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2020年第12期西部探矿工程 * 收稿日期 2020-03-06修回日期 2020-03-09 作者简介 李强 (1988-) , 男 (汉族) , 四川宜宾人, 工程师, 现从事钻井液技术研究工作。 高性能水基钻井液体系在兴古7-HX7井的研究与应用 李强* (中国石油集团长城钻探工程有限公司钻井液公司, 辽宁 盘锦 124010) 摘要 兴古7-HX7井是一口部署在辽河西部坳陷兴隆台潜山的注气井, 属辽河油田重点工程项 目, 完钻井深5337m (垂深2803m, 水平位移3852m。该井三开井段深灰色泥岩发育, 并夹有块状砂 砾岩、 油页岩和钙质页岩, 长时间浸泡容易发生坍塌掉块。三开∅311.1mm井眼面临大井眼清洁问 题, 稳斜53易形成岩屑床, 揭开潜山面易发生井漏, 是决定本井成功与否的关键井段。为解决以上 问题, 室内优选了胺基抑制剂,“以氯化钾聚胺” 为主要抑制组合, 研究适合该井的高性能水基钻井 液体系。室内测试表明该体系流变性好; FLHTHP100℃≤10mL; 8h岩芯膨胀值为1.18mm, 岩芯膨胀 降低率达到75.36; 岩屑回收率为97.20; 极压润滑系数为0.1316。现场应用后, 测试KCl含量在 8以上, FLHTHP120℃小于10mL, 未发生井塌、 井漏情况, 三开平均井径扩大率仅为4.18, 机械钻 速达到9.5m/h, 提速效果明显; 完井作业顺利, 满足了该井三开钻完井工程需要。 关键词 井眼清洁; 聚胺; 高性能; 水基钻井液; 流变性 中图分类号 TE254.3 文献标识码 A 文章编号 1004-5716202012-0069-04 兴古7-HX7井是一口部署在辽河西部坳陷兴隆 台潜山的注气井, 属辽河油田重点工程项目, 完钻井 深 5337m (垂深 2803m, 水平位移 3852m。邻井采用 常规钻井液技术, 因地层造浆、 滤失量控制难、 井漏 而诱发井塌, 导致在施工中出现钻井液稠化、 起下钻 遇阻及卡钻, 严重影响钻井周期和钻井成本。本井 深部三开长裸眼段面临井壁失稳、 井漏、 卡钻和窄安 全密度窗口等问题, 是决定本井成功与否的关键井 段。为此, 结合邻井施工经验和兴古7-HX7井地质 情况, 优选了胺基抑制剂, 以 “氯化钾聚胺” 作为主 要抑制剂, 研究适合该井的高性能水基钻井液体 系。现场应用效果较好, 实现了该井三开裸眼段的 安全、 高效施工。 1工程地质及钻井液技术难点 (1) 地质情况。该井三开 (2729~3747m) 主要钻遇 沙三段, 该段泥页岩发育, 并夹有块状砂砾岩、 油页岩 和钙质页岩, 长时间浸泡容易发生井塌划眼。同时, 该 段泥页岩地层水化严重, 坍塌压力高 (接近甚至超过部 分井段漏失压力) , 揭开潜山面时易发生井漏, 存在喷 漏同存、 塌漏同存、 甚至喷漏塌同存的风险, 是决定该 井能否顺利施工的关键井段。 (2) 钻井液技术难点。该井三开∅311.1mm井眼 面临大井眼清洁问题。三开裸眼段长超过1000m, 稳 斜 53, 井眼大, 易形成岩屑床; 中下部地层密度为 1.40~1.55g/cm3, 泵压高, 钻井液排量可能会受到高泵 压的限制, 影响携岩和井眼清洁[1-3]。以往施工中, 使用 常规钻井液体系, 常因前期抑制能力不足、 导致粘土含 量高, 中期稀释剂加量多、 造成粘土颗粒高度分散, 施 工后期出现粘、 切控制困难。一方面, 随着环保要求的 日益严格, 要求控制钻井液的排放量。另一方面, 根据 油田勘探开发部署的要求, 施工井多为大斜度、 大位移 井, 对钻井液保障能力提出更高要求。 2高性能水基钻井液研究 2.1关键处理剂优选 胺基抑制剂是一种新型的抑制剂, 能够满足环境 保护要求, 具有静电引力、 氢键作用、 锚固作用和疏水 作用等与其他抑制剂不同的抑制机理, 是构建高性能 水基钻井液的关键处理剂[4-8]。室内按2比例配制3 种胺基抑制剂水溶液, 在11000r/min高速搅拌条件下 分别加入10膨润土, 测量120℃静置老化前后室温流 变性, 对比评价三种胺基抑制剂水溶液对10含量膨 润土的抑制能力, 其测试结果见表1。 69 2020年第12期西部探矿工程 由表1中数据可以看出, 胺基抑制剂1在老化前后 粘切较低, 抑制粘土能力最好。室内选用胺基抑制剂1 进行配方调试。 2.2钻井液配方及性能评价 在基础配方中添加 XC、 NFC-1, 增加降滤失剂 SN和SPNH的加量。调整两个配方如下 1 2预水化膨润土浆0.2烧碱0.8PAC- LV1.5FT-1A1.5乳化沥青1.5超细钙1.5~ 2聚合醇2新型液体润滑剂1.5SN树脂1.5 SPNH 1.5 SMP- Ⅰ 0.5 ~0.7 聚 胺 0.25 PMHA-Ⅱ1~1.5纳米封堵剂0.27XC110~ 12 KCl295g 重晶石加重至1.45g/cm3; 2 2预水化膨润土浆0.2烧碱0.8PAC- LV0.5NFC-11.5FT-1A1.5乳化沥青1.5 超细钙1.5~2聚合醇2新型液体润滑剂1.5 SN树脂1.5SPNH1.5SMP-Ⅰ0.5~0.7聚 胺0.25PMHA-Ⅱ1~1.5纳米封堵剂 0.18 XC10~12KCl295g重晶石加重至1.45g/cm3。 测试优化配方流变性、 中压失水、 高压失水等性 能, 其结果见表2。 测定配方 清水10膨润土 2胺基抑制剂110膨润土 2胺基抑制剂210膨润土 2胺基抑制剂310膨润土 Φ600 87 7 5 12.5 10.5 22 51 Φ300 65 4.5 3 9 7 18 43 Gel Pa/Pa 16/35 0.5/0.5 0.5/0.5 1.5/1.5 1.0/1.5 1.5/1 1.25/0.5 条件 常温 常温 120℃老化16h,常温 常温 120℃老化16h,常温 室温 120℃老化16h, 室温 表1胺基抑制剂的性能评价 注 实验所用土为钻井液用膨润土。 配方 1 2 条件 老化前 100℃16h 老化前 100℃16h ρ g/cm3 / 1.45 / 1.45 Gel Pa/Pa 4.5/10.75 4.75/7.5 4.25/13.5 3.5/7.25 PV mPa.s 46 41.5 51.5 44 YP Pa 18.5 18.5 23.75 20 FLAPI mL 2.6 3.4 2.4 2.8 FLHTHP100℃ mL / 9.8 / 10.0 pH 9 9 9 9 测试温度 ℃ 50 50 50 50 表2高性能体系配方优化实验 从实验数据可以看出加入了XC、 NFC-1, 粘切升 高, YP有明显增加; 提高SN和SPNH的加量HTHP 滤失量由14mL下降至9.8mL和10.0mL, 整体性能良 好。相较而言, 1配方性能在高温高压滤失量方面稍 好, 后续采用该配方进行试验。 2.3抑制及润滑性试验 (1) 通过CPZ-Ⅱ型泥页岩膨胀试验仪测试粘土膨 胀试验, 各体系8h膨胀值为 蒸馏水为4.79mm; 有机硅 钻井液体系为1.62mm; 普通KCl体系为1.80mm; 高性 能水基钻井液体系8h岩芯膨胀值为1.18mm, 相较于蒸 馏水岩芯膨胀降低率达到75.36。从实验数据可以看 出, 高性能水基钻井液体系抑制性最好。 (2) 取现场岩样, 烘干并粉碎, 进行岩屑回收率测 试 (120℃条件下滚动16h) , 测试结果发现清水回收率 仅3.75, 而高性能水基钻井液回收率达到97.20。 (3) 使用fann 21200极压润滑仪对各体系钻井液的 极压润滑性进行测试。测试发现各体系极压润滑系数 为 膨润土浆0.5574 (对照实验, 预水化膨润土浆) ; 有 机硅钻井液体系0.2249; 普通KCl钻井液体系0.1600, 高性能水基钻井液体系0.1316。从结果可以看出, 极 压润滑性最好的为高性能水基钻井液体系, 相较于基 础膨润土浆润滑系数降低76.39。 70 2020年第12期西部探矿工程 3现场应用 3.1现场配方 根据现场条件, 选择自配浆, 配方选择优化后的1 配方, 并根据现有材料进行微调, 形成如下配方 井浆 0.5~0.7多元包被抑制剂0.7~1.2聚胺10~ 12氯化钾0.2~0.3烧碱1.5~2.5SN1.5~ 2.5YLJ-11.0~2.0SMP-II0.5~0.8PAC- LV0.2~0.4XCD2~2.5乳化沥青1.5~ 2 FT-1A1.0~1.5纳米封堵剂3~5新型润 滑剂1.5~2极压润滑剂1.5~2聚合醇固体 润滑剂重晶石。 3.2性能维护 二开完钻后, 倒走所有井浆, 并清罐。采用预水化 膨润土浆, 配制高性能水基钻井液体系, 并加重至 1.40g/cm3开钻。使用过程中性能维护要点如下。① 施工中, 保证氯化钾的含量在8以上, 包被剂与胺基 抑制剂含量在1.2以上, 确保钻井液抑制性, 保证钻屑 的完整性, 维护以胶液形式加入, 不能使用清水维护。 ②钻井液密度控制在1.40~1.55g/cm3, 实现力学平衡; 复配使用降滤失剂等抗盐处理剂控制API滤失量在 4mL 以内, HTHP 滤失量在 10mL 以内; 加入磺化沥 青、 乳化沥青、 聚合醇和纳米封堵剂提高地层封堵能 力, 总有效浓度达8以上。③提高钻井液携岩性 提 高钻井液的粘度 (50~85s) 、 用流型调节剂XC调整动 塑比 (大于 0.42) 和 K 值 (大于 600mPasn) , 降低 n 值 (控制在0.62以下) , 3转示数大于6, 提高钻井液携岩 能力, 监测钻井液携岩指数大于2.0; 大排量配合清扫液 洗井, 高粘度 (大于75s) 钻进时用 “稀塞 (比钻进时粘度 低 20s) ”、 低粘度 (小于 70s) 钻进时用“稠塞 (大于 100s) ” , 通井或破坏岩屑床时用 “井眼清洁剂” 段塞洗 井。④提高钻井液润滑防卡能力 钻井液密度高, 压差 卡钻风险大, 做好防卡降摩阻措施, 以新型润滑剂和极 压润滑剂为主, 配合固体润滑剂、 聚合醇提高润滑性, 可根据摩阻、 扭矩变化情况, 交替使用固体润滑剂、 极 压润滑剂, 可按每次0.2~0.4t配成 “段塞” 加入。⑤如 产生岩屑床, 可采取短起下钻、 配合低粘切清扫液、 提 高排量清洗井眼; 效果不明显时, 再采取短起下钻、 配 合高粘切清扫液、 提高排量清洗井眼; 岩屑床严重时, 起钻更换钻具组合通井。⑥中完时根据施工情况, 如 发生井漏, 对潜山面进行承压堵漏提高地层承压能力, 预计需要配制80m3堵漏浆。⑦中完前调整好钻井液性 能, 按钻进排量充分循环洗井, 进行短起钻、 适当提高 排量、 配合低粘切清扫液有效清除井筒内钻屑, 用塑料 小球和固体润滑剂打封闭, 确保完井电测和其它施工 顺利进行。 3.3应用效果 (1) 通过现场应用检验, 高性能水基钻井液性能稳 定, 钻井液流变性波动幅度小, 综合性能优异。该井段 HTHP (120℃) 滤失量控制在10mL以内, 氯化钾有效 含量控制在8以上, 针对辽河油区来说, 这两项是衡 量高性能水基钻井液的重要技术指标。配合合理的工 程措施, 该井三开 (2729~3747m) 机械钻速超过了 9.5m/h, 平均井径扩大率4.18, 起下钻畅通, 测井、 下 套管和固井顺利, 钻井液主要性能见表3。 井深 m 2734 3015 加温 (90℃) 3460 加温 (90℃) 3673 加温 (90℃) 3747 加温 (90℃) 密度 g/cm3 1.42 1.46 1.47 1.52 1.52 粘度 s 71 77 73 64 63 FLAPI mL 3.6 4 3.9 3.8 3.7 PV mPas 29 39 27 37 28 38 28 35 25 YP Pa 12 17 12 28 11 13.5 11 13 10.5 n 0.63 0.62 0.61 0.63 0.64 0.66 0.64 0.65 0.63 K mPasn 534 793 570 655 467 528 467 527 473 Gel Pa/Pa 2/5.5 3.5/6.5 2./8 2.5/9 2.5/15 2.5/10 2.5/18.5 2/8.5 2.5/18 泥饼粘附系 数 0.0913 0.0845 (50℃) 固含 14 16 18 20 20 坂含 g/L 21 23 30 32 35 表3兴古7-HX7井三开钻井液性能 (2) 同一构造邻井对比。 与邻井密度情况对比见图1。与邻井井径情况对比见图2。 71 2020年第12期西部探矿工程 合理的钻井液密度可有效地保证井壁稳定。从图 1中可以看出, 三开井段起始密度高于前期施工井, 确 保三开沙三段实现力学平衡稳定井壁; 从图2中可以看 出, 兴古7-HX7井井径扩大率较小, 井眼规则, 有利于 起下钻、 电测、 下套管等作业的实施。 相较于邻井, 该井全井机械钻速为 10.06m/h, ∅311.1mm井眼段机械钻速达到9.5m/h, 提速效果明 显。该段钻井液性能稳定, 未发生井塌、 井漏情况, 配 合合理的工程措施, 大幅度缩短了钻井周期。 4结论及认识 (1) 研制的高性能水基钻井液体系具有良好的抑 制性、 润滑性, HTHP失水量低。室内试验和现场应用 均表明流变性易于调控, 体系综合性能优异。 (2) 高性能水基钻井液体系在兴古7-HX7井施工 结果表明, 钻井施工中未出现任何复杂情况, 顺利钻达 完钻井深, 井眼规则, 下钻和通井顺畅, 摩阻小, 电测和 小套管顺利, 全井未出现井壁井塌、 井漏情况, 满足了 三开钻完井工程需要。 (3) 经过应用检验, 该体系配方简单、 性能稳定、 易 于配制, 提速效果显著, 为后续类似井提供了一种选 择。 参考文献 [1]李洪乾,刘希圣.水平井岩屑床止动模型的建立[J].石油大学 学报自然科学版,1994,18233-38. 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