钻孔喷孔防护装置的研制与应用.doc

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钻孔喷孔防护装置的研制与应用 重庆能源集团松藻煤矿在施工瓦斯抽放钻孔过程中,因钻孔穿煤引发高浓高压瓦斯喷出,使钻场及回风系统风流中瓦斯浓度超限,由此造成重大的安全隐患和影响钻进效率效果。通过安装使用自制的钻孔喷孔防护装置后,解决了这一问题。 重庆能源集团松藻煤矿保护层工作面,因纵向接替以及采掘部署中部份井巷施工滞后、“三超前”欠帐等原因,使得在接替回采工作面井巷施工、设备安装等工序中,与瓦斯抽放钻孔施工在时空上发生矛盾。在保护层工作面的运、回风巷中施工抽放钻孔时,钻场钻孔在穿煤过程中,经常发生喷孔,造成作业地点及回风系统风流中的瓦斯浓度超限,危及安全生产。今年1~7月,因钻孔穿煤引起钻场内瓦斯超限的次数有7次,其中3月23日,2222风巷4钻场在穿煤过程中,瞬间喷出的瓦斯浓度达到10.01,超限时间达121分钟,2天后下钻时仍喷孔严重,虽然未造成人员伤亡,但存在严重的安全隐患,且影响施钻进度。钻孔穿煤时发生喷孔的情况见表1。 表1钻孔穿煤时喷孔情况序号日期 地点孔号 孔深m 穿煤深度 穿煤时间 钻场瓦斯浓度 钻场瓦斯超限时间分钻场风量m3/min钻场瓦斯涌m3/min喷出量 2222风巷2钻场 *Oq]v Ws6 N24 28.57 1.14 45 4.25 17381911(93分) 136 5.78 500  3.21 2222风巷4钻场29.72 1.52 45 4.1 .617381913(95分) 130 ;w; 5.33 T600 w 3 3.23 2222风巷4钻场N830.48 1.14 40 pA“u4 10.01 0DV, 8581059(121分) w-.{S7i E 130 QrDrc 13.01 mHHyayx 50 |R fobF- 3.51 XM dAVm.8 19592024(25分) X6Hir 213 -1 S8 ,mFLh5GVQ 43.88 Ho 1j 3.21 lt{.C 78 pcE F 0.23 29,{Sa 900 _EN“Yog2 20 S;Hi-kk4 44 qbUZ 9.26 yDxfOQE6 2217-1风巷13高抽钻场 /.H4aul N11 Ch7 S _ 33.53 [icUG* 3.18 fB[*iY 95 1N 6M3o 0.20 1.dC_ 800 3\j- t 20 p.F{p 55 O*j.R83n 9.27 2u6]uz 2217-1风巷13高抽钻场 v/ur6O* N10 H \dnF 40.37 Sy“  2.29 L]a]ZG 85 SoKX7 Ya 0.15 QQ\hUAG 750 hpqk\EG 13 2si 66 P G5]p;x 9.28 E.oA R3 950 /YL2vU 15 407M0tg 77 qZ5TUI 9.29 TkP5j 2217-1风巷13高抽钻场 zBhE LT8G N9 68h|2_|c 44.23 /KHal 3.04 iY 将9月在2217-1风巷13高抽钻场使用自制的钻孔喷孔防护装置后,所打的7个钻孔的参数,作为使用钻孔喷孔防护装置后的研究对象,并进行了穿煤效果比较(见图5、图6和图7)。得出在使用钻孔喷孔防护装置后,钻孔穿煤时间平均增加了36min ,穿煤深度增加1.55m,穿煤量增加161kg。 4.2穿煤时钻场内瓦斯浓度比较通过所收集的数据,对使用钻孔喷孔防护装置前后的钻场内的瓦斯浓度进行对比分析(见图8),得出使用该装置后,钻孔在穿煤过程中,钻场内的瓦斯浓度明显降低,由使用前的3~10降低到0.15~0.25,保证了穿煤时钻场内瓦斯浓度不超过1,而气水分离出气端的瓦斯浓度在13~25之间。 由此可见在使用喷孔防护装置后,钻孔穿煤时喷出的高浓瓦斯,已经通过气水分离器顺利进入矿井抽放主管,钻场内瓦斯浓度不超限,保证了钻场内的安全施钻。 5、结论 ⑴提高了施钻人员的安全系数。通过使用钻孔喷孔防护装置,使钻孔在穿过有喷孔严重的煤层时,能有效将钻孔内的高浓瓦斯,通过气水分离器,进入矿井抽放系统,而不直接涌入施工钻场(钻场内的瓦斯浓度在0.15~0.25左右,远远低于1),有效解决了钻孔在穿煤过程中,钻场内瓦斯超限危及施工人员生命安全这一重大安全隐患。 ⑵提高了钻孔的穿煤效果。试验证明,在施工瓦斯预抽钻孔时,安装使用钻孔喷孔防护装置后,可以延长穿煤时间40min左右,提高穿煤深度1.5m左右,最大穿煤深度可达3.81m, 大大提高了预抽钻孔的穿煤效果。 ⑶提高了打钻工效。由于使用了钻孔喷孔防护装置,使穿煤时钻场内的瓦斯不再超限,也不再因瓦斯超限而停工停产,从而提高了打钻效率,该防护装置具有一定的推广价值。 ⑷本装置适用于打正、反向钻孔,倾角0~90,开孔高度大于0.3m,对于下向孔还有待继续试验。
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