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久寝 幺 每 中板轧机推床液压系统提速改造 刘文勇 , 林建筑 z 天津钢铁集团有限公司中厚板厂 , 天津 3 0 0 3 0 1 ; 2 . 天津天钢联合特铜有限公 司, 天津 3 0 1 5 0 0 【 摘要】 轧机推床速度随着轧制节奏的加快不能满足工况要求 , 压下机构完成辊缝预摆和推床完成转钢的时间不匹配 , 辊缝预摆时间远远短于推床完成转钢时间, 制约轧制节奏, 影响机时产量。经工艺测算 , 当原来推床速度由 1 0 0 m m / s 增加到 3 5 0 m m / s 时可满足轧制节奏要求。对推床液压系统泵源进行了改造, 通过增加泵组和蓄能器组, 加大管路通径, 调整系统压力 , 使推床速度达到 3 5 0 m m / s 以上。机时产量提高了 3 0 t / } l , 年可提高产量 1 9 . 5万 t 。 【 关键词】 轧机液压 系统速度改造 1 引言 天津钢铁有限公司 3 5 0 0 m m中厚板轧机是新建 的一条独立完整的现代化中厚板轧机生产线, 设计产 能 1 2 0万 t 。 这条中厚板生产线, 其双机架轧机的配置 及合理的工艺布局 , 集机械设备 、 液压设备、 电气设备 及 自动化设备完整配套为一体, 体现出了目前国内中 厚板轧机的最高装机水平。 随着各方面管理及职工技能的提高 , 已达到年产 1 5 0万 t 的生产能力。但在生产实际过程中还存在机 时产量偏低的现象, 这主要是由于在粗轧机在开坯时 推床速度慢造成的, 在实际轧制过程 中, 压下机构完 成辊缝预摆和推床完成转钢的时间不匹配, 辊缝预摆 时间远远短于推床完成转钢时间,制约轧制节奏, 影 响机时产量。为最大限度地发掘设备潜能, 提高轧制 节奏, 对粗轧机推床进行了提速改造。 2 改造前推床液压系统简介 中板轧机推床是钢坯在轧制过程中的主要设备 , 其主要功能是使轧件对中于轧制中心线, 使轧件安全 顺利通过轧机 , 同时对轧件进行测宽。其动作的完成 由液压系统执行的。 改造前液压系统为 4台 1 8 0 排量的泵, 3 用 1 备 , 系统压力 1 6 MP a 。 蓄能器组由 8 个 S B 3 3 0 5 0 A 1 皮囊 蓄能器组成。 阀组原理如图 1 , 轧机前后推床共由4组 如下图的阀组组成 , 执行元件为 8条 1 6 0 / 1 2 0 x l 7 6 0 廿 的油缸。由 1 个泵站提供动力源。 系统参数见表 1 。 以钢坯尺寸 3 2 0 0 m m 长 x 2 1 0 0 m m 宽 x 1 8 0 m m 高 为例, 在开坯横顿转钢时, 推床液压缸单边行 程将近 1 5 0 0 mm, 推床打开满足转钢宽度须用 l 5 s , 制约了轧制节奏, 影响机时产量。 3 改造液压系统方案、 主要参数、 元件的确定 供油 泄 霈 图 1 改造前控制阀组原理图 表 1 改造前 系统参数表 项 目 参数 公称压力 公称流量 电机功率 工作介质 系统清洁度 油缸移 动速度 油缸最 大行程 推床开口度设定精度 推床测宽精度 推床油缸 l 6MPa 5 40 mi n 7 5 k W/ 台 3 用 1 备 I S O V G 4 6抗磨液压油 N AS 9级 1 0 0 r a m / s 单侧 , 原设计 ; l 7 6 0 mm ; 2mm ; 1 mm 2 X4 X 1 6 0 / 1 2 01 x 7 6 0mm 为解决推床速度慢的问题 , 应从电调、 增加泵源 流量和降低用户点使用流量人手,增加泵源流量 、 增 加管路通径和降低用户点使用流量是推床提速的两 种根本方法 , 电调只是起到辅助作用。降低用户点使 一4 o 一 机 电 嬲 ≈ 舰 }t , , , , , 新 ∥ 雄 螂 舭 l 设 备 中板轧机推床液压系统提速改造 用流量 , 即减小油缸的活塞面积涉及机械设备改动和 运行的安全可靠性 , 不宜优先采用, 经分析增加泵源 流量 , 改变管路通径成为首选。 3 . 1 油缸速度 的确 定 结合现场实际情况及轧机压下速度, 经现场测算 , 拟定推床速度为 3 5 0 m m / s , 预留 4 0 0 m m / s 的能力。 3 . 2 液压缸参数 的校核Ⅲ 原系统油缸利旧,为保证设备的安全可靠运行 , 必须对推床油缸的缸杆强度和缸杆与活塞 的连接螺 纹强度, 按重新确定的系统压力和速度进行校核。为 安全可靠, 适当提高油缸使用压力对其进行校核。 油缸主要参数为 活塞直径 D 1 6 0 m m; 活塞杆直径 d 1 2 0 mm; 油缸最大行程 S I 7 6 0 ra m; 支承长度 L B 3 6 0 0 m m 推床最大行程时 ; 设计压力 1 7 MP a 。 3 . 2 . 1 缸杆强度校核 活塞杆强度计算 活塞杆受力 F Px A1 5. 0 xl 0 N 为负载压力 塞杆压应力 寺 .2 M Pa 若缸杠杆材质为 4 0 C r ,则查手册可知屈服极限 S , 6 0 0 MP a , 许用应力 , 取安全系数 n s 5 , 则[ ] l 2 0 MP a 。 因 ≤『 1, 故活塞杆强度符合要求。 3 . 2 . 2 缸杆与活塞连接螺纹强度校核[ 2 1 螺纹的剪切应力应满足以下条件 “r Q / p D b z ≤[ 丁 ] 式中 .r 为螺纹牙根部所受的剪切应力 ; 『 ]为材料的 许用剪切应力 , f ≥0 . 6 【 a r 】 , 【 a r 】 -- - 6 / n , 其[ o - 1 为材料许 用抗拉强度, 6 为材料屈服强度 , n为安全系数 ,通常 取 1 . 5 ; Q为螺纹牙轴向所受拉力 或压力 ; D为螺纹 根部直径 , 内螺纹取 D大径, 外螺纹取 d 小径 螺纹 小径 , p为螺距 ; 6为螺纹牙根部宽度 , 普通螺纹一般 取 0 . 8 ~ 1 P , p为螺距 ; 为螺纹牙数。 由液压缸设计图纸及工作系统参数可知 , 连接处 为细牙普通螺纹 , 在液压缸推程时缸杆与活塞连接螺 纹处有肩台, 故可不考虑推程螺纹剪切强度 , 仅需校 机 电 核回程。其公称直径 d 8 0 IT l m, 螺距p 2 m m, 螺纹旋 紧长度 z 6 6 mm, 工作压力 P 1 7 MP a , 液压缸缸简直 径 Dl 1 6 0 m i l l , 活塞杆直径 D 1 2 0 m m, 缸杆材料为 4 0 C r , 『 t ] i 4 0 0 MP a ,活塞螺纹连接处材料为 4 5 钢, 【 2 1 7 8 MP a 。 回程时活塞的受力按下式计算 Q T r P 。 D l 2 - D 2 Z [ 4 式中 P为液压缸工作压力; D 为液压缸缸筒直径; D 为液压缸缸杆直径 。 由以上数据计算, 得出 .r 1 1 . 5 x l 0 5 / ,r r x 8 0 x l 0 x 1 . 6 x l O x 3 3 1 1 . 3 M P a [ 7 _ 】 1 7 I 2 1 . 5 x 1 0 s / T r x 7 7 . 8 3 5 x 1 0 。 x 1 . 6 x 1 0 x 3 3 1 1 . 7 MP a [ z ] 2 则改造后液压缸缸杆及活塞连接螺纹强度满足 系统要求。 3 . 3 控 制 阀组及 泵 源形 式 的确 定 由推床设计速度 V 3 5 0 m m / s , 参照原液压系统设 计, 采用单阀控制双缸 , 根据油缸活塞及活塞杆的直径 可计算出 4 个阀组控制 8 条缸所需最大流量为 3 3 7 6 I J m i n , 考虑系统泄漏等影响 , 泵源流量应有所增加 , 一 般需乘以 1 . 2 倍的系数 , 则泵源的能力应为 Q I . 2 x 3 3 7 64 0 5 1 . 2 L / m i n 这显然是一个庞大 的泵站,即使是 2 5 0排量的 泵 , 选择 1 4 5 0 r / mi n的电机, 也需要 1 2台泵。 这不符 合节能的要求。 需从阀组设计人手, 采用差动控制, 以 减小泵源提供的流量 , 同时由于推床间歇工作制。因 此 , 可选择泵 蓄能器组的泵源形式。 这样了降低泵的 组数 , 达到节能目的。 3 . 3 . 1 阀组控制回路确定及控制阀的设计[3 】 8 条缸同时闭合是系统供油量最大的极限, 为最 大限度地达到节能的目的, 在闭合时拟采用差动控制 回路 , 即无杆腔工作, P A; B A口接通, 有杆腔的回 油不回油箱通过比例阀的 B口经 A口直接进入无杆 工作腔。这样可减小泵源能力、 降低比例阀通径的选 择 , 起到节约能源、 减小投资的目的。 以单阀组为例进 行计算。 差动回路所需流量为 Q无 一 Q 4 7 5 L / m i n 考虑到系统泄漏等影响, 故比例阀的额定流量应 增加 1 . 2 倍 Q额 1 . 2 x 4 7 5 5 7 0 L / m i n 考虑到油缸速度的富余量及其他因素,故选择比 例阀为 4 WR K E 3 5 R 3 1 0 0 0 L _ 3 x / 6 E G 2 4 K 3 1 / F 1 D 3 M。 经 过分析和计算和元件选型, 设计控制阀组原理见图2 。 辑 , ≯ j 牡 确 , ≈ 础 。 粥 搿 设 备 一 4 1 天律冶 分 机前推床缸 一操作侧 2 一 l 6 o / 1 2 0 x l 7 6 0 日 l 闭 合 一 打 开 一 口r V l 3 5 0m m / 8 3 5 0mm / s Q f4 7 5 m m / s 3 7 0 m m / s f j HVl 0 o l HV1 0 0 2 _ H l O P S 01 H1 0 BV0 3 H 1 0 BV0 4 l I l I I 1 I l l I P 3 P 3 i Y 2 3 --4 . I A B HI O BV01 1 一 i 一 r r 。 ● _ l ● ● l l ● 供油F P 1 0 一 。l f .曼 迪 o 闪 } } } 漏油F T 1 n - 一M一 图 2 改造后控制阀组原理图 3 . 3 . 2 泵源电机功率的确定 站内最大工作压力 P 1 7 M P a 电机功率 肚 k w 1 2 6 k W 式中 Q为 1台泵流量 , Q 3 6 o U mi n ; P为系统最大工 作压力; 叩总 为效率, 叼总 -- r / 泵 叩电 机 ,取 泵 0 . 9 7 7 电 机 0 . 9 0 ; 选择电机功率 1 3 2 k W, 转速 n l 4 5 0 r / m i n ; 泵 装置型式 油泵电机组。 3 . 3 . 3 泵组及蓄能器选定 根据差动原理, 考虑到极限工作状态 , 即轧机前 后推床 8条油缸同时闭合, 4个比例阀同时工作所需 流量 甘 Q,e , 4 x Q额 2 2 8 0 l d m i n 鉴 该 流 量比 非 差 动 系 统 减 少了1 7 7 1 .2 I d m i n 流 量。 极限工作状态, 油缸满行程所需时间 o l 7 6 0 / 3 5 0 5 S 综合系统整体工况 ,采用了泵组 蓄能器组的动 力 源方式 。 3 . 3 . 3 . 1 泵组选定 泵的排量 口 2 5 0 m l / r 、 电机转速 1 4 5 0 r / m i n , 泵 一 42 一 容积效率 r / 0 . 9 , 5台套工作泵组 , 一台套备用 , 则泵 组可提供流量 Q泵 组 5 q t , 叩 1 6 3 1 L / m i n 3 . 3 . 3 . 2 蓄能器的选定 设系统工作压力 P 1 7 M P a 。 该站蓄能器的功能是当推床动作时系统在 P 1 7 M P a 下工作时。 补充泵所欠缺的流量。当推床在 t , 3 5 0 m m / s 速度下满行程动作时, 所需时间 1 7 6 0 / 3 5 0 - 5 s 。 当 T 5 s 时, 液压系统需油量为 Q,e x 5 / 6 0 1 9 0 L 液压泵排油量 1 6 31 x5 / 6 0 1 3 5. 9 L 蓄能器应补充油量 1 9 0 1 3 5 . 9 5 4 . 1 L 皮囊蓄能器的选择计算 已知系统工作压力 P 1 7 MP a , 系统最低压力 尸 2 1 3 MP a ,充气压力 1 . 7 MP a ,充气压力比 e P 2 0 . 9 ,工作压力 比 0 P , P 2 1 . 3 1 ,平均工作压力 P 1 5 MP a 。 输出系数 0 一 1 / a , 取多变指数 m n 1 . 9 5 , 得 F 0 . 1 2 9 3 根据公式 A V V x e x x F , 得 出蓄能器的总容积 V A V I e r I F 式中 叼为蓄能器的容积效率, 取 叼 0 . 9 5 , 因此 , 5 4 . 1 / 0 . 9 x O .9 5 x 0 . 0 6 6 4 8 9 .4 L 。 为设备的运行安全和预留富余量, 可适当增加氮 气容积, 通过查看样本 , 选用 1 2个 S B 3 3 0 5 0 A1 皮囊 蓄能器 , 总容积 V 5 0 x 1 2 6 0 0 L , 能够满足要求。 蓄器分别在 2 0℃和 3 5℃时压力一 容积演示曲线 如图 3 所示 。 鲁 基 5 5 j ,o j 4 0 0 操作温度 2 O℃ 操作温度 3 5℃ T I l F I 4 1 0 4 2 0 4 3 0 4 40 45 0 4 6 0 4 7 0 4 8 0 4 9 0 / L 图 3 压力 一容积图 下转第 4 6页 ⋯; ~ ⋯ 0 0 ⋯~一’ ≯ ≯ , ≯ 一● , 机 电 设 备 甘 豫 蚌 C 趸 天 辟 分 表 2 改造前后经济指标对 比表 3 通过设备改造 , 解决了影响推行低温厚料层 烧结技术的设备问题,低温厚料层烧结技术应用后, 烧结矿燃料单耗明显下降,烧结矿的成品率明显上 升, 进而降低了高炉焦比, 保证了高炉的顺行 、 稳产, 炼铁工序成本大幅降低。 4 采用低温厚料层烧结后 , 烧结矿 F e O平均降 低了 0 . 1 8 %, 烧结矿成品率提高了 2 . 5 1 %。 5 采用低温厚料层烧结后, 料层厚度提高了 0 . 0 5 m,固体燃料消耗降低了 7 . 6 6 k g / t ,转鼓指数提高 0 . 9 5 % 。 6 结束语 通过对 3 6 0 m2 烧结机的设备改造和改进 ,使工 艺设备条件得到充分改善, 保证了低温厚料层烧结技 术的应用, 经过生产实践证明, 改造效果明显, 不仅投 资少, 而且自动化程度高。 提高料层后 , 3 6 0 m 烧结机 各项经济技术指标全面提升, 达到了预期 目的。 参 考文献 [ 1 ] 机械设计手册 联合编写组.机械设计手册 上册 [ M ] . 2 版 北京 化学工业出版社 , 1 9 8 3 6 - 1 0 5 . 【 2 】 张惠宁. 烧结设计手册 [ M ] . 北京 冶金工业出版社, 1 9 9 0 3 1 4 -3 1 5 . 作者简介 穆卫东 1 9 5 2 一 , 男, 山东临沂人 , 高级工程师 , 天津天钢机电 安装有限公司总经理, 主要从事冶金设备制造、 维修 、 检修、 设备改 造的管理和技术研究工作, E m a i l t g _ i d f g s 1 2 6 . t o m。 收稿2 0 1 2 0 5 1 5 编辑潘娜 上接 第 4 2页 通过模拟 ,所预设选择的参数完全满足系统工艺要 求 。 3 . 4 提速后液压 系统参数 见表 2 表 2 提速后液压 系统参数 项 目 参数 公称压力 公 称流量 电机功率 工作介质 系统清洁度 油缸移动速度 油缸最大行程 推床开口度设定精度 推床测宽精度 推床油缸 1 7 MP a 1 8 0 o L / mi n 1 3 2 k W/ 台 5用 1 备 I S O VG 4 6抗磨液压油 N A S 9级 3 5 0 m m/ s 单侧 1 7 6 0 mm 2 mm 士 1 mm 24 1 6 0 / 1 2 0l 7 6 0 mm 4 改造成效 改造前机时产量为 2 4 0 t / h ; 改造后机时产量最低 达到 2 7 0 t / h , 增加 3 0 t / h , 一年多创产量 1 9 . 5万 t , 效 益相 当可观。 5结论 对推床液压系统的泵组 、 蓄能器组、 比例阀组的 重新设计选型, 增加了系统的流量 , 完善了阀组设计 , 在保持速度不变的前提下, 采用差动回路设计 , 最大 限度地降低了系统流量, 起到了节能的效果 , 通过上 述的改造设计, 经过 1 年多的使用 , 已满足了使用要 求 , 达到了预期的设计 目的。 参 考 文 献 [ 1 】 唐宗军. 机械制造 基础【 M】 . 沈 阳 沈 阳工业出版社 , 2 0 0 2 3 7 - 6 5 . [ 2 】 成大先. 机 械设计手 册 [ M】 - 3版 .北 京 化学工 业 出版 社 , 1 9 9 3 4 4 6 9 . [ 3 ] 关肇勋, 黄奕振. 实用液压回路【 M 】 . A 3 c 海科学技术文献出 版社 , 1 9 8 2 3 0 . 『 4 ] 雷天 觉. 新 编液 压工 程手册 [ M] . 北京 北 京理 工 大学 出版 社 , 】 9 98 4 6 - 78 . 作者简介 刘文 勇 1 9 6 9 一 , 男 , 天津 人 , 高 级工程师 , 主要从事 设备维 护 管理工作 , E m a i l j i x iu lw y 1 6 3 . c o rn。 收稿2 0 1 2 0 5 2 3 编辑潘娜 机 电 设 备
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