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综放工作面煤层注水及效果分析 张峰, 张和生, 肖谨 (徐州矿务集团公司 三河尖煤矿, 江苏 沛县2 2 1 6 1 3) 摘要 根据三河尖煤矿综采放顶工作面煤层状况, 通过合理选择煤层注水钻孔施工工艺, 优化 煤层注水参数, 减少影响煤层注水效果的因素, 加强煤层注水的日常管理, 使采煤工作面各回采 工序产尘量大幅度降低, 收到了良好的效果, 从技术源头上杜绝了煤尘事故的产生。 关键词 综放工作面; 煤层注水; 降尘; 参数优化 中图分类号 T D 7 1 4 . 4 文献标识码 B 文章编号 1 0 0 3 - 4 9 6 X (2 0 0 6) 0 4 - 0 0 2 3 - 0 3 煤层注水是回采工作面最重要的降尘措施之 一, 在回采前超前在煤层中打若干钻孔, 通过钻孔注 入压力水, 使其渗入煤体内部, 增加煤的水分, 从而 减少煤层开采过程中煤尘的产尘量。煤层注水其实 质为 通过钻孔并利用水的压力将水注入煤层中, 依 靠压力水在煤体裂隙中的渗透、 压差、 毛细和分子扩 散运动, 使注入煤层中的水沿着煤的裂隙分割的煤 块渗透并储存于裂隙与空隙之中, 增加煤体的水分, 使煤体得到预先湿润, 以减少采煤时产生浮游粉尘 的能力。现场试验表明 煤层含水量达到4 时, 煤 尘的生成量在原有的基础上将减少8 0 以上。 1 煤层注水实践 1 . 1 工作面概况 7 4 0 7工作面走向长度1 4 6 0m, 倾斜长度1 4 5 1 9 1m, 倾角2 ≠ 1 0 ≠, 平均4 ≠, 煤层厚度最大6 . 6m, 最小4 . 6m, 平均为5 . 6 9m, 可采平均煤厚为5 . 4 m, 局部有夹矸, 厚度为00 . 8m, 采用综采放顶煤 回采工艺。煤层瓦斯含量0 . 0 8 2 0 . 4 8m L/ g, 自然 发火期为3 6个月, 煤层原生水分为2 . 8 7 , 煤层 总的孔隙率为4 . 9 5 8 , 煤尘爆炸指数为3 6 . 9 6 , 具有爆炸危险性, 局部煤质松软、 破碎, 内生裂隙发 育。 1 . 2 钻具选择及钻孔布置 根据7 4 0 7工作面参数及现有设备, 7 4 0 7轨道 巷施工时选用MK-4全液压坑道钻机进行双向施 工; 运输巷选用K H Y D- 7 5 d i A岩石电钻进行施工, 同时根据煤层注水化验结果, 在煤层全水分达不到 4 的地点, 使用煤电钻实施短孔注水, 钻孔布置见 图1。 1 . 3 钻孔参数 图1 7 4 0 7工作面钻孔布置示意图 7 4 0 7工作面深孔施工时, 使用Φ5 0m m钻杆, Φ7 5m m的钻头, 上行孔钻孔倾角为4 . 3 ≠, 下行孔时 为3 . 7 ≠; 钻孔间距为1 01 5m; 双向钻孔深度达面 长的2/ 3以上, 该面大面1 4 5m, 单向钻孔即要求注 水深度达到9 7m以上, 实施双向注水时, 利用MK - 4钻机施工的钻孔深度一般在7 0 9 0m, 最浅的 为6 5m, 最深的为9 0m, 钻孔平均深度为8 2 . 1m, 岩石电钻施工的钻孔达到2 5 3 5m, 运输巷平均孔 深为2 6 . 5m, 小面注水孔长度平均为2 6 . 1m。短孔 注水时, 钻孔深度为6m, 孔径为Φ4 2m m。 1 . 4 封孔工艺 煤层注水的效果很大程度上取决于封孔方法及 封孔质量。为有效地杜绝漏水, 该矿一是选择使用 K F B封孔泵进行封孔,Φ2 0m m封孔器长度8m, 使 用海带、 水泥、 砂浆对封孔器里段进行预先封孔, 外 段使用锚固剂、 沙浆进行分段封孔, 封孔时使用专用 工具, 靠封孔泵推力将砂浆把钻孔周围空隙堵塞, 推 力达3M P a, 封孔深度8m, 凝固后进行高压注水, 煤体及煤帮未出现漏水现象; 二是选择使用Z F-4 封孔器进行封孔, 注水后其自然膨胀堵孔, 开始注 32 技术经验煤 矿 安 全(2 0 0 6 - 0 4) 水。 1 . 5 注水参数 注水压力、 流量和注水时间是决定超前注水湿 润煤体效果的主要参数, 一般应以在较低的注水压 力情况下保持足够的流量和较长的注水时间为宜。 该面注水方式采用双向长孔静压注水方式, 静压为 6M P a, 注水动压为2 . 5 3M P a, 一般每道同时注2 个钻孔, 注水流量保持在7 . 2L/ (hm) 左右。单孔 注水时间一般为6d左右。 2 煤层注水作用及效果 2 . 1 降尘效果 注水后, 工作面煤层全水分平均为4 . 5 8 , 新 增水分平均为1 . 7 , 煤层注水对减少采煤各环节 的粉尘起很大作用, 水进入煤体后的减尘作用表现在以下3个方 面 (1) 煤体内的裂隙中存在着原生煤尘, 水进入 后, 可将原生煤尘湿润, 使其在破碎时失去了飞扬的 能力, 从而有效地消除这一尘源。 (2) 水进入煤体的内部使之均匀湿润。当煤体 在开采中受到破碎时, 绝大多数的破碎面均有水存 在, 从而消除了细粒煤尘的飞扬, 预防了浮尘的产 生。 (3) 水进入煤体后使其塑性增强, 脆性减弱, 改 变了煤体的物理力学性质。当煤体因外力而破碎 时, 脆性破碎变为塑性变形, 因而减少了煤尘的产生 量。 注水后各工序的降尘率 割煤 8 1 . 7 ; 司机处 9 0 . 8 ; 移架9 2 . 6 ; 回风9 4 . 9 ; 运煤8 8 . 8 ; 平均降尘率 8 8 。 2 . 2 抑制工作面瓦斯的涌出 煤层注水对瓦斯治理的作用, 不仅表现在防治 瓦斯突出方面, 而且对降低瓦斯涌出量也有十分明 显的效果。这是因为注水时高压水克服瓦斯压力后 才能注进水, 水改变了煤的力学性质, 增加了煤的可 塑性, 降低了弹性模量, 使应力分布均匀化, 弹性能 释放的速度变小, 降低了释放的功率, 水进入煤的孔 隙, 降低了瓦斯的排放。 根据7 4 0 3、 7 4 0 9、7 4 0 7各综放工作面上隅角的 瓦斯涌出情况, 上隅角瓦斯浓度平均下降了2 0 左 右, 回风流中瓦斯浓度基本降低为0。 2 . 3 降低工作面的气温 温度较低的水注入煤体后, 由于水的汽化热比 较大, 对高温工作面起到了明显的降温作用, 根据 7 4 0 7工作面注水前后工作面温度测定结果对比可 知, 工作面上隅角温度仅降低0 . 4࠷, 而工作面内平 均温度降低2 . 5࠷左右, 回风流温度平均降低2 . 2 4࠷, 有效地改善了工作面的劳动环境。 2 . 4 防治冲击地压 由于煤层注水后软化了煤体, 改变了煤体的裂 隙结构, 降低了煤的弹性和储蓄能量的能力, 使煤体 脆性减弱, 塑性增强, 促使煤壁前方塑性变形区变 宽, 应力集中带向煤壁深处移动并变宽, 使煤体冲击 倾向减弱, 显著地改善能量释放过程中在时间上的 稳定性和在空间上的均匀性, 从而防止了冲击地压 的发生和产生冲击地压的强度; 通过对三河尖煤矿 7 4 0 7工作面与7 4 0 9工作面对比分析可知 在煤层 注水一定时间后, 钻孔的煤粉量明显降低, 基本上达 不到危险煤粉量。由该矿电磁辐射系统和微震系统 监测结果表明, 工作面煤层注水后较注水前电磁辐 射峰值由1 0 2 0m向煤体3 0 4 0m深部转移, 说 明煤体中的能量能够缓慢均匀地释放出来, 从而有 效地防治和减弱了冲击矿压的危险性。工作面两道 超前支护也有了明显改观, 7 4 0 9工作面回采时, 运 输巷由于受采空区影响, 巷道变形最小时仅有1 . 5 m 2, 而7 4 0 7轨道巷靠采空区一侧, 则变形不明显, 断面仍有8 . 5m 2左右。 2 . 5 防灭火 煤层注水后, 采空区内的遗煤含水量增大, 煤体 的导热系数和热容量增大, 使遗煤的温度不易升高, 从而延长了自然发火日期, 避免自然火灾的发生, 目 前该面上隅角C O浓度一般在2 0 *1 0 - 6以下, 比较 稳定。 2 . 6 其他效果 煤层注水以后还能取得以下各种效果 降低煤 的硬度, 软化煤体, 降低切割和破碎能量, 降低截齿 的消耗, 提高了生产效率; 减少设备的破坏。测定表 明, 煤层水分在原基础上增加0 . 8 2 可使煤的 单轴抗压程度降低1 4 3 2 , 节能显著。 3 影响煤层注水效果的因素 (1) 煤层裂隙、 孔隙程度直接影响煤层注水量, 煤体的裂隙越发育则越易注水, 注水时甚至动压不 到1M P a, 而9 2 0 2工作面煤质较硬, 裂隙不发育, 注 水时, 水压达2 . 5M P a时, 注水都很困难, 注水后拨 孔时, 出现回水现象, 回水压力达4 90 3 3 . 2 5P a。但 是当出现一些较大的裂隙 (如断层、 破裂面等) 时, 注 42 煤 矿 安 全(T o t a l 3 7 7)技术经验 水易散失于远处或煤体之外, 而煤体水分却无法达 到4 , 对注水不利。 (2) 地压的集中程度与煤层注水难易程度有直 接关系。9 2 0 2工作面具有强冲击地压倾向性, 煤层 裂隙不发育, 原生裂隙和孔隙被压紧得更小, 导致透 水性能降低, 注水困难, 而7 4 0 7工作面煤质松软, 裂 隙较发育, 无冲击倾向性, 注水较易, 通过化验煤层 全水分基本都在4 以上, 为提高注水效果, 需要提 高注水压力才能取得良好的煤体湿润效果, 注水压 力以不超过2 . 5M P a为宜, 根据实验在该矿注水压 力超过一定值后, 煤体裂隙变大, 散失水分严重, 注 水压力又开始变小, 反而起不到注水的效果。 (3) 注水的超前距离。矿山压力显现规律对煤 层注水影响很大, 根据矿山压力可以判断最佳的注 水超前距离。超前距离过大, 顶煤尚未发生位移也 未产生裂隙, 煤体透水性差, 难以注水; 超前距离过 小, 顶煤位移量大, 次生裂隙过于发育, 注入的水易 沿较大裂隙流失, 影响注水效果。根据对顶煤下沉 量的记录, 一般距工作面3 04 0m, 巷道受应力影 响变化不大, 距工作面4 6m时, 顶板下沉量急剧 增大, 顶煤产生大量次生裂隙, 为此确定超前距离为 当工作面推进至距钻孔6m时, 立即停止注水, 注水 时间一般在6d以上, 吨煤注水量达1 3 . 8L左右。 注水后煤的水分增加到4 . 5 以上, 煤体受到较充 分的湿润, 在割煤及放煤等各生产环节都获得了较 好的降尘效果。 (4) 煤体的湿润能力取决于水与煤的湿润边角 和水的表面张力系数。当煤层条件一定, 水的性质 决定着煤体的湿润效果。因此降低水的表面张力, 可以提高煤体的湿润能力。 (5) 煤层内的瓦斯压力是注水的附加阻力。水 克服瓦斯压力后才是注水的有效压力。所以在瓦斯 压力大的煤层中注水时, 往往要提高注水压力, 以保 证湿润效果。 4 结论 (1) 为了提高煤层注水的效果, 可以采取如下措 施 ①间歇注水以使水能充分地渗入煤体裂隙, 提高 注水效果; ②使用湿润剂, 使水的表面活化, 降低水 的表面张力系数提高水湿润煤的能力; ③选择合适 的超前注水距离, 有利于煤层注水和提高煤层湿润 效果。 (2) 实践证明 由于注水时水从煤体的裂隙和孔 隙中挤走大量的游离沼气, 还能使吸附状态的沼气 延迟了解吸释放的时间, 大大降低了煤层开采时的 沼气泄出量, 降低了上隅角瓦斯浓度, 杜绝了瓦斯超 限现象。另外, 在高瓦斯矿井煤层注水能使煤质变 软, 增加塑性, 从而减少冲击, 降低煤与沼气突出次 数。 (3) 因为三河尖煤矿煤层孔隙率为4 . 9 , 但微 孔数占5 0 以上, 所以不易采用长孔注水方法。但 根据实践, 在受应力影响的超前距离2 0 3 0m范围 内实施煤层注水时, 可以收到较理想的效果, 但在应 力集中带内注水时, 水分流失到工作面内, 影响生 产, 效果也不好。 (4) 煤层注水工作搞的好不好, 关键在于钻孔深 度和封孔质量上, 必须大力推广应用新技术、 新工 艺、 新设备, 借鉴先进单位经验, 提高煤层注水效果, 从根源上杜绝煤尘事故。 作者简介 张峰 (1 9 7 2-) , 男, 江苏沛县人, 2 0 0 5年6 月毕业于中国矿业大学采矿工程专业, 现在徐州矿务集团公 司三河尖煤矿通风工区从事通防技术管理工作。 (收稿日期 2 0 0 5 - 1 0 - 1 1; 责任编辑 王福厚) 52 技术经验煤 矿 安 全(2 0 0 6 - 0 4)
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