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液压 气 动 与 密 封/ 2 0 1 0年 第 4期 液压硫化机合模应力测试与分析 岑大兵 桂林电子科技大学机电工程学院,广西桂林5 4 1 0 0 4 摘要介绍了 1 8 8 巨胎液压硫化机的基本结构和工作原理,结合传统的应变电测法,提出了具体实施方案,对其合模机构进 行了合模应力测试。测试结果表明由于加工误差,各合模杆在0 。 与 1 8 0 。 位置的应力相差较大,但整个合模机构能够安全承载, 满足实际工作要求。根据应力测试分析的结果及试制过程合模机构出现断裂的情况,提出了在合模机构上安装实时监控系统的方 案,并付诸应用;取得了较好地效果,进一步提高了该硫化机的安全性和可靠性。 关键词液压硫化机;应力测试;应变电测法 中图分类号T M 9 3 0 文献标识码A 文章编号1 0 0 8 0 8 1 3 2 0 1 0 0 4 0 0 5 4 0 3 S t r e s st e s t a n d An a l y s i s f o r t h e 1 8 8一i n c h Gi a n t Ti r e Hy d r a u l i c Vu ] c a n i z i n g M a c h i n e CEN Dab i n g S c h o o l o f M e c h a n i c a l E l e c t r i c a l E n g i n e e r i n g , G u i l i n U n i v e r s i t y o f E l e c t r o n i c T e c h n o l o g y , G g x i , G u i l i n 5 4 1 1 3 4 ,C h i n a Ab s t r a c t T h i s p a p e r i n t r o d u c e d t h e b a s i c s t r u c t u r e a n d w o r k i n g p r i n c i p l e f o r t h e 1 8 8一i n c h g i a n tt i r e h y d r a u l i c v u l c a n i z i n g ma c h i n e , c o mb i n i n g t o t h e t r a d i t i o n a l s t r a i n e l e c t ri c t e s t i n g m e t h o d ,t h e c o n c r e t e i mp l e m e n t a t i o n p l a n w a s g i v e n ,a n d t h e m a t c h e d mo l d s s t r e s s t e s t f o r t h e mo d el o c k i n g s t ruc t u r e o f v u l c a n i z e r w a s c o n d u c t e d . T e s t r e s ult s s h o we d t h a t ,d u e t o p r o c e s s i n g e r r o r s ,i t c a u s e d l a r g e r s t r e s s d i f f e r e n c e b e t w e e n i n t h e z e r o d e g r e e p o s i t i o n a n d o n e h u n d r e d e i g h t y d e g r e e p o s i t i o n for e v e r y m o d e l o c k i n g r o d ,b u t t h e e n t i r e m o d el ock i n g s t ruc t u r e w a s l o a d e d s a f e l y, s a t i s fi e d t h e a c t u a l w o r k r e q u i r e me n t .A c c o r d i n g t o t h e r e s u l t s o f t h e a n a l y s i s o f s t r e s s t e s t a n d f r a c t u r e p h e n o me n a h a p pen e d t o m o d el o c k i n g s t ruc t u r e a t t h e p r o c e s s o f t h e v u l c a n i z a t i o n m a c h i n e t r i a l p r o d u c t i o n ,a p l a n o f i n s t a l l i n g r e a l t i me mo n i t o ri n g s y s t e m i n mo d e l o c k i n g s t ruc t u r e W as p r o pos e d a n d w a s e mp l o y e d ;i t a c h i e v e d a b e t t e r e f f e c t a n d f u r t h e r i m p r o v e d t h e r e l i a b i l i t y a n d s a f e t y f o r t h e v u l c a n i z e r . Ke y W o r d s h y d r a u l i c v u l c a n i z i n g ma c h i n e ;s t r e s s t e s t ; s t r a i n e l e c t r i c t e s t i n g m e t h o d O 引言 轮胎定型硫化机是一种重要的橡胶机械,主要用 于空心轮胎的外胎硫化和定型, 按其传动方式来分, 有机械式和液压式两类。本文以某橡胶机械厂最新研 制出的 1 8 8 ”巨胎液压硫化机为研究对象, 结合传统 的电阻应变测量法,给出了具体实施方案,对其关键 部件合模机构进行了合模应力测试, 验证其安全性和 可靠性 ,测试结果证明该测试方法安全可行;在测试 的基础上,结合试制过程中合模机构 出现断裂的情 况, 提出了在合模机构上安装实时监控系统的方案, 并成功得到应用,取得了较好的效果,进一步提高了 该硫化机的安全性和可靠性。本次现场应力测试的成 功,为该硫化机的顺利投产使用提供有力的理论依 据, 延长了硫化机的使用寿命, 进一步提高了该硫化 机的安全性和可靠性。 4 8 0 0 m m,可硫化的胎圈直径为5 1 ~ 5 7 i n c h ,调模高度 为 1 2 5 01 6 0 0 m m,加热方式为蒸锅式,最大生胎高 度为 1 4 0 0 m m,最大生胎直径为 3 5 9 4 m m,最大合模 力约为4 0 0 0 0 k N 。该硫化机工作时其合模力完全来源 于液压缸的液压力。工作时,升降液压缸带动上模沿 导向柱上升,在机架 内形成空腔,装胎装置转进装 胎,中心机构的上下环上升,胎胚定位,装胎装置卸 胎后退出, 升降液压缸带动上模沿导向柱下降合模, 胎胚定型后合模到位 ,合模以后通过转杆和合模杆的 配合将上下模部分锁住,在模座下面的 l 2个短行程 加力液压缸作用下,产生要求的合模力。轮胎硫化结 束后,加力液压缸卸压,升降液压缸带动上模上升, 轮胎脱出上模,上模上升到位后,中心机构囊筒上 升,轮胎脱下模,中心机构的上下环下降,胶囊收入 囊筒中,同时,卸胎机构转进,囊筒下降,卸胎机构 将轮胎翻转而出, 并送至冷却。 1 硫化机的基本结构与工作原理 2 电阻应变片的工作原理 该硫化机基本结构如图 l所示。其硫化室内径为 基金项目 广西研究生教育创新计划资助项目 2 0 0 9 1 0 5 9 5 0 8 0 2 M 0 4 收稿E t 期 2 0 0 9 -0 9 - 0 6 作者简介 岑大兵 1 9 8 4 一 , 男, 黄冈人, 在读硕士研究生, 机械设计及理 论专业, 主要研究方向为机械结构分析与优化设计。 5 4 电阻应变片 简称电阻片是一种电阻式的敏感 传感元件,其工作原理是基于金属导体的应变效 应 。应变效应是指金属导体的电阻随其机械变形 而发生变化的一种物理现象,可用公式简单的表示为 A R / R K o e 。式中 A R / R是金属导体的电阻变化率, Hy d r a u l i c s P n e u ma t i c s& S e a l s / N0 . 4 . 2 0 1 0 图 1 硫化机实物图 是导体轴线方向的应变, 是金属材料的灵敏系数, 与材质有关,一般情况下把它视为常数。 3 应力测试方案与实现 3 . 1 布片方案 根据实际工况、理论计算、受力分析以及实际贴 片条件的考虑,对合模机构的测试作出如下布片方 案转杆沿轴 向贴片,按 照一定 间隔,每根杆 贴 4 片,l 2根杆共 4 8片;合模杆也是沿轴向贴片,方法 同转杆,共 4 8片,转杆和合模杆共贴 9 6片电阻应 变片。 3 。 2 测试点位置的选择 对于转杆及合模杆,对每根转杆上的 4个测试点 选择在同一水平面上且距离上固定板 1 0 0 ra m处,每根 合模杆上的4个测试点选择也在同一水平面上且距离 下托板5 0 0 m m处。 3 . 3 实施贴片与桥接方式选择 在测量应变值时,为了保证电阻应变片的应变与 被测试件的应变要相等以及测试结果的准确性,粘结 时应将应变片牢牢的粘贴在试件的测试位置上,并检 查其是否存在断路、短路现象,片中各部位是否有损 伤、折断发生、片内是否夹有气泡或霉变等现象;检 测应变片的电阻值, 保证同一根转杆及合模杆上4个 测试点的应变片电阻值相近,以便现场粘贴应变片时 快速方便地选择; 对测试点表面进行打磨,消除被测 试点处的氧化皮和污垢,然后用画针在测试点中心位 置画定位线。 表面打磨光滑后, 需用清洁剂对其进行清洗 在 本试验中,采用的清洁剂为无水酒精和丙酮 ,到棉 球上无明显的油渍为止, 贴片时应将应变片的方位线 对准测试点上的划线;粘贴好应变片后,接着安装接 线块,并用万用表测量应变片有无断路 、短路现象。 若无异常,再用低压变阻表 也称摇表测量绝缘电 阻是否符合要求,通常这一阻值应达到 2 0 0 M Y 以 上 j 。检查符合要求后 ,在应变片表面涂上一层保护 剂进行密封,完成上述工作后 ,进行贴片工作的最后 一 步,根据各个杆的编号一一对应贴片前已编好号码 的电缆进行焊线。在测试中,为了消除弯曲和温度变 化的影响, 笔者选择全桥接线方式。 4 实施测试 4 . 1 加载方式 鉴于在试制过程中合模杆出现过断裂的现象, 在 现场实际测试时, 提出了具体的实施方案如下实行 逐级加载,实时监测 ,根据电阻应变仪上提示的应变 值,发现某一杆受力变形过大时,即卸载;调整转杆 上的锁紧螺母,以达到减小误差的目的,进而实现每 根合模杆均匀受力。如此重复多次直至达到最大载 荷, 从而可避免某一杆因受力过大而发生破坏。完成 一 次加载测试后,即可卸载,重复调节平衡后,再加 载,这样依次进行,直到达到最大载荷,成功完成 测试。 表 1 硫化机静态试验应力测试结果 单位M P a 杆编号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 I 1 1 2 注表格中 “”表示受拉 ,“一”表示受压 4 . 2 测试结果与分析 表 1 只给出了硫化机合模机构部分位置的测试结 果。从表 1中静应力测试结果可以看出,最大拉应力 值点出现在合模杆的0 。 位置,最小拉应力值点出现在 合模杆的1 8 0 。 位置,且出现5 处受压情况。这一结果 反映了转杆和合模杆在合模配合受力时并非完全是竖 直的,而是存在一定的倾斜,说明1 2 根杆之间存在 加工误差 ,导致在 1 8 0 。 位置受力点与0 。 位置受力点出 5 5 液 压 气 动 与 密 封/ 2 0 1 0年 第 4期 现较大的应力差值,但整个合模机构能够安全承载, 满足实际工作要求。 通过测试可以发现,本次合模应力测试是经过反 复多次的加载卸载调整才得以成功调试, 实际硫化工 作时,无法每次都进行受力均匀调整,这样将严重影 响该硫化机的安全性和可靠性,鉴于此,笔者在此应 力测试方案的基础上,提出了在合模机构上安装实时 监控系统的方案,这样在实际硫化加载工作时,当电 阻应变仪上的应变值达到的极限值时,系统就会报警 提示, 进而卸载调整。通过使用笔者的这个方案, 取 得了很好的效果, 从根本上避免了合模机构再次被破 坏的可能。 5 结果与讨论 本研究对1 8 8 ” 全钢巨胎液压硫化机合模机构进行 了应力测试,测试结果表明采用传统的电阻应变电 测法,结合笔者提出的应力测试方案,能够成功的完 成该硫化机的调试。通过现场测试,可以得到以下 结论 1 1 8 8 ” 巨胎液压硫化机关键部件合模机构的 应力值相对较低,最大应力值出现在第 1 2合模杆的 0 。 位置,且最大拉应力值为9 4 . 5 M P a ,远小于材料的 许用值。其主要承载机构一合模杆具有足够的抗拉强 度,能够安全工作 ,并可以进行批量生产。 2 各合模杆 0 。 位置与 1 8 0 。 位置的应力值相差 较大,这是由于在批量生产时加工误差过大造成的, 实际生产时,应采取适当措施 ,减小加工误差,以达 ” 一w - “t ” 到缩小同一根杆在0 。 和1 8 0 。 位置的应力差值,使各杆 在实际工作时,在各个位置受力尽可能均匀的目的, 从而减小硫化过程中发生破坏的可能性, 延长其使用 寿命。 3 在成功完成调试的基础上,通过采用笔者提 出的在合模机构上安装实时监控系统的方案,取得了 较理想的结果,从根本上避免了合模机构再次被破坏 的可能,延长了硫化机的使用寿命,进一步提高了该 硫化机的安全性和可靠性,为该硫化机的推广应用奠 定了基础。 参考文献 [ 1 ] 赵科, 李荣照, 童水光, 等. 硫化机横梁结构的有限元分析 与优化[ J ] . 橡胶技术与装备, 2 0 0 5 3 1 1~ 3 . 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