过程 中, 使用继 电器进行电 气控制不能有 效保 障裙 板正 常运行。经过方案 讨 论 、 研 究 图纸和 改进 原设 计 , 认 为 采用 接触 器进 行 裙 板电气控制是一种可行的技术方案。接触器的有效 电气寿命约为 6 0 0万次 , 可 以满足轧钢生产线快节 奏工作 的需要。 在电气控制上 , 本着用接触器代替继 电器的主 要思路, 对原设计做 了部分改进。改进方案使用 了 交 流接 触器 , 接 触器 线 圈 电压 为交 流 2 2 0 V, 有 3个 主触点和 1个辅助触点。方案设计 3个主触点分别 接 4个阀台的线圈输 出电源 , 辅助触点接 2个 阀台 的线圈输出电源, 这样 1 4个阀台就能够进行全部控 制 。原设计输出 2 8个点 , 故 障时不好查找 ; 改进方 案原设计基础上保留 2个上升和 2个下降继电器 , 其余全部摘除。P L C数字量输出模板驱动 2个上升 和 2个下 降继 电器线 圈, 继 电器 辅助 点接通 交 流 2 2 0 V电源。交 流 2 2 0 V 电源接入 交流接 触器线 圈 , 输出至阀台线圈的直流 2 4 V接到交流接触器主 触点和辅助触 点。当程序输 出时继电器得 电, 从 而 使交流接触器线 圈得 电、 触点闭合, 阀台线圈得 电、 裙板 动作 。 继 电器 的主要 缺 陷是 辅 助 点不 耐 用 , 能 承受 的 电流很小。改造方案 中, 使用了 4 O A 的交 流接触 器 , 继 电器辅 点接 通交 流 2 2 0 V 电源 后 , 经测 量 辅点 电流为 3 . 5 A, 小于继 电器辅点能够承受的 5 A额 定电流。现在继 电器的使用 寿命周期有明显提升 , 而且 1 4个 阀台线 圈 同时得 电时 , 电 流大 约 为 2 0 A, 接触器额定电流为 4 0 A, 远远大于流经触点 电流 , 接触器使用状况十分好 , 有效作业时间大幅提升 。 改造后 , 由原来 2 8个继电器减少到 4个。裙板 故障时 , 与原设计方案相 比查找继 电器故障要轻松 很多 , 节省故障排 除时间 , 继 电器使用量大 幅减少。 47 ~喜}]~萋{]~垂}]~ 一 总 第2 1 4期 相应 P L C输 出模板到继 电器的线路 , 继 电器到接触 器的线路进行 了大量简化, 也降低了故障排除难度。 由于接触器吸合状态 比较直观 , 辅点容易测量 电压 值 , 故使用起来也非常方便。 为 了更进一步加强对现场 阀台线圈的电气保 护 , 将原设计方案中输出普通端子改为保险端子, 保 险端子中安装有 5 A的保险管。当现场有较大的冲 击电流、 阀台线圈短路、 通往线圈电源线路 出现接地 等情况时, 就会使相应的保险管熔断, 这样就可以明 确故障点和故障排除方向, 方便故障处理 图2 。 i j ] 一 裙板 控 {}I阿 台 3 冷床前崩动裙扳上升rF降屯毒 月3上升 租一 裙 扳控 {II阕台 3 睐酋 t I 翻 3下降 裙 板 控 制 闽 台 4 床 拥板 r F 降 矗 月 l 上 升 裙 板 控 制 肉 台 4 睁 床 处 崩 动 裙 板 上 升 厂 F 障 电 磁 闫 1 下 降 ., C8 3 F 3 - 2 4 VO 图 2 改进后的控制原理 Fi g .2 Re f o r m e d d e s i g n o f c o n t r o l p r i n c i p l e 4 线路改造 在裙板使用过程 中, 经点检发现 , 裙板动作时每 个阀头的指示发光二极管的亮度有所区别。距离电 控柜较近的部分阀头发光二极管颜色亮一些 , 距离 电控柜较远 的部分阀头发光二极管颜色要暗得 多, 这就必须考虑线路的压降问题。 由于宣 钢二 棒 的裙板 长 度 较长 , 1 4个 阀 台并 列 排布。裙板 的电气控制柜位于冷床人 口处 , 从 裙板 电控柜到最远处阀台线路长度为 1 4 0 m左右。按设 计标 准 , 每 个 阀台线 圈额 定 电压 为 直流 2 4 V。测 量 每个阀台线 圈直流电压发现, 1 4 阀台线圈电压大约 在 1 7 . 2 V, 1 3 阀 台线 圈 电压 在 1 7 . 6 V, 1 2 阀台 线 圈 电压在 1 7 . 9 V, 8 一I 1 阀 台线 圈 电压 在 1 8 . 5 V 波动, 距离电控柜较近的阀台压降较小 电压 降为 2 2~2 3 V 。 针对 以上 情况 , 做 了如下 改进 1 对 电控 柜 内 2 4 V 变 压 器 进 行 输 出 电 压 调 整 , 将 输 出 电压 由原 来 的 2 3 . 8 V 调整 到 2 5 . 8 V。 2 根据电压压降公式 △ PL / A X S P为线路负荷 、 为线路长度 、 为 导体材 质系 数 、 s为电缆截面 , 如果要减少电压压降, 或是缩短 线 路长度 , 或 是 增 大导 线 面 积 。 由于 液压 阀 台位 置 48 固定 , 所 以只能采用第二种方法 , 即增 大导线面积。 原设计 线 圈导 线为 1 . 5 2 mm 4芯 非屏 蔽 电缆 , 现采 用 2 . 5 2 m m 8芯双绞双屏蔽电缆重新敷设。 3 针对 宣钢 二 棒现 场 全交 流 变 频 电磁 干 扰大 的缺点 , 新 电缆全部 穿管敷设 , 管壁与接地扁钢 焊 接 , 电缆外 屏蔽层 双端 接地 , 内屏 蔽层 单端 接地 。 通过 以上改 进 , 经 测量 , 最 远 端 1 4 阀 台线 圈 电 压提升到 2 0 . 3 V, 1 3 阀台线圈电压提升到 2 0 . 9 V, 每个阀台线圈电压均有一定的提升 ; 能够满足驱动 阀台动作的需要 , 满足裙板工作要求。 5 程序优 化 程序设计方面 , 首先将原设计方案的 2 8个输出 点进 行优 化 , 保 留必需 的 4个输 出点 , 其余 点全 部 强 制中断, 在程序中简单地串联一个常零断点 , 留待备 用或者用于其他地方。 原设计裙板位置检测有 3个接近开关 , 分别检 测裙 板高 、 中 、 低位 。经过 仔 细 阅读 程序 说 明 , 裙板 中位检测开关不参 与实际控制, 中位停 留主要依靠 延时控制 。针对此情况 , 我们在程序 中增加 了中位 检测控制 , 当中位接近开关检测到位并且经过设定 延 时后 , 才认 为裙板 中位 到位 。 下 转 第 4 O页 总第 2 1 4期H E B E I YE J I N 6 结语 通过对轧钢关键工序的严格控制及优化 , 宣钢 生产的抗震钢筋既降低 了生产成本 , 又保证 了抗震 上 接 第 4 8页 J 裙板全 长 1 6 8 m, 最初方案裙板高低检测开关 位于裙板 4 8 m处。在使用中, 当裙板机械故障时会 造成裙板动作中每段裙板之 间高低不平 , 形 成不 了 一 个滑 行平 面 , 由此造 成滑 行 的倍 尺堆 钢 。为 此 , 在 裙 板 1 0 8 m 处增加 1组 高低 位 检 测 开关 , 保 证裙 板 动作时整体一致。当 2组开关状态不一致时 , 程序 会根 据设 定条件 启 动 飞 剪 自动 碎 段 功 能 , 以避 免处 理冷 床堆 钢 的困难 。 40 钢筋 的性 能 ; 在 京津冀 钢筋 市场 占有 一定 的优 势 , 深 受用户好评。 6 结 语 通 过一 系列 的 电气 改 造 , 裙 板 实现 了安 全 稳 定 工作, 故障停机时间大幅度减少, 提高了轧钢生产的 作业效率。以上改造均在宣钢二棒成功实施 , 并且 正 在有效 使用 中 。这种 改造在 液压裙 板 电气 控制 中 有一定的普及性 , 对 同类设 备的生产应用及改进可 提供借鉴。
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